袁相春
(湖北興發(fā)化工集團股份有限公司,湖北 宜昌443007)
湖北興發(fā)化工集團股份有限公司子公司湖北興瑞硅材料有限公司(以下簡稱“湖北興瑞”)氯堿裝置第1期15萬t/a離子膜燒堿的氯氣壓縮采用國產(chǎn)小型氯氣透平壓縮機,三開一備,其運轉(zhuǎn)狀況直接影響到氯堿裝置的平穩(wěn)運行。
氯氣透平壓縮機內(nèi)部流程:干燥后氯氣進入一級進口,壓縮后從一級出口排出,經(jīng)過一級中間冷卻器冷卻后,從二級進口進入,二級壓縮后從二級出口排出,再經(jīng)過二級冷卻器冷卻后,一部分輸送到下游工序,一部分回流到一級入口,一部分送到廢氯氣吸收系統(tǒng)[1]。
機油:被主油泵或輔助油泵從油箱中抽出來經(jīng)過初濾芯過濾,經(jīng)油冷卻器冷卻,再經(jīng)油精過濾器過濾,輸送到各個潤滑點,然后回到油箱循環(huán)使用。
密封氣:該設(shè)備采用干氣密封系統(tǒng),密封氣經(jīng)過減壓后,由調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)壓力,分別進入到一級和二級壓縮迷宮式密封腔,混合廢氣進入一級進口進入氯氣系統(tǒng)中。
湖北興瑞第1期裝置的氯氣透平壓縮機由杭州某公司提供,型號為LYJ-2200/0.42,相關(guān)參數(shù):吸氣量為2 200 m3/min,排氣壓力0.42 MPa(A),第一臨界轉(zhuǎn)速14 896 r/min,主軸轉(zhuǎn)速28 068 r/min,效率62%,電動機功率220 kW,額定電壓380 V,額定電流365.2 A[2]。
該氯氣透平壓縮機內(nèi)部流程示意圖見圖1。
圖1 氯氣透平壓縮機內(nèi)部流程示意圖Fig.1 Process flow diagram of media inside chlorine turbine compressor
氯氣透平壓縮機主軸轉(zhuǎn)速超過20 000 r/min,采用哈氏合金瓦片結(jié)構(gòu)的滑動軸承。如此高的轉(zhuǎn)速,軸振動的數(shù)值要控制在微米級,不僅對設(shè)備制造精度和軸承要求非常高,而且對運行條件的要求也很高。壓縮機軸振動增大的原因是軸承磨損。具體分析如下:①因干氣密封系統(tǒng)問題,使氯氣串到機油里,與油氣混合腐蝕油管道和油箱,導致少量鐵銹帶入到機油中,或油粗濾芯和油精濾芯失效,引起軸瓦磨損,軸振動增大;②因葉輪縫隙有污垢沉積或其他原因?qū)е罗D(zhuǎn)子不平衡,引起軸振動增大;③壓縮機抽氣量不穩(wěn)定,波動過大,引起軸振動增大。
解決措施:①密切關(guān)注機油的質(zhì)量,關(guān)注油壓和油壓差,有問題及時更換潤滑油和油濾芯;②加強密封氣的控制,密封氣按指標偏高點控制,防止氯氣回串,任何時候都要保證密封氣的壓力(或流速);③根據(jù)壓縮機運行情況,清理壓縮機葉輪,防止因葉輪有污垢沉積,引起軸振動增大;④對壓縮機進行精細化操作,調(diào)節(jié)抽氣量時,盡量緩慢操作,防止因抽氣量變化大導致壓縮機軸振動增大。
壓縮機運行時漏氯氣主要因為密封氣沒有封住氯氣,經(jīng)常在一、二級壓縮機頭排油口和油箱煙囪3個地方有氯氣漏出,不僅污染環(huán)境,腐蝕設(shè)備管道,還會造成軸振動增大,引起軸瓦和高速軸的磨損,以及危害操作人員身體健康。湖北興瑞原設(shè)計迷宮式密封采用的密封氣體為儀表空氣,運行一段時間后,經(jīng)常出現(xiàn)漏少量氯氣的情況。廠家拆機檢查后發(fā)現(xiàn),氣封套被紅黑色的固體物質(zhì)堵塞。經(jīng)分析,由于儀表空氣含水量偏高,與氯氣接觸后,形成濕氯氣腐蝕金屬元件,最終形成紅黑色的固體物質(zhì)附著在氣封套上,影響氣封效果,導致氯氣沒有被封住,有少量氯氣泄漏。
