張海全
(陽(yáng)煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司,山西 太原 030400))
目前,環(huán)己烯水合法制環(huán)己醇工藝相對(duì)環(huán)己烷氧化法制環(huán)己醇工藝具有工藝簡(jiǎn)單,收率高、能耗低、設(shè)備腐蝕程度低等優(yōu)點(diǎn)[1],我公司30萬(wàn)t/a環(huán)己醇裝置通過(guò)苯部分加氫、萃取精餾、水合反應(yīng)制備環(huán)己醇。實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,萃取精餾分離環(huán)己烯的效果不理想,通過(guò)對(duì)萃取精餾塔內(nèi)件及填料進(jìn)行技術(shù)改造來(lái)優(yōu)化萃取分離效果,提高環(huán)己烯的收率,從而加大環(huán)己醇產(chǎn)出,滿足后續(xù)裝置的原料消耗。
萃取精餾的基本原理是在要分離的溶液中加入萃取劑,改變?cè)芤褐嘘P(guān)鍵組分的相對(duì)揮發(fā)度,即改變了原溶液組分間的相互作用力,構(gòu)成一個(gè)新的非理想溶液。萃取劑的沸點(diǎn)均比原溶液中任一組分的沸點(diǎn)高,但它不能和原溶液中任一組分形成共沸物,在精餾塔中萃取劑一般隨塔底產(chǎn)品一起從塔底引出,再利用普通精餾使萃取劑與塔底產(chǎn)品分離,分離出的萃取劑循環(huán)使用[2]。
我公司環(huán)己醇裝置萃取精餾單元通過(guò)苯分離塔、苯回收塔、環(huán)己烯分離塔、環(huán)己烯回收塔來(lái)實(shí)現(xiàn)環(huán)己烯、苯、環(huán)己烷的分離。采用二甲基乙酰胺(DMAC)為萃取劑,改變苯部分加氫后的生成物苯、環(huán)己烯、環(huán)己烷之間的相對(duì)揮發(fā)度,實(shí)現(xiàn)對(duì)三種物質(zhì)的有效分離。因?yàn)楸?、環(huán)己烯、環(huán)己烷的沸點(diǎn)很接近(分別為80.1 ℃、83 ℃、80.7 ℃),故在采用萃取劑的同時(shí),各塔均進(jìn)行了減壓蒸餾。 具體流程為苯、環(huán)己烯、環(huán)己烷在苯分離塔中通過(guò)萃取劑萃取,環(huán)己烯和環(huán)己烷從塔頂蒸出進(jìn)入環(huán)己烯分離塔,苯及DMAC進(jìn)入苯回收塔進(jìn)行分離,苯從塔頂蒸出返回加氫單元繼續(xù)參與反應(yīng),DMAC循環(huán)回苯分離塔繼續(xù)萃取。環(huán)己烯和環(huán)己烷在環(huán)己烯分離塔中通過(guò)DMAC萃取,為保證環(huán)己烯純度,環(huán)己烷和少量環(huán)己烯從塔頂蒸出進(jìn)入環(huán)己烷精制單元,塔底環(huán)己烯和DMAC進(jìn)入環(huán)己烯回收塔分離,環(huán)己烯從塔頂蒸出進(jìn)入水合反應(yīng)單元,DMAC自塔頂循環(huán)回環(huán)己烯分離塔繼續(xù)參與萃取。
根據(jù)設(shè)計(jì)文件及目前萃取精餾單元運(yùn)行的情況,以目前最大28 t/h的進(jìn)苯量核算,理論產(chǎn)出環(huán)己烯為9.42 t/h,按照水合及脫氫反應(yīng)的選擇性計(jì)算,理論最高的環(huán)己醇產(chǎn)量為11.37 t/h,低于理論設(shè)計(jì)環(huán)己醇產(chǎn)量12.5 t/h。
根據(jù)萃取精餾單元運(yùn)行的情況,實(shí)際投加轉(zhuǎn)化率為40%,選擇性為80%的加氫催化劑與原設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化率51%,選擇性78%的加氫催化劑有較大差別。導(dǎo)致苯分離塔進(jìn)料組分中苯含量達(dá)到58.12%,需要通過(guò)增加萃取比來(lái)使苯分離塔塔頂達(dá)到苯小于0.7%的指標(biāo)。苯分離塔按照28 t/h的進(jìn)料,塔頂?shù)谋街笜?biāo)控制在1.8%左右,根據(jù)苯分離塔的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),目前107.5 t/h的DMAC循環(huán)量,28 t/h的苯進(jìn)量已經(jīng)達(dá)到苯分離塔的極限(設(shè)計(jì)萃取比3.2,目前萃取比為3.8),如再增大DMAC循環(huán)量則會(huì)使苯分離塔發(fā)生液泛,當(dāng)進(jìn)料組成波動(dòng)時(shí),苯分離塔靈敏板溫度(設(shè)計(jì)80 ℃~81 ℃)將會(huì)隨之發(fā)生較大的波動(dòng),嚴(yán)重影響苯分離塔的分離效率。
