張國義,崔曉錦,趙軍龍,張 成,施玉宏,金建芬
(銀光集團(tuán)聚銀化工有限公司氣體制造廠,甘肅白銀 730900)
變壓吸附是利用吸附劑對吸附質(zhì)在不同的分壓下對被分離的氣體混合物組成有選擇吸附的特性,加壓吸附脫除原料氣中的雜質(zhì)組分,減壓脫附這些雜質(zhì)而使吸附劑獲得再生。一套完整的變壓吸附裝置主要由吸附塔、程控閥、手閥、采樣閥、抽空系統(tǒng)、緩沖逆放系統(tǒng)、升壓提供動(dòng)力系統(tǒng)組成。隨著變壓吸附工藝的不斷創(chuàng)新,變壓吸附從最初的從塔頂出產(chǎn)品、塔底為解析氣的工藝逐步發(fā)展到變壓吸附制一氧化碳工藝中的塔底出產(chǎn)品,塔頂出解析氣的工藝流程,致使最初變壓吸附工藝中程控閥故障原因的分析、判斷更加復(fù)雜且處理難度增大。不僅考慮程控閥的常見故障外漏、電磁閥、氣源等造成的故障,更要考慮程控閥的內(nèi)漏和每一個(gè)硬件的質(zhì)量,從而對程控閥技術(shù)質(zhì)量要求越來越高。但至目前,國內(nèi)外程控閥均無法達(dá)到“零故障、零泄露”,所以如何及時(shí)、準(zhǔn)確地分析判斷出程控閥的故障,尤其在不停車情況下及時(shí)、準(zhǔn)確地分析判斷出故障并及時(shí)處理,對企業(yè)的安全、穩(wěn)定、低耗生產(chǎn)尤為重要。
分廠主要有三套生產(chǎn)裝置,六套變壓吸附,另由脫硫系統(tǒng)、氣體壓縮系統(tǒng)、氣體緩沖系統(tǒng)組成,變壓吸附是氣體凈化的核心單元。其中三套為變壓吸附制氫單元,塔頂出產(chǎn)品,塔底出解析氣;二套變壓吸附脫碳單元,塔頂產(chǎn)出純度在88%以上的半凈化氣,塔底利用真空泵抽空工藝除出廢氣;一套是一氧化碳和氫氣分離單元,從塔底采用真空泵抽空輸出產(chǎn)品CO,塔頂產(chǎn)出純度85%以上富氫氣供后段使用。六套變壓吸附共有190臺程控閥。
變壓吸附流程見圖1。
圖1 變壓吸附流程圖
利用專用程控閥,其結(jié)構(gòu)簡圖如圖2。特點(diǎn):閥芯結(jié)構(gòu)采用特殊材料沖刷設(shè)計(jì),有效提高閥門的使用壽命。采用軟質(zhì)特殊材料密封,具有可靠的內(nèi)密封特性,填料承采用具有徑軸向自補(bǔ)償自緊式密封結(jié)構(gòu),采用壓空作為動(dòng)力,啟閉速度快。
圖2 程控閥結(jié)構(gòu)
因目前化工企業(yè)均為連續(xù)、高負(fù)荷運(yùn)行,如何保證連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)是所有化工企業(yè)所研究的課題之一,也是增效降低成本的前提。分廠是公司全生產(chǎn)線的中間生產(chǎn)裝置,六套變壓吸附是核心工序,一旦出現(xiàn)故障將會導(dǎo)致前段工序降負(fù)荷,后段工序停車,造成原材料和能源動(dòng)力損耗,使成本大大增加。在不計(jì)前后裝置因停車損失外,分廠造成一次程控閥故障停車,損失約20萬元,另外,如發(fā)生程控閥故障,易導(dǎo)致產(chǎn)品氣質(zhì)量不合格,存在更大的安全隱患。在2016-2019年曾多次發(fā)生因程控閥故障造成產(chǎn)品CO中H2超標(biāo)、后工序反應(yīng)床高溫而連鎖停車。即程控閥故障不但造成成本消耗大大增加,而且嚴(yán)重威脅后工序的安全運(yùn)行,所以如何快速分析判斷出程控閥故障并準(zhǔn)確解決故障是分廠保證變壓吸附安全、穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。
