高冠英
(江西理文化工有限公司,江西 九江 332207)
江西理文化工有限公司(以下簡稱“江西理文化工”)建設有30萬t/a離子膜燒堿、16萬t/a甲烷氯化物、30萬t/a雙氧水、4萬t/a氯化亞砜、1萬t/a聚四氟乙烯等裝置。為實現(xiàn)能源消耗的綜合利用,提高經(jīng)濟效益,配套建設熱電廠用于氯堿生產(chǎn)的電力供應,蒸汽用于公司化工項目及園區(qū)的熱力供應。其中燒堿項目第1期15萬t/a裝置于2014年9月建成投產(chǎn)運行,第2期15萬t/a裝置于2017年4月建成投產(chǎn)運行,整個裝置達到設計產(chǎn)能,運行穩(wěn)定。
隨著裝置的長期連續(xù)運行以及下游生產(chǎn)裝置的陸續(xù)投產(chǎn),系統(tǒng)中有些問題逐漸顯現(xiàn)出來,特別是氫氣處理工段,銜接上下游,對整個生產(chǎn)鏈都有影響。
江西理文化工30萬t/a燒堿裝置氫氣處理設計為1套處理裝置。自電解來的高溫濕氫氣經(jīng)氫氣冷卻器,用循環(huán)水降溫冷卻后進入氫氣洗滌塔。在洗滌塔中,經(jīng)工業(yè)水循環(huán)、洗滌、冷卻降溫后送入氫氣柜。氫氣自氣柜到氫氣分配臺分配,經(jīng)過水環(huán)壓縮機加壓供鹽酸合成崗位,經(jīng)過往復式壓縮機加壓供雙氧水崗位,經(jīng)過羅茨風機加壓供氟化廠燃燒爐崗位。
原氫氣洗滌工藝流程如圖1所示。
圖1 原氫氣洗滌工藝流程圖Fig.1 Process flow diagram of original hydrogen washing
經(jīng)過幾年的連續(xù)運行,逐漸發(fā)現(xiàn)原有的氫氣洗滌效果不佳,導致下游裝置存在設備部件損壞等問題。
氫氣經(jīng)往復式壓縮機加壓后送雙氧水裝置使用。正常運行1個月左右就會發(fā)現(xiàn)壓縮機閥片出現(xiàn)漏氣,吸氣溫度上升伴隨排氣壓力下降,壓縮機出力不足導致被迫停機檢修,甚至因排氣溫度高聯(lián)鎖跳車。檢查發(fā)現(xiàn)氣閥的閥片上附著有白色的結晶物質(zhì)卡在環(huán)形閥片之間。壓縮機高速運動中結晶物使閥片受力不均勻,致使閥片和彈簧損壞出現(xiàn)漏氣。取樣分析確認白色結晶物質(zhì)為氯化鈉和氫氧化鈉。氫氣夾帶的少量水分中含有氯化鈉和氫氧化鈉。壓縮機的排氣溫度在125 ℃以上,在排氣閥處水分變?yōu)闅鈶B(tài)排出,而鹽分和堿分則結晶析出附著在閥片上,最終導致氣閥損壞(見圖2)。
圖2 氣閥結垢損壞示意圖Fig.2 Diagram of a fouled and damaged exhaust valve
氫氣經(jīng)水環(huán)式壓縮機加壓后送往鹽酸合成裝置用于合成鹽酸。運行3個月左右,發(fā)現(xiàn)合成爐火焰出現(xiàn)不規(guī)則跳動并夾雜著紅火現(xiàn)象,檢查發(fā)現(xiàn)部分氫氣燈頭炸裂,合成爐被迫停車。將燈頭拆下來檢查發(fā)現(xiàn),燈頭上附著有許多白色固體物質(zhì),將部分氣孔通道堵塞。取出白色固體粉末,使用元素分析儀進行分析檢測,得出如表1所示數(shù)據(jù)。
表1 元素分析儀檢測結果Table 1 Detection results by elemental analyzer %
用元素分析數(shù)據(jù)判斷燈頭上附著的白色物質(zhì)為氯化鈉和氫氧化鈉,其來源應為氫氣中所含的水分帶入,燈頭處溫度高,水分蒸發(fā),結晶析出(見圖3)。
圖3 燈頭結垢損壞Fig.3 A fouled and damaged burner
