段寧
關(guān)鍵詞:硫酸銨;蒸銨脫酸;飽和器;離心機(jī);攪拌風(fēng);除酸器
0 引言
河鋼宣鋼焦化廠硫酸銨的生產(chǎn)采用間接飽和器法,把從全負(fù)壓煤氣洗滌工藝中脫出的轉(zhuǎn)入液相的NH3,從蒸氨脫酸系統(tǒng)中蒸出,送入飽和器中,與飽和器中加入的硫酸進(jìn)行反應(yīng),生成硫酸銨晶體,通過離心機(jī)、干燥機(jī)等設(shè)備,生產(chǎn)出硫酸銨產(chǎn)品。生產(chǎn)過程中,因酸氣量不足、設(shè)備故障等原因,造成收率低,質(zhì)量差。針對(duì)影響硫酸銨收率的因素,采取相應(yīng)的對(duì)策,收到了較好的效果。
1 工藝簡(jiǎn)介
河鋼宣鋼焦化廠硫酸銨工段的生產(chǎn)采用的是間接法鼓泡式飽和器內(nèi)生產(chǎn)硫酸銨的工藝。采用全負(fù)壓煤氣吸收洗滌工藝,把從煤氣中吸收洗滌下的富液經(jīng)蒸氨脫酸塔后,蒸出含有NH3、H2S、HCN、CO2等氣體的酸氣。酸氣經(jīng)黃雪鹽生產(chǎn)工段的吸收塔后,HCN被吸收,含有NH3、H2S、CO2的酸氣從飽和器中央酸汽管進(jìn)入,經(jīng)泡費(fèi)傘穿過母液層鼓泡而出,在飽和器中,氨氣與加入的硫酸在攪拌風(fēng)的作用下進(jìn)行反應(yīng),生成硫酸銨晶體,當(dāng)硫酸銨晶體達(dá)到一定比例后,用工業(yè)風(fēng)通過提料管將硫酸銨晶體提到稠化器,再經(jīng)過離心機(jī)、傳送帶、干燥機(jī)等設(shè)備,生產(chǎn)出硫酸銨產(chǎn)品,含有H2S、CO2氣體的酸氣從飽和器經(jīng)除酸器,送往硫酸生產(chǎn)系統(tǒng),用于生產(chǎn)硫酸。
氨和硫酸發(fā)生中和反應(yīng)為:
2NH3+H2SO4→(NH4)2SO4 △H=-275kJ/mol
上述反應(yīng)是不可逆放熱反應(yīng),當(dāng)用硫酸吸收煤氣中的氨時(shí),實(shí)際的熱效應(yīng)較小。
用適量的硫酸和氨進(jìn)行反應(yīng)時(shí),生成的是中式鹽(NH4)2SO4,當(dāng)硫酸過量時(shí),則生成酸式鹽NH4HSO4,其反應(yīng):
NH3+H2SO4→NH4HSO4 △H=-165 kJ/mol
隨溶液吸氨量增加,酸式鹽又可轉(zhuǎn)變?yōu)橹惺禁}:
NH4HSO4+NH3→(NH4)2SO4
飽和器中同時(shí)存在兩種鹽時(shí),由于酸式鹽較中式鹽易溶于水或稀硫酸中,故在酸度不大的情況下,從飽和器中析出的只有硫酸銨結(jié)晶。
2 影響硫酸銨收率的因素
母液溫度要求≥97℃,母液酸度2-3%,母液溫度和母液酸度不正常,影響硫酸銨顆粒的生成。母液溫度過高或過低都對(duì)硫酸銨晶體產(chǎn)生影響。
硫酸銨提料和攪拌所用的工業(yè)風(fēng)主要由焦化廠空壓機(jī)站集中供風(fēng),正常供風(fēng)風(fēng)壓為0.5MPa,交班風(fēng)量200-400m3/h。用工業(yè)風(fēng)進(jìn)行攪拌,目的在于使母液酸度、濃度、溫度均勻,硫酸銨結(jié)晶在母液中呈懸浮狀態(tài),延長(zhǎng)在母液中的停留時(shí)間,有利于硫酸銨分子向結(jié)晶表面擴(kuò)散,生產(chǎn)大顆粒硫酸銨。工業(yè)風(fēng)壓低或波動(dòng)。硫酸銨提料不暢甚至提不上料,飽和器中攪拌不均勻。而當(dāng)空壓機(jī)檢修或其他用戶集中用風(fēng)時(shí),就會(huì)造成系統(tǒng)風(fēng)壓的降低和波動(dòng),硫酸銨提料風(fēng)壓低,提料不暢甚至提不上料,提料的不均造成硫酸銨提料管及回流管等堵塞,必須進(jìn)行透管,額外增加崗位工的勞動(dòng)強(qiáng)度的同時(shí),長(zhǎng)時(shí)間不能正常提料造成飽和器阻力的升高。攪拌風(fēng)溫度低,從而加強(qiáng)了高溫母液對(duì)離心機(jī)的腐蝕;
蒸氨系統(tǒng)貧液泵會(huì)出現(xiàn)跳車現(xiàn)象,如果發(fā)現(xiàn)不及時(shí),在短時(shí)間內(nèi)蒸氨塔液位迅速增長(zhǎng),蒸氨脫酸塔頂溫急劇下降,蒸不出NH3,會(huì)造成硫酸銨飽和器不吃酸。硫酸銨生產(chǎn)所用的NH3是從蒸氨系統(tǒng)蒸出后,經(jīng)黃血鹽吸收塔再到硫酸銨飽和器,因循環(huán)母液量太大,或者鐵刨花堆積狀態(tài)變壞等原因,造成黃血鹽體統(tǒng)阻力高,阻止氨氣的正常通過,從而影響硫酸銨飽和器的正常反應(yīng)。
在硫酸銨生產(chǎn)過程中,設(shè)備故障,如除酸器堵、提料管漏、離心機(jī)不推料、轉(zhuǎn)鼓松動(dòng)或干燥機(jī)不過料等。
3 解決途徑和系統(tǒng)改造
