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反滲透保安過濾器污堵的原因分析及預(yù)防措施

2020-08-26 10:02梅武豐
化工設(shè)計通訊 2020年9期
關(guān)鍵詞:余氯濾芯反滲透

張 杰,梅武豐,劉 佳

(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)

1 簡介

1.1 裝置簡介

某脫鹽裝置生產(chǎn)精制水能力620m3/h,主要以凈水和甲醇裝置回收的工藝及透平冷凝液為原料,通過采用UF、RO雙膜技術(shù)+離子交換混床除鹽工藝除去水中的各種陰陽離子,制得合格的精制水,以滿足用戶的用水需求。其中,UF出水控制:濁度≤1NTU;RO進水控制:SDI15≤3,余氯<0.1mg/L;RO出水控制:電導(dǎo)率≤10μS/cm;混床出水控制:電導(dǎo)率≤0.2μS/cm、SiO2≤0.02mg/L。

1.2 流程簡介

工藝流程見圖1。

圖1 UF、RO雙膜技術(shù)+離子交換混床除鹽工藝流程簡圖

1.3 反滲透保安過濾器系統(tǒng)

保安過濾器設(shè)置在反滲透單元之前,目的主要是延長反滲透膜的使用壽命,防止水中的大顆粒物雜質(zhì)進入反滲透單元造成膜絲污堵,進而影響反滲透膜的性能,如產(chǎn)水量下降、脫鹽率降低、跨膜壓差增加等。本裝置反滲透單元共設(shè)有四套保安過濾器,為臥式設(shè)置,每套保安過濾器安裝有三支大通量濾芯,其控制參數(shù)為:單套設(shè)計流量185m3/h、過濾精度5μm、設(shè)計壓力0.6MPa、運行壓差<0.2MPa。

1.4 反滲透單元加藥系統(tǒng)

為確保反滲透單元正常運行,防止反滲透運行過程中有結(jié)垢傾向,避免反滲透膜被預(yù)處理過程中殘余的余氯氧化,反滲透單元運行時需連續(xù)投加阻垢劑和還原劑。此外,為了保護反滲透膜防止其受到微生物侵害,需定期向反滲透單元沖擊投加非氧化殺菌劑BIO進行殺菌處理。反滲透單元三種保護藥劑投加地點均為保安過濾器進水端,具體加藥控制如下:

(1)反滲透單元投加的阻垢劑為高效阻垢分散劑PTP-1100,投加質(zhì)量濃度為3.5mg/L,投加方式為連續(xù)投加。原設(shè)計為阻垢劑計量泵根據(jù)4套反滲透裝置的總產(chǎn)水流量變化自動調(diào)節(jié)計量泵的頻率,即反滲透裝置總產(chǎn)水流量與阻垢劑計量泵的頻率成正比。

(2)反滲透單元投加的還原劑藥品為亞硫酸氫鈉,投加質(zhì)量濃度為3mg/L,投加方式為連續(xù)投加。原設(shè)計為還原劑計量泵根據(jù)4套反滲透裝置總進水氧化還原電位(ORP)自動調(diào)節(jié)計量泵的頻率,即反滲透裝置總進水ORP與還原劑計量泵的頻率成正比。

(3)反滲透單元投加的非氧化殺菌劑為BIO,投加質(zhì)量濃度為3mg/L,投加方式為沖擊投加。為避免反滲透膜內(nèi)出現(xiàn)細(xì)菌滋生情況,需要定期向反滲透單元沖擊投加非氧化殺菌劑,投加頻率為反滲透裝置每連續(xù)運行8h投加2h。

2 保安過濾器運行情況及異?,F(xiàn)象

2019年以來,反滲透保安過濾器出現(xiàn)進、出口壓差上漲較快、微生物滋生導(dǎo)致濾芯更換頻繁的問題。據(jù)統(tǒng)計,保安過濾器濾芯更換頻率為12~14d。拆檢保安過濾器發(fā)現(xiàn),濾芯表面和過濾器筒體內(nèi)壁出現(xiàn)帶有土腥味的淡黃色黏狀物,即便更換濾芯時對這些黏狀物進行徹底清洗處理,保安過濾器運行一段時間后,濾芯表面、過濾器筒體內(nèi)壁又會重新出現(xiàn)此類黏狀物。為此,對濾芯表面、過濾器筒體內(nèi)壁出現(xiàn)的黏狀物進行了化驗分析,具體數(shù)據(jù)見表1。污染物中無機成分SEM照片及EPX譜見圖2。

表1 保安過濾器內(nèi)污染物分析數(shù)據(jù)