苯分離塔塔頂未分離的苯隨環(huán)己烯及環(huán)己烷進(jìn)入環(huán)己烯分離塔后,影響到了環(huán)己烯和環(huán)己烷在環(huán)己烯分離塔中的分離,在進(jìn)料量比設(shè)計(jì)進(jìn)料量小的情況下,塔頂環(huán)己烯的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到2.88%,高于設(shè)計(jì)值1.0%,同時(shí),在控制環(huán)己烯分離塔塔頂指標(biāo)下,環(huán)己烯回收塔塔頂?shù)沫h(huán)己烷質(zhì)量分?jǐn)?shù)也大幅偏離了設(shè)計(jì)指標(biāo)[ω(環(huán)己烷+苯)<1%,實(shí)際為ω(環(huán)己烷+苯)≈7.16%]。多的環(huán)己烷及苯隨環(huán)己烯進(jìn)入水合單元后,使得水合反應(yīng)的循環(huán)量增大,參與反應(yīng)的環(huán)己烯量減少,水合生產(chǎn)的環(huán)己醇量低于設(shè)計(jì)值。
經(jīng)過(guò)與行業(yè)先進(jìn)企業(yè)對(duì)標(biāo)分析,目前環(huán)己醇萃取精餾單元苯分離塔設(shè)計(jì)處理能力偏小,環(huán)己烯分離塔理論塔板數(shù)設(shè)計(jì)偏小??紤]到現(xiàn)場(chǎng)空間有限及布置已固定等原因,改造方向確定為在不改變現(xiàn)有塔器尺寸及管口位置的情況下,對(duì)塔器內(nèi)件及填料進(jìn)行優(yōu)化改造。具體方案如下:
1) 將苯分離塔填料由250Y升級(jí)為352Y,苯分離塔通量增大30%。
2) 將苯回收塔提餾段填料從250Y更換為252Y,同時(shí)更換提餾段以及精餾段內(nèi)件。
3) 將環(huán)己烯分離塔350Y填料升級(jí)為602Y,壓降增加20%,理論板數(shù)可以增加約35%。
改造塔器前、后對(duì)比見(jiàn)表1。
改造后理論達(dá)到效果:
表1 塔器改造前、后對(duì)比表
改造前理論產(chǎn)環(huán)己醇10.19 t/h,改造后理論產(chǎn)環(huán)己醇11.39 t/h。
通過(guò)以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可以看出,改造前苯分離塔塔頂苯含量平均維持在1.65%,苯回收塔塔頂苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均在99.40%,環(huán)己烯分離塔塔頂環(huán)己烷質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均在92.90%,環(huán)己烯回收塔塔頂環(huán)己烯質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均在91.20%,改造后苯分離塔塔頂?shù)谋劫|(zhì)量分?jǐn)?shù)平均在0.19%,小于設(shè)計(jì)值3倍左右,環(huán)己烯分離塔DMAC分布方式改變后其分離效果明顯提高,環(huán)己烯分離塔塔頂部環(huán)己烷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均在97.10%,相比改造之前純度平均提高了4.2%,環(huán)己烯回收塔塔頂部環(huán)己烯的質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均在98.75%,相比改造之前純度平均提高了7.55%,此次改造的效果很明顯。具體見(jiàn)表2。
目前環(huán)己醇裝置正常生產(chǎn)運(yùn)行,環(huán)己醇產(chǎn)出由改造前最大10 t/h提至11.5 t/h,收率大大增加。
表2 萃取精餾單元改造前后數(shù)據(jù)對(duì)比據(jù)表 %