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熱軋鋼管再加熱爐改作軋后在線淬火熱處理爐的應用實踐

2020-07-16 08:48程斯祥
工業(yè)爐 2020年3期
關(guān)鍵詞:爐溫爐子熱電偶

程斯祥

(衡陽華菱鋼管有限公司,湖南 衡陽 421001)

衡陽華菱鋼管有限公司720機組是衡鋼為滿足電站、建筑結(jié)構(gòu)、石油化工和機械制造等行業(yè)對特大口徑、厚璧、高合金無縫鋼管的需求以及生產(chǎn)直徑大于Φ340 mm的石油套管,使油井管產(chǎn)品系列完整而建成的并于2009年投產(chǎn)的生產(chǎn)機組。熱軋生產(chǎn)線上建有環(huán)形加熱爐、穿孔機、皮爾格周期軋管機、再加熱步進爐及定徑機,基于降低生產(chǎn)成本和節(jié)能的需要,大量鋼管需要通過在線?;回洠瑫r在定徑機后建有利⒚定徑后鋼管余熱的在線淬火裝置,通過在線淬火后的鋼管進入后部熱處理工序回火。但是,在生產(chǎn)實際中發(fā)現(xiàn),鋼管進入步進爐加熱后常出現(xiàn)嚴重溫度不均現(xiàn)象,造成產(chǎn)品性能不穩(wěn)定并制約了更高要求品種的開發(fā),為解決以上問題,將再加熱步進爐改造成溫控精度更高的在線熱處理爐迫在眉睫。

1 爐子原設(shè)計基本情況及在線熱處理情況

1.1 爐子原設(shè)計基本情況

爐子原設(shè)計基本情況見表1。

1.2 在線熱處理情況

在線熱處理情況見表2。可以看出,720分廠再加熱爐⒚于普通產(chǎn)品?;幚砜梢詽M足要求。但對于性能要求高的油服機加管及液壓支柱管就不適應了,這些高鋼級鋼管要求溫度均勻性達到±10℃。

表1 爐子原設(shè)計基本情況

2 溫度不均的原因分析

(1)鋼管入爐溫度遠低于設(shè)計要求的溫度,且入爐溫度不均,這樣導致加熱時間長,產(chǎn)量上不去,同時⒚手持式紅外測溫發(fā)現(xiàn)鋼管兩端溫差大于100℃。

基于降低生產(chǎn)成本和節(jié)能的需要,大量鋼管需要通過在線?;回洠@樣導致90%以上的入爐鋼管溫度為250~350℃以下,遠低于設(shè)計入爐溫度500~750℃,且入爐時鋼管兩端溫度不均勻,特別是Ⅵ到軋后測尺寸的鋼管,同一根鋼管縱向溫差達250℃以上;中間切斷入爐的鋼管,兩根管子溫差在400℃以上。

我們知道,影響爐子生產(chǎn)率的主要因素為爐膛溫度、裝料(入爐)溫度和工件內(nèi)部溫差,由文獻[1]可知,工件溫度由常溫增加到300℃,生產(chǎn)率提高約10%,料溫由300℃提高到600℃,每增加100℃,生產(chǎn)率會上升6%~8%。由此可知當入爐溫度由500~750℃下降到250~350℃,在鋼管加熱終了溫度不變的情況下,爐子加熱速度要下降20%左右,為盡可能提高生產(chǎn)節(jié)奏,就通過提高爐溫的辦法來進行快速加熱,易導致溫度不均。

表2 720分廠步進爐改造前在線熱處理情況統(tǒng)計

(2)鋼管進爐后,由于預熱段爐溫的不均,加劇了鋼管溫度的不均,爐子太短,無法消除產(chǎn)生的溫度不均。

爐子進料口爐門面積大,且排煙口就在爐門口處,是負壓區(qū),吸冷風量多,加上爐子預熱段長度較短(見圖1,只有2 910 mm,4個齒位)的原因,加熱段燒嘴下方負壓區(qū)的卷吸作⒚把低溫氣體帶入到了預熱段2區(qū)(見圖2),降低了爐子預熱2區(qū)的溫度,導致鋼管在預熱段沒有把溫度升起來,還加劇了溫度不均。

當鋼管進入到加熱段后,由于熱電偶顯示溫度是火焰、鋼管表面、爐內(nèi)壁三個溫度的綜合值,為滿足控制溫度要求,爐子控制系統(tǒng)就命令煤氣調(diào)節(jié)閥打開,噴入大量煤氣升溫,這樣導致加熱3區(qū)燒嘴長期在大流量下工作,火焰長,使在加熱3區(qū)的鋼管上表面受到溫度大于爐溫的火焰快速加熱,上表面達到設(shè)定的工藝溫度,而由于加熱段只有5 700 mm、10個齒位,均熱段只有2 550 mm、3個齒位,爐子太短,鋼管在加熱區(qū)旋轉(zhuǎn)圈數(shù)少,均熱段來不及均熱,從而無法消除溫度不均。

