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催化裂化裝置循環(huán)水冷卻器腐蝕泄漏分析及對(duì)策

2020-09-24 08:32李鳳宇李雷明崔問(wèn)師李超徐柏松
石油和化工設(shè)備 2020年9期
關(guān)鍵詞:塔頂管束硫化氫

李鳳宇,李雷明,崔問(wèn)師,李超,徐柏松

(大慶煉化公司煉油一廠一套ARGG車(chē)間, 黑龍江 大慶 163411)

1 壓縮富氣冷凝冷卻器E1302A泄漏分析

1.1情況說(shuō)明

E1302A換熱器型號(hào)為BJS1500-2.5-605-6/25-6,管程介質(zhì)為循環(huán)水,殼程介質(zhì)為富氣。2003年裝置開(kāi)工至2013年檢修,冷卻器E1302A運(yùn)行良好,管束未發(fā)生腐蝕泄漏。2013年檢修期間,發(fā)現(xiàn)此換熱器管板由于濕硫化氫腐蝕導(dǎo)致應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂,更換管束。2015年E1302A出現(xiàn)首次泄漏,多次進(jìn)行檢修堵漏,并于2015年5月26日至2015年6月4日對(duì)此換熱器進(jìn)行管束更換(管束材質(zhì)為20#鋼),同時(shí)對(duì)管束做EFT防腐,管箱焊接鎂塊。2018年3月28日E1302A管束又出現(xiàn)泄漏,堵管168根。5月11日管束再次發(fā)生泄漏,堵管30根,至此該換熱器管束累計(jì)堵管共198根,其中第一管程共計(jì)227根換熱管,已堵管130根,第一管程堵管率為57.25%。第二管程共計(jì)204根換熱管,已堵管41根,第二管程堵管率為20%。第三管程共計(jì)211根換熱管,已堵管19根,第三管程堵管率為9%。由于堵管數(shù)量較多,自2018年5月檢修完,此換熱器一直未投用,等待更換管束(圖1、圖2為管束堵漏情況)。

圖1

圖2

1.2 原因分析

1.2.1 初步原因分析

(1)富氣系統(tǒng)H2S腐蝕。E1302A換熱器殼程介質(zhì)為壓縮富氣,主要為分餾塔頂油氣與重整瓦斯回?zé)挌狻⑵图託洳荒龤?、柴油加氫酸性氣的混合氣。柴油加氫裝置酸性氣流量為500Nm3/h、H2S含量為56000ppm左右,汽油加氫裝置不凝氣流量為400Nm3/h、H2S含量為9500ppm左右,重整瓦斯回?zé)挌饬髁繛?00Nm3/h、H2S含量為12000ppm左右。

高H2S含量混合氣體經(jīng)氣壓機(jī)中冷器、E1031空冷器冷凝,會(huì)形成液態(tài)凝縮油及水,形成濕硫化氫腐蝕環(huán)境。

(2)管束內(nèi)形成垢下腐蝕(主要腐蝕因素)。循環(huán)水內(nèi)含雜質(zhì)較多,主要是泥沙,此臺(tái)換熱器在投用時(shí),管束內(nèi)部存在沉積物,形成金屬表面垢下腐蝕。同時(shí)多次進(jìn)行循環(huán)水流速測(cè)速,但在循環(huán)水出入口閥全開(kāi)情況下,管束內(nèi)流速仍低于0.5m/s,遠(yuǎn)低于制度規(guī)定的0.9m/s;由于E1302A為利舊設(shè)備,原設(shè)備循環(huán)水出入口為DN400法蘭,而上水、回水管線主線也為DN400,為進(jìn)一步節(jié)水,換熱器出入口近端支線后改為DN200,開(kāi)出口閥導(dǎo)淋,存在空氣倒吸現(xiàn)象,說(shuō)明循環(huán)水管線不滿管,循環(huán)水流量小,促進(jìn)垢下腐蝕形成。造成了入口節(jié)流和出口不滿管的氣阻狀況,并導(dǎo)致管束內(nèi)循環(huán)水存在嚴(yán)重偏流現(xiàn)象,促進(jìn)管束內(nèi)部結(jié)垢,形成垢下腐蝕。以下兩張圖片分別為換熱器近端支線更改前泄漏管束剖分圖(未形成嚴(yán)重偏流)和近端支線更改后未泄漏管束剖面圖(已形成嚴(yán)重偏流)。

