承友昕,章華軍,華 斌,蔣海倫
(中策橡膠集團(tuán)有限公司,浙江 杭州 310018)
為了在競(jìng)爭(zhēng)激烈的輪胎市場(chǎng)上占有一席之地,各輪胎企業(yè)都在竭盡全力地建立技術(shù)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),同時(shí)控制生產(chǎn)成本。由于氮?dú)饩哂胁僮鞒杀镜汀⑹褂冒踩葍?yōu)點(diǎn),輪胎企業(yè)生產(chǎn)全鋼和半鋼子午線輪胎時(shí)都采用蒸汽/高壓氮?dú)饬蚧に嚒kS著全鋼和半鋼子午線輪胎氮?dú)饬蚧夹g(shù)的日趨成熟[1-5],子午線輪胎的生產(chǎn)成本相應(yīng)降低。但傳統(tǒng)的斜交輪胎依然停留在采用蒸汽/過熱水硫化工藝階段。為了提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,我公司進(jìn)行了斜交輪胎氮?dú)饬蚧に囇芯俊?/p>
在氮?dú)饬蚧に囍校羝菬嵩?,氮?dú)鈩t提供硫化過程中所需的高壓。蒸汽/高壓氮?dú)饬蚧に囘^程非常簡(jiǎn)單,具體步驟如下。
(1)將胎坯置入模具;
(2)將0.03~0.05 MPa蒸汽充入硫化膠囊,以便將輪胎均勻定型至規(guī)定尺寸;
(3)將1.55~1.65 MPa高壓蒸汽充入硫化膠囊,以提供硫化所需熱量,根據(jù)不同的輪胎品種和規(guī)格,這一步驟可分成4—6步,總時(shí)間持續(xù)1~7 min;
(4)充入高壓(≥2.1 MPa)氮?dú)?,以提高剩余硫化時(shí)間內(nèi)硫化膠囊的內(nèi)壓;
(5)冷卻,低壓氮?dú)饫鋮s;
(6)排空硫化膠囊,取出成品輪胎。
以28×9-15輪胎為例,采用氮?dú)夂瓦^熱水硫化工藝的胎里部位溫度-時(shí)間曲線如圖1所示。
圖1 兩種硫化工藝胎里部位溫度-時(shí)間曲線
從圖1可以看出:過熱水硫化基本上是一個(gè)溫度緩慢上升的過程,而氮?dú)饬蚧瘻囟认瓤焖偕仙缶徛陆?;過熱水硫化最終達(dá)到的硫化溫度高于氮?dú)饬蚧?。將輪胎各部位硫化過程換算為等效硫化時(shí)間,以進(jìn)行量化對(duì)比,結(jié)果如表1所示。
從表1可以看出,采用氮?dú)饬蚧に?,輪胎各部位的等效硫化時(shí)間短于采用過熱水硫化工藝,這是由于氮?dú)饬蚧に嚵蚧瘍?nèi)溫提高,使硫化效率明顯提高。
表1 輪胎各部位等效硫化時(shí)間 min
表2示出了不同規(guī)格斜交輪胎采用兩種硫化工藝所需硫化時(shí)間。
表2 不同規(guī)格斜交輪胎采用兩種硫化工藝所需硫化時(shí)間
從表2可以看出,采用氮?dú)饬蚧に嚭螅煌?guī)格斜交輪胎的硫化效率大幅提高,硫化時(shí)間大幅縮短,從而提高了單臺(tái)硫化設(shè)備的生產(chǎn)效率。例如原斜交輪胎廠硫化設(shè)備過熱水硫化設(shè)計(jì)產(chǎn)能為9 200條,通過采用氮?dú)饬蚧に嚕蚧O(shè)備產(chǎn)能提高到12 000條左右,為斜交輪胎廠擴(kuò)產(chǎn)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。
由于斜交輪胎的骨架材料采用錦綸6簾線,錦綸6的熔點(diǎn)是220 ℃,為了保證成品輪胎胎體強(qiáng)度和安全性能,需重點(diǎn)關(guān)注硫化后胎體簾線強(qiáng)力的下降問題。
圖2示出了胎里最高溫度-高溫蒸汽時(shí)間的關(guān)系曲線。
從圖2可以看出,高溫蒸汽通入時(shí)間越長(zhǎng),胎里的最高溫度越高。
圖2 胎里最高溫度-高溫蒸汽時(shí)間的關(guān)系曲線
以胎體使用1400dtex/2V1錦綸6簾線的輪胎為例,測(cè)試不同胎體簾布層數(shù)的輪胎硫化后胎體簾線強(qiáng)力-高溫蒸汽時(shí)間關(guān)系曲線,結(jié)果如圖3所示。
圖3 成品輪胎胎體簾線強(qiáng)力-高溫蒸汽時(shí)間的關(guān)系曲線
從圖3可以看出,硫化后成品輪胎胎體簾線強(qiáng)力隨著高溫蒸汽時(shí)間的延長(zhǎng)而下降,且下降的趨勢(shì)隨著胎體簾布層數(shù)的增多而減緩。
經(jīng)過多次試驗(yàn)表明,根據(jù)胎體簾布層數(shù)的不同,只要控制高溫蒸汽時(shí)間,就可以保證硫化后胎體簾線強(qiáng)力,從而確保輪胎的安全性能。根據(jù)各方面測(cè)試和生產(chǎn)效率綜合考慮,確定輪胎硫化后胎體簾線強(qiáng)力下降率不大于10%。
通過采用氮?dú)饬蚧に?,可以縮短輪胎的硫化時(shí)間,提高生產(chǎn)效率,在現(xiàn)有硫化設(shè)備條件下提升產(chǎn)能,減小擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備投資。
此外,采用氮?dú)饬蚧に嚭螅蕴怂チ蚧に?,斜交輪胎全部采用膠囊硫化機(jī)硫化,提高了輪胎硫化傳熱效果,從而提高了生產(chǎn)效率。
淘汰過熱水硫化工藝后,可減少過熱水除氧站的投資,增大硫化膠囊硫化的生產(chǎn)次數(shù),降低輪胎制造成本。
斜交輪胎采用氮?dú)饬蚧に嚳梢越档蜕a(chǎn)成本,改善輪胎質(zhì)量,延長(zhǎng)硫化膠囊使用壽命,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,減少維修保養(yǎng),提高靈活性,降低產(chǎn)品廢品率等,同時(shí)使生產(chǎn)更安全,環(huán)境更清潔。