吳李瑞,黃齊華,張令偉,史清平,劉典典,李文兵
(安徽國星生物化學有限公司,安徽省雜環(huán)重點實驗室,安徽馬鞍山243100)
吡啶與3-甲基吡啶具有良好的互溶性,在常壓下,吡啶沸點是115℃,3-甲基吡啶沸點是143℃,兩者沸點相差不大,工業(yè)生產欲分離提純這兩種物質,需進行精餾操作。
首先用Aspen Plus中的DSTWU模塊簡單設計精餾塔[1]。為符合生產條件,設定精餾塔為單股進料1 000 kg/h,進料股中吡啶質量分數為70%,3-甲基吡啶質量分數為30%,現要求塔頂產品吡啶含量不低于95%,塔底3-甲基吡啶含量不低于80%。在進料股溫度120℃,常壓條件下,操作回流比選取為最小回流比的1.2倍。根據物料衡算,我們在Aspen Plus中設置塔頂產品中輕組分吡啶的摩爾回收率為90.5%,重組分3-甲基吡啶的摩爾回收率為88.8%,模擬選用NRTL模型。簡捷法計算結果如表1所示,初步滿足了塔頂塔底各組分組成要求。
表1 DSTWU簡捷計算結果
依據簡捷法計算的結果在RADFRAC模塊中進行精餾塔核算。精餾塔的操作壓力為0.1 MPa,120℃進料,物性方法使用NRTL,全塔板數12塊(包括塔頂冷凝器和塔底再沸器),進料塔板數為第8塊,回流比為0.958,塔頂餾出液占進料液的分率為0.689,在Aspen Plus中進行模擬,得到相關數據如表2所示。
表2 嚴格核算結果
由表2可知,在上述操作條件下,塔頂餾出液中吡啶含量能夠達到93.9%,塔底餾出液中3-甲基吡啶含量能達到77.3%。若要將塔頂餾出液中吡啶質量分數達到95%,塔底餾出液中3-甲基吡啶質量分數達到80%,需要對精餾塔進行優(yōu)化。
為了提高分離效果,降低能耗,以表1數據為研究基礎,分別以塔底采出3-甲基吡啶和塔頂采出吡啶質量分數、塔頂和塔底熱負荷為目標參數,運用軟件中的Sensitivity模塊分析原料進料位置、回流比以及塔頂采出流量等參數對分離效果和能耗的影響,尋求更優(yōu)的操作條件。
進料塔板數的不同影響塔板的分離效果以及再沸器和冷凝器負荷,因此利用原料進料位置對塔底采出中3-甲基吡啶質量分數和塔頂中吡啶質量分數,冷凝器和再沸器熱負荷做靈敏度分析,其結果如表3和表4所示,找出最佳的進料位置。
表3 進料塔板數與分離效果關系
表4 進料塔板數與塔熱負荷關系
從表3和表4中看出,當進料板位置在6~8塊時,分離效果較好,且冷凝器和再沸器總熱能耗較少。進料位置為第7塊時,塔頂采出吡啶質量分數為94.3%,塔底采出3-甲基吡啶質量分數為77.7%,冷凝器負荷為160.46 kW,再沸器負荷為161.56 kW。因此確定最佳進料位置為第7塊板。
在精餾塔操作中,回流比是一個關鍵參數,直接影響到分離效果和熱負荷?;亓鞅葘λ撞沙鲋?-甲基吡啶和塔頂中吡啶質量分數,冷凝器和再沸器熱負荷的影響見表5和表6。
表5 摩爾回流比與分離效果關系
表6 摩爾回流比與熱負荷關系
由表5可知,分離效果隨回流比增大而提高,但當回流比大于1.1時,回流比對分離效果的影響逐漸趨緩。
由表6可知,回流比的增加使冷凝器和再沸器的熱負荷呈線性增加。當回流比為1.1時,塔頂采出吡啶質量分數為95.0%,塔底采出3-甲基吡啶質量分數為80.0%,滿足分離要求。冷凝器負荷為171.96 kW,再沸器負荷為173.11 kW,為滿足要求的最小低能耗。
綜合考慮工藝和經濟要求,回流比設置成1.1較為合適。
精餾塔板數對精餾塔產品有重要意義,塔板數越多,精餾效果越好,但能耗越高,因此選擇正確的塔板數至關重要,塔板數對產品的采出影響和能耗見表7和表8。
表7 塔板數與分離效果關系
表8 塔板數與熱負荷關系
從表7可知,精餾塔塔板數在8~14之間,隨著塔板數的增加,吡啶和3-甲基吡啶的質量分數逐漸增大,精餾塔分離效果明顯;塔板數大于14時,隨著塔板數的增加,精餾塔的分離效果不顯著,吡啶質量分數約在96%,3-甲基吡啶質量分數約在80%。
從表8可知,塔頂冷凝器和塔底再沸器負荷隨著塔板數的增加而逐漸降低,當塔板數在8~15之間,隨著塔板數的增加,冷凝器和塔底再沸器負荷減少幅度較大;塔板數大于15時,隨著塔板數的增加,冷凝器和塔底再沸器負荷減少幅度較慢。
因此綜合產品分離效果和設備能耗,塔板數為14較為合適。
通過上述模擬計算可知,原料進料位置、回流比、塔板數均能影響精餾塔的分離效率和能耗,需要選擇合適的操作條件,才能滿足生產和經濟兩方面的要求。根據模擬計算結果,得到的優(yōu)化方案參數如下:理論塔板數為14塊,進料位置為第7塊,摩爾回流比為1.1。在優(yōu)化參數下模擬計算結果見表9。
表9 優(yōu)化后計算結果
比較表9與表2可知,經過參數優(yōu)化后,塔頂吡啶采出量由93.9%提高到95.8%;塔底3-甲基吡啶采出量由77.3%提高到80.6%。塔頂冷凝器的熱負荷增加11.2 kW,塔底再沸器的熱負荷增加11.3 kW;在熱負荷增加約7.0%的條件下,精餾塔能夠滿足產品的分離要求。
本文對吡啶和3-甲基吡啶的精餾塔操作條件進行了靈敏度分析,確定較優(yōu)的操作參數,提高了精餾塔的操作彈性和分離效果。