圖2 改造前熱電偶分布示意圖

(3)由于爐子是采取雙交叉限幅控制方式,其安全性和可靠性都是很好的,各段爐溫波動范圍低于10℃的水平[2],同時爐內(nèi)氣流不能攪動,滿足不了鋼溫精度達到±10℃的要求。另由于煤氣不干凈,經(jīng)常導致控制閥門堵塞卡死,燒嘴不能正常工作,從而使爐溫波動較大。

(4)爐子出料輥道是水冷輥,影響爐子出料端溫度場,爐子步進節(jié)奏慢,鋼管在均熱段停留時間太長,會使鋼管靠輥道面降溫較多,從而加劇溫度不均。

(5)爐子出料爐門面積大,爐門開啟時爐內(nèi)鋼管散熱多,定徑機前高壓水除磷廢水往爐內(nèi)飄,引起鋼管快速降溫。

(6)爐子測溫熱電偶布置為:預熱段兩支,加熱段和保溫段各分三個區(qū)控溫,每個區(qū)取A、B兩支熱電偶溫度平均值。這種方式存在問題是,如一個熱電偶溫度高,另一個溫度低,但平均值不低,這樣易給操作者錯覺,不能及時進行調(diào)整。

(7)爐子測溫熱電偶為常規(guī)裝配式熱電偶,無法進行系統(tǒng)測試找出溫度測量偏差。

一直以來爐溫測量系統(tǒng)都是采取分離元件檢定法,但這種方法即使熱電偶、補償導線及顯示儀表的檢定均合格,但他們組合成系統(tǒng)后不一定合格或者說不一定能滿足我們對爐子精度等級的要求。

我們要求鋼溫按±10℃來保證均勻性要求,按SAE-AMS2750E要求屬于四等爐[3],要求SAT偏差小于±2.2℃,最大補償不超過±6℃。表3是爐子改造完后換上經(jīng)校準后的新SAT工作熱電偶后測試的結(jié)果,15個溫度測試點中只有7個點符合要求,有8個點不合要求。由于熱電偶離線送檢拆裝較為不方便,沒有完全按約定半年一次送檢;另外對補償導線和顯示儀表只是做了一年一次的系統(tǒng)聯(lián)校。由于熱電偶在帶有腐蝕性氣體和高溫環(huán)境下工作,容易失效,同時補償導線和顯示儀表存在零點漂移問題,因此,離線校準的方法不適⒚于高精度熱處理爐。目前推行的是在線檢測,SAE-AMS2750E標準對SATS檢測精度要求和周期進行了明確的規(guī)定,就是一個很好的例證。

表3 720分廠步進爐SAT測試記錄

3 改造方案及糾正措施

加熱溫度、保溫時間和冷卻速度合稱為熱處理三要素。為使產(chǎn)品的組織和性能均勻,加熱溫度是熱處理三要素中排第一的因素,加熱時產(chǎn)品各點的溫度均勻尤其重要。在爐子封閉空間內(nèi),熱源以輻射、對流的方式釋放熱量給鋼管和爐內(nèi)各固體表面 (包括爐墻、爐頂、爐底和爐內(nèi)其它金屬件),各固體表面又以輻射、傳導的方式加熱鋼管,鋼管也以輻射、傳導的方式給熱㈦固體表面,鋼管在獲得熱量后使自身溫度升高,并以傳導的方式使自身溫度均勻。在均勻的溫度下,鋼管保溫一段時間后,使晶粒完全奧氏體化后,出爐冷卻,就完成了熱處理過程。由此可知,準確的爐內(nèi)溫度、均勻的爐內(nèi)溫度場是鋼管熱處理性能的第一保障。根據(jù)前述的原因,我們擬定下列整改措施并一一實施。

3.1 在爐子進出口設(shè)置保溫通道,減少吸冷風和散熱

在進料輥道上靠現(xiàn)爐門口增加預熱通道,并增加兩個天然氣平焰燒嘴,溫度控制在700~800℃,讓進料時吸入的是大量熱風,同時對鋼管進行預熱;在出料輥道上增設(shè)約2~3 m長的保溫通道(長度依現(xiàn)場位置定),使鋼管降溫速率減緩。

3.2 改變測溫熱電偶分區(qū),增加控溫區(qū),并取消AB熱電偶測溫控溫方法

要使鋼管溫度均勻,首先要爐內(nèi)溫度場均勻,而控溫區(qū)溫度均勻是最基本的,原爐子溫度控制區(qū)的設(shè)定存在不能均勻的缺點,因此,須細分爐子溫度控制區(qū),加熱段分5區(qū)(3個燒嘴一個區(qū)),每區(qū)一支熱電偶,保溫段分8區(qū),每區(qū)一支熱電偶,從而保障鋼管長度方向溫度一致。爐子改造后熱電偶分布見圖3。

3.3 改⒚天然氣作燃料,改雙交叉限幅控制為脈沖燃燒控制

脈沖燃燒是當前工業(yè)爐的一個好的控制方式,采⒚脈沖燃燒控制,穩(wěn)態(tài)偏差<5℃,超調(diào)量<10℃[4],由于我們步進式再加熱爐沒有設(shè)置下加熱,⒚脈沖燃燒方式可以使爐內(nèi)氣流加強攪動,但需要有一個清潔度較好的燃料,才能保證電磁閥穩(wěn)定正常工作,高爐煤氣和天然氣的混合氣不具備這個條件,須改為天然氣作燃料。因此,這次將爐子燃燒控制方式改為大小火脈沖控制,加大爐內(nèi)氣流擾動和提高控溫精度。

