吳全富 杜海波 楊 瀟
(中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司)
氨法脫硫工藝是目前比較成熟、已工業(yè)化應(yīng)用的脫硫工藝,主要用于300 MW及以下的燃煤機組[1]。其原理是水中的氨和煙氣中的SO2發(fā)生反應(yīng)生成亞硫酸銨,亞硫酸銨進一步與煙氣中的SO2反應(yīng)生成亞硫酸氫銨,亞硫酸氫銨再與氨水反應(yīng)生成亞硫酸銨,生成的亞硫酸銨被空氣氧化為硫酸銨。其能耗很低,產(chǎn)物附加值高且符合可持續(xù)發(fā)展,是一種綠色的廢氣處理方式。另一方面石化廠內(nèi)有液氨或者氨水的供應(yīng),利用氨法脫硫技術(shù)有得天獨厚的優(yōu)勢。
氨的反應(yīng)迅速,處理廢氣效率高,產(chǎn)物不會附著在設(shè)備上,處理流程相對簡單,操作簡便、維護相對輕松。相對鈣法脫硫其基本沒有固廢的產(chǎn)生,高濃度的硫酸銨液體通過旋流提濃、離心脫水、干燥得到硫酸銨副產(chǎn)品符合循環(huán)經(jīng)濟的要求,不會再次污染環(huán)境[2-3]。
常規(guī)投入運行的大部分氨法脫硫雖然SO2依賴氨的強制加入達到GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求,但煙囪檢測口的霧滴和顆粒物檢測濃度很難達標(biāo)排放[4-5]。常見的問題如下:
1)煙囪雨嚴(yán)重、PM2.5氣溶膠“煙氣拖尾”明顯,污染轉(zhuǎn)移。
2)硫酸銨隨酸霧夾帶飄落,腐蝕生產(chǎn)生活設(shè)施,影響廠區(qū)和周邊居民生活。
3)氨逃逸嚴(yán)重,銨鹽損失大,影響脫硫系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性。
GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求重點區(qū)域SO2和煙塵分別執(zhí)行50 mg/m3和20 mg/m3的限值。中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司動力廠在氨法煙氣脫硫后段采用“填料+絲網(wǎng)”除霧技術(shù),結(jié)合脫硫塔工藝設(shè)計,實現(xiàn)了脫硫效率高,氧化快速,除霧能力強的預(yù)期,成功解決氨法脫硫“煙氣拖尾”及氣溶膠等問題,確保煙塵達到排放標(biāo)準(zhǔn)。
該氨法脫硫及“填料+絲網(wǎng)”除霧工藝系統(tǒng)主要由濃縮塔、吸收塔、除霧系統(tǒng)、氧化系統(tǒng)、硫酸銨后處理系統(tǒng)等組成,其工藝流程見圖1。
圖1 脫硫部分工藝流程
1)來自鍋爐脫硝除塵后的高溫?zé)煔馐紫冗M入濃縮塔,自下而上與兩臺濃縮循環(huán)泵來的漿液逆流接觸,在此過程中,煙氣降溫,漿液濃縮,同時,煙氣中SO2被初步吸收。被濃縮的漿液一部分繼續(xù)循環(huán),另一部分則送至濃漿罐,經(jīng)泵送入硫酸銨回收工段,采用蒸發(fā)結(jié)晶工藝,離心機分離、干燥后送入包裝機,包裝入庫。
2)經(jīng)過初步凈化的煙氣進入脫硫吸收段。在脫硫吸收段,煙氣與三層噴淋層來的漿液逆流接觸,煙氣中的SO2進一步被吸收。吸收SO2的漿液回流至塔底,亞硫酸氫銨與氨水反應(yīng),生成亞硫酸銨,再經(jīng)氧化生成硫酸銨,送至濃縮塔。凈化后的煙氣經(jīng)三級除霧器去除夾帶的液滴后(液滴含量50 mg/Nm3),經(jīng)過塔盤后進入洗滌段。
3)在洗滌段內(nèi),含一定量霧滴的煙氣通過填料層到水洗層,在水洗層煙氣被無鹽水噴頭進一步?jīng)_洗達到去含鹽霧滴和粉塵的效果,沖洗過的煙氣再經(jīng)過兩層絲網(wǎng)除霧器過濾后達到GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放。