(1)程控閥閥芯密封面損壞或內(nèi)部軟密封變形,造成外漏和內(nèi)漏。
(2)程控閥閥桿斷裂或閥桿抱死。
(3)電磁閥卡,主要表現(xiàn)在電磁閥卡死和程控閥無法動(dòng)作,嚴(yán)重時(shí)不得不緊急停車處理更換電磁閥,其原因可能是氣源較臟。
(4)電磁閥線圈燒毀。主要由于濕氣或水滴進(jìn)入線圈,密封不良處導(dǎo)致線圈電流過大而燒毀,主要表現(xiàn)為閥門不能正常開啟。
(5)氣源減壓閥壞。主要表現(xiàn)在減壓閥漏氣,氣源壓力不夠,導(dǎo)致閥門打不開。
(6)程控閥氣缸活塞板斷裂,造成汽缸內(nèi)儀表風(fēng)串氣,閥門打不開或常開。
(7)程控閥閥桿旋轉(zhuǎn),造成閥桿上移而導(dǎo)致閥門內(nèi)漏。
(1)程控閥外漏,因外漏使環(huán)境中可燃有毒氣體濃度較高,易發(fā)生人員中毒事故,存在安全隱患。因此需加強(qiáng)日常巡檢、驗(yàn)漏,利用便攜式可燃有毒檢測儀定期驗(yàn)漏。程控閥外漏主要是閥芯處密封不好,可以采用對閥芯緊固的辦法解決,但每次不能緊固過多,防止一次緊固而使閥芯軟密封墊子徹底損壞。
(2)因電磁閥或儀表風(fēng)原因?qū)е麻y門的不動(dòng)作,需加強(qiáng)DCS系統(tǒng)中對吸附趨勢的監(jiān)控(圖3)。
圖3 變壓吸附各步序吸附趨勢圖
因程控閥故障均能反映在吸附趨勢的正常與否,導(dǎo)致閥門打不開或常開不關(guān)或閥門開關(guān)動(dòng)作緩慢,造成吸附趨勢的異常。一旦發(fā)生,首先根據(jù)吸附趨勢圖分析是否為公用閥門造成,因公用閥門會造成多條吸附趨勢均存在異常,最容易判斷,如是公用閥門造成,通知巡檢和儀表人員到現(xiàn)場檢查處理,同時(shí)根據(jù)吸附趨勢異常的嚴(yán)重程度和處理快慢,確定是否切除故障吸附床處理;
如排除是公用閥門,則從吸附趨勢均降ED1~3,均升ER1~3,逆放BD,置換、終充等步驟逐步分析,因排除公用閥后,如某臺床閥門存在問題,必導(dǎo)致相鄰吸附床吸附趨勢反向變化,從而判斷出具體閥門的故障,根據(jù)閥門開關(guān)周期時(shí)間進(jìn)行處理。
(3)吸附趨勢圖。造成多條吸附趨勢均存在異常,最容易判斷,如是公用閥門造成,通知巡檢和儀表人員到現(xiàn)場檢查處理,同時(shí)根據(jù)吸附趨勢異常的嚴(yán)重程度和處理快慢,確定是否切除故障吸附床處理;如排除是公用閥門,則從吸附趨勢均降ED1~3,均升ER1~3,逆放BD,置換、終充等步驟逐步分析,因排除公用閥后,如某臺吸附床閥門存在問題,必導(dǎo)致相鄰吸附床吸附趨勢反向變化,從而判斷出具體閥門的故障,根據(jù)閥門開關(guān)周期時(shí)間進(jìn)行處理。