解決措施:①將迷宮式密封采用的密封氣體改為干燥氮氣,避免密封腔的腐蝕和堵塞。改造后,迷宮式密封器沒有再出現(xiàn)堵塞的情況;②嚴格控制密封氣的壓力(或流速),確保氯氣完全被封住。
氯氣透平壓縮機在長時間運行后,會出現(xiàn)壓縮機運行性能下降,抽氣能力下降,表現(xiàn)出來電動機運行電流逐漸減小,電動機電流由300 A降到250 A。拆開一級壓縮蝸殼檢查后發(fā)現(xiàn),葉輪縫隙里有鐵銹附著,堵塞了部分氣體通道,導致壓縮機抽氣能力下降,清理葉輪后,壓縮機運行正常。
改進措施:①強化工藝操作,盡量降低氯氣中的含水量,減少鐵銹的產(chǎn)生;②發(fā)現(xiàn)電動機電流下降到一定程度后,停機拆卸清理。通過采取以上措施,保證了氯氣透平壓縮機的長時間高效運行。
壓縮機運行油壓低主要原因有:①油初過濾器堵塞;②油精過濾器堵塞,油壓差高;③調(diào)節(jié)油壓的閥門開度過大;④油溫過高;⑤油箱油位低;⑥油泵進口管路漏氣或出口管路漏油;⑦儀表顯示故障。
解決措施:①更換或清理油初過濾器;②更換油精過濾器;③調(diào)整調(diào)節(jié)油壓的閥門到合適的開度;④降低油溫到控制指標內(nèi);⑤補加機油到油箱刻度線中線位置;⑥油管路查漏,消除漏點;⑦校準或更換儀表。
原設(shè)計機油油冷卻器采用循環(huán)水冷卻,機油溫度高,夏天運行存在問題。經(jīng)拆開冷卻器檢查并分析,循環(huán)水水質(zhì)不太好,換熱器換熱面積偏小。
改進措施:將油冷卻器冷卻水由循環(huán)水改為冷凍水,解決了水質(zhì)不好的問題,彌補了油冷卻器換熱器面積偏小的不足。改造后機油溫度一直能很好的控制,為氯氣透平壓縮機的長期穩(wěn)定運行提供了保障。
壓縮機運行時機頭排油口漏油嚴重,主要原因是密封氣開得太大或軸承間隙大。
解決措施:調(diào)節(jié)密封氣閥門到合適的開度,如果調(diào)節(jié)密封氣沒有任何效果,則須停機檢查軸承等。
中間冷卻器循環(huán)回水ORP值異常升高主要因中間冷卻器泄漏,須立即停機處理。
解決措施:停機處理。
(1)操作人員須對照作業(yè)指導書經(jīng)崗前培訓,考核通過后持證上崗。
(2)啟機前操作人員要對照開車確認卡,逐項進行檢查確認,現(xiàn)場確認完畢后才能啟機開車。
(3)對于出現(xiàn)的異常情況要及時反饋、查找、解決問題并作好記錄,制定預防措施。
(4)定期取機油樣,觀察外觀,如果機油顏色偏紅,要及時更換機油。巡檢注意檢查油箱油位,油位低時須及時添加。
(5)在線實時監(jiān)控油壓和油壓差,油壓差高時及時更換油精濾芯,建議油壓差不高的情況下,也要根據(jù)情況定期更換濾芯和油箱機油[3]。
(6)定期請電儀人員檢測軸振動數(shù)據(jù)的準確性(打開基座蓋子,用萬用表檢測軸振動處的電壓,8 V左右是正常的),確保軸振動檢測的可靠性。
(7)在線時時監(jiān)控,經(jīng)常查看軸振動曲線,如果曲線有波動,須分析查找原因。
(8)在線時時監(jiān)控循環(huán)水池的回水ORP值,并定期取樣人工分析pH值等進行比對,如有換熱器穿孔可及時發(fā)現(xiàn)并處理。
(9)巡檢時要仔細,包括電動機溫度、機器聲音、壓縮機機頭排油口或油箱煙囪處有沒有氯氣漏出,機組有沒有漏油情況。
借助在生產(chǎn)中不斷發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,并制定相應的防范措施,湖北興瑞的國產(chǎn)小型氯氣透平壓縮機運行良好,每臺氯氣透平壓縮機的維修周期都超過5年。氯氣透平壓縮機的長期、安全、穩(wěn)定、高效運行,為整套氯堿裝置的穩(wěn)定運行提供了強有力的保障。