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超超臨界1 000 MW機(jī)組脫硫直流系統(tǒng)改造技術(shù)分析

2020-08-28 17:15張博文
機(jī)電信息 2020年24期
關(guān)鍵詞:技術(shù)分析改造

摘? 要:由于長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,廣東某電廠#3、#4機(jī)脫硫直流系統(tǒng)電子設(shè)備缺陷逐漸暴露,為降低維護(hù)費(fèi)用、方便設(shè)備管理維護(hù)、提高設(shè)備綜合利用率,擬對(duì)#3、#4機(jī)脫硫直流系統(tǒng)進(jìn)行改造?,F(xiàn)對(duì)改造方案進(jìn)行設(shè)想和對(duì)比分析,得出了取消#3、#4機(jī)脫硫直流系統(tǒng),改由主機(jī)直流直接供電的方案。

關(guān)鍵詞:脫硫直流系統(tǒng);改造;技術(shù)分析

0? ? 引言

在電廠中,正常情況下,直流系統(tǒng)為控制系統(tǒng)、繼電保護(hù)、斷路器跳合閘操作回路、事故照明、交流不停電電源、事故油泵等提供可靠的直流電源,而在交流電源出現(xiàn)事故不能穩(wěn)定工作的情況下,通過(guò)蓄電池組繼續(xù)提供穩(wěn)定的直流電源,是電廠控制及保護(hù)的重要基礎(chǔ)。直流系統(tǒng)的可靠運(yùn)行對(duì)發(fā)電廠的安全運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用,它是安全運(yùn)行的保證。

廣東某電廠#3、#4機(jī)脫硫直流系統(tǒng)投入運(yùn)行已超過(guò)8年,接近電子設(shè)備連續(xù)運(yùn)行規(guī)定年限,其設(shè)備缺陷逐步暴露。2018年,#4機(jī)B修時(shí)對(duì)#3、#4機(jī)脫硫直流系統(tǒng)兩組蓄電池進(jìn)行充放電試驗(yàn),放電容量未達(dá)到80%就因電池電壓過(guò)低被迫終止,表明蓄電池組已不合格。2019年10月,#3機(jī)脫硫直流系統(tǒng)交流輸入電源故障,蓄電池組為脫硫直流母線(xiàn)供電,運(yùn)行不到2 h,即發(fā)出蓄電池組電壓低告警,嚴(yán)重威脅了脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行,從而影響了電廠運(yùn)行的安全。因?yàn)橹绷飨到y(tǒng)的重要性,我們必須重視該電廠的問(wèn)題,并想辦法解決,因此,擬對(duì)#3、#4機(jī)脫硫直流系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)分析和改造。

1? ? 設(shè)備簡(jiǎn)介

廣東某電廠#3、#4機(jī)采用獨(dú)立于主機(jī)的直流電源系統(tǒng)。#3、#4機(jī)脫硫直流電源系統(tǒng)為110 V控制電源,型號(hào)為奧特迅,其結(jié)構(gòu)如圖1所示,分為兩段,每段均有1個(gè)充電柜、1個(gè)饋線(xiàn)柜、1組500 Ah蓄電池組,兩段之間布置了1個(gè)聯(lián)絡(luò)柜,主要負(fù)荷如表1、表2所示,兩段日常運(yùn)行電流均約為5 A。

脫硫直流系統(tǒng)交流電源正常時(shí),高頻開(kāi)關(guān)將輸入的三相交流電轉(zhuǎn)換成直流電源,經(jīng)隔離二極管隔離后輸出,提供母線(xiàn)電源,再給電池充電。當(dāng)輸入電源故障或停電時(shí),由蓄電池給母線(xiàn)供電,同時(shí)發(fā)出交流故障信號(hào),聲光報(bào)警。監(jiān)控模塊檢測(cè)電池電壓和放電時(shí)間,當(dāng)電池放電到一定程度,監(jiān)控模塊會(huì)發(fā)出蓄電池故障告警,此時(shí)應(yīng)停止放電。

