張建濤 謝珍珍 王碩 田玉飛
滄州旭陽化工有限公司 河北滄州 061113
滄州旭陽化工己內(nèi)酰胺裝置結(jié)晶工序采用典型的內(nèi)循環(huán)式DTB型結(jié)晶器。本文以此中和結(jié)晶反應(yīng)裝置為基礎(chǔ),主要介紹結(jié)晶反應(yīng)、稠厚及離心干燥生產(chǎn)原理,利用生產(chǎn)及分析數(shù)據(jù),對比說明增加循環(huán)泵沖洗水、調(diào)整稠厚淘洗量及增開硫胺產(chǎn)品沖洗系統(tǒng)對提高硫銨品質(zhì)和己內(nèi)酰胺收率的作用。
結(jié)晶反應(yīng)采用導(dǎo)流筒折流板型“DTB”型結(jié)晶器,在10kpaA(真空)條件下,在導(dǎo)流筒內(nèi)進行酸堿中和反應(yīng),晶粒成長。為改變母液中攜帶的晶粒的大小、數(shù)量和晶體粒度,在循環(huán)泵的入口管線上,循環(huán)漿液分別與不飽和硫銨溶液、含雜己水溶液以及來自精制單元的底層液混合,溶解細小晶粒的同時,滿足系統(tǒng)水平衡。
為避免結(jié)晶器多次補液面,水洗結(jié)晶器,造成結(jié)晶器內(nèi)母液長時間或多次處于不穩(wěn)定狀態(tài),破壞硫銨結(jié)晶,難以形成大顆粒硫銨的問題。本工藝改造將原氣氨管線上的蒸發(fā)凝水管線,分出一條支路,增加至漿液循環(huán)泵進口。將中和結(jié)晶蒸發(fā)冷凝液補加至結(jié)晶反應(yīng)循環(huán)泵進口。蒸發(fā)凝液溫度在60℃左右,含微量雜質(zhì),滿足系統(tǒng)水平衡的同時,能夠更好的溶解細小晶粒。工藝改造前后硫銨粒徑分布對比見表1。
實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明增加冷凝液后,硫銨粒徑<0.5mm占比降低17%左右,0.5-0.85mm占比降低7%左右。>0.85mm硫銨從占比39.5%,提升至62.5%,溶解細小晶粒效果明顯。此外冷凝液增加量要求穩(wěn)定,與結(jié)晶器進料負荷匹配,避免對其他指標造成影響。
稠厚工序?qū)Y(jié)晶反應(yīng)后含晶粒約30%的漿液進行酰胺油和母液分離,以及硫銨晶體分選,達到既有較大的晶粒度,又保證具有較窄的粒度分布要求。為實現(xiàn)晶體分選,設(shè)計稠厚器底部加入兩股硫銨母液進行逆流淘洗,溶解較小晶粒[1]。
經(jīng)多次實驗調(diào)整,將稠厚淘洗總量在原設(shè)計的基礎(chǔ)上提升10-15t/h,并將上淘洗量調(diào)整至總淘洗量的一半左右。實際生產(chǎn)分析數(shù)據(jù)對比見下表2。
表1 冷凝液增加前后硫銨產(chǎn)品粒徑分布對比表
表2 淘洗量調(diào)整前后對比表
實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明調(diào)整淘洗量后,硫銨粒徑<0.5mm占比降低11%左右,有效促進篩選晶體,降低小顆粒晶體占比。淘洗量增加需平衡稠厚器進出料,防止出現(xiàn)稠厚裝置冒料事故[2]。
漿液離心是將稠厚底部占50%(體積)的硫銨晶粒,含酰胺油約1%的漿料,送至離心機進行離心分離,實現(xiàn)硫銨晶粒與母液分離,達到下料晶粒含水小于1%,送至干燥床進行進一步干燥,保存。
此實驗?zāi)康氖窃陔x心機下料過程中,增開產(chǎn)品清洗水,連續(xù)地洗滌晶體回收硫銨晶粒表面的己內(nèi)酰胺。在保證離心機下料晶粒含水合格的前提下,改善干燥系統(tǒng)操作環(huán)境,提高裝置收率。造前后數(shù)據(jù)指標對比見下表3、表4。
表3 離心機未增開沖洗水數(shù)據(jù)
表4 離心機增開沖洗水數(shù)據(jù)
對比數(shù)據(jù)可見增開沖洗水后,硫銨表面己內(nèi)酰胺含量由1229ppm左右降低至363ppm左右,每噸硫銨回收己內(nèi)酰胺0.0866%。目前滄州旭陽年產(chǎn)15萬噸己內(nèi)酰胺,市場均價1.1萬元/噸,副產(chǎn)硫銨24萬噸計,增加裝置收益228.62萬元/年。離心機下料硫銨含水增長0.03%,在干燥系統(tǒng)未做調(diào)整情況下,生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示干燥床溫度約降低2℃,運行狀態(tài)未受影響,干燥后成品硫銨含水與增開沖洗水前相當。并且由于沖洗水的加入,干燥系統(tǒng)粉塵明顯降低,干燥床附近操作環(huán)境好轉(zhuǎn),旋風(fēng)分離器堵塞頻次減少,對整個干燥系統(tǒng)操作均產(chǎn)生正面影響。
結(jié)晶是一個較為復(fù)雜的單元操作,涉及到傳熱—傳質(zhì)過程,也涉及到表面反應(yīng)過程,整個結(jié)晶過程的控制變量比較多且存在互相影響。稠厚器是利用重力沉降法的原理從低稠度的半成品結(jié)晶溶液中分離出固體,增加物料稠度的初級晶液分離設(shè)備[3]。中和結(jié)晶循環(huán)泵增開洗水,適當增加稠厚器淘洗量并調(diào)整加入方式,均能減少小顆粒硫銨的產(chǎn)生,硫銨產(chǎn)品粒徑分布變窄,但操作需要平衡各個方面因素,避免造成其他指標波動。而在離心下料階段,適當增開沖洗水,能夠有效降低己內(nèi)酰胺損失。改善操作環(huán)境的同時,提高裝置收益,增強公司市場競爭力。