劉鵬飛,王昆劍,李 進(jìn),2,杜小野,林家昱,2
1.中海石油(中國)有限公司 天津分公司(天津 300459)
2.海洋石油高效開發(fā)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(天津 300459)
3.中海油田服務(wù)股份有限公司(天津 300459)
隨著渤海部分油田開發(fā)逐漸進(jìn)入中后期,含水率迅速上升,儲層水淹嚴(yán)重,部分油田含水率高達(dá)90%[1-4]。據(jù)統(tǒng)計(jì),水平井高含水問題已成為渤海油田低效井的首要成因,穩(wěn)油控水迫在眉睫[5-7]。目前,渤海油田水平井主要以裸眼完井為主,配合使用變密度篩管、中心管、ICD等控水技術(shù)進(jìn)行控水[8-9]。從實(shí)踐效果來看,傳統(tǒng)的“裸眼完井+機(jī)械控水工具”的模式存在控水成本高、有效期短、成功率低的缺點(diǎn),已不能滿足渤海油田開發(fā)生產(chǎn)需求。近年來,水平套管井以其獨(dú)特的控水優(yōu)勢,在渤海油田的應(yīng)用越來越多[10-11]。
渤海油田C區(qū)塊是典型的高含水油田,原井眼C1H井于2006年10月4日投產(chǎn),目前日產(chǎn)油5.05 m3,含水高達(dá)95.98%,因高含水關(guān)停。為了挖潛剩余油和治理低效井,根據(jù)油藏地質(zhì)開發(fā)要求,對C1H井進(jìn)行側(cè)鉆至N1gⅢ上1123砂體,部署采用水平井套管射孔完井方式,滿足控水需求。結(jié)合該井油藏地質(zhì)特征,深入分析了該井鉆完井技術(shù)難點(diǎn),研究形成了渤海油田水平套管井鉆完井關(guān)鍵技術(shù),保障了該井現(xiàn)場鉆井作業(yè)的順利實(shí)施。
C區(qū)塊構(gòu)造位于沙壘田凸起的東南端,是發(fā)育于沙壘田凸起上的斷裂背斜,受基底古地貌控制,構(gòu)造走向呈北東向。油田主要含油層系為新近系明化鎮(zhèn)組和館陶組,油氣藏埋深720~1 480 m,沉積相主要為曲流河和辮狀河沉積,油藏類型主要為巖性構(gòu)造邊水油藏和塊狀底水油藏。C1H1井開發(fā)的1123砂體東西部均有井鉆遇,該砂體西部疊置連片分布,東部呈窄條型河道沉積,儲層厚度6~11 m,東部調(diào)整區(qū)域?yàn)楦卟课唬蛯雍穸?~8 m,測井解釋孔隙度25%~33%,滲透率(1000~5 500)×10-3μm2,為高孔高滲儲層。MDT測壓和DST測試資料表明,該油田地層壓力系數(shù)1.01,壓力梯度為0.97 MPa/100 m,地層溫度梯度為3.54℃/100 m,屬正常壓力和溫度系統(tǒng)。
C1H1井是C油田的一口側(cè)鉆水平套管井,海上油田水平套管井尚處于起步探索應(yīng)用階段,工藝技術(shù)方面缺乏可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。結(jié)合該井的油藏地質(zhì)特點(diǎn)及工程要求,分析鉆完井技術(shù)難點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面:
1)采用215.9 mm(8.5″)井眼著陸與水平段一趟完鉆技術(shù),非產(chǎn)層段與產(chǎn)層段采用同一鉆井液體系,鉆井液儲層保護(hù)性能要求高。同時(shí),開鉆至下尾管時(shí)間間隔久,導(dǎo)致裸眼段浸泡時(shí)間較長,井壁易塌,要求鉆井液具有良好的防塌、潤滑防阻卡等性能[12-13]。
2)側(cè)鉆井眼裸露時(shí)間久,水平段較長,井斜大,巖屑床清除困難,井眼清潔難度大,致使裸眼段摩阻扭矩增大,下尾管易遇阻[14]。受套管重力影響,水平段套管容易偏心,居中困難[15]。
