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某型號(hào)內(nèi)燃調(diào)車機(jī)空氣制動(dòng)系統(tǒng)改造

2020-09-10 07:22何延君
內(nèi)燃機(jī)與配件 2020年18期
關(guān)鍵詞:緩解

何延君

摘要:由于某型號(hào)內(nèi)燃調(diào)車機(jī)使用過(guò)程中空氣制動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)單元制動(dòng)器卡滯、水分大等問(wèn)題,通過(guò)查找原因發(fā)現(xiàn)是由其設(shè)計(jì)缺少空氣干燥裝置導(dǎo)致,因此對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造,為了不造成該車型原有空氣系統(tǒng)布局大的變動(dòng),通過(guò)分析對(duì)比選擇了加裝雙塔型空氣干燥裝置,徹底解決了該型內(nèi)燃調(diào)車機(jī)空氣制動(dòng)系統(tǒng)凝水的問(wèn)題。

關(guān)鍵詞:內(nèi)燃調(diào)車機(jī);空氣干燥裝置;單元制動(dòng)器;緩解

0? 引言

筆者原單位曾經(jīng)采購(gòu)了兩臺(tái)中車旗下某子公司設(shè)計(jì)并生產(chǎn)制造的某型號(hào)內(nèi)燃調(diào)車機(jī)(以下簡(jiǎn)稱調(diào)車機(jī)),可能是缺少設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),該型號(hào)調(diào)車機(jī)在使用過(guò)程中,同時(shí)出現(xiàn)較多的問(wèn)題,典型的有空氣制動(dòng)系統(tǒng)水分大造成管路銹蝕、車速達(dá)到30km/h后前端駕駛室明顯能感覺(jué)到車體抖動(dòng)、車軸齒輪箱滲油等。這些問(wèn)題一直影響這兩臺(tái)調(diào)車機(jī)的使用,廠家技術(shù)人員多次處理也未能得到解決,有的甚至技術(shù)人員也無(wú)處下手,無(wú)奈只能依靠自己力量進(jìn)行研究。經(jīng)過(guò)研究認(rèn)為主要是設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致,必須對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造才能徹底整改。本文僅對(duì)空氣制動(dòng)系統(tǒng)的改造進(jìn)行分析總結(jié)。

1? 該調(diào)車機(jī)風(fēng)源系統(tǒng)原理

該車空氣制動(dòng)系統(tǒng)原理空壓機(jī)—總風(fēng)缸部分如圖1所示。

這套風(fēng)源系統(tǒng)主要部件有空壓機(jī)、冷卻器、油水分離器、除水器、總風(fēng)缸,油水分離器與除水器設(shè)計(jì)安裝在冷卻器后邊,意在冷卻后的壓縮空氣通過(guò)除油、除水工序后,其中的水、油等雜質(zhì)被過(guò)濾掉后進(jìn)入總風(fēng)缸。

2? 使用過(guò)程中存在的問(wèn)題

2.1 風(fēng)源系統(tǒng)水量大

每次用車后均須手動(dòng)對(duì)總風(fēng)缸排水,排水量較大,并且水中摻有鐵黃色雜質(zhì)。

2.2 除水器經(jīng)常堵塞

除水器在此應(yīng)具有自動(dòng)排出管路內(nèi)水分功能,但其經(jīng)常自動(dòng)排水不暢,導(dǎo)致風(fēng)源系統(tǒng)供風(fēng)不足,須經(jīng)常更換除水器,維護(hù)成本較高。

2.3 個(gè)別單元制動(dòng)器停放制動(dòng)無(wú)法緩解

兩車各有一臺(tái)JSP-2型單元制動(dòng)器多次出現(xiàn)停放制動(dòng)無(wú)法手動(dòng)緩解情況,司機(jī)在整備作業(yè)過(guò)程中多次發(fā)現(xiàn)操作停放制動(dòng)無(wú)法緩解,其余單元制動(dòng)器均能正常緩解,手動(dòng)操作問(wèn)題單元制動(dòng)器手動(dòng)緩解也無(wú)法緩解的問(wèn)題,導(dǎo)致整備作業(yè)無(wú)法正常完成。該問(wèn)題每次出現(xiàn)時(shí),司機(jī)車上、車下頻繁操作均無(wú)法緩解,技術(shù)人員也無(wú)法解決,并且公司內(nèi)不具備自主拆解單元制動(dòng)器的條件。而在停放一段時(shí)間再次試車試驗(yàn)時(shí),又恢復(fù)正常了。這個(gè)問(wèn)題是在使用了3年多的時(shí)間出現(xiàn)的,給行車安全和運(yùn)營(yíng)保障帶來(lái)了極大的安全隱患,導(dǎo)致這兩臺(tái)車只能段內(nèi)調(diào)車使用,無(wú)法參與正線施工及救援保障工作。

