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Novolen工藝聚丙烯裝置循環(huán)氣冷凝器超溫問題分析及改進(jìn)

2020-09-07 08:13:38楊加義李瑞龍田廣華唐建兵吳榮煒王俊杰李建偉
煤化工 2020年4期
關(guān)鍵詞:丙烷冷凝器丙烯

楊加義,李瑞龍,田廣華,唐建兵,吳榮煒,王俊杰,李建偉

(1.國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)烯烴二分公司,寧夏 銀川750411;2.國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院,寧夏 銀川750411)

引 言

國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)烯烴二分公司(簡(jiǎn)稱烯烴二分公司)采用Novolen工藝生產(chǎn)的聚丙烯產(chǎn)品,以400萬t/a煤炭間接液化項(xiàng)目生產(chǎn)的石腦油為原料,經(jīng)石腦油裂解、烯烴轉(zhuǎn)化(OCU)等工序生產(chǎn)原料丙烯,共有60萬t/a產(chǎn)能,兩條生產(chǎn)線:第一條生產(chǎn)線聚丙烯產(chǎn)能24萬t/a,由兩臺(tái)聚合反應(yīng)器串聯(lián)操作,生產(chǎn)抗沖共聚物、無規(guī)共聚物和均聚物;第二條生產(chǎn)線聚丙烯產(chǎn)能36萬t/a,由兩臺(tái)聚合反應(yīng)器并聯(lián)操作,生產(chǎn)均聚物和無規(guī)共聚物。丙烯聚合為聚丙烯工藝包括原料精制、聚合反應(yīng)、粉料凈化、擠壓造粒、成品包裝等工序。循環(huán)氣冷凝器位于聚合反應(yīng)工序,反應(yīng)過程中,通過循環(huán)氣冷凝器對(duì)反應(yīng)器內(nèi)部釋放的反應(yīng)熱進(jìn)行撤熱[1]。

在生產(chǎn)聚丙烯牌號(hào)為1 100 N產(chǎn)品過程中,發(fā)現(xiàn)循環(huán)氣冷凝器保溫層局部被燒焦,器壁局部嚴(yán)重超溫。對(duì)Novolen工藝裝置在生產(chǎn)運(yùn)行過程中遇到的循環(huán)氣冷凝器超溫問題進(jìn)行原因分析,并進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn),現(xiàn)介紹如下。

1 循環(huán)氣冷凝工藝及存在的問題

1.1 循環(huán)氣冷凝工藝

循環(huán)氣冷凝工藝流程示意圖見圖1。來自反應(yīng)器的循環(huán)氣,于68℃進(jìn)入循環(huán)氣冷凝器殼程,在2.9 MPa壓力和管束冷卻水的作用下,大部分丙烯被冷卻為液相,通過液位控制,自底部循環(huán)丙烯泵被送回反應(yīng)器繼續(xù)參與反應(yīng),頂部氣相進(jìn)入緩沖罐后,緩沖罐液相部分與循環(huán)氣冷凝器底部液相共同送回反應(yīng)器,頂部氣相通過壓縮機(jī)壓縮后,返回反應(yīng)器進(jìn)料線。

圖1循環(huán)氣冷凝工藝流程示意圖

1.2 存在問題

在生產(chǎn)過程中,循環(huán)氣冷凝器出口側(cè)器壁表面溫度高,器壁出現(xiàn)約2 m2的局部燒焦區(qū)域,使用測(cè)溫槍檢測(cè),溫度最高達(dá)267℃(正常運(yùn)行溫度為20℃~30℃)。通過調(diào)整循環(huán)氣壓縮機(jī)出口流量,提高冷凝器液位等措施,溫度降低到200℃以下,但對(duì)比正常工況,依然處于超溫狀態(tài),并且高溫點(diǎn)位置不斷變化,問題沒有徹底解決,為保證生產(chǎn)安全,隨即對(duì)聚合反應(yīng)器進(jìn)行停車處理。

2 循環(huán)氣冷凝器超溫原因分析

為明確循環(huán)氣冷凝器內(nèi)部物料變化,對(duì)循環(huán)氣冷凝器進(jìn)出口物料進(jìn)行了組分分析,結(jié)果如表1所示。

