盧小艷,易 娟,宋 慶,廖 嵐,張金松
(深圳市水務(wù)〈集團(tuán)〉有限公司,廣東深圳 518031)
我國(guó)水廠應(yīng)用二氧化氯主要采用二氧化氯與氯混合消毒發(fā)生器和純二氧化氯消毒劑發(fā)生器。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),混合發(fā)生器占比約87%,以氯酸鹽法為主。在原水水質(zhì)穩(wěn)定且二氧化氯消耗量低于1 mg/L時(shí),基本不存在無機(jī)副產(chǎn)物超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)全國(guó)72家應(yīng)用二氧化氯的中小水廠調(diào)研結(jié)果顯示[1],約20%的水廠使用二氧化氯預(yù)氧化,主要是應(yīng)對(duì)高鐵錳、高藻等原水水質(zhì)問題,實(shí)際使用中均能有效控制出廠水常規(guī)指標(biāo)。但是,由于缺乏二氧化氯及其副產(chǎn)物的檢測(cè)能力,實(shí)際水廠二氧化氯預(yù)氧化應(yīng)用中副產(chǎn)物風(fēng)險(xiǎn)少有實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。僅從二氧化氯發(fā)生器原料消耗量、二氧化氯投加量進(jìn)行估算,中小水廠中二氧化氯預(yù)氧化的副產(chǎn)物風(fēng)險(xiǎn)較高。對(duì)于高純二氧化氯預(yù)氧化,主要是亞氯酸鹽超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn);對(duì)于混合二氧化氯預(yù)氧化,因使用氯酸鹽作為原料,反應(yīng)及分離條件不佳時(shí),可能存在氯酸鹽、亞氯酸鹽的雙重超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)[2]。
以深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司承擔(dān)的國(guó)家“十二五”水體污染控制與治理重大專項(xiàng)(2015ZX07406-004)“中小水廠消毒工藝優(yōu)化及副產(chǎn)物控制技術(shù)研究與示范”課題(以下簡(jiǎn)稱“中小水廠消毒課題”)為契機(jī),完成二氧化氯發(fā)生器性能評(píng)估和優(yōu)化,同時(shí)分別對(duì)二氧化氯預(yù)氧化、消毒副產(chǎn)物控制技術(shù)進(jìn)行研究,重點(diǎn)將活性炭去除亞氯酸鹽等預(yù)氧化副產(chǎn)物控制技術(shù)應(yīng)用于上坪水廠,保障深圳鹽田區(qū)直飲水目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
上坪水廠位于廣東省深圳市鹽田區(qū)大梅沙東北角成坑村,設(shè)計(jì)規(guī)模為1萬m3/d。采用強(qiáng)化常規(guī)處理工藝,原水自流進(jìn)入水廠,通過消能池,經(jīng)管道混合,進(jìn)入折板反應(yīng)池、斜管沉淀池、普通快濾池、清水池,以自流方式供給用戶。預(yù)氧化采用混合二氧化氯,主加氯為成品次氯酸鈉。上坪水廠原工藝流程如圖1所示。
圖1 上坪水廠原工藝流程Fig.1 Process Flow Chart of Shangping WTP
該水廠原主要設(shè)計(jì)參數(shù):(1)原水消能池,1座,規(guī)格為16 m×5 m×5 m;(2)折板絮凝池,共2座,單座規(guī)格為4.15 m×6.8 m×3.4 m,絮凝時(shí)間約20 min;(3)斜管沉淀池,共2座,單座規(guī)格為7.9 m×6.8 m×4 m,沉淀時(shí)間為40 min;(4)普通快濾池,共3座,單座規(guī)格為11.1 m×6 m×2.5 m,正常過濾速度為6 m/h,單層石英砂濾料,高度為1.2 m,采用單水反沖洗;(5)清水池,共2座,單座平面尺寸為73 m×25 m,池深為4 m,有效調(diào)節(jié)容積為2 000 m3。
