国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

60 kg/m鋼軌軌底線(xiàn)紋缺陷原因分析及解決措施

2020-08-09 12:02杜健
鞍鋼技術(shù) 2020年4期
關(guān)鍵詞:孔型軋件坯料

杜健

(攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司,四川 攀枝花 617000)

攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司軌梁廠(chǎng)軋制60 kg/m軌有兩種鋼坯規(guī)格,分別是380 mm×280 mm和410 mm×320 mm,其中380 mm×280 mm鑄坯是軌梁廠(chǎng)常用坯料斷面。但由于煉鋼產(chǎn)量原因,380 mm×280 mm坯料滿(mǎn)足不了軌梁廠(chǎng)正常的生產(chǎn)需求。為了解決鋼軌生產(chǎn)原料不足問(wèn)題,軌梁廠(chǎng)萬(wàn)能一線(xiàn)開(kāi)發(fā)了410 mm×320 mm鋼坯,用以軋制60 kg/m鋼軌。采用410 mm×320 mm鋼坯的主要優(yōu)勢(shì)是軋制壓縮比大,生產(chǎn)的鋼軌金屬致密度較好,各方面性能更優(yōu)。但是由于鋼坯斷面較大,軋制過(guò)程中軋件端部劈頭和爛頭導(dǎo)致中間軋廢、鋼軌表面缺陷較多。特別是950軋機(jī)為了消耗相對(duì)380 mm×280 mm鋼坯斷面更多壓縮比帶來(lái)的軌底線(xiàn)紋缺陷,不僅原因查找困難,而且對(duì)鋼軌使用還存在潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

1 60 kg/m鋼軌工藝設(shè)計(jì)

為了減小采用410 mm×320 mm鑄坯軋制60 kg/m鋼軌成本投入,提高生產(chǎn)效率,在工藝設(shè)計(jì)時(shí)考慮BD2和萬(wàn)能區(qū)域工藝不變,只對(duì)950軋機(jī)工藝進(jìn)行改變。在950軋機(jī)上新增一個(gè)箱形孔,以適應(yīng)410 mm×320 mm鑄坯生產(chǎn)需要。410 mm×320 mm坯料軋制60 kg/m鋼軌新增箱形孔主要尺寸見(jiàn)圖1,采用410 mm×320 mm鑄坯軋制60 kg/m鋼軌時(shí),950軋機(jī)配置2個(gè)箱形孔、1個(gè)梯形孔、2個(gè)帽形孔;采用380 mm×280 mm坯料時(shí)950軋機(jī)孔型配置為1個(gè)箱形孔、1個(gè)梯形孔、4個(gè)帽形孔。

圖1 410 mm×320 mm坯料軋制60 kg/m鋼軌新增孔型Fig.1 60 kg/m Rails Rolled by 410 mm×320 mm Billets by Adding New Passes

950軋機(jī)壓下規(guī)程設(shè)計(jì)需注意以下問(wèn)題:

(1)各孔型軋制道次盡量均衡,以保證整套軋輥軋制量;

(2)進(jìn)梯形孔的軋件盡量設(shè)計(jì)不翻鋼,以保證梯形孔的軋制穩(wěn)定性。

基于上述問(wèn)題考慮,設(shè)計(jì)的410 mm×320 mm坯料軋制60 kg/m鋼軌的壓下規(guī)程見(jiàn)表1。

表1 410 mm×320 mm坯料軋60 kg/m鋼軌的壓下規(guī)程Table 1 Reduction Procedures for 60 kg/m Rails Rolled by 410 mm×320 mm Billets

2 軌底線(xiàn)紋原因分析

2.1 軌底線(xiàn)紋缺陷的形貌

采用410 mm×320 mm坯料軋制60 kg/m鋼軌軌底正中心存在0~0.3 mm深的線(xiàn)紋,長(zhǎng)度約300~1 600 mm,缺陷在100 m鋼軌通長(zhǎng)位置不固定,只有少部分鋼軌存在此缺陷。在軋制過(guò)程和成品檢查過(guò)程無(wú)法通過(guò)肉眼進(jìn)行識(shí)別,需要通過(guò)檢測(cè)中心超聲波探傷檢查,針對(duì)報(bào)警位置進(jìn)行人工打磨,用白紙漫射法才能檢查出該缺陷,軌底線(xiàn)紋及超聲波探傷結(jié)果見(jiàn)圖2。