3)水平井段固井難度大,固井質(zhì)量難以保障。水平井段受重力作用影響,水泥漿固相易沉降,導(dǎo)致井眼高邊自由水竄槽,巖屑床阻止環(huán)空底邊鉆井液的頂替容易造成鉆井液竄槽,影響注水泥頂替效率[15]。同時(shí),該井裸眼段長1 600余米,固井過程中漏失風(fēng)險(xiǎn)大。
4)完井洗井、射孔和防砂難度大。受井斜的影響,水平套管井洗井難度大,臟東西難以通過洗井?dāng)y帶出。水平段射孔后存在儲層出砂卡槍風(fēng)險(xiǎn),射孔工藝難度大[16-17]。側(cè)鉆館陶組屬于疏松砂巖儲層,采用隱形酸完井液,漏失率高。在礫石充填過程中,易出現(xiàn)端部脫砂等現(xiàn)象。另外,水平套管井礫石充填防砂作業(yè)經(jīng)驗(yàn)較少,施工作業(yè)難度大[11]。
C1H1井主要鉆井目的是開發(fā)N1gⅢ上1123砂體儲層,設(shè)計(jì)井深2 858.64 m,垂深1 491.5 m,最大井斜90°。綜合考慮經(jīng)濟(jì)效益及作業(yè)難度,對比了側(cè)鉆點(diǎn)分別為1 100 m、1 200 m、1 400 m、1 600 m和1 800 m的5種側(cè)鉆方案(表1)。由表1可知:方案四和方案五全角變化率高達(dá)(5.2°~8°)/30 m,作業(yè)實(shí)施難度大;方案三的作業(yè)難度適中,但在著陸段和鄰井存在防碰風(fēng)險(xiǎn);方案一和方案二全角變化率為4°/30 m,作業(yè)難度適中,無防碰風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)斜角分別為60°和63°;方案二較方案一進(jìn)尺更小。因此,優(yōu)選該井的側(cè)鉆點(diǎn)深度為1 200 m左右,開窗點(diǎn)井斜為51.01°,最大狗腿度為4°/30 m,進(jìn)尺為1 504 m。該鉆井軌跡的優(yōu)點(diǎn)在于定向井實(shí)施難度適中,同時(shí),較方案一節(jié)省進(jìn)尺約200 m,節(jié)省費(fèi)用約400萬元。
表1 C1H1井不同側(cè)鉆方案對比表
基于壓力平衡、安全作業(yè)和經(jīng)濟(jì)性等井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原則,在滿足井控要求和復(fù)雜層位封隔的前提下,盡可能減少套管開次,降低投資成本。該側(cè)鉆水平井眼進(jìn)尺短,若設(shè)計(jì)為兩開結(jié)構(gòu),存在177.8 mm尾管過短的問題,增加尾管下入難度。因此,為了增加177.8 mm尾管串的懸重,降低177.8 mm尾管下入難度,C1H1井采用著陸與水平段一趟完鉆技術(shù),215.9 mm井眼鉆至完鉆井深,下入177.8 mm尾管固井。177.8 mm尾管下入深度1 040~2 780 m,水平段長338 m,C1H1井身結(jié)構(gòu)如圖1所示。該井身結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)在于,在滿足安全作業(yè)的前提下,可有效增加177.8 mm尾管串的重量,降低尾管下入難度。
圖1 C1H1井井身結(jié)構(gòu)示意圖
為滿足該井對鉆井液攜巖、防塌、潤滑和儲層保護(hù)的性能要求,215.9 mm井眼采用改進(jìn)型PEC鉆井液體系。該體系是一種環(huán)境友善型水基防塌鉆井液體系,主要材料為氯化鉀、PF-JLX聚合醇等,具有強(qiáng)抑制性、潤滑性良好和防泥包性良好、儲層保護(hù)效果良好和環(huán)境可接受性好等優(yōu)點(diǎn)。用海水座封斜向器,開窗作業(yè)時(shí)替入預(yù)先配置好的改進(jìn)型PEC鉆井液,根據(jù)進(jìn)尺清掃稠漿,及時(shí)將鐵屑攜帶出井筒,進(jìn)入新地層后掃稠漿,再次攜帶鐵屑清潔井眼,為鉆新地層做好準(zhǔn)備。
