郭 佳,閆宏生
(包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院環(huán)境科學(xué)專業(yè),內(nèi)蒙古包頭 014040)
印染行業(yè)是我國(guó)重要的支柱產(chǎn)業(yè),基于行業(yè)特征,印染行業(yè)污水排放量大、環(huán)境污染嚴(yán)重,自2013年1 月1 日實(shí)施GB 4287—2012《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》以來,國(guó)家提高了CODCr、氨氮、苯胺類等指標(biāo)的處理要求[1],總氮(TN)、總銻等也被納入常規(guī)指標(biāo)監(jiān)測(cè)范圍,導(dǎo)致印染行業(yè)廢水處理設(shè)施必須進(jìn)行改造提升,以達(dá)到新的環(huán)保要求。
印染廢水主要來自于前處理、染色、漂洗等工藝段,主要成分是各種染料、助劑、漿料、纖維雜質(zhì)等,具有水量大、可生化性低、色度高、污染物種類多的特點(diǎn),屬于難處理廢水[2],其中尤以印花工藝排放的高總氮廢水處理難度最大,一般是與其他廢水混合處理,但是當(dāng)印花廢水比例較高時(shí),混合廢水處理難度和廢水處理系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用都將大大提高。因此,探索一套經(jīng)濟(jì)、可靠的印染廢水總氮去除工藝具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
某企業(yè)采用水解氨化池/好氧池/中沉池的前置硝化工藝預(yù)處理高氨氮印花廢水,采用截留池/A 段兼氧/A 段二沉/B 段好氧/B 段二沉/終沉池的改良型AB 法工藝處理高總氮綜合廢水。鑒于江蘇省江陰地區(qū)不斷嚴(yán)格、趨緊的環(huán)保整治力度,該企業(yè)于2017 年底興建新的具有脫氮功能的污水處理系統(tǒng),于2018年10 月試運(yùn)行并投產(chǎn)使用。根據(jù)企業(yè)自檢數(shù)據(jù),該工程達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo),系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,在生產(chǎn)企業(yè)和環(huán)保企業(yè)的通力合作下首次實(shí)現(xiàn)了采用改良型AB法工藝去除污水中的CODCr及總氮。
江蘇省江陰市某印染廠主營(yíng)高檔純棉面料的染色、印花加工,染料品種基本以活性染料為主,污水具有高CODCr、高氨氮、高總氮等缺點(diǎn)。該廠日常排放廢水量為2 000~2 500 m3/d,其中印花廢水(高氨氮、高總氮)占比約40%,該綜合廢水可生化性較好、pH偏堿性、色度非常深、懸浮物濃度高。原有污水處理系統(tǒng)出水除CODCr等常規(guī)指標(biāo)達(dá)標(biāo)外,氨氮、總氮均存在超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。為了適應(yīng)江蘇省江陰地區(qū)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,該企業(yè)投資改造了原有污水處理設(shè)施,確保污染物指標(biāo)均可穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。污水系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理水量3 000 m3/d,其中高氨氮活性印花廢水按1 200 t/d計(jì),設(shè)計(jì)進(jìn)水、出水水質(zhì)如表1所示。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)水及出水水質(zhì)
印花預(yù)處理工藝:
綜合污水處理系統(tǒng):
物化、生化污泥排入污泥池,經(jīng)板框壓濾后外運(yùn)填埋或焚燒。
2.2.1 印花調(diào)節(jié)池