圖2 軌底線(xiàn)紋及超聲波探傷結(jié)果Fig.2 Linear Textures at Rail Foot and Results Detected by Ultrasonic Testing

2.2 軌底線(xiàn)紋產(chǎn)生原因分析

單純從鋼軌缺陷形貌和探傷結(jié)果分析,很難分析出缺陷產(chǎn)生原因。最初檢測(cè)中心超聲波探傷發(fā)現(xiàn)此缺陷后,根據(jù)軋制經(jīng)驗(yàn),判斷可能是開(kāi)坯機(jī)軋制過(guò)程中存在的刮傷缺陷,但對(duì)與鋼軌接觸位置的孔型、導(dǎo)衛(wèi)及輥道進(jìn)行處理后,仍未得到改善。通過(guò)理論計(jì)算、計(jì)算機(jī)仿真分析和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證試驗(yàn),確定了軌底線(xiàn)紋產(chǎn)生的原因。

2.2.1 軌底線(xiàn)紋缺陷產(chǎn)生機(jī)理分析

為了分析線(xiàn)紋產(chǎn)生的原因,對(duì)950軋機(jī)箱形孔的變形狀態(tài) (雙鼓形還是單鼓形)進(jìn)行理論計(jì)算,從計(jì)算結(jié)果看,坯料在箱形孔發(fā)生的是雙鼓形變形,并在軌底中間對(duì)應(yīng)部位形成較深的凹心,具體情況如下:

在箱形孔中軋制矩形件時(shí),沿橫截面上的寬展分布相當(dāng)復(fù)雜,它主要決定于接觸表面上的摩擦條件和沿軋件高度上的不均勻變形程度。根據(jù)這些因素的影響,軋制后軋件側(cè)邊的形狀可呈雙鼓形、單鼓形和平直形。寬展沿軋件高度上分布不均勻的主要因素是l與h的比值,當(dāng)l/h=0.5~1.0時(shí),軋件側(cè)邊的形狀可呈雙鼓形[1],根據(jù)這一規(guī)則對(duì)950軋機(jī)箱形孔的l/h進(jìn)行了計(jì)算,變形系數(shù)見(jiàn)表2。從計(jì)算結(jié)果看,在950軋機(jī)箱形孔軋制時(shí)軋件側(cè)邊呈現(xiàn)雙鼓形。

2.2.2 箱形孔變形仿真分析

采用ANSYS軟件對(duì)950軋機(jī)箱形孔軋制變形進(jìn)行了仿真分析[2-6],從仿真結(jié)果看,950軋機(jī)箱形孔軋件變形為雙鼓形,同時(shí)在軌底對(duì)應(yīng)部位形成了較嚴(yán)重的凹心,印證了上述理論計(jì)算結(jié)果,主要兩個(gè)道次的變形仿真狀態(tài)見(jiàn)圖3。

表2 950軋機(jī)箱形孔變形系數(shù)Table 2 Deformation Coefficient of Box Holes of 950 Rolling Mill

2.2.3 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證試驗(yàn)

根據(jù)上述原因分析,開(kāi)展了如下驗(yàn)證試驗(yàn):

(1)950軋機(jī)規(guī)程優(yōu)化驗(yàn)證試驗(yàn)

為了消除軌底線(xiàn)紋缺陷,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)950軋機(jī)壓下規(guī)程設(shè)計(jì)了三個(gè)調(diào)整方案進(jìn)行驗(yàn)證,各方案具體情況如下:

方案一:在原規(guī)程方案上進(jìn)行微調(diào),增大或減小第一個(gè)箱形孔立壓道次的高度,驗(yàn)證是否是因梯形孔切鋼或者脫方而產(chǎn)生的該缺陷。