圖3 未形成偏流前

圖4 已形成偏流還未泄漏

1.2.2 深度原因分析

(1)對(duì)腐蝕穿孔的管束剖管檢查,從抽樣檢查的3根管束看,從管束外壁向內(nèi)側(cè)腐蝕而導(dǎo)致穿孔的有一根,其腐蝕形貌如圖5,其穿孔部位防腐層無(wú)大面積脫落,只有針孔大小的缺陷,從管束內(nèi)部看,也無(wú)明顯腐蝕減薄情況,見(jiàn)圖6。分析為此位置穿孔是因?yàn)榉栏瘜尤毕?,?dǎo)致殼程高含量硫介質(zhì)從此處對(duì)管壁造成腐蝕,因周邊防腐層未嚴(yán)重?fù)p壞,故腐蝕只沿垂直縱深方向擴(kuò)展,最終導(dǎo)致穿孔,但對(duì)穿孔部位沿周向腐蝕并不嚴(yán)重,所以只形成了一個(gè)直徑很小的腐蝕孔,故殼程介質(zhì)對(duì)管束造成的腐蝕不是管束泄漏的主要原因,管束的防腐層起到了應(yīng)有的作用。

圖5

圖6

(2)抽樣檢查的3根管束中,有2根管束內(nèi)部可見(jiàn)明顯的腐蝕坑,腐蝕嚴(yán)重的已產(chǎn)生穿孔,且孔徑較大(約3-4mm)。圖7、圖8為泄漏管束,內(nèi)壁明顯可見(jiàn)腐蝕坑,腐蝕坑直徑從3mm到5mm不等(未腐蝕穿孔);圖9為已腐蝕穿孔的管束,從圖中可見(jiàn),腐蝕坑從管束內(nèi)壁向管束外壁深入,同時(shí)在穿孔周?chē)梢?jiàn)管束有明顯減薄現(xiàn)象(此管束原始壁厚為2.5mm,經(jīng)測(cè)量,穿孔周?chē)鷾p薄處壁厚僅為1mm左右)。通過(guò)對(duì)剖分開(kāi)的管束腐蝕情況可斷定,此臺(tái)換熱器管束泄漏主要腐蝕原因?yàn)?,管束?nèi)循環(huán)水流量過(guò)小,流速過(guò)低且存在偏流現(xiàn)象,造成垢下腐蝕穿孔。

圖7

圖8

圖9

(3)垢樣分析見(jiàn)表1。

表1

從以上腐蝕物分析中可見(jiàn),F(xiàn)e2O3、SO3為主要腐蝕產(chǎn)物,而Fe2O3是鐵銹主要成分,SO3是負(fù)二價(jià)硫離子被氧化的主要產(chǎn)物,說(shuō)明主要發(fā)生了循環(huán)水的垢下腐蝕以及一部分濕硫化氫腐蝕。在換熱器檢修過(guò)程中,二價(jià)鐵離子與空氣中氧充分接觸,變成三價(jià)鐵離子,二氧化硫又進(jìn)一步氧化,生成三氧化硫,反應(yīng)機(jī)理如下:

1.3 下步措施

(1)對(duì)分餾塔頂油氣管線注氨(濃度8%,注入量0.45t/h);重整瓦斯回?zé)挌狻⑵图託洳荒龤?、柴油加氫酸性氣等外?lái)氣體入油氣管線注氨(濃度8%,注入量0.25t/h);重整瓦斯回?zé)挌?、汽油加氫不凝氣、柴油加氫酸性氣等外?lái)氣體入油氣管線后注水洗水(10t/h)。

(2)已經(jīng)將E1302A換熱器管束進(jìn)行材質(zhì)升級(jí)為304鋼,盡可能避免硫化物腐蝕開(kāi)裂的發(fā)生;同時(shí)也能有效防止循環(huán)水垢下腐蝕形成。

(3)2019年檢修期間,對(duì)汽油加氫不凝氣和柴油加氫酸性氣進(jìn)行脫硫處理,然后進(jìn)行回收,降低富氣中H2S含量。

(4)目前將循環(huán)水閥關(guān)小,以保證循環(huán)水在管束內(nèi)流速,2019年檢修期間,對(duì)循環(huán)水管線更換,保證循環(huán)水管線滿管,避免氣阻現(xiàn)象。

(5)2019年檢修期間,增設(shè)pH值腐蝕探針,對(duì)V1203、V1302水包內(nèi)酸性水pH值進(jìn)行監(jiān)測(cè),控制富氣系統(tǒng)H2S含量。