2? ? 改造方案設(shè)想

對(duì)此次脫硫直流系統(tǒng)改造提供兩種方案,第一種即更換所有蓄電池組及不合格電子組件;第二種即取消脫硫直流系統(tǒng),由主機(jī)直流系統(tǒng)直接為脫硫直流母線(xiàn)供電。

2.1? ? 方案一:更換所有蓄電池組及不合格電子組件

該方案簡(jiǎn)單可靠,維持當(dāng)前設(shè)計(jì),只需購(gòu)買(mǎi)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行更換,操作性強(qiáng),簡(jiǎn)單易行,估算所需成本大約為200萬(wàn)元人民幣。

2.2? 方案二:取消#3、#4機(jī)脫硫直流系統(tǒng),改由主機(jī)直流直接供電

本方案擬取消#3、#4機(jī)脫硫直流系統(tǒng),改由主機(jī)直流直接供電。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì),正常運(yùn)行時(shí),#3、#4機(jī)脫硫直流系統(tǒng)日常負(fù)荷為額定負(fù)荷5%,負(fù)荷非常小。而#3、#4機(jī)主機(jī)配有兩段獨(dú)立的直流系統(tǒng),且富余容量完全能夠滿(mǎn)足脫硫系統(tǒng)日常運(yùn)行。本方案改造的基本原則是在保證脫硫系統(tǒng)交流、直流供電可靠性的前提下,減少設(shè)備數(shù)量,以降低維護(hù)成本、提高設(shè)備利用效率。具體方案如下:取消現(xiàn)有的脫硫直流系統(tǒng)蓄電池組、充電裝置,從#3(#4)機(jī)直流饋線(xiàn)柜引一路電源至現(xiàn)蓄電池組接口,改造后的結(jié)構(gòu)如圖2所示。

2.2.1? ? 設(shè)備選擇

(1)電纜線(xiàn)徑選擇。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)算,從#3機(jī)直流饋線(xiàn)柜至#3、#4機(jī)脫硫直流配電間單芯電纜路徑約700 m,根據(jù)《電力工程直流電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》(DL/T 5044—2014)要求,直流電纜截面應(yīng)按電纜長(zhǎng)期允許載流量和回路允許電壓降兩個(gè)條件選擇。

考慮到#3、#4機(jī)脫硫直流系統(tǒng)一段母線(xiàn)同時(shí)帶兩個(gè)機(jī)組負(fù)載,長(zhǎng)期載流量取為10 A,根據(jù)《電力工程電纜設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50217—2018)附表C.0.1-3,單芯銅電纜截面為25 mm2時(shí),允許載流量為132 A,完全可以滿(mǎn)足要求;若按允許壓降計(jì)算,則有:

S==≈46.83? mm2

兩者取較大值,可取50 mm2。

(2)附屬配件選擇。由于改造后從原電池接線(xiàn)回路接入,故需取消熔斷器,采用直流空開(kāi),在#3機(jī)饋線(xiàn)柜1選用50 A直流空開(kāi),在脫硫直流母線(xiàn)側(cè)選用25 A直流空開(kāi)。

(3)脫硫直流母線(xiàn)及各路饋線(xiàn)仍采用原監(jiān)測(cè)裝置,報(bào)警信號(hào)保持不變。

2.2.2? ? 工作內(nèi)容

主要工作內(nèi)容為搭設(shè)架交,分三步進(jìn)行實(shí)施:(1)搭設(shè)架子、敷設(shè)#3、#4機(jī)脫硫直流與UPS電源至主機(jī)直流與UPS的電纜。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)電纜橋架位置搭設(shè)必需的架子,將電纜從#3、#4機(jī)脫硫直流與UPS配電室敷設(shè)至主機(jī)直流與UPS配電室。(2)電纜接入。將原電源斷開(kāi),拆除不必要的電纜,保留現(xiàn)有的監(jiān)控、測(cè)量裝置和回路;做好電纜鼻子,接入電纜,并封堵完善。(3)系統(tǒng)調(diào)試。調(diào)試做好檢查,特別是檢查線(xiàn)對(duì)地和線(xiàn)間絕緣;檢查無(wú)異常后,壓票送電、接入負(fù)荷,查看監(jiān)控、測(cè)量裝置是否完善;模擬故障,查看相應(yīng)告警是否正確。

