段彩蓮
摘要:文章首先對某型缸蓋氣門的常見故障進行了介紹,然后進行了失效分析,最后給出了針對性的改進方案,提高了氣門和座圈的耐腐蝕性、耐磨性。
關鍵詞:缸蓋氣門;座圈;改進方案
0 ?引言
據(jù)市場反饋某型柴油機在使用約1200h,發(fā)現(xiàn)氣門故障。拆解后如圖1,需要進行改進。
1 ?氣門的常見故障
發(fā)動機氣門工作在高溫、高腐蝕性、沖擊和交變載荷下,氣門的設計、結構、形狀、材料、加工工藝等都會影響其使用期限,與氣門相關的氣門座圈、氣門導管、氣門彈簧、凸輪軸、氣缸蓋、冷卻狀態(tài)等也會影響氣門。常見的氣門損壞方式如下:
1.1 排氣門燒蝕
燒蝕現(xiàn)象在氣門頸部、錐面、頭部端面均可見到,以錐面的影響最大。燒蝕之處為麻點,繼而被高溫燃氣沖刷成溝槽,氣門的密封性完全被破壞,發(fā)動機無法正常運轉。
引起排氣門燒蝕的原因通常有材料抗高溫腐蝕性不夠;積碳破壞氣門與座圈間熱傳導,造成錐面局部溫度升高,氣門材料燒蝕等。
1.2 氣門斷裂
斷裂主要發(fā)生在鎖夾槽及頸部與桿部交接處附近,最常見的損壞形式是疲勞損壞。
氣門斷裂的主要原因有:頸部鍛造裂紋未消除;發(fā)動機排溫過高;氣門座扭曲變形或與導管同心度差使氣門產(chǎn)生彎曲應力;氣門強度過低;鎖夾槽過渡圓角太小等。
1.3 氣門頭部裂紋和碎落
造成氣門頭部碎落的因素很多,通常是屬于沖擊損壞和疲勞損壞。
主要原因有氣門鍛造時有小裂紋、氣門座圈變形等。
1.4 氣門錐面磨損過快
主要是由于氣門材料選擇不當或氣門材料與座圈材料、硬度匹配不合適;以及氣門與座圈產(chǎn)生相對滑移,造成氣門磨損;此外,機油滲漏,積碳過多也會引起氣門錐面異常磨損。
2 ?失效分析
該柴油機應用于近海捕撈漁船,發(fā)動機基本參數(shù)如表1。
氣門桿部材料4Cr10Si2Mo,頭部材料23-8N,熱處理后頭部硬度≥HRC28。與之配合的粉末冶金座圈,材料PB50WD,硬度HRC40~55。
2.1 材料檢測
對失效件進行材料檢測,發(fā)現(xiàn)進、排氣門座圈同為PB50材料,進氣門座圈檢測沒有Co,不符合要求,硬度符合圖紙要求。座圈密度比圖紙要求低。
2.2 電鏡分析
使用電子顯微鏡,對氣門、座圈進行掃描分析。
從樣件座圈磨損的電子掃描圖片中可以看到由于氧化、腐蝕等原因容易造成座圈中耐磨粒子剝落,造成座圈加速磨損形成凹槽或凹坑。(圖3、圖4)
2.3 失效分析
通過綜合分析確定:
①氣門的失效首先是由于氣門座圈不耐磨引起。
②通過成分檢測,該PB50材料主要采用的是以Cr-Mo合金作為耐磨粒子添加在普通基體材料中,通過高溫燒結彌散形成燒結合金鋼,該材料中Cr很容易在300~400℃與氧發(fā)生反生成氧化物,尤其是進氣門側含氧量高的情況下,且該氧化物是疏松的。在氣門落座時,氣門與氣門座圈發(fā)生金屬接觸,在落座力作用下產(chǎn)生滑移,再加上氣門本身的旋轉,故進氣門座圈產(chǎn)生明顯的一圈凹槽,造成氣門與座圈密封性能降低,同時由于燃燒不充分,產(chǎn)生大量積炭,又加劇了磨損。
③溫度較高的排氣門,氣門與座圈之間發(fā)生干澀沖擊配合,在高溫的情況下,積炭中的固體顆粒在排氣門發(fā)生粘結磨損,該發(fā)動機在近海捕魚作業(yè),空氣鹽分酸性腐蝕性更強,發(fā)動機增壓使排氣的氣流壓力大,在高溫、高速、酸性腐蝕性氣流的沖刷容下易造成耐磨粒子剝落形成磨粒磨損,由于PB50材料整體熱硬度不高,排氣門座圈很容易產(chǎn)生凹坑。凹坑出現(xiàn)的情況下,氣門與座圈配合緊密度降低,造成熱傳導性能下降,氣門熱量不能及時傳導出處,形成氣門熱應力變形。
3 ?改進方案
①排氣門材料改為21-4NWNb,氣門采用整體氮化處理,提高耐高溫、耐腐蝕性。
②耐磨性能與耐腐蝕性能更好的ST25,同時具備良好的熱硬度。
對氣門與座圈進行模擬試驗,先進行4h臺架沖擊試驗,檢測氣門下沉量,再進行12h臺架沖擊試驗,檢測氣門下沉量。試驗表明改進后的磨損量明顯減少。(圖5)
4 ?結語
通過對故障件進行分析和針對性改進,提高氣門和座圈的耐腐蝕性、耐磨性,改進后的缸蓋氣門座圈和氣門,應用在漁船上,現(xiàn)已運行超過2000h無故障。
參考文獻:
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