鉆進(jìn)期間使用10 kg/m3PF-VIF和8 kg/m3PFPAC-LV控制失水,向膠液中加入PF-LSF改善泥餅質(zhì)量,提高鉆井液封堵性,加入PF-SZDL和HTC防止砂巖段滲漏,提高地層承壓能力,做好儲層保護(hù)。通過加入20~30 kg/m3PF-GREEN LUBE潤滑油和整個(gè)循環(huán)量的5 kg/m3PF-RT101以保持鉆井液的潤滑性。充分利用固控設(shè)備,有效降低鉆井液中的有害固相,維護(hù)良好的流態(tài)和泥餅質(zhì)量。每500~600 m進(jìn)行一次短起下,機(jī)械性破壞巖屑床,并充分清潔井眼。完鉆前調(diào)整流變性,降低鉆井液黏度至50~55 s,控制鉆井液API失水小于5 mL,進(jìn)一步提高鉆井液潤滑性。
短起下鉆至井底,循環(huán)至返出干凈,期間調(diào)整鉆井液黏度至50~55 s,向鉆井液中加入PFGREEN LUBE潤滑油補(bǔ)充含量至30 kg/m3以上,增強(qiáng)鉆井液潤滑性,充分循環(huán)以保證井眼干凈。起鉆前將10 kg/m3PF-BLA B塑料大球和3 kg/m3PFRT101替入裸眼段,降低裸眼段摩阻,方便下套管作業(yè)。
為了降低177.8 mm尾管下入難度,增加尾管串長度和重量,將原設(shè)計(jì)的兩開井身結(jié)構(gòu)215.9 mm井眼下177.8 mm尾管+152.4 mm(6″)裸眼優(yōu)化為一開井身結(jié)構(gòu),采用215.9 mm井眼著陸與水平段一趟完鉆技術(shù)。下尾管作業(yè)前,根據(jù)實(shí)鉆情況反演套管段和水平裸眼段的摩阻系數(shù)(圖2),根據(jù)反演結(jié)果,該井套管內(nèi)摩阻系數(shù)和裸眼段摩阻系數(shù)分別為0.20和0.22。根據(jù)反演得到的摩阻系數(shù),模擬尾管下入過程中的頂驅(qū)大鉤懸重,如圖3所示。
圖2 摩阻系數(shù)反演結(jié)果
圖3 下尾管懸重模擬
從模擬結(jié)果可知,尾管下入至井底的大鉤懸重為62.37 t,其中包含25 t的大鉤自重,尾管可順利下入到位。下尾管作業(yè)過程中,在2 200 m之后送入139.7 mm(5.5″)加重鉆桿倒裝,以增加尾管下放懸重。為了提高水平段177.8 mm尾管居中度,設(shè)計(jì)水平段每30~40 m安放一個(gè)一體式半剛性扶正器,水平段共計(jì)下入8個(gè)扶正器。
為了提高水平段固井質(zhì)量,應(yīng)充分做好固井前的井眼準(zhǔn)備工作。通井時(shí),充分循環(huán)井底沉砂,在短起過程中,分段掃稠塞循環(huán),有效攜帶井內(nèi)沉砂與掉塊,達(dá)到清潔井眼的目的;固井前調(diào)整泥漿性能,降低泥漿黏度、切力和屈服值,為提高頂替效率做準(zhǔn)備。固井作業(yè)過程中,為了降低裸眼段漏失風(fēng)險(xiǎn),使用有堵漏功能的隔離液(SEALBONDPLUS+SEALBONDSPACER)。為了防止水泥漿在水平段重力沉降,采用“零析水”水泥漿體系,并在水泥漿中加入PC-B62S和PC-B66S兩種堵漏材料,通過兩種堵漏材料的復(fù)配,提高水泥漿的堵漏性能。傳統(tǒng)堵漏材料為大顆粒+纖維纏繞,封堵裂縫表面,易堵窄環(huán)空,新材料為小顆粒級配+纖維纏繞,封堵縫根,不堵窄環(huán)空。此外,水泥漿中加入PC-GS12S防竄劑,提高早期強(qiáng)度,同時(shí)使水泥石更加致密,防止竄流的發(fā)生。