該水廠原水來自上坪水庫(kù),水質(zhì)基本達(dá)到地表水II類。每年5月—10月,鐵、錳等指標(biāo)存在季節(jié)性超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。采用二氧化氯預(yù)氧化雖能控制出廠水鐵、錳濃度,但二氧化氯投加量過高,導(dǎo)致二氧化氯預(yù)氧化副產(chǎn)物存在超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。
水廠在運(yùn)行過程中采取了減少二氧化氯投加量、次氯酸鈉前移至反應(yīng)池末端的措施,利用次氯酸鈉氧化部分鐵、錳,但由于錳不完全氧化,可能出現(xiàn)色度超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn),且氯代副產(chǎn)物超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)升高。因此,綜合保障鐵、錳等常規(guī)指標(biāo)與預(yù)氧化副產(chǎn)物的穩(wěn)定達(dá)標(biāo),是上坪水廠亟需解決的問題。
活性炭對(duì)亞氯酸鹽的去除主要靠吸附作用和還原作用。亞氯酸鹽能被顆?;钚蕴课?,并在其表面發(fā)生還原反應(yīng),活性炭可將亞氯酸鹽還原為氯離子[3]。研究明確了不同活性炭對(duì)亞氯酸鹽的去除效果;通過活性炭物理化學(xué)性質(zhì)分析,優(yōu)選活性炭,并在中試中確定活性炭層的高度及運(yùn)行方式;在工程應(yīng)用中,完成砂濾池到炭砂濾池的改造,保障亞氯酸鹽穩(wěn)定去除,且對(duì)氯酸鹽無明顯影響[4-5]。
優(yōu)選具有最大比表面積、最多中孔容積和表面堿性官能團(tuán)、最大零電荷點(diǎn)等特征的煤質(zhì)柱狀顆?;钚蕴坑糜谌コ齺喡人猁},選用活性炭具體參數(shù)如表1所示。工藝運(yùn)行條件中,空床接觸時(shí)間和炭層厚度對(duì)亞氯酸鹽去除影響顯著,對(duì)水流方向基本不產(chǎn)生影響,反沖洗工序不會(huì)導(dǎo)致已吸附的亞氯酸鹽解析。同時(shí),亞氯酸鹽的存在對(duì)TOC、UV254、CODMn的去除有輕微影響,對(duì)pH、渾濁度、色度的去除基本無影響,使濾柱中微生物生長(zhǎng)區(qū)域下移,但微生物總量基本不變[6]。
表1 選用活性炭的性能參數(shù)Tab.1 Performance Parameters of Selected Activated Carbon
掌握亞鐵鹽去除亞氯酸鹽單因素的最適范圍和影響規(guī)律,設(shè)計(jì)響應(yīng)曲面法分析因子交互作用,并對(duì)最佳工藝運(yùn)行條件進(jìn)行預(yù)測(cè)和驗(yàn)證。根據(jù)實(shí)際效果和經(jīng)濟(jì)性考慮,推薦采用七水合硫酸亞鐵。
利用亞鐵鹽的還原作用去除亞氯酸鹽,二氧化氯投加15 min后投加亞鐵鹽,亞鐵鹽(質(zhì)量以亞鐵離子計(jì))與二氧化氯投加比為1.8 ~ 2.3,亞鐵鹽投加量不超過7 mg/L,以保證總鐵達(dá)標(biāo)。采用亞鐵鹽的同時(shí),優(yōu)化混凝劑投加量,強(qiáng)化對(duì)副產(chǎn)物亞氯酸鹽的去除作用。PAC與亞鐵鹽投加比為1∶1 時(shí),效果最佳[7]。上述條件下反應(yīng)1 min,亞氯酸鹽去除率約98%。
在工藝改造方案中,改造砂濾池為炭砂濾池,具體措施是優(yōu)選二氧化氯預(yù)氧化副產(chǎn)物亞氯酸鹽綜合去除能力強(qiáng)的煤質(zhì)柱狀活性炭,提高出水堰高度。其中,炭濾料厚度為500 mm,d=0.9~1.1 mm,砂濾料為600 mm,d10=0.6~1.0 mm,K80≤1.4,礫石襯托層為100 mm。炭砂濾池運(yùn)行參數(shù)參照臭氧-活性炭深度處理炭濾池運(yùn)行參數(shù),亞氯酸鹽濃度不大于0.5 mg/L,單獨(dú)采用活性炭去除。
