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駱駝山礦選煤廠浮選生產(chǎn)系統(tǒng)的改進(jìn)

2020-07-17 01:47王紅飛王建東徐維維董愛民
煤炭加工與綜合利用 2020年6期
關(guān)鍵詞:濾餅粒級精煤

高 松,王紅飛,冀 磊,王建東,徐維維,董愛民

(1.國家能源集團(tuán)烏海能源有限責(zé)任公司 駱駝山選煤廠,內(nèi)蒙古 烏海 016000;2.北京國華科技集團(tuán)有限公司,北京 101300)

駱駝山礦選煤廠位于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū),隸屬于國家能源集團(tuán)烏海能源有限責(zé)任公司,為駱駝山煤礦配套選煤廠,選煤廠總投資1.52億元,設(shè)計生產(chǎn)能力為3.0 Mt/a。選煤工藝為原煤采用不分級、不脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,煤泥直接浮選,尾煤壓濾回收的聯(lián)合工藝。

1 原料煤簡況

駱駝山礦選煤廠入選原煤為烏海能源公司各礦開采的原料煤,全年配煤入選。2019年全年駱駝山選煤廠共調(diào)入18個產(chǎn)地的煤炭,實際采用優(yōu)化配選方案65種。煤種多,煤質(zhì)情況復(fù)雜,配選方案隨原料煤性質(zhì)不斷地改變而改變,煤泥含量與煤泥的可浮性也隨著配煤方案不斷地改變而改變。

2 存在問題

(1)浮選入料粒度超限。選煤廠粗精煤采用煤泥離心機(jī)脫水,原設(shè)計其離心液直接進(jìn)入浮選入料池,由于煤泥離心機(jī)離心液存在“跑粗”現(xiàn)象,其中大于0.25 mm粒級產(chǎn)率甚至接近一半,該粒級煤泥在浮選中容易損失在尾礦中。此外,用于回收粗精煤泥的振動弧形篩篩縫為0.35 mm,篩上物灰分滿足精煤灰分要求,但篩分效率僅為53.2%、篩面磨損快、篩下物也時常出現(xiàn)“跑粗”現(xiàn)象,直接影響浮選尾礦灰分和精煤產(chǎn)率。

(2)浮選入料濃度波動大。浮選入料濃度因不同配洗方案而高低不等,當(dāng)煤泥或細(xì)泥含量高時,浮選入料濃度也升高,不僅影響浮選精煤灰分和尾礦灰分,同時造成浮選效果降低,精煤產(chǎn)率下降。

(3)浮選藥劑添加不靈敏。原有浮選藥劑加藥閥為手動球閥,靈敏度低,全憑浮選工肉眼觀察、人工操作,添加量容易出現(xiàn)忽大忽小,不能精確控制,導(dǎo)致捕收劑與起泡劑調(diào)整到合理的比例需要較長時間,影響操作穩(wěn)定性,不易保證浮選精煤質(zhì)量。

(4)浮選泡沫粘性大。浮選精礦泡沫量大,虛泡較多。浮選精礦池內(nèi)泡沫層厚,導(dǎo)致壓濾工不能準(zhǔn)確地判斷池內(nèi)液位,且浮選精煤壓濾機(jī)入料泵工作時吸入大量氣泡易使泵的葉輪和泵殼發(fā)生汽蝕,造成泵的效率急劇下降;泡沫量大時精礦池還會跑溢流,造成精礦損失。

(5)浮選精煤(濾餅)不易摻勻。駱駝山選煤廠銷售精煤由50~25 mm粒級的塊精煤、25~0.5 mm粒級的末精煤和小于0.5 mm的浮選精煤混合而成,浮選精煤的灰分高于塊精煤和末精煤。浮選精煤經(jīng)壓濾機(jī)脫水后形成濾餅,一般為較大的團(tuán)塊狀,無法與塊精煤和粗精煤混合均勻,導(dǎo)致銷售精煤的指標(biāo)不穩(wěn)定。

3 改進(jìn)措施

通過對原設(shè)計生產(chǎn)系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行充分地分析論證,并根據(jù)浮選入料的性質(zhì),有針對性地進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn)。

(1)針對煤泥離心機(jī)離心液中存在相當(dāng)數(shù)量的粗顆粒煤泥,將它改入精煤磁選機(jī)尾礦桶,避免粗顆粒直接進(jìn)入浮選;對原有振動弧形篩進(jìn)行了設(shè)備更新,更換為國內(nèi)較為先進(jìn)的疊層篩分機(jī),該篩分機(jī)由5個篩框疊加而成,總篩分面積10.5 m2,篩縫間隙為0.25 mm。經(jīng)檢測,改造后浮選入料中大于0.50 mm粒級的超限顆粒產(chǎn)率僅為0.30%,大于0.25 mm粒級產(chǎn)率也只有3.10%,即浮選入料上限基本控制在0.25 mm以下,入料粒度組成得到明顯改善(見表1)。入料濃度與改造前相比降低了20 g/L,浮選尾礦“跑粗”現(xiàn)象明顯減少,灰分提高3個百分點。