在飽和器內(nèi)當(dāng)晶比太大時(shí),相對(duì)的減少了氨與硫酸反應(yīng)所需的容積,不利于氨的吸收,并使母液攪拌的阻力加大,導(dǎo)致母液攪拌不良。晶比太大時(shí),結(jié)晶間摩擦的機(jī)會(huì)增多,大結(jié)晶破裂成小結(jié)晶的可能性增加。當(dāng)飽和器中積聚過多的結(jié)晶時(shí),堵塞情況也將嚴(yán)重。當(dāng)晶比太小時(shí),則不利于結(jié)晶的長(zhǎng)大,反而有大量的新晶核生成。此外,當(dāng)晶比小時(shí),母液的密度降低,母液中的酸焦油及其乳化物不易與其分層,從而污染硫酸銨產(chǎn)品。根據(jù)以上理論我們把以前硫酸銨工每一個(gè)小時(shí)檢查一次飽和器晶比情況,現(xiàn)在改為每20min檢查一次,及時(shí)觀察飽和器內(nèi)晶比情況。保證飽和器內(nèi)晶比在40-60%,以前硫酸銨工將飽和器內(nèi)晶比母液中晶比達(dá)到40%時(shí),開車提取母液中的結(jié)晶,當(dāng)晶比降到20%時(shí),停車。現(xiàn)在調(diào)整為當(dāng)晶比達(dá)到50%時(shí),開車提取母液中的結(jié)晶,當(dāng)晶比降到30%時(shí),停車。
當(dāng)提料管短或出現(xiàn)沙眼問題時(shí),出料不均勻,嚴(yán)重時(shí),提不上料來。造成提料管故障問題的原因是:硫酸銨提料和攪拌所用的工業(yè)風(fēng)主要由焦化廠空壓機(jī)站集中供風(fēng),正常供風(fēng)風(fēng)壓為0.5MPa,而當(dāng)空壓機(jī)檢修或其他用戶集中用風(fēng)時(shí),就會(huì)造成系統(tǒng)風(fēng)壓的降低,硫酸銨提料風(fēng)壓低,提料不暢甚至提不上料,工業(yè)風(fēng)壓力低時(shí),不能滿足提料需要,改用蒸汽提料,造成提料管腐蝕損壞。針對(duì)這一問題,作業(yè)區(qū)與廠有關(guān)部門協(xié)作,在硫酸銨崗位配備一臺(tái)空壓機(jī),專門為硫酸銨提料供風(fēng),風(fēng)壓可達(dá)到0.6MPa以上,廠部空壓機(jī)站供風(fēng)可作為飽和器攪拌用風(fēng),這樣,解決了空壓機(jī)站供風(fēng)不足之問題,滿足了硫酸銨提料用風(fēng),消除了蒸汽提料帶來的不利影響。另外,崗位工在發(fā)現(xiàn)提料困難時(shí),及時(shí)分析原因,若提料管故障,及時(shí)拔提料管,進(jìn)行焊接處理,保證正常提料,提高硫酸銨產(chǎn)量。降低提料管長(zhǎng)度及彎曲度,把提料管從稠化器上部進(jìn)料改成從側(cè)面進(jìn)料,使高度降低了0.6m,提料管彎曲度從90°改成45°,并重新制作四通管路,這幾項(xiàng)改造成功地使提料管縮短了3m,有效解決了提料阻力大的問題。
脫酸塔、蒸氨塔底的排油操作從以前的每周一次調(diào)整為兩天一次,洗滌塔底部放油從以前的每?jī)芍芤淮握{(diào)整為一周一次。定期將沉積在塔底的焦油排放出來。為進(jìn)一步降低富液中的含油量,在富液泵出口加兩臺(tái)砂濾器,對(duì)富液進(jìn)行過濾,進(jìn)一步降低富液的含油量。
對(duì)于出現(xiàn)的除酸器堵塞問題,相關(guān)技術(shù)人員對(duì)除酸器進(jìn)行改造,如圖。
氨水從從除酸器上部進(jìn)入沖洗,除酸器內(nèi)的硫酸銨結(jié)晶顆粒被熱氨水溶解,通過排液管流至硫酸工段的冷凝液槽。改造后運(yùn)行穩(wěn)定,由改造前每周堵塞2次,變?yōu)閺氐紫氯F(xiàn)象,確保了硫酸銨及后續(xù)工段的穩(wěn)定運(yùn)行,保證了硫酸銨、硫酸的收率和質(zhì)量?jī)裘簹夂@、硫化氫在合理的范圍內(nèi),取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
針對(duì)干燥機(jī)過料慢或不過料,主要采取的措施是:加強(qiáng)供風(fēng)機(jī)的維護(hù)與管理,調(diào)節(jié)好供給干燥機(jī)的風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)溫,保證其正常;干燥機(jī)兩邊的電振調(diào)節(jié)合適,使其均勻穩(wěn)定振動(dòng),保證過料均勻、順利。
4 結(jié)束語
針對(duì)硫酸銨產(chǎn)出中出現(xiàn)的實(shí)際問題,通過采取相應(yīng)的措施,使問題得到了較好的解決,同時(shí)也使硫酸銨在質(zhì)量和產(chǎn)量上都有了顯著的提高。
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