同時(shí),新增亞鐵鹽應(yīng)急投加系統(tǒng),與原有粉末活性炭系統(tǒng)共用溶解池、溶液池,僅新增亞鐵鹽投加計(jì)量泵,計(jì)量泵按照研究結(jié)果比例投加。在活性炭性能不佳或水質(zhì)惡化時(shí)應(yīng)急,臨時(shí)配置100 g/L的亞鐵溶液;優(yōu)選二氧化氯發(fā)生器[8],改造二氧化氯投加點(diǎn)為多點(diǎn)投加;反應(yīng)池、沉淀池、濾池加蓋,預(yù)氧化階段采用密封反應(yīng),進(jìn)行避光處理,提高二氧化氯的利用率,改造后工藝如圖2所示。二氧化氯投加量按照預(yù)氧化后余二氧化氯量為0.1~0.2 mg/L,應(yīng)用前、后二氧化氯投加量分別在0.4~0.5、0.5~0.7 mg/L。
圖2 上坪水廠改造后工藝流程Fig.2 Process Flow Chart of Shangping WTP after Reconstruction
應(yīng)用前后原水、過程水及管網(wǎng)末梢水均由具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè),取樣及檢測(cè)方法參照GB 5750—2006,驗(yàn)證工程的實(shí)際效果。
對(duì)工程技術(shù)應(yīng)用前后原水鐵、錳、CODMn,藻密度、菌落總數(shù)、總大腸菌群、渾濁度、氨氮等指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析,明確應(yīng)用前后原水水質(zhì)的差異情況,應(yīng)用前后對(duì)比如圖3所示。
圖3 應(yīng)用前后原水水質(zhì)變化情況對(duì)比(a)鐵;(b)錳;(c)CODMn;(d)藻密度;(e)菌落總數(shù);(f)總大腸菌群;(g)渾濁度;(h)氨氮Fig.3 Comparison of Raw Water Quality before and after Application (a)Iron; (b)Manganese; (c)CODMn; (d)Algae Density; (e)Total Bacterial Count; (f)Total Coliforms; (g)Turbidity; (h)Ammonia Nitrogen
技術(shù)應(yīng)用前后水廠原水水質(zhì)指標(biāo)對(duì)比分析表明,鐵、錳、CODMn雖然時(shí)有突變的情況發(fā)生,但總體來看,2017年3月—5月要優(yōu)于2018年7月—12月。應(yīng)用前,鐵的平均值為0.043 mg/L;應(yīng)用后,鐵的平均值為0.287 mg/L,最高達(dá)0.64 mg/L。應(yīng)用前、后,錳的平均值為0.004、0.031 mg/L,CODMn的平均值為1.17、1.8 mg/L。藻密度前后差異不大;菌落總數(shù)、總大腸菌群、渾濁度及氨氮應(yīng)用前后差異較大,與應(yīng)用后處于夏季、高溫且降雨頻繁等因素有關(guān)。
(1)微生物
技術(shù)應(yīng)用前后原水微生物略有波動(dòng),出廠水菌落總數(shù)、總大腸菌群均未檢出,說明工程所采取的相關(guān)技術(shù)對(duì)保障飲用水的微生物安全沒有影響。
(2)亞氯酸鹽
應(yīng)用前后過程水中亞氯酸鹽濃度的對(duì)比結(jié)果如圖4所示。
圖4 應(yīng)用前后過程水中亞氯酸鹽濃度 (a)應(yīng)用前后過程水;(b)原水、預(yù)氧化、沉淀出水;(c)沉淀、濾后出水;(d)出廠水與管網(wǎng)末梢水Fig.4 Chlorite Concentration of Process Water before and after Application (a) before and after Application; (b) Raw Water, Pre Oxidation and Precipitation Effluents; (c) Sedimentation and Filtration Effluents; (d) Effluent Water and Terminal Tap Water
