湯浩
摘 要
以寧夏中衛(wèi)南站黃河大橋主橋工程18#墩為背景,通過黃河急流超大超深雙壁鋼套箱圍堰施工控制關(guān)鍵技術(shù)的研究,深入分析急流對(duì)鋼套箱下沉、著床的影響等關(guān)鍵技術(shù),優(yōu)化完善相關(guān)施工工藝及設(shè)計(jì),提高鋼套箱圍堰的下沉精度,加快整個(gè)鋼套箱工程的進(jìn)度,降低施工成本,為今后解決相類似急流超大超深雙壁鋼套箱圍堰施工提供參考經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞
鋼套箱;急流;下沉;控制
中圖分類號(hào): U445.556 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.15.018
1 工程概況
中衛(wèi)南站黃河大橋水中18#墩承臺(tái)施工采用雙壁鋼套箱圍堰進(jìn)行圍水支護(hù),18#鋼套箱平面尺寸43m×16.6m,總高度17.7m,重800噸,底節(jié)高7.6m,第二節(jié)高7m,第三節(jié)高3.1m,隔艙寬1.5m,內(nèi)壁板與承臺(tái)間凈距0.4m,下沉要求精度高,水下封底砼厚度2.5m.鋼套箱分塊加工,每塊平面尺寸不超過8m。套箱頂部標(biāo)高暫定1225.5m,底部標(biāo)高1207.8m,河床最高處1220.8m,嵌入河床深度13m。
2 施工難點(diǎn)
由于黃河汛期三次洪峰沖刷,造成主河道偏移,致使18#墩一側(cè)支棧橋沖刷嚴(yán)重,鋼套箱下沉位置河床斷面落差大,形成一個(gè)斜坡,鋼套箱墩位處河水流速快,流速達(dá)到2.5m/s,鋼套箱入水后水流沖擊力較強(qiáng),容易造成吊放系統(tǒng)的精軋螺紋鋼斷裂,引發(fā)鋼套箱的偏移,對(duì)鋼套箱的精確定位及承臺(tái)施工有極大的困難。
如公式所示,急流沖擊力巨大,套箱無法下沉就位,需要采取措施,減緩流速降低水流沖擊力,以保證套箱的精確下沉定位。
3 施工工藝
3.1 阻水鋼管樁打設(shè)
針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況,雙壁鋼套箱拼組完成,提升系統(tǒng)準(zhǔn)備就緒,為了解決急流問題及鋼套箱入水的精確定位,擬采用截流分流的方式降低墩位處流速,以確保鋼套箱入水后受到水流沖擊力最小。首先在鋼棧橋上游打設(shè)阻水鋼管樁,根據(jù)水深及流速確定鋼管樁埋深深度,鋼管樁布置為斜線狀,利用導(dǎo)向架控制垂直度和距離,鋼管樁間不留間隙,起到阻水和分流的作用。如圖2所示。
3.2 擋水墻的布置
在鋼套箱上游兩米處,利用現(xiàn)有鉆孔平臺(tái)鋼管樁做支撐,采用28槽鋼與25工字鋼垂直布置焊接,25工字鋼作為豎向連接支撐及吊點(diǎn),28槽鋼水平布設(shè)滿鋪,長(zhǎng)12m,高為4m的擋水墻,垂直下放,與鋼平臺(tái)鋼管樁采用鋼絲繩拴接,水流速度減緩,有明顯的降速效果。
3.3 四角弧形限位器
18#雙壁鋼套箱底節(jié)高7.6m,第二節(jié)高7m,為了保證鋼套箱入水后的精確定位,需設(shè)置導(dǎo)向裝置,墩位處共27根鋼護(hù)筒,在鋼套箱的四角靠近刃角位置安裝弧形限位器,通過精軋螺紋鋼和千斤頂配合鋼套箱的下沉,弧形限位器也隨著下沉,卡住四角的鋼護(hù)筒用來定位。
3.4 滾輪導(dǎo)向
為了控制鋼套箱精準(zhǔn)定位,在長(zhǎng)邊各設(shè)置5個(gè)限位器,上下兩層,間距6m,短邊各布三個(gè),也是上下兩層,限位器采用雙拼25工字鋼,尾部焊接在鋼護(hù)筒上,頂端為弧形鋼管樁切割形成,與鋼套箱壁板有弧形面接觸限位。因考慮水流對(duì)上游鋼套箱的沖擊造成摩擦力過大,上游限位器改成滾輪形式,已減少摩擦力便于定位下放,滾輪由三部分組成,中間是鋼銷,兩端軸承限卡,外部套鋼筒,以增大接觸面積。
4 總結(jié)
本文對(duì)黃河急流雙壁鋼套箱圍堰的下沉定位做了一些處理措施,經(jīng)過設(shè)想和實(shí)踐都取得的不錯(cuò)的效果,鋼套箱的精確定位對(duì)承臺(tái)及下部施工都打下了良好的基礎(chǔ),極大縮短了工期,對(duì)以后類似施工場(chǎng)景提供參考。