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DTL140 膠帶輸送機在漳村煤礦的應(yīng)用與改進

2020-10-16 09:53:14王盛林
機械管理開發(fā) 2020年10期
關(guān)鍵詞:底架托輥采區(qū)

王盛林

(潞安集團漳村煤礦, 山西 長治 046000)

引言

膠帶輸送機也稱之為皮帶機或帶式輸送機,其主要靠摩擦驅(qū)動運轉(zhuǎn)能連續(xù)運輸物料。由于膠帶輸送機具有運行穩(wěn)定可靠、適應(yīng)性強、低運行阻力、低消耗、大運量、可實現(xiàn)長距離連續(xù)運輸?shù)葍?yōu)點,在煤礦生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。因此,帶式輸送機運行情況直接影響企業(yè)生產(chǎn)的綜合指標(biāo),加強對皮帶傳輸機設(shè)備的維護和檢修有重要意義。

1 DTL140 膠帶輸送機的應(yīng)用現(xiàn)狀

漳村煤礦礦井年產(chǎn)原煤400 萬t,原煤平均容量在1.3 t/m3,煤厚6 m,屬于緩傾斜煤層,漳村井田開拓方式為斜井、立井綜合開拓,有一個主斜井、兩個副斜井和三對通風(fēng)井,目前主要生產(chǎn)采區(qū)為3 號采區(qū),每個采區(qū)都分為若干個工作面,各個采區(qū)均有皮帶、材料巷和專用回風(fēng)巷。部分原煤運輸采用DTL140 膠帶輸送機,參數(shù)如表1 所示[1-2]。

2 應(yīng)用過程中常見問題和改進措施

2.1 輸送機托輥更換難度大

DTL140 膠帶輸送機皮帶在更換托輥時,膠帶由于其韌性大,不易撐起,需多人合作翹起皮帶,方可更換托輥,存在安全隱患;針對底皮帶下托輥離地間隙小,部分地段存有積水現(xiàn)象時,人員不便進入底部區(qū)域更換。

表1 DTL140 膠帶輸送機參數(shù)

為了解決這一難題,漳村煤礦不斷摸索改進,提出了兩種解決DTL140 膠帶輸送機托輥更換困難的措施。

1)根據(jù)現(xiàn)場實際,量取相應(yīng)尺寸,利用杠桿原理,研究設(shè)計制作便捷底架裝置,底架加工成品如圖1 所示。將底架放入需更換托輥下方,中間升降支撐部分放入底架上槽內(nèi),最后安裝上方支撐皮帶梁桿,手動搖轉(zhuǎn)搖桿,使支撐部位緩慢升起,撐起皮帶,更換托輥,托輥更換完畢后,手動搖轉(zhuǎn)搖桿下降中間支撐部位,降下皮帶,依次拿出各部位,托輥更換工作結(jié)束。

圖1 便捷底架裝置成品圖

2)根據(jù)現(xiàn)場實際研究設(shè)計了制作拉環(huán)裝置,如圖2 所示。將兩個直角耳朵掛在皮帶架上,使用長棍串入底部第一圓環(huán),一段卡在皮帶架,另一端利用杠桿原理向下壓,依次串入第二圓環(huán)、第三圓環(huán),將底皮帶逐步撬起,進行更換底托輥。

圖2 拉環(huán)裝置成品圖

2.2 皮帶易跑偏

現(xiàn)有一部皮帶輸送機長度為370 m,角度13°,帶速為3.5 m/s,時常發(fā)生皮帶跑偏問題,皮帶跑偏直接影響了輸送機的工作效率。

根據(jù)漳村煤礦皮帶輸送機跑偏的問題進行分析。該設(shè)備直徑為250 mm,設(shè)備整個長度在370 m,皮帶跑偏主要是兩個各方面原因:在皮帶輸送機的端頭位置雖然設(shè)置了自動調(diào)心支架,但在端部皮帶展開過程中,由于皮帶運行速度快,彎曲內(nèi)應(yīng)力無法得以及時釋放,存在皮帶受力不均現(xiàn)象,最終導(dǎo)致跑偏。皮帶輸送機在輸送原煤過程中,由于上料的不均勻?qū)е旅旱V物料在皮帶上分布不均。

針對皮帶跑偏問題制定了如下改進措施[3-5]。帶跑偏調(diào)整結(jié)構(gòu)改進示意圖如圖3 所示。

圖3 皮帶跑偏調(diào)整結(jié)構(gòu)改進示意圖

皮帶輸送機機頭長度較短,需要在較短距離內(nèi)皮帶完成從管狀到平狀的轉(zhuǎn)變,期間應(yīng)力無法釋放,引起跑偏。該問題可通過增加槽型支架和自動調(diào)節(jié)心裝置延長開張長度,通過此法延長皮帶開展時間,保障皮帶有足夠時間釋放內(nèi)應(yīng)力,減少跑偏的發(fā)生。在皮帶機頭位置上調(diào)心托錕組,在調(diào)心托錕前后兩個位置增加壓錕,將皮帶從管狀平鋪到平狀,并新增加前后壓錕,皮帶和調(diào)心托錕有效接觸,當(dāng)跑偏發(fā)生時自動調(diào)節(jié)心托錕會發(fā)生調(diào)節(jié)作用,減少皮帶跑偏的發(fā)生。

針對煤礦物料在皮帶上分布不均勻問題,在皮帶輸送機尾部安裝半圓形的限料板,通過物料的均勻封閉減少跑偏的發(fā)生;另外通過在上位機下料口增加格柵,格柵的直徑控制在管狀皮帶的直徑范圍內(nèi),通過控制對物料的下料量實現(xiàn)物料的均勻分布,通過物料的均勻分布可以減少因為分布不均勻引起的跑偏問題。

3 改進后應(yīng)用效果

3.1 輸送機托輥更換改進效果

通過制作這兩種更換托輥快捷裝置,使得更換托輥更快捷、更方便,也減少了人員撐皮帶所帶來的安全隱患。第二種底托輥快捷更換裝置,更便于操作人員在底皮帶下空間狹窄、積水地段更換底托輥,同時,也減少了人員進入狹窄范圍作業(yè)所帶來的安全隱患。可見,改進后裝置應(yīng)用效果明顯,值得廣泛推廣。

3.2 皮帶易跑偏改進效果

通過延長皮帶展開距離、調(diào)心托錕增加壓錕,有效解決了皮帶端頭部位的跑偏問題;通過尾部安裝半圓形限料板、上位機下料口增加格柵實現(xiàn)了煤炭運輸過程中的均勻供料,有效解決了皮帶跑偏難題。對皮帶傳送機跑偏問題改進后,進行統(tǒng)計和數(shù)據(jù)跟蹤,統(tǒng)計結(jié)果表表明皮帶跑偏問題明顯改善,皮帶運行效率顯著提高。

4 結(jié)論

1)兩個托輥更換裝置的創(chuàng)新,徹底解決了托輥更換費時費力的難題;

2)皮帶跑偏調(diào)整結(jié)構(gòu)的改進,有效解決了皮帶端頭部位的跑偏問題和物料運輸過程中供料不均跑偏問題。

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