由圖4可知,亞氯酸鹽在預(yù)氧化藥劑二氧化氯投加后出現(xiàn),沉后基本無去除,沉后亞氯酸鹽的量,與投加二氧化氯量相關(guān)。過濾對(duì)亞氯酸鹽有部分去除效果,技術(shù)應(yīng)用后改造為炭砂濾池后,亞氯酸鹽去除效果顯著增加,目前主要是活性炭去除。應(yīng)用前,亞氯酸鹽的去除率為23%~27%;應(yīng)用后,平均去除率達(dá)85%。去除率與活性炭運(yùn)行時(shí)間和沉后亞氯酸鹽濃度相關(guān),濃度越低去除率越高,基本在0.4 mg/L以下,亞氯酸鹽可去除至0.02 mg/L,活性炭運(yùn)行時(shí)間越短,去除率越高。按照一般沉后亞氯酸鹽濃度和其吸附飽和量等計(jì)算活性炭層厚度,可至少維持5年左右亞氯酸鹽較高的去除效果。
管網(wǎng)末梢水中亞氯酸鹽略有降低,結(jié)合濾后余二氧化氯基本低于檢出限,后續(xù)無亞氯酸鹽進(jìn)一步生成,但因采用次氯酸鈉主消毒,可能存在部分亞氯酸鹽轉(zhuǎn)化為氯酸鹽,從結(jié)果分析,轉(zhuǎn)化率低于15%。出廠水及管網(wǎng)末梢水中亞氯酸鹽的平均濃度,在技術(shù)應(yīng)用前為0.14、0.15 mg/L,應(yīng)用后為0.023、0.018 mg/L。
(3)氯酸鹽
技術(shù)應(yīng)用前后過程水中氯酸鹽濃度的對(duì)比結(jié)果如圖5所示。
圖5 應(yīng)用前后過程水氯酸鹽濃度(a)應(yīng)用前后過程水;(b)原水、預(yù)氧化、沉淀出水;(c)沉淀、濾后出水;(d)出廠水與管網(wǎng)末梢水Fig.5 Chlorate Concentration of Process Water before and after Application (a) before and after Application; (b) Raw Water, Pre Oxidation and Precipitation Effluents; (c) Sedimentation and Filtration Effluents; (d) Effluent Water and Terminal Tap Water
由圖5可知,氯酸鹽在預(yù)氧化藥劑二氧化氯投加后出現(xiàn),沉后略有升高,整體變化不大。過濾后氯酸鹽相較沉后略有增加,技術(shù)應(yīng)用后改造為炭砂濾池后,氯酸鹽增加比例降低,應(yīng)用前增長(zhǎng)率為7%~16%,應(yīng)用后為0~13%;應(yīng)用后前3個(gè)月氯酸鹽基本無增加,后3個(gè)月濾后氯酸鹽增加約10%,可能與活性炭運(yùn)行性能等相關(guān),與實(shí)驗(yàn)室開展的長(zhǎng)期運(yùn)行試驗(yàn)結(jié)果類似。因氯酸鹽在后續(xù)水處理中無法經(jīng)濟(jì)、有效去除,需長(zhǎng)期觀測(cè)氯酸鹽的增長(zhǎng)率變化情況。
出廠水及管網(wǎng)末梢水中氯酸鹽基本不變,氯酸鹽性質(zhì)較穩(wěn)定。結(jié)合出廠和管網(wǎng)末梢水中亞氯酸鹽變化,可能存在部分亞氯酸鹽轉(zhuǎn)化為氯酸鹽,但轉(zhuǎn)化率很低。出廠水及管網(wǎng)末梢水中氯酸鹽的平均濃度,在技術(shù)應(yīng)用前為0.22、0.21 mg/L,應(yīng)用后為0.20、0.20 mg/L。
(4)氯代消毒副產(chǎn)物
技術(shù)應(yīng)用前,出廠水及管網(wǎng)末梢水三氯乙醛濃度為1.5~2.9 μg/L,三氯甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸濃度為5.0~9.0 μg/L,其他氯代副產(chǎn)物接近檢出限或未檢出。因采用二氧化氯預(yù)氧化效果較好,后續(xù)次氯酸鈉消毒投加量不大,除三氯乙醛、三氯甲烷外,其他氯代消毒副產(chǎn)物在過程水樣中基本未檢出。出廠水和管網(wǎng)末梢水技術(shù)應(yīng)用后,三氯乙醛在1.5 μg/L以下,其他氯代副產(chǎn)物一般在未檢出~9 μg/L。在原水水質(zhì)變化的情況下,各氯代副產(chǎn)物濃度穩(wěn)定在低值。三氯甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸技術(shù)應(yīng)用前后濃度如表2所示。
