秦衛(wèi)龍
(中國石化青島煉油化工有限責任公司,山東青島266500)
某煉化企業(yè)連續(xù)重整裝置是主要生產(chǎn)裝置,處理能力為150×104t/a,采用UOP 第3 代超低壓連續(xù)重整反應(yīng)與再生工藝技術(shù)。在連續(xù)重整裝置中,產(chǎn)氫增壓壓縮機K-202 的控制系統(tǒng)采用“3 分程”控制方式來控制重整產(chǎn)物分離罐D(zhuǎn)-201 的壓力,即D-201 壓控的0~33.3%輸出信號控制K-202的1 級防喘振閥開度,33.4%~66.6%控制K-202 的轉(zhuǎn)速,66.7%~100%控制1 級分液罐D(zhuǎn)-202 頂放空閥的開度??刂葡到y(tǒng)的目的在于實現(xiàn)壓縮機運行的全面監(jiān)控、聯(lián)鎖保護和ESD 緊急安全聯(lián)鎖功能[1]。系統(tǒng)投用后,由于K-202轉(zhuǎn)速的測量靈敏度差,安全裕度過大,1 方面導(dǎo)致K-202 轉(zhuǎn)速無法自動控制,常處于手動狀態(tài),影響裝置的平穩(wěn)運行;另1 方面導(dǎo)致K-202 防喘振閥處于常開狀態(tài)并且開度過大,壓縮機的能耗過高。
國內(nèi)某聚丙烯裝置的透平壓縮機組也曾遇到過類似的問題:壓縮機入口壓力自動控制回路不能投用;防喘振閥無法完全關(guān)閉,開度較大,造成壓縮機的運行能耗高等等。后進行實際現(xiàn)場測試喘振線,并且實施解耦控制等方法解決了問題[2]。
針對K-202 運行問題進行分析,借鑒其它裝置的優(yōu)化改造經(jīng)驗,利用裝置大檢修期間對K-202進行了應(yīng)用3C控制系統(tǒng)的改造。
裝置的氫氣系統(tǒng)設(shè)置2 臺壓縮機組,除K-202外,還有1 臺循環(huán)氫壓縮機K-201?;玖鞒虨?,原料進行重整反應(yīng)后生成的油氣混合物在D-201內(nèi)分液后,頂部富氫氣體大部分經(jīng)K-201 循環(huán)返回至反應(yīng)系統(tǒng),少部分送至增壓機K-202 進行1、2級壓縮,再經(jīng)脫氯后進氫氣管網(wǎng)。
由工藝角度考慮,D-201壓力關(guān)系到重整反應(yīng)系統(tǒng)的壓力,所以必須保持穩(wěn)定,外送氫氣量不能有大幅度波動。
重整產(chǎn)氫量主要與原料油處理量和性質(zhì)、反應(yīng)苛刻度以及催化劑性能等因素有關(guān)。在正常生產(chǎn)過程中,原料油性質(zhì)和催化劑性能變化很小,可忽略不計。因此當處理量及苛刻度一定,并且短時間內(nèi)的催化劑性質(zhì)視作不變,則產(chǎn)氫量可以認為是1 個定值(裝置富氫氣體產(chǎn)量約為600 Nm3/t精制油)。重整裝置的處理量及苛刻度需根據(jù)全廠生產(chǎn)實際情況進行調(diào)度,因此不能作為調(diào)節(jié)手段,D-201的壓力只能通過調(diào)整K-202的排氣量來調(diào)節(jié),也就是通過調(diào)整K-202 的轉(zhuǎn)速或其各級出入口防喘閥使其排氣量等于重整產(chǎn)氫量。
由于K-201、K-202 都是離心式壓縮機,都必須避開喘振工況。喘振是離心式壓縮機特有的現(xiàn)象,與壓縮機的設(shè)備結(jié)構(gòu)、壓縮氣體的性質(zhì)以及具體工況等條件有關(guān)。其它條件固定不變的情況下,壓縮機運行時存在1 個最低入口流量,也就是喘振流量,當壓縮機的入口流量比喘振流量低時,壓縮機就會產(chǎn)生喘振現(xiàn)象[3,4]。
為防止喘振,就需要設(shè)置專門控制系統(tǒng),目前普遍的做法是在壓縮機的各級出入口之間的跨線上設(shè)置防喘振控制閥,當壓縮機入口流量比喘振流量低時,防喘振閥自動打開,從而提高壓縮機的入口流量,使之高于喘振流量,從而使壓縮機脫離喘振工況[5]。由于K-201 的出口氣體部分進入反應(yīng)系統(tǒng)并隨反應(yīng)產(chǎn)物進入D-201 從而返回至入口,其流量遠遠超出K-201 的喘振流量,所以不需要防喘振控制系統(tǒng)。但是K-202 無返回入口的氣體流程,所以在其1、2級出入之間均設(shè)置了防喘振控制閥。綜上所述,K-202 的1、2 級入口流量需同時大于或等于重整產(chǎn)氫量和喘振流量才能滿足工藝和機組安全運行要求。