通過氫氣的下游用戶反應的問題分析,判斷氫氣的洗滌效果不佳,導致鹽分和堿分夾帶造成設備損壞,對連續(xù)穩(wěn)定運行造成困擾。由于氫氣中水的夾帶問題無法根本性解決,通過降低水分中鹽分和堿分的含量來解決問題。
根據(jù)對原有的氫氣洗滌的分析,采取工藝技術改進,提高洗滌效果。改進后氫氣洗滌工藝流程如圖4所示。
圖4 改進后氫氣洗滌工藝流程圖Fig.4 Process flow diagram of improved hydrogen washing
原有的氫氣洗滌塔設計為空塔,洗滌水在塔頂部噴淋而下,與由塔底部向上流動的氫氣逆流接觸時間短,存在洗滌不充分的問題。經(jīng)過核算對塔體進行改造,增加兩段填料層,選用比表面積較大的階梯環(huán)填料。每層填料段設置洗滌水分布器,使洗滌水均勻噴淋在填料層,防止氣相偏流,使洗滌充分。
原有的氫氣洗滌塔設計為一路洗滌水進塔,容易因為噴淋不均勻而使氫氣洗滌效果不佳。在對塔體改造時改為雙路水進塔噴淋,對應地對填料段的兩段進行噴淋。經(jīng)過洗滌水的兩次分配徹底解決充分洗滌的問題。
原有的氫氣洗滌只是在開車前將洗滌塔的塔釜加入一定量的工業(yè)水用于循環(huán)使用,系統(tǒng)開車后冷卻器的冷凝水進入塔內(nèi)循環(huán),多余的部分送去鹽水回收利用。由于洗滌系統(tǒng)的水一直在循環(huán),而且冷凝水又是含鹽含堿最高的水,導致氣相夾帶出去影響下游使用。將洗滌塔的補水改為連續(xù)補充工業(yè)水,新鮮水的持續(xù)補充使洗滌水的含鹽含堿量很快減低。循環(huán)補水洗滌試驗數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 循環(huán)補水洗滌試驗數(shù)據(jù)Table 2 Experimental data of washing with make-up circulating water
原來的氫氣工藝設計將冷卻器的氫氣冷凝水引入洗滌塔中,這部分水含鹽含堿量高,且水量較大,對氫氣的洗滌影響較大。所以創(chuàng)新性地將這部分水單獨引出,插入1個水封池中不再進洗滌塔,同時設置1臺廢水泵用于回收冷凝水。
原有洗滌塔釜的水是直接進洗滌水泵打至塔頂部作為循環(huán)液使用。由于氫氣自電解過來必然會夾帶堿分,只有在后續(xù)處理時將堿除去才不會對下游用戶產(chǎn)生影響。所以對工藝進行了技術改造,在洗滌塔出口處增加1個中和池,塔釜出來的水在中和池中通過計量泵添加稀鹽酸中和堿分,調(diào)節(jié)pH值至中性就將堿分除去。設置pH值在線分析儀,鹽酸計量泵變頻控制即可穩(wěn)定調(diào)節(jié)控制。
循環(huán)補水洗滌試驗數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 添加5%鹽酸調(diào)節(jié)后,循環(huán)補水洗滌試驗數(shù)據(jù)Table 3 Experimental data of washing with make-up circulating water added with 5% hydrochloric acid
通過實施以上技術改造措施,解決了氫氣中水分夾帶鹽分和堿分的問題,鹽酸合成爐燈頭運行1年未出現(xiàn)燈頭結鹽現(xiàn)象,氫氣往復壓縮機氣閥維修時間延長至6個月以上,大大延長了檢修周期,穩(wěn)定了生產(chǎn)運行。
江西理文化工對生產(chǎn)裝置運行中出現(xiàn)的問題積極研究探索,組織人員進行技術攻關,通過技術改造提高氫氣洗滌效果,徹底解決了氫氣中水分夾帶堿分的問題,將鹽含量控制在合理范圍。