試驗(yàn)結(jié)果:增加或減小第一個(gè)立箱形孔壓道次高度,對(duì)應(yīng)的鋼軌軌底線(xiàn)紋缺陷超聲波報(bào)警情況無(wú)任何變化,對(duì)應(yīng)位置打磨后缺陷仍然存在。未修改規(guī)程前報(bào)警率為21%,調(diào)整后對(duì)應(yīng)報(bào)警率分別為30%和27%,缺陷未消除。

方案二:950軋機(jī)軋制前進(jìn)行270°翻鋼,排除由于坯料原因產(chǎn)生的此缺陷。

試驗(yàn)結(jié)果:試驗(yàn)四爐鋼坯翻鋼軋制,對(duì)應(yīng)成品軌底報(bào)警為80%。通長(zhǎng)打磨發(fā)現(xiàn),軌底正中心存在不連續(xù)零星線(xiàn)紋,缺陷位置不固定,深度均在0~0.3 mm,分析可能是加熱過(guò)程中出現(xiàn)的陰陽(yáng)面導(dǎo)致除鱗效果的差別。通過(guò)觀(guān)察,鋼坯靠近加熱爐出口位置,除鱗效果明顯差于鋼坯背離加熱爐的一面。950軋機(jī)翻270°軋制后,將除鱗較差的一面軋制在軌底,軌底線(xiàn)紋缺陷報(bào)警率增加。

方案三:調(diào)整各孔型軋制道次,減小320 mm斷面在第二個(gè)箱形孔壓下量,增大梯形孔的壓下量,通過(guò)限制寬展來(lái)減小軌底對(duì)應(yīng)的凹心。調(diào)整前后的壓下規(guī)程見(jiàn)表3。

表3 調(diào)整前后的壓下規(guī)程Table 3 Reduction Procedures before and after Adjustment

試驗(yàn)結(jié)果:從檢測(cè)中心探傷報(bào)警情況分析,通過(guò)此法調(diào)整后,軌底線(xiàn)紋缺陷得到明顯改善,報(bào)警率減少為5%,繼續(xù)減小第二個(gè)箱形孔壓下量后,共計(jì)軋制60支鋼軌均未發(fā)現(xiàn)該缺陷。

(2)中間軋廢驗(yàn)證試驗(yàn)

通過(guò)軋制規(guī)程優(yōu)化,初步驗(yàn)證了軌底線(xiàn)紋缺陷產(chǎn)生原因是箱形孔軋制時(shí)形成的凹心過(guò)大,導(dǎo)致在后續(xù)道次軋制時(shí)夾雜的氧化鐵皮無(wú)法焊合。為了進(jìn)一步驗(yàn)證產(chǎn)生原因,將第一個(gè)帽孔軋制一半打廢,便于觀(guān)察梯形孔與帽孔軋制道次軋件形成該缺陷的過(guò)程。

通過(guò)中間軋廢發(fā)現(xiàn),梯形孔大頭側(cè)面呈現(xiàn)雙鼓形,軌底中間存在明顯溝壑狀,梯形孔大頭側(cè)面形貌見(jiàn)圖4;帽形切深孔軋制完成軋件局部存在深約0.5 mm的軌底線(xiàn)紋,具體形貌見(jiàn)圖5。

圖4 梯形孔大頭側(cè)面形貌Fig.4 Side Profile of Big End in Trapezoidal Pass

圖5 帽形切深孔線(xiàn)紋形貌Fig.5 Pattern of Linear Textures with Hat Knifing Pass

試驗(yàn)結(jié)論:通過(guò)中間軋廢可以明顯觀(guān)察到410 mm×320 mm鑄坯在梯形孔軋制完成后,軌底正中心出現(xiàn)明顯溝壑狀,帽形切深孔加工后未完全焊合,導(dǎo)致軌底細(xì)小線(xiàn)紋產(chǎn)生,進(jìn)一步驗(yàn)證了上述分析。

