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焦爐荒煤氣脫硫化氫技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用

2020-08-26 10:03張佳煒
化工設(shè)計通訊 2020年9期
關(guān)鍵詞:硫黃焦爐煤氣焦油

張佳煒

(河鋼宣鋼焦化廠,河北宣化 075100)

在焦化行業(yè)中,焦爐煤氣加熱后的煙氣是國家環(huán)保監(jiān)管的重點,在煙氣末端治理的同時,從源頭上降低焦爐煤氣硫含量,更加高效合理。宣鋼焦化廠煤氣凈化系統(tǒng)采用AS脫硫技術(shù),在運行過程中,出現(xiàn)脫硫效率降低,凈煤氣H2S含量升高等問題,脫硫后煤氣中的硫化氫含量高達700~1 000mg/m3,難以滿足工業(yè)生產(chǎn)和環(huán)保的要求。

鐵基離子液體因為具有優(yōu)良的催化氧化性能已被廣泛應(yīng)用于H2S 的脫除,并取得了顯著的效果。研究表明,鐵基離子液在脫硫過程中表現(xiàn)出高效穩(wěn)定的性能,經(jīng)過空氣再生后的Fe基離子液體仍然具有良好的脫硫能力,鐵基離子液對H2S 的脫除效果>99%。

宣鋼焦化廠從焦爐煤氣中雜質(zhì)組分的既有特征出發(fā),結(jié)合AS氨法脫硫工藝特點,利用鐵基有機離子型濕法氧化脫硫技術(shù),形成新的焦爐煤氣脫硫工藝,實現(xiàn)了焦爐煤氣H2S含量≤20mg/m3的超低排放目的。

非水相離子液脫硫技術(shù)采用鐵基陽離子與有機陰離子相結(jié)合的離子液作為脫硫劑。這種脫硫液保留了絡(luò)合鐵脫硫效率高的優(yōu)點,又解決了絡(luò)合鐵法堿溶液消耗高的問題。

1 脫硫離子液性質(zhì)

1.1 鐵基離子液反應(yīng)原理

鐵基離子液體氧化硫化氫脫硫過程是氣液相催化反應(yīng),鐵基離子液體吸收硫化氫的反應(yīng)過程可以認為是伴有雙分子不可逆反應(yīng)的化學(xué)吸收過程。其反應(yīng)機理如下[4]:

1.2 硫化氫流量對脫硫率的影響

通過實驗測試了硫化氫流量在30~60mL/min變化時,硫化氫脫除效率與硫化氫流量的關(guān)系如圖1所示。

圖1 脫硫率與硫化氫流量之間關(guān)系

由圖1可知,脫硫效率隨著硫化氫流量的增加逐漸減小。硫化氫流量的增加導(dǎo)致氣體在氧化反應(yīng)器中的停留時間減少,從而使得硫化氫與離子液體的接觸時間變短,最終導(dǎo)致處理效果變差。實驗結(jié)果表明:焦爐煤氣流量變化的同時,脫硫液流量要進行相應(yīng)的調(diào)整。

1.3 硫化氫濃度對脫硫效率的影響

研究了硫化氫濃度對脫硫率的影響,見圖2。不同濃度的硫化氫氣體來源于硫化氫氣體與氮氣所配的混合氣。

圖2 脫硫率與硫化氫濃度之間關(guān)系

硫化氫濃度在(1 000~20 000)×10-6變化時,從圖2可以看出:當硫化氫濃度≤10 000×10-6時,硫化氫的脫除率可以達到100%;隨著硫化氫的濃度逐漸增大,脫硫率逐漸減小,但減小的幅度很小。在一定范圍內(nèi)硫化氫濃度對脫硫率的影響不是很明顯。實驗結(jié)果表明:焦爐煤氣流量不變的情況下,硫化氫濃度有所變化,脫硫效率不會明顯降低。

1.4 反應(yīng)溫度對脫硫效率的影響

反應(yīng)溫度在30~90℃時,脫硫率與溫度之間的關(guān)系如圖3。

圖3 脫硫率與反應(yīng)溫度之間關(guān)系

由圖3可見,鐵基離子液體處理硫化氫氣體溫度使用范圍寬,在30~90℃使用,其凈化效率≥99%;在一定溫度范圍內(nèi)隨著反應(yīng)溫度的升高,脫硫效率逐漸升高直至100%,然后再升高反應(yīng)溫度脫硫效率不會降低,仍然保持100%。溫度的影響是兩方面的:一方面溫度的升高使反應(yīng)速率增大、使氣體在離子液體中的傳質(zhì)更好;另一方面溫度的升高會降低氣體在離子液體中的溶解度。實驗結(jié)果表明:焦爐煤氣相同流量的硫化氫氣體濃度有所變化,脫硫效率不會明顯降低。