用于調(diào)節(jié)企業(yè)印花車間排放污水的水質(zhì)、水量。一般印染企業(yè)受到機(jī)缸操作以及員工作息時(shí)間的影響,污水排放存在峰谷現(xiàn)象,調(diào)節(jié)池需承受高峰時(shí)期排放的污水量,并將其平衡至全天各個(gè)時(shí)段,以保證污水處理系統(tǒng)連續(xù)、穩(wěn)定地運(yùn)行。水池1 座,尺寸為20 m×5 m×5 m,水力停留時(shí)間(HRT)=9.0 h,地下式鋼砼結(jié)構(gòu)。調(diào)節(jié)池設(shè)置人工格柵1 套,用于去除污水中的雜質(zhì),如絨毛、短纖等;用于污水提升的引水罐1套及端吸離心泵兩臺(tái)(含變頻),水泵1 用1 備,單臺(tái)參數(shù)為Q=50 m3/h、H=20 m、額定功率(N)=5.5 kW,單臺(tái)水泵均配套N=15 kW 變頻;用于污水計(jì)量和實(shí)時(shí)監(jiān)控流量的電磁流量計(jì)1 套;用于監(jiān)控水池水位及高液位報(bào)警的雷達(dá)液位計(jì)1套。
2.2.2 脈沖氨化池
在厭氧環(huán)境下,水解細(xì)菌不僅可以將大分子有機(jī)物分解為小分子有機(jī)物,而且在活性染料印花過程中也可以將尿素分解為無機(jī)銨根離子(NH4+)。水池1 座,尺寸為10.0 m×10.0 m×7.5 m,HRT=14.0 h,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。設(shè)置脈沖布水系統(tǒng)1 套(含脈沖罐和池底穿孔布水系統(tǒng));組合填料(500 m3)及配套支架1套,填料有效高度5 m;不銹鋼出水堰1套。
2.2.3 好氧池
企業(yè)污水中氮源的85%以上來自印花廢水,通過長(zhǎng)停留時(shí)間的好氧硝化作用,將印花污水中的無機(jī)銨根離子全部轉(zhuǎn)化為硝酸根離子,以便與綜合污水進(jìn)行充分的反硝化反應(yīng)。水池4 座,尺寸為20.0 m×5.0 m×7.5 m,有效水深7 m,HRT=56.0 h,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。好氧池設(shè)置型號(hào)為Ф69 mm×580 mm×4 支的可提升式曝氣器220 套,單套曝氣量Q=12~16 m3/h;節(jié)能風(fēng)機(jī)3 臺(tái)(與綜合污水系統(tǒng)共用),2 用1 備,單臺(tái)Q=52.85 m3/min、ΔP=78.4 kPa、N=110 kW,單臺(tái)風(fēng)機(jī)均配套N=110 kW 變頻。
2.2.4 中沉池
預(yù)處理生化系統(tǒng)需保證較高的污泥濃度,故采用斜管沉淀形式同時(shí)表面負(fù)荷取低值來最大程度地提高系統(tǒng)的污泥濃度。水池1 座,尺寸9 m×9 m×7 m,有效水深6.5 m;表面負(fù)荷0.62 m3/(m2·h),中心筒布水,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。中沉池設(shè)置斜管(服務(wù)面積80 m2)及配套支架1 套;不銹鋼出水堰1 套;污泥回流泵2臺(tái),1用1備,單臺(tái)Q=50 m3/h、H=11.5 m、N=3 kW,用于中沉池底部污泥回流至好氧池。
2.2.5 綜合調(diào)節(jié)池
用于調(diào)節(jié)企業(yè)排放污水的水質(zhì)、水量。水池1 座,尺寸為20 m×20 m×5 m,HRT=14.4 h,地下式鋼砼結(jié)構(gòu)。調(diào)節(jié)池設(shè)置超精細(xì)氣洗格柵機(jī)1 套,用于去除污水中的雜質(zhì),如絨毛、短纖等;用于污水提升的引水罐1 套以及端吸離心泵2 臺(tái)(含變頻),水泵1 用1 備,單臺(tái)Q=160 m3/h、H=20 m、N=15 kW,單臺(tái)水泵均配套N=15 kW 變頻;用于污水計(jì)量和實(shí)時(shí)監(jiān)控流量的電磁流量計(jì)1 套;用于監(jiān)控水池水位及高液位報(bào)警的雷達(dá)液位計(jì)1套。
2.2.6 截留池
