劉文彬,易繼紅,戴 勁,屈玉良,倪 黎
(中國石化催化劑有限公司長嶺分公司,湖南 岳陽 414012)
在石油化工企業(yè)生產(chǎn)排放的廢水中,高濃度氨氮的廢水是最常見、也是最難以處理的廢水。以催化劑長嶺分公司為例,在催化裂化催化劑的生產(chǎn)過程中,需要使用大量不同形式的銨鹽(如氯化銨、硫銨、磷銨、氨水)作為原材料,這些原材料中的銨絕大部分以氨氮的形式進入到廢水中,然后排放到廢水處理車間進行后續(xù)處理。廢水中的氨氮含量約2000~4000 mg/L,如此高濃度的氨氮含量必須經(jīng)過一系列處理,使廢水達到國家規(guī)定的標準后才能進行排放。結(jié)合公司的實際情況,2018年,催化劑長嶺分公司新建了一套85 m3/h的汽提脫氨裝置,通過采用熱泵閃蒸汽提脫氨技術(shù)來處理高氨氮廢水,既能實現(xiàn)廢水的氨氮達標排放,同時,氨氮廢水處理過程中產(chǎn)生的硫銨也可以回用于上游生產(chǎn)裝置,實現(xiàn)銨鹽的循環(huán)利用。
當廢水溫度達到100 ℃,且廢水的pH≥11.5時,廢水中的銨離子幾乎全部轉(zhuǎn)變成游離氨[5],其反應(yīng)原理如下:
(1)
根據(jù)化學反應(yīng)的平衡原理,隨著pH的提高,平衡向右移動,游離氨的濃度會增加。同時,該反應(yīng)為吸熱反應(yīng),隨著溫度的提高,平衡也會向右移動,使得游離氨的濃度增加[6-7]。
在一定的溫度下,通過蒸汽汽提的方法,廢水中的游離氨容易從液相進入氣相,進入氣相的氨通過雙級硫酸吸收系統(tǒng)生成硫銨溶液,其反應(yīng)方程式如下:
2NH3+ H2SO4=(NH4)2SO4
(2)
圖1 汽提脫氨裝置工藝流程
如圖1所示,高氨氮廢水通過與汽提脫氨塔閃蒸段來的氣相進行混合預(yù)熱后進入汽提脫氨塔的混合段,然后混合液堿進入汽提脫氨塔的汽提段,系統(tǒng)蒸汽混合吸收塔來的蒸汽通過蒸汽噴射器進入汽提脫氨塔的汽提段,在汽提段中高氨氮廢水與蒸汽進入對流,游離氨隨著蒸汽通過熱泵進入吸收塔系統(tǒng),在吸收系統(tǒng)中氣相中的氨與硫酸充分反應(yīng),被徹底吸收,富余的蒸汽返回蒸汽噴射器。汽提脫氨塔汽提段中的高氨氮廢水被脫去氨氮后,進入閃蒸段,從閃蒸段出來的脫氨廢水經(jīng)檢測氨氮合格后進入后續(xù)的處理工序。
綜合廢水處理成本以及脫氨廢水的氨氮合格率考慮,設(shè)定運行參數(shù)如下,高氨氮廢水pH:11.5~12.5;汽提脫氨塔頂部操作溫度:90~100 ℃;脫氨廢水溫度:60~70 ℃;硫銨吸收液的pH:2~3;進水氨氮含量控制在3000 mg/L以下。
圖2 廢水處理量統(tǒng)計
汽提脫氨裝置設(shè)計處理能力為85 m3/h,考察裝置在脫氨廢水氨氮合格后的72 h連續(xù)平穩(wěn)運行中,共計處理高氨氮廢水7320 m3(每12 h累計量一次,共計6次,如圖2所示),平均每小時的處理量為101.67 m3/h;超過設(shè)計處理能力,各單元運行平穩(wěn),控制手段能夠滿足生產(chǎn)操作的調(diào)節(jié)需要。流量調(diào)控范圍可以滿足上游廢水排水量的需求。
4.2.1 高氨氮廢水氨氮含量
表1 高氨氮廢水的pH和氨氮含量分析結(jié)果
對進汽提裝置的高氨氮廢水進行采樣分析,分析結(jié)果如表1所示,進水的平均pH為9.11,進水平均氨氮濃度為2434 mg/L。廢水中的氨氮含量符合進水要求。
4.2.2 脫氨廢水氨氮含量
每2 h對汽提出水的氨氮進行采樣分析,分析結(jié)果見圖3,計算得出平均出水氨氮含量為0.62 mg/L。
圖3 脫氨廢水氨氮含量分析結(jié)果
4.2.3 氨氮脫除效率
汽提裝置的進水平均氨氮濃度為2434 mg/L,通過汽提裝置處理后的廢水平均氨氮濃度為0.62 mg/L,氨氮的去除率高達99.97%,處理后的廢水氨氮含量完全能夠滿足廢水氨氮達標排放的要求(GB31571,NH3-N≤8 mg/L)。
裝置運行期間,對吸收塔產(chǎn)出的硫銨溶液分析pH,測量溫度,60~70 ℃。結(jié)果如圖4所示,最高pH為2.82,最低pH為2.23,平均pH值為2.55,硫銨溶液濃度為25%~30%,符合上游裝置回用濃度要求。
圖4 硫銨溶液pH值
表2 裝置運行成本
裝置運行期間,裝置所消耗的能耗物耗成本包括濃硫酸(98%)、液堿(30%)、工業(yè)水、動力電以及蒸汽成本,處理高氨氮廢水過程中產(chǎn)生的硫銨溶液回用于上游生產(chǎn)裝置,可以產(chǎn)生部分經(jīng)濟效益,因此,在未計入人工成本以及設(shè)備折舊的前提下,裝置的運行成本為:成本=物耗成本+能耗成本-硫銨效益,最終得到高氨氮廢水的成本為25.83元/m3。具體數(shù)值如表2所示。
汽提脫氨裝置在處理高氨氮廢水的過程中,裝置運行平穩(wěn),裝置配套設(shè)備設(shè)施能夠滿足工藝控制要求,裝置的處理能力達到101.67 m3/h,超出設(shè)計能力19.61%,廢水處理能力完全能夠滿足上游裝置排污需求。對于氨氮濃度達到2000~3000 mg/L的高氨氮廢水,通過汽提脫氨裝置處理后,脫氨廢水的氨氮濃度≤8 mg/L,氨氮脫除率高達99.97%,完全滿足《石油化學工業(yè)污染物排放標準》(GB31571-2015)中的特別排放限值標準。裝置廢水處理成本為25.83元m3,處理廢水的過程中所生產(chǎn)的硫銨溶液可回用于上游生產(chǎn)裝置,實現(xiàn)銨的資源化利用,具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。