初始設(shè)計的K-202 的防喘振控制方案為:當K-202 的1、2 級入口流量比喘振流量低時,防喘振控制器會在自動控制下將防喘控制閥打開,將部分出口氣返回至入口以提高入口流量使之大于喘振流量;當K-202的1、2級入口流量大于喘振流量時,在保證機組入口流量大于喘振流量的情況下將防喘閥慢慢關(guān)閉直至完全關(guān)閉。
根據(jù)K-202 的初始設(shè)計參數(shù)以及正常運行的操作數(shù)據(jù),其1級入口喘振流量約為9×104Nm3/h,2級入口喘振流量約為7.5×104Nm3/h。由前所述,K-202 的壓縮氣量需同時大于或等于重整產(chǎn)氫量和喘振流量才能滿足工藝和機組安全運行的要求,假定本裝置含氫氣體產(chǎn)量恒定為600 Nm3/噸精制油,則僅當重整進料量高于150 t/h(裝置設(shè)計負荷的84%)時,重整產(chǎn)氫量才能高于9×104Nm3/h,這時1級防喘振閥理論上才可能全部關(guān)閉,因此如果裝置處于低負荷運行狀態(tài)下,防喘閥開度較大會造成較大的能量損失。
反應(yīng)系統(tǒng)使用的初始壓力控制方案為“3 分程”壓力控制方案,原理為:D-201壓力控制器輸出信號處于33.3%~66.6%之間時, 控制K-202 的轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)K-202輸送至管網(wǎng)的氣量來調(diào)節(jié)D-201壓力;當壓控輸出信號降至33.3%時,壓縮機轉(zhuǎn)速降至最低,無法繼續(xù)通過降低壓縮機轉(zhuǎn)速降低輸送氣量。如果此時D-201 壓力繼續(xù)降低,即壓力控制器輸出信號在0~33.3%時,需要和1 級防喘振控制器的輸出信號經(jīng)過高選后來控制1 級防喘振閥的開度,通過調(diào)整壓縮機1級返回量減少輸送至管網(wǎng)的氣量從而保證D-201壓力穩(wěn)定,同時保證1級排氣量大于或等于喘振流量。此時經(jīng)過1 級增壓的氣體直接降壓返回入口,使壓縮能耗上升,防喘閥開度越大,能量損失越大;當壓控輸出信號升至66.6%時,壓縮機轉(zhuǎn)速升至最高,無法再提高壓縮機轉(zhuǎn)速以提高輸送氣量,如果此時D-201 壓力仍在升高,即壓控輸出信號在66.6%~100%時,此時只能通過開大D-202 頂放火炬閥將部分產(chǎn)氫放空從而保證D-201 壓力穩(wěn)定,因為打開放空閥將氫氣排放至火炬造成大量氫氣浪費,屬于事故狀態(tài),正常生產(chǎn)不允許該閥打開,即不允許壓控輸出信號處于66.6%~100%之間。
裝置首次開工期間投用此控制系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn)壓縮機轉(zhuǎn)速自動調(diào)節(jié)存在很大風險,因此實際生產(chǎn)過程中K-202 轉(zhuǎn)速始終處于手動控制狀態(tài),這不僅導(dǎo)致了操作困難,還導(dǎo)致了D-201 壓控輸出信號處于33.3%~66.6%不能自動調(diào)節(jié)K-202轉(zhuǎn)速,從而失去了調(diào)節(jié)作用,而處于66.6%~100%之間又屬于事故狀態(tài),因此實際生產(chǎn)中D-201 壓控輸出信號只能維持在0~33.3%之間,自動控制1 級防喘振閥開度從而控制D-201壓力。
此時1級防喘振閥既作為防喘閥,又作為壓控閥,造成工藝控制與防喘振控制界限不清,互相干擾,無法有效調(diào)節(jié)壓縮機的運行狀態(tài)。1 級防喘閥有開度會導(dǎo)致壓縮機能耗增加。實際工況下,只能依據(jù)實際工況手動輸入數(shù)值來調(diào)節(jié)K-202 轉(zhuǎn)速。但由于初始設(shè)計的喘振控制計算方法不精準,一旦系統(tǒng)出現(xiàn)波動就會使K-202 容易進入喘振工況,同時喘振控制又不能做到有效調(diào)節(jié),從而會引起D-201的壓力波動,而D-201的壓力波動又會影響到K-202 的運行狀態(tài),從而形成了惡性循環(huán)。因此通常維持壓力控制器輸出在31%左右,此時1級防喘閥開度在7%左右。