2 離子液脫硫工藝

2.1 工藝流程

根據(jù)鐵基離子脫硫液的特點,宣鋼焦化廠對原有的2#備用洗氨塔改造為脫硫塔。焦爐煤氣由塔下部進入,與脫硫劑貧液反應(yīng),脫除煤氣中大部分硫化氫及氰化氫。脫硫后凈化煤氣通過塔頂排出,進入洗苯塔。

脫氨后生成的硫銨富液進入塔底儲液段,并通過泵送入硫銨生產(chǎn)系統(tǒng)。

脫硫后的脫硫富液,通過泵送入再生槽再生成貧液。部分富液通過循環(huán)泵重新送往塔內(nèi)脫硫。再生槽采用頂部噴射再生及底部鼓泡再生相結(jié)合的工藝,將脫硫富液充分氧化再生。再生后的脫硫貧液及硫黃顆粒混合物進入沉降罐沉降分離,分離后的貧液送入脫硫塔脫硫。沉降的硫黃液經(jīng)固液分離后,硫黃入熔硫釜熔硫(工藝流程見圖4)。

圖4 脫硫工藝流程圖

2.2 運行過程中的問題及措施

2.2.1 脫硫液中含有焦油、萘等雜質(zhì),黏度增大

由于焦爐煤氣含有焦油、萘等雜質(zhì),有機相離子液在脫除硫化氫的同時,將煤氣中的焦油、萘的等有機物吸收,造成離子液含焦油、萘等物質(zhì),嚴重影響離子液性能,使系統(tǒng)出現(xiàn)離子液黏度增大,性能改變,硫黃不易沉淀分離等現(xiàn)象。

優(yōu)化措施:在原脫硫系統(tǒng)方案設(shè)計的基礎(chǔ)上增加除焦油側(cè)線系統(tǒng),連續(xù)采出1%左右的離子液,通過加熱、靜止、分離等工序,將焦油、萘等雜質(zhì)脫除。

2.2.3 酸性離子液腐蝕

原設(shè)計脫硫離子液劑為弱酸性,在運行過程中對系統(tǒng)腐蝕較大,引起管道、儀表腐蝕等,影響系統(tǒng)連續(xù)運行。

優(yōu)化措施:根據(jù)脫硫效果及運行情況,在不影響脫硫效果的情況下,更換離子液部分有機離子,離子液調(diào)整為弱堿性,并通過NaOH調(diào)整pH至7~8。加堿后脫硫劑產(chǎn)生的復(fù)鹽由硫黃分離系統(tǒng)隨分離水排出至氨水系統(tǒng)。

2.2.3 硫黃泡沫增加

由于脫硫劑改為堿性離子液,脫硫泡沫增加,造成融硫釜靜止分離困難,現(xiàn)有熔硫釜不能完全處理脫硫產(chǎn)生的硫泡沫。

優(yōu)化措施:增加硫泡沫處理設(shè)施:加設(shè)20m2板框壓濾機2臺,增加硫黃漿液泵兩臺,硫泡沫直接泵送入板框壓濾機壓濾,濾餅直接落下裝袋,或落入原有脫溶釜攪拌成濃稠漿液,通過硫黃漿液泵送入熔硫釜熔硫。

2.3 改造后運行效果

鐵基離子液脫硫工藝在經(jīng)過系統(tǒng)優(yōu)化后運行一個月,脫硫效果顯著,焦爐煤氣硫化氫含量由1 500~2 000mg/m3降低至10mg/m3以下,達到了生產(chǎn)、環(huán)保要求(表1)。

表1 脫硫數(shù)據(jù)統(tǒng)計

3 結(jié)語

采用離子型濕法氧化脫硫工藝,實現(xiàn)負壓條件下的焦爐煤氣高效脫硫,脫除后硫化氫<20mg/m3,滿足城市煤氣超低排放的標準。對AS負壓工藝做了優(yōu)化和完善,實現(xiàn)了設(shè)備的長效運行,解決了傳統(tǒng)濕法氧化脫硫技術(shù)中的運行成本高、工作負荷大以及二次污染嚴重等問題。

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