氨法脫硫的特殊之處在于脫硫劑氨常溫常壓下是氣體,易揮發(fā),與SO2在氣態(tài)下反應(yīng)易生成亞微米級的亞硫酸銨和硫酸銨氣溶膠。因此,氨法脫硫的首要問題是圍繞著如何控制氨的揮發(fā),防止氣溶膠的生成和氨隨脫硫后煙氣的逃逸。控制三層噴淋吸收將煙氣的降溫與吸收分開,有效抑制氣溶膠的產(chǎn)生。
在脫硫塔內(nèi),噴淋吸收段上部設(shè)置三層高效除霧器,去除吸收段煙氣夾帶的絕大部分煙塵、霧滴以及部分氣溶膠顆粒,將脫硫吸收段與除塵清洗段相對隔離,有效抑制了吸收段煙氣中夾帶的大量霧滴、煙塵、顆粒物等進入除塵清洗段,實現(xiàn)水洗層濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于吸收層漿液濃度,實現(xiàn)濃度遞減、逐級吸收功能。
水洗塔盤的空隙過大,造成局部煙氣不均勻偏流現(xiàn)象,在噴淋水洗中,偏流的煙氣中的氣溶膠組分不能有效去除,在經(jīng)過絲網(wǎng)除霧器后,仍會有殘留的氣溶膠隨煙氣排放,造成煙氣拖尾。針對此問題,裝置增設(shè)填料層,安裝在塔內(nèi)水洗塔盤的上部,水洗水噴淋的下部。填料層增大了氣-液的傳質(zhì)面積,同時可對煙氣進行均布,均布后的煙氣和噴淋下來的水洗水在填料中充分接觸,使其均勻混合,可充分去除氣溶膠。
絲網(wǎng)除霧器又稱除沫器,當(dāng)帶有霧沫的氣體以一定速度上升通過絲網(wǎng)時,由于慣性作用,霧沫與絲網(wǎng)細(xì)絲相碰撞而被附著在細(xì)絲表面上。細(xì)絲的可潤濕性、液體的表面張力及細(xì)絲的毛細(xì)管作用,使得液滴越來越大,直到聚集的液滴大到其自身產(chǎn)生的重力超過氣體的上升力與液體表面張力的合力時,液滴就從細(xì)絲上分離下落[6]。氣體通過絲網(wǎng)除霧器后,基本不含霧沫。裝置在填料層上部又設(shè)置了兩層絲網(wǎng)除霧器進一步去除硫酸銨小液滴。
克拉瑪依石化采用“填料+絲網(wǎng)”除霧技術(shù)的氨法脫硫工藝建成兩套煙氣脫硫裝置,實現(xiàn)冬季4臺鍋爐開兩套煙氣脫硫裝置,夏季兩臺鍋爐開一套煙氣脫硫裝置,另一套煙氣脫硫檢修的運行模式。裝置設(shè)計脫硫效率大于95%,氨逃逸小于2 mg/m3。工藝所需液氨由公司酸性水汽提裝置通過管輸提供,在電廠新建氨水配置系統(tǒng),控制氨水濃度為10%左右。氨法煙氣脫硫性能指標(biāo)見表1。
表1 氨法煙氣脫硫性能指標(biāo)
表1列出了“填料+絲網(wǎng)”除霧氨法脫硫的設(shè)計和運行指標(biāo),從表中可以看出,煙氣處理量,出口SO2、煙塵、氨逃逸、脫硫效率及系統(tǒng)壓降均在設(shè)置指標(biāo)范圍之內(nèi),達到了項目建設(shè)的預(yù)期效果。
圖2、圖3列出了2018年全年煙氣脫硫裝置出口SO2和煙塵日均濃度及煙塵濃度。從圖中可看出,SO2的出口濃度不高于30 mg/m3。“填料+絲網(wǎng)”除霧后煙塵濃度不高于10 mg/m3,達到了超低排放的要求。項目運行兩年來,經(jīng)過政府環(huán)保部門的多次檢測,各項指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計指標(biāo)。
圖2 脫硫出口SO2濃度
圖3 脫硫出口煙塵濃度
“填料+絲網(wǎng)”除霧的氨法脫硫裝置,自2017年7月投用以來,操作運行平穩(wěn),脫硫煙囪出口SO2濃度小于30 mg/m3,煙塵濃度小于10 mg/m3,全年煙氣排放溫度在48~55℃,煙氣水含量在40~50 g/Nm3,達到了《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》(環(huán)發(fā)[2015]164號)中SO2不大于35 mg/m3,煙塵不大于10 mg/m3超低排放的要求。填料和絲網(wǎng)定期用無鹽水分模塊沖洗可在不影響壓降的前提下,解決銨鹽的結(jié)晶、堵塞和結(jié)垢等問題?!疤盍?絲網(wǎng)”除霧方案投資小、能耗低、運行穩(wěn)定,適用于有穩(wěn)定液氨供應(yīng)的小型電廠或化工廠動力站的燃煤脫硫裝置。