3? 問(wèn)題原因分析

3.1 風(fēng)源系統(tǒng)水量大

通過(guò)分析風(fēng)源系統(tǒng),空氣經(jīng)過(guò)壓縮后產(chǎn)生一定熱量,也夾雜一定量的水分,同時(shí)空氣壓縮機(jī)工作需要潤(rùn)滑油潤(rùn)滑及冷卻,壓縮空氣內(nèi)也夾雜少量的潤(rùn)滑油,因此系統(tǒng)內(nèi)設(shè)計(jì)油水分離器和除水器,壓縮空氣經(jīng)過(guò)油水分離器過(guò)濾掉夾雜在壓縮空氣內(nèi)的潤(rùn)滑油后,通過(guò)除水器排出水分,而除水器不能自動(dòng)排出水分導(dǎo)致大量水分殘存在壓縮空氣內(nèi),跟隨壓縮空氣進(jìn)入總風(fēng)缸,同時(shí)風(fēng)源系統(tǒng)多部件長(zhǎng)期在內(nèi)部潮濕的條件下工作,導(dǎo)致內(nèi)部銹蝕。

3.2 除水器經(jīng)常堵塞

風(fēng)源系統(tǒng)部件、管路內(nèi)部長(zhǎng)期潮濕,而除水器的作用是排出少量水分,但系統(tǒng)內(nèi)存在大量水分,因此除水器自動(dòng)工作不暢通導(dǎo)致其內(nèi)部積水,并且由空氣壓縮機(jī)到除水器之間部件、管路內(nèi)部在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境下工作出現(xiàn)銹蝕,同時(shí)壓縮空氣內(nèi)仍存在未被過(guò)濾掉的微小顆粒均進(jìn)入除水器并積存下來(lái)導(dǎo)致除水器堵塞,也就加大了除水器的更換頻次,系統(tǒng)問(wèn)題未解決,在除水器更換不及時(shí)的情況下必然繼續(xù)堵塞。

3.3 單元制動(dòng)器不緩解

3.3.1 單元制動(dòng)器手動(dòng)緩解工作原理

帶有手動(dòng)緩解閥的JSP-2型單元制動(dòng)器停車制動(dòng)及手動(dòng)緩解狀態(tài)如圖2所示。

當(dāng)彈簧停車制動(dòng)器處于制動(dòng)時(shí),在沒(méi)有壓縮空氣緩解彈簧停車制動(dòng)器的情況下,可用手緩解鑰匙拉動(dòng)彈簧停車制動(dòng)器的手緩解拉手7,使棘爪與棘輪之間的鎖閉脫開(kāi),實(shí)現(xiàn)手動(dòng)快速緩解。這時(shí)在制動(dòng)主彈簧1作用力下,棘輪可以自由地旋轉(zhuǎn),制動(dòng)勾貝4向下移動(dòng),同時(shí)在螺紋副和塔式彈簧力的聯(lián)合作用下,螺桿向回運(yùn)動(dòng)到全緩解位置。

當(dāng)壓縮空氣重新充入儲(chǔ)能缸體,制動(dòng)勾貝壓縮制動(dòng)主彈簧,棘輪裝置重新嚙合,彈簧停車制動(dòng)裝置再次進(jìn)入作用前的準(zhǔn)備狀態(tài)儲(chǔ)能備用。

3.3.2 停放制動(dòng)卡滯的主要原因

①主彈簧、螺紋副和塔式彈簧故障:拉動(dòng)彈簧停車制動(dòng)器的手緩解拉手后,棘爪與棘輪之間的鎖閉脫開(kāi),但主彈簧、螺紋副和塔式彈簧這套回位裝置未動(dòng)作。

②棘爪和棘輪故障:用手緩解鑰匙拉動(dòng)彈簧停車制動(dòng)器的手緩解拉手有動(dòng)作,但棘爪與棘輪之間的鎖閉未脫開(kāi)。

3.3.3 結(jié)論

由于僅有兩個(gè)單元制動(dòng)器停放制動(dòng)、手動(dòng)緩解出現(xiàn)問(wèn)題,因此可以排除控制電路和制動(dòng)管路的問(wèn)題,而這兩個(gè)單元制動(dòng)器手動(dòng)緩解不工作的問(wèn)題時(shí)而出現(xiàn)時(shí)而自動(dòng)消失,說(shuō)明主彈簧工作正常,因此可以排除主彈簧及螺紋副組合的問(wèn)題,而風(fēng)源系統(tǒng)內(nèi)水分大導(dǎo)致的銹蝕出現(xiàn)在棘爪與棘輪鎖閉裝置上也是存在這種可能的,并且這兩臺(tái)車都存在使用頻率不高每天僅進(jìn)行整備作業(yè)的情況,而手動(dòng)緩解裝置由于使用頻率低,由于風(fēng)源系統(tǒng)的污染不排除會(huì)出現(xiàn)由于雜質(zhì)、銹蝕出現(xiàn)卡滯的情況,需要具體拆解單元制動(dòng)器可以確認(rèn)。