(6)2019年檢修期間,構(gòu)二、構(gòu)三循環(huán)水總線配置跨線并增設(shè)物理除垢設(shè)施。

2 再生塔頂冷卻器E5204B泄漏分析

2.1 情況說(shuō)明

一套ARGG裝置再生塔頂冷凝器E5204共2組換熱器,車(chē)間通過(guò)循環(huán)水采樣發(fā)現(xiàn)換熱器泄漏。再生塔頂冷凝器E5204B型號(hào)為:BJS800-1.6-170-6/25-2,是管殼式換熱器,管程數(shù)為2管程,管程介質(zhì)為循環(huán)水(操作壓力0.35MPa),殼程介質(zhì)為酸性水(操作壓力0.2MPa)。此換熱器歷年檢修記錄如下:

2004年9月15日管束更換。

圖10 堵管情況

2006年9月6日換熱器試壓管束無(wú)泄漏。

2008年3月6日更換管束。

2010年9月16日更換管束。

2013年9月16日更換管束。

2014年7月28日至2014年8月5日換熱器泄漏,堵管41根。

由此可見(jiàn)2004年9月至2013年9月?lián)Q熱器檢修均為常規(guī)檢修,無(wú)泄漏情況發(fā)生。2013年9月至2014年7月新管束運(yùn)行不到一年即發(fā)生泄漏。

2014年12月2日更換管束,材質(zhì)升級(jí)為321不銹鋼。

2019年7月11日再生塔頂冷卻器E5204B第一遍試壓0.9MPa,穩(wěn)壓兩小時(shí),泄漏管共計(jì)137根(總管數(shù)366根,泄漏數(shù)量37.4%),第一管層81根(堵管數(shù)占單管層44.3%),第二管層56根(堵管數(shù)占單管層30.6%)。另?yè)Q熱管管口內(nèi)壁熱影響區(qū)開(kāi)裂明顯,換熱管內(nèi)外表面無(wú)均勻腐蝕痕跡。

圖11 管口內(nèi)壁熱影響區(qū)開(kāi)裂情況

2.2 初步原因分析

2.2.1 腐蝕介質(zhì)的產(chǎn)生

(1)再生塔頂酸性氣組中H2S較高,約占總組分的50%~60%。

(2)2013年11月汽油加氫裝置開(kāi)工,一套ARGG裝置產(chǎn)品精制崗位負(fù)責(zé)汽油加氫裝置循環(huán)氫脫硫任務(wù)。向汽油加氫裝置輸送貧胺液,對(duì)進(jìn)行富胺液再生。2015年8月汽油加氫國(guó)五改造,循環(huán)氫脫硫要求更高,胺液內(nèi)硫化物含量進(jìn)一步提高,自從與汽油加氫胺液循環(huán)聯(lián)合后,再生塔回流系統(tǒng)故障率顯著上升。

2.2.2 腐蝕原因及機(jī)理

硫化物應(yīng)力開(kāi)裂(SSCC),硫化物腐蝕開(kāi)裂是濕硫化氫環(huán)境中產(chǎn)生的氫原子滲透到鋼的內(nèi)部,溶解于晶格中,導(dǎo)致氫脆,在外加應(yīng)力和殘余應(yīng)力的作用下形成開(kāi)裂。SSCC通常發(fā)生在焊縫和熱影響區(qū)等高硬度部位,再生塔頂酸性氣組成約為H2S(50%~60%)、CO2(30%~40%)、烴(4%),在此條件下,雖然也發(fā)生CO2腐蝕,但是主要腐蝕因素是H2S-H2O腐蝕。在此部位的腐蝕形態(tài)表現(xiàn)為對(duì)碳鋼為氫鼓泡及焊縫開(kāi)裂,對(duì)1Cr13及不銹鋼焊條表現(xiàn)為硫化物應(yīng)力開(kāi)裂(SSCC)。

H2S-H2O腐蝕環(huán)境中腐蝕機(jī)理如下,硫化氫在水溶液中發(fā)生電離:

鋼在硫化氫的水溶液中發(fā)生電化學(xué)反應(yīng):

陽(yáng)極過(guò)程:Fe→Fe2-+2e;Fe2-+HS-→Fe↓+H+;

陰極過(guò)程:2H++2e→2H(滲透到鋼材中);

由上述反應(yīng)可見(jiàn),濕硫化氫對(duì)設(shè)備可形成兩方面的腐蝕:均勻腐蝕和濕硫化氫應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂。我車(chē)間再生塔頂回流系統(tǒng)腐蝕主要表現(xiàn)為后者。