表1循環(huán)氣冷凝器進(jìn)出口物料組分分布%

從表1可以看出,循環(huán)氣冷凝器出口丙烷體積分?jǐn)?shù)由進(jìn)口的5.19%提高到16.02%。由于丙烷的沸點(diǎn)為-42.09℃,丙烯的沸點(diǎn)為-47.04℃,丙烷在冷凝器中的冷凝率高于丙烯,因此從氣相中丙烷濃度大幅提高可知,在循環(huán)氣冷凝器中生成了大量的丙烷。

由于冷凝后氣相出口部位丙烯體積分?jǐn)?shù)為43.07%,氫氣體積分?jǐn)?shù)為40.49%,循環(huán)氣冷凝器氣相中丙烯及氫氣濃度在整個(gè)反應(yīng)回路系統(tǒng)中最高、溫度最低,壓力2.9 MPa。循環(huán)氣進(jìn)入冷凝器后,隨著丙烯不斷冷凝,從進(jìn)口到出口,氣相丙烯濃度逐漸降低,氫氣濃度逐漸升高。循環(huán)氣冷凝器橫截面示意圖見圖2(根據(jù)工藝包并簡(jiǎn)化得到的橫截面示意圖)。

從圖2可以看出,冷凝器內(nèi)部折流板間的物料通道從進(jìn)口到出口逐漸變窄。在靠近冷凝器氣相出口處為氫氣濃度最高點(diǎn),此處也是壁溫超溫的集中分布區(qū)域。

圖2循環(huán)氣冷凝器橫截面示意圖

循環(huán)氣冷凝器殼體材質(zhì)為09MnNiDR,鈀、鎳、錳、鐵等金屬或金屬氧化物均可作為加氫反應(yīng)催化劑[2-6],同時(shí)系統(tǒng)循環(huán)氣還攜帶三乙基鋁。在長(zhǎng)期高濃度氫氣的作用下,循環(huán)氣冷凝器內(nèi)壁生成了還原態(tài)的金屬及金屬氧化物。因此,在循環(huán)氣冷凝器出口位置發(fā)生了丙烯加氫反應(yīng),生成丙烷并放出大量反應(yīng)熱,反應(yīng)式見式(1)。

3 解決措施

為阻止加氫反應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行,裝置停車后采用強(qiáng)制通入空氣氧化、使還原態(tài)金屬失活的措施,對(duì)冷凝器進(jìn)行處理。冷凝器退料過程中,由底部導(dǎo)淋排出的部分雜質(zhì)與空氣劇烈反應(yīng),產(chǎn)生火花,說明高濃度氫氣還原氛圍下的活性物質(zhì)遇氧氣后,發(fā)生劇烈反應(yīng)放熱,并且與循環(huán)氣冷凝器中的鋁引發(fā)鋁熱反應(yīng),產(chǎn)生火花。經(jīng)空氣氧化處理后系統(tǒng)恢復(fù),生產(chǎn)運(yùn)行正常,問題得到解決。

還可以將循環(huán)氣冷凝器進(jìn)行退料、泄壓,完成工藝交出,對(duì)設(shè)備內(nèi)壁進(jìn)行酸洗鈍化處理。首先,對(duì)工藝介質(zhì)接觸面(設(shè)備內(nèi)壁)用水進(jìn)行清洗,加入酸液浸泡,直至酸液中的鐵離子濃度穩(wěn)定,并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行清洗,使設(shè)備內(nèi)表面的活性物質(zhì)得以去除。其次,使用氧化劑對(duì)設(shè)備內(nèi)表面進(jìn)行鈍化,使設(shè)備內(nèi)表面形成穩(wěn)定、致密的鈍化膜,從而提高設(shè)備殼體內(nèi)表面的穩(wěn)定性,避免發(fā)生加氫反應(yīng)。

4 結(jié) 語

烯烴二分公司Novolen工藝聚丙烯裝置循環(huán)氣冷凝器壁溫超溫的問題,主要是由于冷凝器內(nèi)部氣相組分中存在高濃度的氫氣和丙烯,在運(yùn)行壓力溫度下,通過器壁上的鐵、鎳等金屬的催化作用,發(fā)生加氫放熱反應(yīng),釋放的熱量導(dǎo)致器壁超溫,該問題可以通過對(duì)系統(tǒng)強(qiáng)制通空氣、使催化劑氧化失活的方式有效解決,還可以通過酸洗鈍化對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行徹底處理。

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