圖2 污染物中無機成分SEM照片與EDX 譜圖

3 保安過濾器濾芯污堵的原因分析

3.1 原水水質(zhì)的影響

(1)脫鹽水原水水源為地表水,其水質(zhì)不穩(wěn)定,尤其隨季節(jié)變化較大。從保安過濾器內(nèi)污染物分析情況來看,原水中含有大量的有機物、細(xì)菌等有害物質(zhì),這說明原水進行預(yù)處理時殺菌力度不夠而后續(xù)UF系統(tǒng)殺菌劑投加量又不足,以致UF產(chǎn)水中細(xì)菌大量繁殖而造成保安過濾器濾芯出現(xiàn)污堵。

(2)通常,為避免反滲透單元受到鋁污染而出現(xiàn)膜絲污堵,反滲透進水的Al3+含量應(yīng)小于0.05mg/L。但根據(jù)保安過濾器內(nèi)污染物中Al3+含量情況來看,本裝置原水中Al3+含量明顯超標(biāo)。而原水中的Al3+主要來源為凈水廠進行水質(zhì)凈化過程中投加的PAC,因此保安過濾器濾芯出現(xiàn)鋁鹽污堵,是因為PAC投加過量或澄清過濾效果差所致。

3.2 反滲透單元加藥情況

按原始設(shè)計,阻垢劑、還原劑計量泵的頻率分別根據(jù)4套反滲透裝置的總產(chǎn)水流量、總進水ORP的變化而成正比例變化,即連鎖自動調(diào)節(jié)計量泵的加藥量。但因裝置投產(chǎn)后初期使用的可連鎖控制、自動調(diào)整加藥量的電磁泵故障頻發(fā)而又維修困難,故將其全部更換成為便于檢修的手動調(diào)節(jié)沖程泵。但實際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),更換加藥泵的加藥系統(tǒng)存在以下問題:

(1)由于更換后的計量泵最大沖程為原始計量泵的5.6倍,以致加藥時出現(xiàn)低沖程不打量,高沖程加藥過量的情況。據(jù)計算,目前反滲透單元保護藥劑的每小時加藥量約為正常需求量的1~2倍。此外,反滲透單元所使用的還原劑為亞硫酸氫鈉,若投加量過大,系統(tǒng)中將會存在大量的硫酸鹽,而硫酸鹽還原菌在無氧或缺氧狀態(tài)下會利用硫酸鹽中的氧進行氧化反應(yīng)而大量生長繁殖形成細(xì)菌群。因此,保安過濾器污堵與還原劑投加過量有關(guān)。

(2)反滲透單元投加的阻垢劑PTP1100主要成分為含磷小分子有機物,在高溫環(huán)境易分解成正磷酸鹽,而磷酸鹽是微生物維持生命活動所需的營養(yǎng)物質(zhì),過量的阻垢劑存留在系統(tǒng)內(nèi)為保安過濾器內(nèi)微生物的富集滋生創(chuàng)造了有利條件,因此保安過濾器污堵與阻垢劑投加過量有關(guān)。

(3)為防止反滲透膜絲被氧化,反滲透進水余氯控制在0.1mg/L以內(nèi),這樣就給微生物滋生創(chuàng)造了有利條件,為此需在保安過濾器進水端投加非氧化殺菌劑BIO以抑制微生物滋生,BIO投加控制是否得當(dāng)將直接影響微生物的滋生情況,進而決定保安過濾器是否會出現(xiàn)污堵情況。

3.3 超濾、保安過濾器等設(shè)備情況

(1)從超濾UF系統(tǒng)運行情況來看,雖存在少數(shù)膜絲斷裂情況,但均及時進行了修復(fù),且整個運行過程UF產(chǎn)水濁度均嚴(yán)格控制在1NTU以內(nèi)。因此,未出現(xiàn)UF進水進入產(chǎn)水側(cè)導(dǎo)致UF水箱水質(zhì)超標(biāo)問題。

(2)保安過濾器壓力表選型合適,其進出口壓力均處在壓力表量程的1/3~3/4位置,不存在壓力表選型不當(dāng)導(dǎo)致壓力指示存在偏差情況。

4 保安過濾器濾芯污堵的預(yù)防措施

1)及時與凈水廠進行溝通,要求其提高原水殺菌力度、合理控制PAC投加量以及做好原水的混凝澄清和過濾工作,確保原水水質(zhì)合格。

2)根據(jù)生產(chǎn)需要,為嚴(yán)格控制系統(tǒng)余氯量(超濾產(chǎn)水余氯0.2~0.3mg/L、反滲透進水余氯<0.1mg/L),防止微生物滋生,在原有分析的基礎(chǔ)上增加現(xiàn)場余氯分析,以便現(xiàn)場操作人員能夠根據(jù)分析情況及時跟蹤系統(tǒng)余氯量,合理調(diào)整系統(tǒng)殺菌劑的投加量。

3)恢復(fù)裝置原有設(shè)計,將目前使用的手動調(diào)節(jié)計量泵全部更換為可通過連鎖控制自動調(diào)整加藥量的電磁泵,確保阻垢劑、還原劑投加量正常。