3.4 問(wèn)題原因總結(jié)

通過(guò)以上分析,可以確定由于除水器工作不暢,導(dǎo)致這兩臺(tái)車空氣系統(tǒng)存在較大量水分及其它雜質(zhì),進(jìn)而出現(xiàn)除水器堵塞、單元制動(dòng)器停放制動(dòng)卡滯等問(wèn)題,因此必須對(duì)這兩臺(tái)車空氣系統(tǒng)進(jìn)行徹底改造,在壓縮空氣進(jìn)入總風(fēng)缸前去除水分、雜質(zhì)。

4? 整改方案

4.1 風(fēng)源系統(tǒng)

改進(jìn)油水分離器和除水器組合為空氣干燥裝置和油水分離器組合來(lái)降低整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)水量。

①空氣干燥裝置選型。干燥器有吸附式、冷凍式、潮解式、滲膜式及組合式等多種型式。由于吸附式、滲膜式使用成本較高,潮解式在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中不推薦,而冷凍式對(duì)環(huán)境溫度較為敏感,同時(shí)對(duì)公司采購(gòu)的中車旗下另一公司軌道車空氣制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)比,選取與該車同型的可連續(xù)供風(fēng)并且無(wú)熱再生式雙塔空氣干燥器,可防止軌道車輛制動(dòng)系統(tǒng)及氣動(dòng)設(shè)備產(chǎn)生銹蝕、堵塞、凝水、結(jié)冰等現(xiàn)象,從而避免由上述現(xiàn)象引起的制動(dòng)機(jī)及氣動(dòng)設(shè)備失靈而造成的行車和運(yùn)行事故,延長(zhǎng)制動(dòng)系統(tǒng)及氣動(dòng)設(shè)備的檢修周期,節(jié)省人工和檢修費(fèi)用。該型干燥器在其閥集板上設(shè)有溫控加熱管,3℃時(shí)可自動(dòng)開(kāi)啟加熱,可有效防止干燥器閥類在寒冷冬季結(jié)冰,適應(yīng)的環(huán)境溫度為-40~+50℃。經(jīng)干燥器處理的壓縮空氣,其主要凈化指標(biāo)可達(dá):含油量低于10ppm;含塵埃的顆粒不大于10μm;相對(duì)濕度低于35%。

②改造后的風(fēng)源系統(tǒng)原理。改造后的風(fēng)源系統(tǒng)原理如圖3所示。

該空氣干燥器進(jìn)風(fēng)管路裝有油水分離器,壓縮空氣經(jīng)油水分離器分離一部分液態(tài)油、水后進(jìn)入干燥器,干燥器將壓縮空氣進(jìn)一步過(guò)濾凈化。

4.2 管路及部件

對(duì)兩臺(tái)車空氣管路、風(fēng)缸及連接件全部解體使用脫漆劑、草酸進(jìn)行了除銹,為了加強(qiáng)防腐,管路、風(fēng)缸除銹并清潔干燥后又做了內(nèi)外鍍鋅處理,對(duì)檢查銹蝕嚴(yán)重的連接件進(jìn)行了更換。

4.3 單元制動(dòng)器

由于單元制動(dòng)器的拆解、試驗(yàn)、安裝需要專業(yè)設(shè)備,現(xiàn)場(chǎng)不具備解體條件,再者維修人員沒(méi)有單元制動(dòng)器維修經(jīng)驗(yàn),即使解體發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或部件損壞現(xiàn)場(chǎng)也沒(méi)有備件,同時(shí)兩臺(tái)車共16臺(tái)單元制動(dòng)器,JSP-1、JSP-2型各8臺(tái),需要全部解體維修,工作量較大,最終選擇返廠維修。

4.4 制動(dòng)機(jī)及閥件

兩臺(tái)車JZ-7制動(dòng)機(jī)及全部閥件上試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行了校驗(yàn)。

5? 改造后使用情況

兩臺(tái)車空氣系統(tǒng)經(jīng)過(guò)改造后,風(fēng)源系統(tǒng)總風(fēng)缸內(nèi)水分較以前明顯減少,可以說(shuō)取得了成功。

參考文獻(xiàn):

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