2.3 主要腐蝕原因

2.3.1 溫度變化導(dǎo)致均勻腐蝕速率增加

圖12

如表2可見(jiàn),二套ARGG車(chē)間再生塔頂冷卻器3臺(tái)換熱面積剛剛與我車(chē)間單臺(tái)持平。

表2 換熱器運(yùn)行情況對(duì)比

E5204A/B介質(zhì)冷后逐漸溫度升高,具體內(nèi)容見(jiàn)表3。

表3

自2016年開(kāi)始,E5204B冷卻效果變差,溫度由30-40℃逐漸升高至40℃以上,導(dǎo)致E5204B出口介質(zhì)溫度不斷升高,經(jīng)泵升壓后出口介質(zhì)最高可達(dá)75℃左右。腐蝕速率迅速加快(經(jīng)查詢資料,硫化氫在80℃時(shí)腐蝕速率最高)。

2018年9月E5204B冷后溫度無(wú)法控制,最高可達(dá)80℃,切換至E5204A運(yùn)行,冷卻效果明顯變好,再生塔頂酸性氣冷后溫度降低至40℃左右,泵P5203A/B出入口介質(zhì)溫度明顯降低,出口溫度45℃左右。泵內(nèi)氣蝕減緩和溫度的降低,極大減緩了機(jī)泵和相關(guān)管線的腐蝕速度。

2.3.2 殘余應(yīng)力導(dǎo)致腐蝕部位集中

由于硫化物應(yīng)力開(kāi)裂(SSCC)的條件是當(dāng)鋼材有殘余應(yīng)力(或承受外拉應(yīng)力)和鋼材內(nèi)部的氫至裂紋同時(shí)存在時(shí)才會(huì)發(fā)生,所以本系統(tǒng)內(nèi)腐蝕矛盾主要集中在焊道及熱影響區(qū)應(yīng)力集中和硬度較大部位。

2.3.3 影響因素

濕硫化氫均勻腐蝕原則上是溫度越高腐蝕速率越大,pH值越高硫化氫溶解度越高,pH值8.0時(shí),腐蝕性最強(qiáng)。

硫化物應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂(SSCC)一般發(fā)生在室溫下,高于82℃后很少發(fā)生,因此換熱器管板熱影響區(qū)腐蝕開(kāi)裂主要是由于在高濃度硫化氫水溶液環(huán)境下應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂。

2.4 下步措施

(1)嚴(yán)格控制E5204A/B冷后溫度的控制范圍,工藝卡片要求范圍過(guò)于寬泛,鑒于目前的工況應(yīng)限定在30-40℃左右,超過(guò)該范圍無(wú)法控制,需對(duì)冷卻器進(jìn)行檢修。

(2)從當(dāng)前條件看E5204A/B投用單臺(tái)即可滿足生產(chǎn)需要,在滿足30-35℃左右工藝操作條件下,必須單臺(tái)投用且循環(huán)水控制閥盡可能全開(kāi),防止流速低導(dǎo)致?lián)Q熱器結(jié)垢。如果無(wú)法保證長(zhǎng)周期循環(huán)水線速要求,下步考慮將E5204A/B冷卻面積適當(dāng)降低。

(3)加強(qiáng)汽油加氫裝置的日常操作管理,減少帶油等問(wèn)題的發(fā)生。

(4)胺液系統(tǒng)如果出現(xiàn)發(fā)泡問(wèn)題要及時(shí)處理和置換,防止介質(zhì)溫度過(guò)高等問(wèn)題。

(5)面對(duì)高硫工況,考慮應(yīng)用抗應(yīng)力腐蝕材質(zhì)對(duì)設(shè)備及附屬管線更換。

(6)盡可能消除和減少?gòu)?qiáng)力組裝及焊接時(shí)的殘余應(yīng)力。煉油設(shè)備工程師手冊(cè)(第二版)中明確指出,濕硫化氫嚴(yán)重腐蝕環(huán)境中原則上必須進(jìn)行焊道熱處理以消除應(yīng)力,且其硬度不大于HB200。

(7)管束材質(zhì)更換為10#鋼,321不銹鋼抗拉強(qiáng)度為610,洛氏硬度一般為HB204,10#鋼抗拉強(qiáng)度為410,洛氏硬度一般為≤HB156,建議系統(tǒng)內(nèi)杜絕使用不銹鋼材質(zhì)。

◆參考文獻(xiàn)

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