一般壓濾機(jī)濾液及污泥池潷水清液中往往殘留少量絮凝類金屬離子,如Fe2+、Fe3+、Al3+等,當(dāng)該廢水回流至調(diào)節(jié)池時(shí),因pH 波動(dòng)容易形成二次絮凝,如果該絮凝物化污泥進(jìn)入生化系統(tǒng),容易導(dǎo)致生化系統(tǒng)活性污泥中的無機(jī)物比例升高,SVI 值降低,污泥缺乏活性,因此需在AB 法工藝前設(shè)置截留池去除污水中的懸浮顆粒及少量絮凝物化污泥。水池1 座,尺寸為8.0 m×8.0 m×7.5 m,有效水深為7 m,表面負(fù)荷為2.0 m3/(m2·h),中心筒布水,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。截留池設(shè)置斜管(服務(wù)面積64 m2)及配套支架1 套;不銹鋼出水堰1 套;污泥排泥泵1 臺(tái),參數(shù)為Q=50 m3/h、H=11.5 m、N=3 kW;用于降低污水溫度的冷卻塔1套,處理量150 m3/h。
2.2.7 A 段兼氧池
A 段兼氧池污泥負(fù)荷高,采用低溶氧運(yùn)行模式,溶解氧質(zhì)量濃度控制在0~0.5 mg/L,pH 控制在7~9,此工況下不僅反硝化細(xì)菌可以高效地進(jìn)行反硝化反應(yīng),常規(guī)需氧型微生物也可以利用氧氣進(jìn)行氧化還原反應(yīng),提高A 段生化反應(yīng)池去除污染物(CODCr、TN)的效率。水池3 座,尺寸為20.0 m×5.0 m×7.5 m,有效水深為7 m,HRT=16.8 h,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。A 段兼氧池設(shè)置型號(hào)為Ф69 mm×580 mm×4 支的可提升式曝氣器120 套,單套曝氣量Q=12~16 m3/h;節(jié)能風(fēng)機(jī)3 臺(tái)(與印花廢水系統(tǒng)共用),2 用1 備,單臺(tái)Q=52.85 m3/min、ΔP=78.4 kPa、N=110 kW,單臺(tái)風(fēng)機(jī)均配套N=110 kW 變頻。
2.2.8 A 段二沉池
A 段二沉池可將A 段兼氧池和B 段好氧池進(jìn)行有效劃分,使A 段兼氧池的微生物能夠以反硝化細(xì)菌和可在低溶解氧下快速繁殖的細(xì)菌為優(yōu)勢(shì)菌群,通過微生物吸附和生物降解去除有機(jī)污染物。水池1座,尺寸為9.0 m×9.0 m×7.5 m,有效水深為7 m,表面負(fù)荷為1.55 m3/(m2·h),中心筒布水,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。A 段二沉池設(shè)置斜管(80 m2)以及配套支架1 套;不銹鋼出水堰1 套;污泥回流泵2 臺(tái),1 用1 備,單臺(tái)Q=120 m3/h、H=11 m、N=5.5 kW,用于A 段二沉池底部污泥回流至A 段兼氧池。
2.2.9 B 段好氧池
B 段好氧池污泥負(fù)荷低,采用高溶氧運(yùn)行模式,中后端溶解氧質(zhì)量濃度控制在2~4 mg/L,pH 控制在6.5~8.0,硝化液回流比控制在200%~300%。水池6座,尺寸為18.0 m×6.0 m×7.5 m,有效水深為7 m,HRT=36.0 h,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。B 段好氧池設(shè)置型號(hào)為Ф69 mm×580 mm×4 支的可提升式曝氣器180 套,單套曝氣量Q=12 m3/h;節(jié)能風(fēng)機(jī)3 臺(tái)以及配套變頻(與印花廢水系統(tǒng)共用);硝化液回流泵2 臺(tái),1 用1 備,單臺(tái)Q=120 m3/h、H=11 m、N=5.5 kW。
2.2.10 B 段二沉池
考慮到污水中殘留的總氮易導(dǎo)致污泥上浮,B 段二沉池采用輻流式沉淀池設(shè)計(jì)且表面負(fù)荷取低值,可防止因沉淀池死角導(dǎo)致的污泥反硝化上浮現(xiàn)象,從而保證出水懸浮物濃度較低,在水質(zhì)較好的情況下可直接達(dá)標(biāo)排放。水池1 座,尺寸為Ф16 m×6 m,有效水深5.5 m,表面負(fù)荷0.62 m3/(m2·h),中心筒布水,半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。B 段二沉池設(shè)置不銹鋼出水堰1套;周邊傳動(dòng)刮泥機(jī)1臺(tái),N=1.5 kW;污泥回流泵2臺(tái),1用1備,單臺(tái)Q=120 m3/h、H=11 m、N=5.5 kW。