表1 改造后浮選入料粒度組成

(2)在將磁選機(jī)入料濃度調(diào)整到20%~25%的合理范圍,保證磁性物回收率達(dá)到98%的前提下,設(shè)置多個浮選入料稀釋水補(bǔ)加點:① 增加精煤振動篩噴水嘴數(shù)量,提高噴水量和噴水壓力,通過加大精煤磁選尾礦的水量來稀釋浮選入料的濃度;② 在浮選入料池補(bǔ)加水閥全部打開后,池體容積仍有空余的情況下,將備用泵前循環(huán)水門打開補(bǔ)加循環(huán)水,保持浮選入料池液位在池深的90%以上。浮選入料濃度經(jīng)過稀釋,浮選機(jī)實施大流量低濃度操作方法,浮選精煤產(chǎn)率提高了0.5個百分點。

(3)自行研制微量加藥閥,利用普通塑料水壺和輸液管進(jìn)行熱熔連接,輸液管口距壺底5 cm,可有效沉淀浮選劑中的雜質(zhì),使其流通順暢,并通過“滑輪”控制添加量,可精確微量地進(jìn)行調(diào)整,使浮選過程和產(chǎn)物質(zhì)量更加穩(wěn)定。

圖1 微量加藥閥結(jié)構(gòu)示意

(4)采用機(jī)械消泡法,自行研制“消泡器”(圖2),利用旋轉(zhuǎn)切割的方式強(qiáng)迫泡沫快速破滅,制造費(fèi)用低,維護(hù)保養(yǎng)方便,效果明顯高于其他技術(shù)。

圖2 消泡器結(jié)構(gòu)示意

浮選泡沫通過管路先進(jìn)入固定半錐筒,再進(jìn)入由電機(jī)帶動的轉(zhuǎn)速200 r/min、直徑為1.4 m的旋轉(zhuǎn)筒,泡沫進(jìn)入旋轉(zhuǎn)筒后首先經(jīng)2層水平剪切板對泡沫進(jìn)行高速剪切消泡,然后經(jīng)導(dǎo)流板再通過旋轉(zhuǎn)剪切網(wǎng)高速剪切,經(jīng)過2次剪切的泡沫礦漿被離心甩出,撞擊到固定剪切網(wǎng)再一次剪切消泡后進(jìn)入精礦池。該裝置消泡效率高,使浮選精礦池內(nèi)液面上部大泡沫徹底消除,崗位工可以準(zhǔn)確地觀測到浮選精礦池的液位,提高了浮精入料泵的工作效率,明顯減少了泵的汽蝕現(xiàn)象。同時提高了浮選精煤壓濾機(jī)的工作效率,入料時間降低了1 min,浮選精煤(濾餅)水分降低了2個百分點。

(5)自行研制“均質(zhì)器”(圖3)。原設(shè)計煤炭產(chǎn)品均質(zhì)措施主要在煤場用鏟車短倒摻配,這不僅增加生產(chǎn)成本和職工的勞動強(qiáng)度,而且受煤場面積和環(huán)境保護(hù)限制,同時未經(jīng)破碎的塊狀浮選精煤(濾餅)與重介精煤的摻混并不均勻。

圖3 均質(zhì)器結(jié)構(gòu)示意

“均質(zhì)器”裝置包括機(jī)殼、均質(zhì)籠和電機(jī)。寬度為1.4 m的均質(zhì)籠支撐安裝在機(jī)殼上,由傳動軸、腹板、連接架、攪拌棒、切割片組成。均質(zhì)籠上設(shè)置數(shù)個圓形腹板用于固定連接架,連接架上焊接多個長短不一的切割片,切割片同時支撐攪拌棒;功率為3.7 kW的電機(jī)旋轉(zhuǎn)帶動均質(zhì)籠一起轉(zhuǎn)動(轉(zhuǎn)速為330 r/min),當(dāng)混合精煤通過本裝置機(jī)殼和均質(zhì)籠組成的腔體時,在均質(zhì)籠的攪拌、切割作用下,將幾種不同混合物攪拌、切割、混合均勻,起到均質(zhì)的作用。為了實現(xiàn)只對濾餅破碎而不對塊精煤破碎,腹板的間距為300 mm,連接架與軸的間距80 mm,攪拌棒與連接架的間距80 mm,切割片腹板的間距以及切割片之間的間距80 mm,保證50 mm的塊精煤可以通過各構(gòu)件的間隙而不被破碎?!熬|(zhì)器”應(yīng)用后,取得良好的效果。經(jīng)“均質(zhì)器”攪拌、切割的精煤,絕大部分混合均勻,只剩余少量小塊濾餅?;旌暇旱闹笜?biāo)穩(wěn)定性得到改善,精煤銷售合格率提高15個百分點,改善了生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品存在的難題。

4 結(jié) 語

浮選生產(chǎn)系統(tǒng)經(jīng)過優(yōu)化改進(jìn)后,效果顯著,浮選入料濃度與原先相比降低了20 g/L;浮選指標(biāo)的穩(wěn)定性提高了10%;浮選精煤入料泵的汽蝕現(xiàn)象明顯減少,浮選精煤壓濾機(jī)的入料時間減少了1 min,浮選精煤水分降低了2個百分點;精煤銷售合格率提高15個百分點,有效實現(xiàn)了生產(chǎn)管理高效、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、綜合產(chǎn)率提升、經(jīng)濟(jì)效益最大化的目的,為駱駝山選煤廠的發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。

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