2.2.3? ? 工作時(shí)長(zhǎng)及成本估算

機(jī)組檢修時(shí)實(shí)施,每臺(tái)機(jī)組搭架子、敷設(shè)電纜工期約10天,電纜接入、調(diào)試時(shí)間約5天。

該方案成本較低,估計(jì)價(jià)格在50萬(wàn)元左右。

3? ? 對(duì)比分析

通過(guò)分析我們不難發(fā)現(xiàn):方案一簡(jiǎn)單易行,無(wú)需設(shè)計(jì)線(xiàn)路,也不會(huì)變更當(dāng)前設(shè)計(jì),直接購(gòu)買(mǎi)配套設(shè)備即可,但由于需更換所有不合格的電子組件及蓄電池組,其成本較方案二高出許多,且設(shè)備較多,維修復(fù)雜,維修成本也進(jìn)一步上升,更換后設(shè)備在達(dá)到一定年限后,仍需重新購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,不能一勞永逸地解決問(wèn)題。所以,方案一雖然簡(jiǎn)單可靠,但后續(xù)成本開(kāi)支較多,初始簡(jiǎn)單,后續(xù)復(fù)雜。

方案二需變更設(shè)備,更改當(dāng)前設(shè)計(jì),需要提前做好方案設(shè)想規(guī)劃,并做好事故預(yù)想。該方案將脫硫直流系統(tǒng)的故障風(fēng)險(xiǎn)綁架在主機(jī)直流系統(tǒng)中,出現(xiàn)事故時(shí)會(huì)擴(kuò)大事故范圍,但在日常運(yùn)行中降低了維護(hù)費(fèi)用,方便了設(shè)備管理維護(hù),提高了設(shè)備綜合利用率,脫硫直流系統(tǒng)故障率大幅降低,保障主機(jī)直流系統(tǒng)正常運(yùn)行即可保障脫硫直流系統(tǒng)正常運(yùn)行,且成本只有方案一的1/4,永久解決了脫硫直流系統(tǒng)的問(wèn)題。

對(duì)比兩方案,從經(jīng)濟(jì)性及日后維修工作的角度考慮,應(yīng)當(dāng)選擇方案二,即取消#3、#4機(jī)脫硫直流系統(tǒng),改由主機(jī)直流直接供電。該方案適用于脫硫直流系統(tǒng)負(fù)荷較小的機(jī)組,其他電廠可根據(jù)自己的實(shí)際情況借鑒改造。

4? ? 結(jié)語(yǔ)

脫硫直流系統(tǒng)是十分重要的系統(tǒng),對(duì)于機(jī)組而言不可或缺,但在本文所述電廠中其日常運(yùn)行負(fù)荷較小,主機(jī)直流系統(tǒng)的富余容量完全能夠滿(mǎn)足脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行需要,因此,對(duì)脫硫直流系統(tǒng)進(jìn)行改造,可有效降低維護(hù)費(fèi)用、方便設(shè)備管理維護(hù)、提高設(shè)備綜合利用率。

[參考文獻(xiàn)]

[1] 白忠敏,劉百震,於崇干.電力工程直流系統(tǒng)設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2009.

[2] 宋繼成.220~500 kV變電所電氣接線(xiàn)設(shè)計(jì)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2004.

收稿日期:2020-06-04

作者簡(jiǎn)介:張博文(1990—),男,湖北隨州人,助理工程師,從事火電廠集控運(yùn)行工作。

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