2.2.11 終沉池
考慮到污水系統(tǒng)中存在CO32-、HCO3-緩沖體系,終沉池投加酸性絮凝劑容易產(chǎn)生氣體,導(dǎo)致污泥上浮,所以終沉池表面負(fù)荷需要取低值。水池1 座,尺寸為Ф16.0 m×5.5 m,有效水深為5 m,表面負(fù)荷為0.63 m3/(m2·h),半地上式鋼砼結(jié)構(gòu)。終沉池設(shè)置不銹鋼出水堰1套;周邊傳動(dòng)刮泥機(jī)1臺(tái);污泥排泥泵2臺(tái),1用1 備,單臺(tái)Q=60 m3/h、H=11 m、N=3 kW;反應(yīng)池中投加聚合氯化鋁(PAC,水劑)和聚丙烯酰胺(PAM,粉劑),其中PAC 投加量控制在800~1 200 mg/L,PAM 投加量控制在3~5 mg/L;PAC 藥劑存儲(chǔ)PE 桶2 只;加藥系統(tǒng)2 套、PAM 化藥系統(tǒng)1 套,用隔膜計(jì)量泵投加,2用2備,單臺(tái)Q=416 L/h、P=1 000 kPa、N=0.55 kW。
本工程采用預(yù)處理+改良型AB 法工藝,項(xiàng)目于2018 年8 月開展調(diào)試,并于10 月完成調(diào)試工作交付業(yè)主使用,至今仍穩(wěn)定運(yùn)行。由于污水進(jìn)行了清污分流(主要是印花水分流),綜合調(diào)節(jié)池的污水混入了預(yù)處理后的印花廢水,并不能代表本項(xiàng)目實(shí)際的進(jìn)水水質(zhì),鑒于車間至污水站采用水泵泵送,我方通過管道在線采樣設(shè)備,每日采集進(jìn)入印花廢水調(diào)節(jié)池和綜合調(diào)節(jié)池的污水水樣并監(jiān)測(cè)各項(xiàng)污染物指標(biāo),通過加權(quán)法計(jì)算企業(yè)排放混合污水的污染物質(zhì)量濃度估算值,計(jì)算公式如下:
式中:ρ日加權(quán)值為企業(yè)排放混合污水的污染物質(zhì)量濃度估算值;ρ印花廢水為在線采樣設(shè)備每日獲得并監(jiān)測(cè)的印花廢水污染物質(zhì)量濃度實(shí)測(cè)值;ρ其他廢水為在線采樣設(shè)備每日獲得并監(jiān)測(cè)的印染廢水(不含印花廢水)污染物質(zhì)量濃度實(shí)測(cè)值;Q印花廢水為每日排入印花廢水調(diào)節(jié)池的污水量;Q其他廢水為每日排入綜合調(diào)節(jié)池的污水量。試運(yùn)行期間的進(jìn)水水質(zhì)數(shù)據(jù)見表2。
表2 試運(yùn)行期間的進(jìn)水水質(zhì)
由表2 可以看出,試運(yùn)行期間,進(jìn)水水質(zhì)均低于設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì),符合污水系統(tǒng)調(diào)試驗(yàn)收要求。另外試運(yùn)行驗(yàn)收期間同步監(jiān)測(cè)印花調(diào)節(jié)池、截留池、脈沖氨化池、中沉池、綜合調(diào)節(jié)池、A 段二沉池、B 段二沉池、終沉池的出水pH、CODCr、NH3-N、TN、苯胺類等的水質(zhì)指標(biāo),平均值結(jié)果如表3 所示。從終沉池出水水質(zhì)來看,本項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)行效果達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,其中CODCr、NH3-N、TN、苯胺類的去除率分別為94.6%、98.0%、92.5%、74.4%,在印染污水處理領(lǐng)域達(dá)到了較高的設(shè)計(jì)運(yùn)維水平,特別是總氮、苯胺類難處理指標(biāo)取得了較高的去除效果。
表3 各處理單元的出水水質(zhì)