上坪水廠中活性炭去除預(yù)氧化副產(chǎn)物亞氯酸鹽技術(shù)等的應(yīng)用,有效控制了預(yù)氧化副產(chǎn)物風(fēng)險(xiǎn),保障了水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
表2 三氯甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸技術(shù)應(yīng)用前后濃度Tab.2 Concentration of Trichloromethane, Dichloroacetic Acid and Trichloroacetic Acid before and after Application
為明確應(yīng)用技術(shù)在降低預(yù)氧化副產(chǎn)物亞氯酸鹽風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),是否對(duì)其他水質(zhì)指標(biāo)造成不良影響,對(duì)技術(shù)應(yīng)用后服務(wù)范圍內(nèi)管網(wǎng)末梢水按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)規(guī)定的106項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè),部分指標(biāo)如表3所示。
表3 管網(wǎng)末梢水國(guó)標(biāo)106項(xiàng)部分指標(biāo)監(jiān)測(cè)Tab.3 Part of 106 Monitoring Items of National Standard for Terminal Water of Pipelines Network
由表3可知,技術(shù)應(yīng)用后管網(wǎng)末梢水水質(zhì)良好,說明應(yīng)用技術(shù)不僅能夠有效控制預(yù)氧化副產(chǎn)物亞氯酸鹽,同時(shí)不會(huì)對(duì)整體水質(zhì)造成不良影響。
(1)以“十二五”國(guó)家污染控制與治理重大專項(xiàng)中小水廠消毒課題為依托,針對(duì)二氧化氯預(yù)氧化副產(chǎn)物風(fēng)險(xiǎn)較高的問題,結(jié)合鹽田區(qū)直飲水工程建設(shè)目標(biāo),重點(diǎn)研發(fā)并應(yīng)用了活性炭去除亞氯酸鹽控制技術(shù),儲(chǔ)備亞鐵鹽去除亞氯酸鹽應(yīng)急技術(shù),并采取提高二氧化氯利用率的簡(jiǎn)單措施。
(2)僅應(yīng)用活性炭去除亞氯酸鹽技術(shù),亞氯酸鹽平均去除率由25%提升至85%,且氯酸鹽增長(zhǎng)率較應(yīng)用前略有降低,最高達(dá)13%;試驗(yàn)條件下,僅應(yīng)用亞鐵鹽應(yīng)急投加技術(shù),亞鐵鹽與二氧化氯投加比為1.8~ 2.3時(shí),亞氯酸鹽去除率可達(dá)90%以上,應(yīng)用中確保亞鐵鹽投加量不超過7 mg/L,以免總鐵超標(biāo)。
(3)在技術(shù)應(yīng)用后水質(zhì)比應(yīng)用前差的情況下,應(yīng)用后菌落總數(shù)和總大腸菌群均未檢出,且亞氯酸鹽、氯酸鹽均穩(wěn)定降至0.3 mg/L以下,保障了微生物和副產(chǎn)物的雙重安全。
(4)技術(shù)應(yīng)用后,水廠運(yùn)行穩(wěn)定,管網(wǎng)末梢水106項(xiàng)指標(biāo)均滿足國(guó)標(biāo)要求,技術(shù)應(yīng)用不會(huì)對(duì)綜合水質(zhì)造成不良影響。
(5)后續(xù)運(yùn)行中,還需持續(xù)關(guān)注活性炭性能變化及對(duì)亞氯酸鹽、氯酸鹽的控制效果;在預(yù)氧化階段,亞氯酸鹽濃度大于0.5 mg/L時(shí),聯(lián)合亞鐵鹽應(yīng)急投加技術(shù),有效、穩(wěn)定且具有經(jīng)濟(jì)性。