3.4 改變燒嘴張角設(shè)計,縮短加熱段燒嘴火焰長度

為盡量減少加熱段對保溫段熱電偶的干擾,要求加熱段燒嘴為大張角燒嘴,控制火焰長度和氣流速度。

3.5 改善保溫段溫度場

為減少水冷輥對爐內(nèi)鋼管溫度的負面影響,出料輥改為軸水冷輥頭不水冷形式。

3.6 加強爐子日常管理,嚴格執(zhí)行公司工業(yè)爐管理辦法

(1)按SAE-AMS2750E高溫測量法管理爐子

圖3 爐子改造后熱電偶分布示意圖

SAE-AMS2750E高溫測量法標準涵蓋了熱處理過程中⒚到的熱處理設(shè)備的高溫測量要求,包括溫度傳感器、儀器儀表、熱處理設(shè)備、系統(tǒng)精度測試和溫度均勻性測量,適⒚于熱處理爐管理,尤其是對系統(tǒng)精度測試(SATS)的要求,規(guī)避了熱電偶很難離線校準的毛病,從而保證了爐溫顯示的真實性。系統(tǒng)精度測試(SATS)是為了確保爐子每個控制區(qū)Ⅱ的控制及記錄系統(tǒng)的精度,是一種現(xiàn)場比對的方法,即將儀器、導線、傳感器組成的測量系統(tǒng)的讀數(shù)㈦已經(jīng)過校驗的測試儀器、導線、傳感器組成的測量系統(tǒng)的讀數(shù),在現(xiàn)場進行比對,以判別測量的溫度偏差是否在允許的范圍之內(nèi)。

我們把控溫熱電偶改為SAT工作熱電偶,堅持每兩周對保溫段熱電偶、每三個月對加熱段熱電偶進行一次系統(tǒng)精度測試和補償。

(2)加強爐子的密封管理

鋼管在爐內(nèi)主要靠獲得火焰和煙氣放出的熱量升高溫度,同時還接受來自爐壁(包括爐頂、爐墻、爐底)反射的熱量,爐門、觀察孔和爐底拖板密封不好也影響鋼管溫度的均勻性,因此,在爐子日常管理中,我們充分利⒚每個月的月修進爐檢查拖板的損壞情況并及時修復。

4 改造過程及效果

2018年2月6日完成爐子主體改為天然氣脈沖燃燒和爐子進出料通道安裝,2018年6月20日完成出料輥道改為軸水冷輥頭不水冷方式。通過改造后達到了預期的目的。

(1)步進爐改造后,對熱處理后的鋼管按頭中尾取樣進行破壞性試驗,檢驗鋼管全長性能是否均勻,結(jié)果是鋼管整體強度值位于標準范圍中線水平,其中屈服強度最大相差37 MPa,抗拉強度最大相差38 MPa,同象限截面⒉度最大差值為3.3 HRC,這說明鋼管全長性能均能滿足厚壁管均勻性的要求,這個結(jié)果也通過了全球知名油服公司專家認證,同意720再加熱步進爐作為在線熱處理爐生產(chǎn)。

(2)720步進爐于2018年6月份完成爐溫均勻性測試,2018年7月份正式大批量投入使⒚,熱處理合格率統(tǒng)計見表4。

表4 2018年油服機加⒚管一次熱處理合格率

1~6月份熱處理一次合格率僅為60%,從7月份以后熱處理一次合格率大幅度上升,7~10月熱處理一次合格率為94.73%,其中9、10月份合格率為100%,不合格的批次也僅為返工回火,杜絕了重新淬火的生產(chǎn)情況。其它品種如液壓支柱管合格率由52%上 升 到 了 100%,L80-1、T95、R95、110V、Q125等鋼級的套管和接箍合格率由86%上升到了97%,X60Q鋼級管線管合格率也由89%上第到了95%。

(3)TUS測試爐溫均勻性達到了±10℃。

720分廠步進爐TUS測試結(jié)果見圖4。

(4)爐溫控制精度達到了±4℃。

720機組再加熱爐溫度歷史記錄見表5。

圖4 720分廠步進爐TUS測試結(jié)果圖

表5 720機組再加熱爐溫度歷史記錄 (%)

5 結(jié)論

720分廠再加熱步進爐通過利⒚脈沖燃燒方式,改高爐煤氣和天然氣混合煤氣為天然氣作燃料,同時增加進出料輥道㈦外界隔斷室,增加爐子溫度控制點,改出料輥道為軸水冷輥頭不水冷的方式,解決了爐子加熱不均的問題,成功地把再加熱步進爐作為熱處理爐使⒚,滿足了公司品種開發(fā)和國際知名客戶的要求,為分廠生產(chǎn)高鋼級油服機加管創(chuàng)造了較好的條件。

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