化 棟,張付杰
(1.濮陽惠成電子材料股份有限公司,河南 濮陽 457000;2.濮陽市化工研究所,河南 濮陽 457000)
我國橡膠助劑工業(yè)與國外發(fā)達國家和地區(qū)主要差距,在于助劑本身及重要的中間體生產工藝落后,生產過程中會產生相當數量的“三廢”和部分副產物,環(huán)境污染嚴重[1]。其中產生的生產廢水主要來自水洗工序廢水和過濾母液,COD濃度高、鹽分高、可生化性差、處理難度大,含有大量的難降解雜環(huán)雜鏈類有機物,其分子量大、毒性強、結構成分復雜、性質穩(wěn)定、易于富集且有些具有三致作用,如直接排放將對環(huán)境造成極大的危害[2-3]。
化工生產橡膠助劑DM廢水pH值為7~8,濃硫酸預處理調整pH值為5~6,析出物料、樹脂和少量鹽,壓濾后焚燒處理;清液經過MVR和三效蒸發(fā),蒸出水生產DM回用。三效蒸發(fā)濃縮液經槽式除鹽設備(材質為鐵)降溫至60℃出鹽,人工清理鹽后繼續(xù)進入三效蒸發(fā)器蒸發(fā),鹽含量在35%~37%,蒸發(fā)量2~2.5 t/h,溫度70℃、COD約120000 mg/L,日處理量36 m3。
存在問題:MVR結垢嚴重,平均20~25 d清垢一次,費用1萬元左右;三效蒸發(fā)設計8 t/h,實際蒸發(fā)量為2~2.5 t/h,蒸發(fā)量較低且不穩(wěn)定。另外,三效蒸發(fā)濃縮水循環(huán)蒸餾至固含量37%~39%接近飽和時,對濃縮水含鹽量沒有進行測量,任然繼續(xù)進入三效進行蒸餾,導致無水蒸出,熱量損耗和結垢趨勢增加,三效蒸發(fā)器堵塞嚴重而停產;濃縮水循環(huán)蒸餾降溫時,使用鐵質降溫槽,鐵經過鹽和堿的腐蝕,大量脫落進入循環(huán)蒸發(fā)水中,導致三效蒸發(fā)器腐蝕加劇,縮短使用壽命;溫度降至60℃,硫酸鈉溶解度為45.3,大量硫酸鈉不能析出,顯著降低三效蒸發(fā)器蒸發(fā)效率。
本工作主要研究化工生產橡膠助劑DM廢液預處理工藝,控制蒸發(fā)節(jié)點的含鹽量標準,防止無效蒸發(fā),最大程度降低循環(huán)蒸發(fā)固含量和COD,提高每個節(jié)點蒸發(fā)效率。
儀器:ZNHW-II智能電熱套恒溫箱、DBJ-621 型六聯(lián)攪拌機、DHJ-9030電熱鼓風干燥箱、過濾裝置、pHS-3C型 pH計、TC-200型COD快速測定儀。
試劑:濃硫酸(AR、分析純)、液堿(工業(yè)級,32%)、雙氧水(27.5%)。
(1)取DM母液,首先用濃硫酸調pH值至2;(2)分別按照不同比例添加雙氧水,攪拌反應1 h后過濾,根據GB/T111914-89測定COD。
取DM母液,首先用濃硫酸調pH值至2,分別按照不同比例添加雙氧水,攪拌反應1 h后過濾測濾液COD值。
表1 不同雙氧水添加量得到的濾液COD
第一組數據,雙氧水添加量由0.5%開始,后續(xù)隨著雙氧水量的增加,COD值基本沒有變化,所以第二組數據雙氧水添加量由0.25%開始遞增,由第二組數據可知在雙氧水有0.25%增至0.5%的量之后COD值變化不明顯,確定雙氧水添加比例為廢水量的0.5%。
取DM母液濃硫酸調pH值至2,將調酸后DM廢水分為兩部分,一部分直接攪拌,另一部分按比例添加0.5%雙氧水后攪拌。分別按照時間0.5、1、2 h進行反應,然后過濾水樣,測濾液COD值。
表2 不同反應時間對預處理的COD影響
由上表可知,在不加雙氧水的情況下,COD值隨著反應時間的延長,COD值呈下降趨勢,而加入0.5%之后,在反應0.5 h后COD值基本不變,所以確定反應時間為0.5 h。
表3 不同預處理方式對蒸發(fā)效率的影響
取DM母液,首先用濃硫酸調pH值至2,按照0.5%添加雙氧水,攪拌反應0.5 h后過濾,得到預處理水;預處理水用冰浴降溫至20℃,過濾,得到結鹽后水,通過蒸餾裝置進行蒸餾,測試蒸餾效率。
由表3可以看出,DM廢液預處理后,初餾溫度和終餾溫度分別降低4℃和2℃,蒸發(fā)效率提高到75.44%;降溫至20℃析鹽過濾,終餾溫度提高了3℃,蒸發(fā)效率達到了80.56%。
(1)DM廢液用濃硫酸調pH值至2,按照0.5%添加雙氧水,COD降到4734 mg/L;
(2)DM廢液用濃硫酸調pH值至2,添加0.5%雙氧水攪拌反應,0.5 h后COD值基本不變;
(3)DM廢液預處理后,初餾溫度和終餾溫度分別降低4℃和2℃,蒸發(fā)效率提高到75.44%;降溫至20℃析鹽過濾,終餾溫度提高了3℃,蒸發(fā)效率達到了80.56%;
(4)本工藝通過控制蒸發(fā)節(jié)點的含鹽量標準,防止無效蒸發(fā),最大程度降低循環(huán)蒸發(fā)固含量和COD,提高每個節(jié)點蒸發(fā)效率,具有較好的推廣應用價值。