4)加強本裝置預(yù)處理系統(tǒng)的優(yōu)化,定期檢查多介質(zhì)過濾器、超濾UF運行效果,出現(xiàn)偏差時及時調(diào)整,避免預(yù)處理系統(tǒng)運行不當(dāng)導(dǎo)致后續(xù)產(chǎn)水水質(zhì)下降。

5)改變以往殺菌劑單一投加調(diào)整的操作方式,在有效氯含量達標(biāo)的情況下,通過沖擊式投加非氧化殺菌劑BIO來抑制微生物滋生,避免通過單一調(diào)整殺菌劑投加量,導(dǎo)致整個系統(tǒng)各藥劑投加量的平衡遭到破壞。

5 措施實施后效果

1)原水水質(zhì)大幅好轉(zhuǎn),經(jīng)裝置預(yù)處理系統(tǒng)后,后續(xù)反滲透進水電導(dǎo)率變化明顯,下降幅度約40%,反滲透運行環(huán)境轉(zhuǎn)好,反滲透運行壓差上升緩慢、產(chǎn)水量穩(wěn)定、在線化學(xué)清洗周期性正常。

2)合理控制殺菌劑、阻垢劑、還原劑投加量后,系統(tǒng)殺菌效果明顯,拆檢保安過濾器發(fā)現(xiàn),濾芯表面和過濾器筒體內(nèi)壁帶有土腥味的淡黃色黏狀物基本消除;反滲透進水ORP趨于穩(wěn)定,基本維持在210~250mV波動,藥量投加趨于規(guī)律。

3)保安過濾器濾芯壓差及更換情況。措施實施后濾芯壓差上升緩慢,運行25d左右壓差仍可保持在0.1MPa以內(nèi)(圖3);保安過濾器濾芯平均更換周期大幅延長,由措施實施前12-14d左右的平均更換周期提升至措施實施后的25~27d,保安過濾器運行周期大幅延長(表2)。

圖3 保安過濾器壓差變化趨勢

表2 實施措施后保安過濾器更換周期

4)系統(tǒng)維護費用方面。一年以330d計,粗略估算措施實施前濾芯消耗量為:(330/14)支,措施實施后濾芯消耗量為:(330/25)支,按市場價濾芯價格1 500元/支計,每年可以節(jié)省濾芯支出費用約20萬元左右。

經(jīng)過綜合判斷和分析,及時采取得當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施,經(jīng)過調(diào)整優(yōu)化,反滲透保安過濾器壓差上升幅度整體下降明顯,更換周期大幅延長,濾芯消耗明顯降低,系統(tǒng)運行趨于穩(wěn)定。

6 鞏固措施

從措施實施后取得的效果來看,已達到了降低反滲透保安過濾器濾芯更換頻次、縮減濾芯支出費用的目標(biāo),但為了確保裝置后續(xù)能長久穩(wěn)定運行,還需做好以下鞏固措施:

1)殺菌劑NaClO有效氯為10%,但極其不穩(wěn)定,見光易分解,因此其實際有效氯含量會降低,故后續(xù)將考慮定期抽查NaClO有效氯含量,并根據(jù)分析結(jié)果計算加藥量進行調(diào)整。避免有效氯降低后,加藥量不足,導(dǎo)致系統(tǒng)殺菌力度不夠。

2)目前現(xiàn)場使用的余氯分析試劑為自配的標(biāo)準(zhǔn)液,易出現(xiàn)變質(zhì)情況,后續(xù)考慮定期對試劑進行更換,避免因過期或變質(zhì)造成藥劑失效,影響余氯分析結(jié)果。

3)保安過濾器濾芯雖整體更換周期明顯延長,但還是存在不穩(wěn)定情況,這主要是因為各操作人員存在的操作差異及相關(guān)指令執(zhí)行不到位情況。后續(xù)將在重點關(guān)注加藥量調(diào)整是否及時的同時,把控好保安過濾器濾芯更換時機,避免保安過濾器壓差出現(xiàn)假性降低(如啟動不同增壓泵時,保安過濾器壓差會存在0.04MPa以內(nèi)的偏差),而出現(xiàn)提前更換情況造成的浪費。

4)由于阻垢劑、還原劑計量泵原始設(shè)計的連鎖已被摘除,新更換的電磁泵安裝后恢復(fù)連鎖需進行調(diào)試,目前不具備調(diào)試條件,后續(xù)利用裝置大修時加以解決。

7 結(jié)束語

在裝置的日常運行維護中,當(dāng)保安過濾器濾芯污堵問題出現(xiàn)后,可通過對污染物分析,對系統(tǒng)超濾的余氯、反滲透進水的SDI15、濁度及凈水廠鋁離子含量等相關(guān)數(shù)據(jù)進行綜合分析和判斷;采取得當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施,完全可以降低保安過濾器濾芯更換頻次、大幅度降低運行費用,確保裝置的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行。

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