3 軌底線(xiàn)紋解決措施及效果

3.1 解決措施

為了徹底解決軌底線(xiàn)紋缺陷的問(wèn)題,根據(jù)缺陷產(chǎn)生的原因,在孔型工藝與軋制規(guī)程上進(jìn)行了優(yōu)化。

(1)為了消除軌底凹陷,對(duì)孔型進(jìn)行優(yōu)化。將950軋機(jī)第I孔上的水平輥改平,將第III孔軌底斜度改平4 mm,將第IV孔軌底圓弧由R80改為R150。優(yōu)化后的孔型見(jiàn)圖6。

(2)優(yōu)化950軋機(jī)的軋制規(guī)程。優(yōu)化原則:減少第二個(gè)箱形孔的壓下量,增加梯形孔壓下量和展寬量,通過(guò)梯形孔限制展寬,緩解軌底凹心程度。優(yōu)化后的950軋機(jī)壓下規(guī)程見(jiàn)表4。

圖6 950軋機(jī)優(yōu)化后的孔型Fig.6 Optimized Passes for 950 Rolling Mill

表4 優(yōu)化后的950軋機(jī)壓下規(guī)程Table4 Reduction Procedures for Optimized 950 Rolling Mill

3.2 實(shí)施效果

優(yōu)化后的孔型及壓下規(guī)程于2019年9月2日上機(jī)試驗(yàn),梯形孔大頭側(cè)面未出現(xiàn)凹心,檢測(cè)中心未出現(xiàn)軌底線(xiàn)紋報(bào)警,對(duì)成品鋼軌軌底打磨未發(fā)現(xiàn)該缺陷。治理后的軌底打磨和探傷情況見(jiàn)圖7。

圖7 治理后軌底打磨及超聲波探傷結(jié)果Fig.7 Rail Foot Polishing and Results Detected by Ultrasonic Testing

4 結(jié)語(yǔ)

針對(duì)410 mm×320 mm鑄坯軋制60 kg/m鋼軌存在的軌底線(xiàn)紋缺陷,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、理論計(jì)算和計(jì)算機(jī)仿真分析,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生軌底線(xiàn)紋的主要原因是箱形孔軋制時(shí)形成的凹心過(guò)大,在后續(xù)道次軋制時(shí)局部夾雜的氧化鐵皮無(wú)法焊合。根據(jù)線(xiàn)紋原因采取優(yōu)化950軋機(jī)的孔型參數(shù)和壓下規(guī)程,成功消除了軌底線(xiàn)紋缺陷。

猜你喜歡
孔型軋件坯料
木制品坯料出材率的影響因素分析
電解鋁鑄軋高級(jí)包裝鋁箔坯料中間退火與性能研究*
軸承套圈坯料螺旋孔型斜軋成形數(shù)值模擬及分析
TA15鈦合金不等厚L型材熱軋有限元模擬
孔型對(duì)彈簧圓鋼成型后表面裂紋的影響分析
蘇里格氣田馬家溝組膏模孔型儲(chǔ)層特征及成因
電工用銅線(xiàn)坯SCR連軋變形過(guò)程分析
楔橫軋多楔成形鋁合金連桿的數(shù)值模擬
淺析軋件在開(kāi)坯機(jī)孔型中穩(wěn)定性控制
Archaeological Discovery Confirms the Ancient Past of Yin County
宜君县| 榆树市| 江口县| 阿合奇县| 万全县| 双柏县| 高密市| 抚远县| 宁蒗| 南充市| 兰溪市| 玛曲县| 连城县| 南华县| 台州市| 光山县| 云安县| 玛曲县| 墨江| 台东市| 措勤县| 华宁县| 探索| 雷州市| 江陵县| 黄梅县| 七台河市| 北票市| 九龙城区| 吴忠市| 理塘县| 武山县| 肇源县| 张北县| 徐闻县| 青铜峡市| 紫金县| 饶阳县| 肇源县| 迁安市| 家居|