潘冠旭
中圖分類號:TM623 文獻(xiàn)標(biāo)識:A 文章編號:1674- 1145(2020)2- 160- 01
摘 要 近年來我國社會經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,對電能供應(yīng)有了更高要求,核電廠的電能供應(yīng)穩(wěn)定性以及供應(yīng)安全是確保核電廠穩(wěn)定生產(chǎn)的基礎(chǔ)。基于核電廠中安全風(fēng)險發(fā)生概率較高的凝汽器隱患防止工作展開研究,并以某核電廠凝汽器冷卻鈦管沖蝕事故展開研究,分析其事故發(fā)生原因,并提出對應(yīng)的工藝優(yōu)化策略。
關(guān)鍵詞 核電廠凝汽器 事故隱患分析 改進(jìn)方案
一、案例詳情
根據(jù)研究需求以及研究目的,選擇某國營核電廠的2號機(jī)組作為研究案例,該電廠2號機(jī)組預(yù)定容量約為728m w。設(shè)備機(jī)組與2014年正式投入使用。運(yùn)行三年后根據(jù)電廠設(shè)備檢測規(guī)定進(jìn)行例行檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)凝氣器龐杜擴(kuò)散器下部凝氣器冷卻管束上部,第一排鈦冷卻管出現(xiàn)故障,冷卻管下部出現(xiàn)了明顯沖蝕痕跡,長度約為1m。造成了較大的生產(chǎn)安全風(fēng)險和隱患。針對該設(shè)備鈦冷卻管沖蝕原因進(jìn)行了詳細(xì)分析,分析過程以及結(jié)果如下。
二、事故隱患分析
(一)工程應(yīng)用分析
根據(jù)該機(jī)組的整體設(shè)計結(jié)構(gòu)以及工作原理,該機(jī)組通過旁路向凝汽器排放壓力約為4.5m pa、溫度為240-253℃的蒸汽,總排放規(guī)模約為3700噸每小時。該排放標(biāo)準(zhǔn)較為普遍,我國多數(shù)核電廠機(jī)組均采用該排放標(biāo)準(zhǔn)。但與火力發(fā)電廠機(jī)組相比,參數(shù)規(guī)格明顯過高,但火力發(fā)電廠機(jī)組與核電廠機(jī)組凝汽器結(jié)構(gòu)十分相似,其蒸汽排放承受程度也相近,這也是造成核電發(fā)電廠凝汽器故障率較高的主要原因。我國多數(shù)核電廠采用的均為一級減壓消能裝置,其消能水平無法滿足蒸汽能量需求,消能不夠充分。根據(jù)美國電力研究院的相關(guān)計算結(jié)果,該核電廠2號機(jī)組的衡器能量,需要2.1m以上的擴(kuò)散器射流的距離,而該機(jī)器僅為1.7m。安全距離的缺失導(dǎo)致蒸汽射流超出控制范圍,對周邊位置造成蒸汽沖擊,促使了沖蝕現(xiàn)象的發(fā)生。
在鈦管的研究中,美國電力研究院對鈦管試片進(jìn)行沖蝕試驗研究。研究在實驗室環(huán)境下,對鈦管試片進(jìn)行加熱,并在加熱后讓鈦管試片在空氣中自然冷卻30分鐘。并進(jìn)行溫度替換測試,最終得出結(jié)論在400℃下,太偏出現(xiàn)典型的褐黃色氧化膜,并以此做為結(jié)論進(jìn)行推算,旁路運(yùn)行時存在龐杜閥噴水未開啟或延遲開啟而造成排放溫度大于原設(shè)計值254℃[1]。
基于凝汽器的設(shè)計結(jié)構(gòu)和工作原理,旁路擴(kuò)散器進(jìn)口處于253℃時。其出口的最低溫度為220-240℃。溫度遠(yuǎn)高于凝汽器的額定150℃的溫度上限。造成沖蝕現(xiàn)象的發(fā)生。
三、計算流體力學(xué)軟件分析
(一)分析模型建立
根據(jù)研究需求和研究目的,選擇三維模型進(jìn)行研究,根據(jù)該核電廠2號機(jī)組旁路擴(kuò)散器的實際尺寸,通過三維技術(shù)軟件,建立模型,具體沒模型如圖1所示。
(二)計算參數(shù)選擇
計算參數(shù)選擇對研究結(jié)論客觀性與正確性有直接影響,基于該機(jī)組蒸汽流動的實際情況以及特點,選擇sst作為研究模型,計算過程未定比熱定常計算,工質(zhì)為單一物質(zhì)蒸汽。
(三)計算結(jié)果分析
由于小孔前后壓比遠(yuǎn)小于臨界壓比,旁路擴(kuò)散器排汽管上噴管出口流動中心汽流最大馬赫數(shù)為4左右,最大流速1335m /s,旁路擴(kuò)散器擋汽板處最大靜壓力0.2MPa[2]。
根據(jù)研究結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),蒸汽在通過小孔后會產(chǎn)生旋渦現(xiàn)象,同時會加大垂直方向上的流動速度。流動速度提升速度率約為60%。速度峰值接近350m /s。對下放凝汽冷卻鈦管造成蒸汽沖擊,伴隨高溫環(huán)境,造成了沖蝕現(xiàn)象。
四、改進(jìn)方案
(一)旁落擴(kuò)散器改進(jìn)
改進(jìn)方案制定應(yīng)避免較大范圍的設(shè)備更換措施,應(yīng)基于原有設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行改進(jìn)失控。根據(jù)前文的研究結(jié)論,采用在現(xiàn)有擴(kuò)散器基礎(chǔ)上,增加隔離板進(jìn)行改進(jìn),并增加一級減壓,優(yōu)化后的旁路擴(kuò)散器二次減壓后噴射后的方向避開冷泉水管,使優(yōu)化后的旁路擴(kuò)散器噴射安全距離小于旁路擴(kuò)散器距離冷卻管束1.7m的距離,最終從結(jié)構(gòu)上降低鈦管發(fā)生沖蝕現(xiàn)象的可能。
(二)凝汽管束改進(jìn)
更換凝汽器管束頂排鈦管為多節(jié)組合而成的 0Cr18Ni 不銹鋼棒,對應(yīng)管板孔采用鈦盲管短節(jié),與管板連接采用脹焊結(jié)構(gòu),并以尼龍堵頭封堵管口,防止海水從水側(cè)泄漏到汽側(cè)。由于采用了耐高溫、耐沖蝕的0Cr18Ni不銹鋼棒能有效阻擋其下面鈦冷卻管被沖蝕。
(三)運(yùn)行監(jiān)控
核對旁路系統(tǒng)運(yùn)行邏輯,確保旁路投入時減溫水同步開啟,防止旁路誤操作及減溫水延遲開啟現(xiàn)象。同時監(jiān)控系統(tǒng)也應(yīng)對設(shè)備運(yùn)行的整體情況進(jìn)行檢測,在預(yù)防沖蝕顯現(xiàn)發(fā)生的同時,也要起到及時發(fā)現(xiàn)沖蝕現(xiàn)象的作用,從而最大限度優(yōu)化核電技術(shù)組的工作狀態(tài),降低設(shè)備運(yùn)行中故障的發(fā)生概率,提高其整體發(fā)電水平。
參考文獻(xiàn):
[1]童益華,羅賢龍,李祥奎,陳國軍.某核電廠凝汽器安裝階段典型故障及處理措施[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2019(01):7
[2]谷昊.核電廠凝汽器傳熱管渦流檢查結(jié)果分析[J].科技視界,2016(09):267+285.