黃道濤 魯鵬 鐘林志 羅鈞
摘要:闡述了移動式壓力容器罐車罐體牽引支座肋板開裂的修復過程。根據(jù)罐車隨車資料,針對牽引支座肋板的結(jié)構(gòu)和特點,分析其開裂原因,確定修復方案。通過更換相同材質(zhì)、等厚的肋板和增加銷座支點肋板、加工合適的焊接坡口、選擇正確的焊接工藝,按時、按質(zhì)完成了罐體牽引支座的修復工作。運行兩年后,焊縫未發(fā)生開裂及其他異常情況,取得良好的評價和效果。
關(guān)鍵詞:移動式壓力容器;罐體;肋板開裂;修復;焊接工藝
0 前言
某物流運輸公司的移動式壓力容器罐車在定期檢驗時發(fā)現(xiàn),其罐體前端的牽引支座兩側(cè)肋板嚴重開裂,并且屬于二次開裂(肋板已經(jīng)修復過),如圖1所示,嚴重影響罐體的使用和罐體結(jié)構(gòu)的安全性。據(jù)了解,該罐車罐體的前端牽引支座肋板首次發(fā)現(xiàn)開裂時,在裂紋上直接補焊,之后投入使用不到1月,補焊處的焊縫再次出現(xiàn)裂紋,并慢慢擴展??蛻粢蟊仨毐M快修復罐體牽引支座,并避免上述情況再次發(fā)生。
1 原因分析
罐體前端牽引支座兩側(cè)肋板嚴重開裂,分析其開裂原因有:(1)肋板中部是牽引支座的牽引銷受力點,制造安裝時因結(jié)構(gòu)復雜、焊接量大等原因,使其承受較大的內(nèi)應力[1],加之牽引支座承受的牽引力是動載荷,肋板受力發(fā)生突變時,造成肋板過載,從而發(fā)生開裂;(2)客戶上次修補方法不當,擅自在裂紋上直接補焊,引發(fā)新應力,造成再次開裂。
2 修復方案
查閱罐車隨車資料,其主要制造標準為《壓力容器》GB150-1998和《低溫液體汽車罐車》JB/T4783-2007等。根據(jù)罐車隨車資料,針對牽引支座結(jié)構(gòu)特點和肋板開裂原因,采取以下方案進行修復:切割清除開裂的肋板,更換相同材質(zhì)、相同厚度的鋼板(δ=5 mm,Q345R),并在牽引銷座支點處加焊加強肋板,以加強結(jié)構(gòu)剛度。結(jié)構(gòu)件如圖2所示。
3 焊接工藝
(1)焊前準備。首先按照挖補尺寸要求嚴格切割開裂的肋板,切割偏差必須符合要求。清理干凈切割區(qū)域,表面無鋼渣、鐵銹等污物,坡口表面無裂紋、分層、夾雜等缺陷[2],同時清理干凈坡口表面及附近的水、銹、油污、積渣和其他有害物質(zhì)。在裝配時不能強行裝配以避免引起較大的應力從而導致出現(xiàn)焊接裂紋,同時為保證新肋板焊縫根部的焊透和焊縫厚度,坡口下端加墊扁鋼,坡口裝配尺寸如圖3所示。
(2)焊接。焊前檢查裝配質(zhì)量,清理坡口以及兩側(cè)的氧化物、油污、熔渣、及其他有害物和污物。打底焊接采用分段焊,同時嚴格執(zhí)行焊接工藝,焊接時須注意焊道和層間清理,將焊縫表面熔渣、有害氧化物、油脂、銹跡等清理干凈后方可繼續(xù)施焊,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,必須清除后再施焊,焊道間的接頭應平滑過渡和錯開[3-4]。同時焊工做好自檢。
(3)焊接工藝參數(shù)如表1所示。
(4)焊后處理。焊接完成后采取自然緩冷措施。焊后24 h對焊縫進行外觀檢查,焊縫與母材須圓滑過渡,焊縫表面應無裂紋、夾渣、焊瘤、氣孔等缺陷[7]。外觀檢查合格后由專業(yè)檢驗人員按相關(guān)標準對新肋板焊縫進行MT磁粉檢測,探傷比例為100%。
(5)防腐。焊縫經(jīng)檢測合格后,按照罐體涂漆要求,清除焊縫表面污物,對其結(jié)構(gòu)件進行涂漆、防腐,如圖4所示。
目前,該罐車罐體的牽引支座已經(jīng)運行2年,狀況良好,結(jié)構(gòu)件的焊縫沒有發(fā)生開裂,也未發(fā)現(xiàn)異常情況,如圖5所示。
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