本項(xiàng)目污水系統(tǒng)pH 波動(dòng)較大,會(huì)影響好氧硝化反應(yīng),因此需要注意各好氧池pH 的降低情況,特別是印花廢水預(yù)處理的好氧池。由于企業(yè)85%以上的氨氮需要在好氧池內(nèi)完成硝化,會(huì)產(chǎn)生大量硝酸根離子,消耗相應(yīng)的堿劑,在好氧池后段會(huì)出現(xiàn)pH 快速降低的現(xiàn)象,需要視情況補(bǔ)充一定量堿劑,將好氧池pH 控制在6.5~9.0,避免出現(xiàn)污水pH 低于6.0 而導(dǎo)致活性污泥中硝化細(xì)菌活性降低的情況。
污水反硝化脫氮主要集中在綜合系統(tǒng)A 段,A 段進(jìn)出水TN 分別為223、58 mg/L,去除率達(dá)到了74%,CODCr分別為1 521、976 mg/L,去除率達(dá)到36%,反硝化反應(yīng)消耗的碳源與氮源之比(C/N)估算公式如下:
式中,CODCr(進(jìn)水)以綜合調(diào)節(jié)池出水CODCr(15 日平均值)計(jì);CODCr(出水)以A 段二沉池出水CODCr(15日平均值)計(jì);TN(進(jìn)水)以綜合調(diào)節(jié)池出水TN(15 日平均值)計(jì);TN(出水)以A 段二沉池出水TN(15 日平均值)計(jì)。
因反硝化反應(yīng)消耗的C/N為3.30(估算值),與反硝化理論值2.86 非常接近,說明改良型AB 法工藝通過A 段獨(dú)立的生化系統(tǒng)(配套獨(dú)立的沉淀池)形成了以反硝化為主的微生物菌群,碳源利用率較常規(guī)AO工藝有大幅提升[3]。
從綜合污水角度考慮,大系統(tǒng)苯胺類去除率為74.4%;從印花廢水角度考慮,預(yù)處理系統(tǒng)苯胺類去除率為73.3%,推測(cè)印花廢水預(yù)處理后殘留的苯胺類物質(zhì)不能在綜合廢水處理系統(tǒng)中被微生物分解,苯胺類污染物存在生物降解極限。為驗(yàn)證該猜想,對(duì)中沉池出水、B 段二沉池出水進(jìn)行生化小試,結(jié)果見表4。由表4 可知,印花廢水苯胺類污染物存在生物降解極限的猜想成立,原因可能是部分染料、助劑在生產(chǎn)過程中存在不同種類含苯胺的中間體,該中間體的可生化性決定了與之對(duì)應(yīng)的苯胺類污染物是否可被降解,當(dāng)中間體不易被降解時(shí),對(duì)應(yīng)的苯胺類污染物就無法通過常規(guī)生化手段去除。
表4 生化小試實(shí)驗(yàn)的步驟與結(jié)果
本項(xiàng)目為技改項(xiàng)目,工程總投資578.0 萬元,其中設(shè)計(jì)、設(shè)備、安裝、調(diào)試費(fèi)用為318.0萬元,土建費(fèi)用為260.0萬元。系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用:日均電耗8 710 kWh,電價(jià)0.8 元/kWh,電費(fèi)為6 968 元/天;日均PAC 消耗量2.8 t,單價(jià)350 元/t,日均PAM 消耗量8 kg,單價(jià)20 000元/t,日均30%工業(yè)液堿(水劑)消耗量0.15 t,單價(jià)800 元/t,則藥劑費(fèi)為1 260 元/天;定員8 人,人工工資按5 000 元/月計(jì),人工費(fèi)為1 333 元/天;日均污泥產(chǎn)量5.4 t,含水率65%~70%,污泥處置費(fèi)400 元/t,污泥費(fèi)為2 160 元/天;試運(yùn)行期間印花廢水日處理量平均值984 t,其他綜合廢水日處理量平均值1 574 t,合計(jì)總處理水量為2 558 t/d,直接運(yùn)行費(fèi)用為11 721元/天,折合單位廢水運(yùn)行費(fèi)用為4.58 元/t[4],相較改造前降低了約0.4元/t,經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。
(1)采用水解氨化池/好氧池/中沉池的前置硝化工藝預(yù)處理高氨氮印花廢水,采用截留池/A 段兼氧/A 段二沉/B 段好氧/B 段二沉/終沉池的改良型AB 法工藝處理高總氮綜合廢水,運(yùn)行效果良好,出水達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求,且運(yùn)行成本較低。
(2)改良型AB 法工藝具有提高反硝化段碳源利用效率的優(yōu)勢(shì),適用于碳氮比不足的印染污水,可少加甚至不加碳源。
(3)印染廢水苯胺類物質(zhì)存在生物降解極限。