綜上所述,從裝置首次開工至大檢修前的運行情況看,原壓力控制系統(tǒng)存在5個問題。
(1)1、2 級防喘振控制算法不精準,防喘振閥開度大(正常運行約在7%左右),導(dǎo)致壓縮機的能耗過高;(2)K-202 轉(zhuǎn)速控制常處于手動狀態(tài),控制效果差;(3)因防喘振控制算法不精準,K-202運行進入喘振區(qū)域時,會引起D-201 的壓力波動,并形成惡性循環(huán);(4)工藝控制與防喘振控制之間界限不清晰,互相干擾,無法有效調(diào)節(jié)壓縮機的運行狀態(tài);(5)1、2級喘振控制之間缺乏解耦協(xié)調(diào),也容易造成系統(tǒng)整體的不穩(wěn)定。
應(yīng)用3C 控制系統(tǒng)對K-202 改造后,機組的防喘振控制方案依然是定流量控制,但K-202的1級防喘振閥設(shè)置為單回路控制,即只受1級防喘振控制器控制,不再受D-201 壓力控制器的影響。另外在大檢修后對K-202 機組進行了現(xiàn)場喘振測試,重新設(shè)定安全裕度并繪制了喘振曲線。結(jié)果表明,正常狀態(tài)下,K-202 的1、2 級喘振流量約6.5×104Nm3/h,即當裝置處理量高于108 t/h(裝置設(shè)計負荷的60%)時,產(chǎn)氫量高于6.5×104Nm3/h,1級防喘振閥即可全部關(guān)閉,使壓縮機運行高效運行區(qū)域大大擴寬,更有利壓縮機的節(jié)能調(diào)節(jié)。
應(yīng)用3C 控制系統(tǒng)對K-202 改造后,取消原入口壓力“3 分程”控制,增設(shè)CCC S5 Vanguard 控制系統(tǒng),采用“D-201 壓力—D-202 壓力—K-202 轉(zhuǎn)速”的多串級控制方案,也就是用K-202 轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)氫氣的外送量,從而達到控制D-201 壓力的作用。同時增設(shè)超馳控制(POC),其功能是當D-202壓力突然上升超過設(shè)定值時,POC 響應(yīng)觸發(fā)打開D-202頂壓力放空閥泄壓,以維持生產(chǎn)穩(wěn)定運行。
改造后,反應(yīng)系統(tǒng)壓力控制平穩(wěn),壓縮機各參數(shù)運行正常。同時,K-202 實際運行中1 級防喘振閥可完全關(guān)閉(改造前開度約7%),從而杜絕了過度回流,達到了節(jié)能降耗的目的。將改造后K-202的運行數(shù)據(jù)與改造前進行對比,當產(chǎn)氫量相同時,3.5 MPa蒸汽耗量減少約5~10 t/h,節(jié)能效果顯著。
減少3.5 MPa 蒸汽耗量的同時,K-202 背壓產(chǎn)生的1.0 MPa 蒸汽也減少同樣的量。以3.5 MPa 蒸汽平均節(jié)約8 t/h、3.5 MPa 蒸汽150 元/t、1.0 MPa 蒸汽85 元/t,裝置設(shè)計運行時間8 400 h/a 來計算,僅節(jié)約蒸汽的成本約為:
應(yīng)用3C改造總費用為400×104元,僅1 a時間將投資收回后,增加裝置效益約436.8×104元/a。
連續(xù)重整裝置反應(yīng)壓力的控制非常重要,裝置首次開工采用的控制系統(tǒng)存在喘振控制計算不準確、壓縮機轉(zhuǎn)速無法自動控制及性能控制與防喘振控制耦合性很強等問題,導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)反應(yīng)系統(tǒng)壓力波動及壓縮機運行能耗高等問題。裝置利用停工檢修期間應(yīng)用3C 控制系統(tǒng)對增壓機K-202 控制系統(tǒng)進行了改造,改造后反應(yīng)系統(tǒng)壓力控制穩(wěn)定,同時壓縮機的運行能耗大幅降低,平均節(jié)約蒸汽5~10 t/h,節(jié)能效果顯著。