(4)程控閥內(nèi)漏的判斷與處理。當(dāng)發(fā)生內(nèi)漏較大情況,從吸附趨勢上能直觀看出某一臺床壓力突降,而另一臺床或幾臺床壓力突升的狀況,針對單臺床壓力突降和多臺床壓力突升,分別判斷,確認(rèn)是否是同一組閥門故障或是公用閥門故障造成。另對變壓吸附帶抽空程序的微漏現(xiàn)象,需對各步驟采樣分析判斷,主要對抽空步驟采樣分析,這樣能及時(shí)、準(zhǔn)確地判斷出是單臺床程控閥的內(nèi)漏或是多臺床程控閥的內(nèi)漏,使排查范圍大大縮?。涣碓诔榭斩容^高時(shí),如閥門有內(nèi)漏必將造成吸附趨勢趨呈水平或升高狀態(tài)(圖4、圖5、圖6),從而能較清楚地判斷出具體故障閥門,在不停車狀態(tài)下對故障閥門閥芯采取微量下調(diào),保證正常運(yùn)行。分廠在2016-2019年多次成功地對出現(xiàn)的內(nèi)漏閥門,均在未停車狀況下進(jìn)行了及時(shí)處理,保證了生產(chǎn)的安全、連續(xù)運(yùn)行。
圖4 抽真空正常趨勢圖
圖5 抽真空末期微漏趨勢圖
圖6 抽真空末期泄漏較大趨勢圖
(5)對程控閥閥桿位置做好標(biāo)識定位工作。因程控閥開關(guān)頻率較高的特點(diǎn),在程控閥頻繁開關(guān)過程中易造成閥桿絲扣旋轉(zhuǎn)而使閥桿上移(不同的程控閥可能結(jié)構(gòu)不一樣),造成閥芯落不到位,密封不嚴(yán)。對此需加強(qiáng)日常檢查和現(xiàn)場標(biāo)識工作,利用生產(chǎn)穩(wěn)定指標(biāo)穩(wěn)定階段,對閥桿位置進(jìn)行定位標(biāo)識,從而保證在日常巡檢時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)閥門閥桿是否旋轉(zhuǎn)或移動(dòng),并根據(jù)旋轉(zhuǎn)和移動(dòng)程度及時(shí)調(diào)整,起到提前預(yù)防提前維修的作用,從而保證生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
變壓吸附技術(shù)開創(chuàng)了干法氣體分離、凈化應(yīng)用技術(shù)的先河,其環(huán)保低能耗是傳統(tǒng)氣體分離、凈化工藝不可比擬的,但因閥門較多,如何及時(shí)發(fā)現(xiàn),準(zhǔn)確判斷和處理程控閥故障,是減少停車和實(shí)現(xiàn)低耗運(yùn)行的關(guān)鍵。隨著變壓吸附工藝的不斷創(chuàng)新發(fā)展,程控閥已成為變壓吸附工藝穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)備,提高程控閥質(zhì)量和對其日常故障的準(zhǔn)確判斷處理是保證工藝安全、穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素,是提高變壓吸附運(yùn)行效率的關(guān)鍵所在。經(jīng)多年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),在做好硬件設(shè)施質(zhì)量把關(guān),加強(qiáng)現(xiàn)場巡檢和日常維護(hù)保養(yǎng)外,對每次故障原因的分析總結(jié)至關(guān)重要,為此分廠建立了一套獨(dú)立的故障檢查、排除方法,為更好地、高效地利用變壓吸附生產(chǎn)線提供保障,為企業(yè)做出貢獻(xiàn)。同時(shí)建議在變壓吸附設(shè)計(jì)中,增加對程控閥發(fā)生內(nèi)漏時(shí)的自檢系統(tǒng),一旦存在內(nèi)漏時(shí),通過對管道中氣源組分的變化自動(dòng)檢測,從而實(shí)現(xiàn)智能化檢查內(nèi)漏,進(jìn)一步提高程控閥故障的分析判斷效率,降低故障損耗。