為了提高固井頂替效率,優(yōu)化漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使用“1.75 g/cm3低密度領(lǐng)漿+1.85 g/cm3緩凝尾漿+1.90 g/cm3速凝尾漿”漿柱結(jié)構(gòu),低密度前導(dǎo)水泥漿具有較好的紊流效應(yīng),對提高環(huán)空頂替效率具有重要作用。同時(shí),領(lǐng)漿、緩凝尾漿、速凝水泥漿三段密度逐漸提高,階段性攜砂,降低橋堵風(fēng)險(xiǎn)。固井頂替過程中,頂替液創(chuàng)新采用“鉆井水+海水”,起到漂浮頂替的作用:套管外為密度較高的水泥漿,頂替液采用密度較低的鉆井水或海水,加大套管內(nèi)外的密度差,使下部套管在浮力的作用下有一個(gè)向上的漂浮趨勢,減少套管的偏心程度,避免水泥漿竄槽,提高固井質(zhì)量。
3.4.1 刮管洗井技術(shù)
采用旋轉(zhuǎn)刮管器進(jìn)行刮管洗井作業(yè),刮管洗井過程中以低速旋轉(zhuǎn)管柱,既可以克服水平段井眼摩阻,還可以很好地保障刮管洗井效果。刮管洗井管柱為:152.4 mm鉆頭(無水眼)+變扣(330×310)+177.8 mm旋轉(zhuǎn)刮管器+88.9mm(3.5″)鉆桿+177.8 mm套管多功能清潔器+88.9 mm鉆桿+177.8 mm強(qiáng)磁工具+88.9 mm短鉆桿+變扣(311×410)+244.475 mm(9? ")旋轉(zhuǎn)刮管器+127 mm(5″)鉆桿+127 mm加重鉆桿+127 mm鉆桿。其中,177.8 mm旋轉(zhuǎn)刮管器和244.475 mm旋轉(zhuǎn)刮管器分別用于177.8 mm尾管和244.475 mm套管刮管。
另外,刮管洗井管柱采用177.8 mm套管多功能清潔器和177.8 mm強(qiáng)磁工具,提高刮管洗井作業(yè)質(zhì)量。MTWF(Multi-Task Wellbore Filter)多功能井筒清潔器由上部流道、毛刷總成、旁通孔、破裂盤、碎屑回收腔、篩縫過濾器、觀察孔和扶正器組成,可通過上部Baker專用毛刷和下部篩縫過濾器實(shí)現(xiàn)一趟下鉆,同時(shí)具有刮管和收集碎屑的效果。177.8 mm強(qiáng)磁工具用于吸附鐵屑,進(jìn)一步提高刮管洗井清潔程度,確保防砂管柱順利下入到位。
3.4.2 水平井射孔完井技術(shù)
為了降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),保障射孔作業(yè)安全,水平段射孔采用平衡射孔+單獨(dú)負(fù)壓放噴方式。平衡射孔避免射孔后地層出砂帶來的埋槍風(fēng)險(xiǎn),射孔完成后,下入單獨(dú)的負(fù)壓放噴管柱放噴,有效解除射孔對孔眼壓實(shí)帶的污染和損害。完井液方面,為了解決隱形酸完井液封堵性差、射孔后漏失率高的難題,以無固相鉆井液為基礎(chǔ)開發(fā)了一種無固相成膜暫堵型射孔液,具有高承壓、暫堵性能好、降漏失能力顯著的特點(diǎn)。同時(shí),該型射孔液能自降解,無需破膠,且懸浮性能好。
為了實(shí)現(xiàn)水平套管井控水的需求,C1H1設(shè)計(jì)采用變密度射孔完井技術(shù),研究分析對比了20°/30°定向射孔、180°定向射孔、螺旋均勻40孔密、螺旋20~40孔變密度射孔方式下的含水率變化情況,如圖4所示。
圖4 不同射孔方式下的含水率預(yù)測
從圖4可知,采用定向射孔控水增油效果最好,其次為變密度射孔,均勻孔密射孔效果最差。C1H1井為177.8 mm套管井,需選擇114.3 mm(4.5″)射孔槍,若采用定向射孔的方式,20°、30°、180°定向變孔密射孔因定向需要孔密?。ā?6孔/m),但考慮到該儲層需要采取礫石充填防砂作業(yè),孔密過小不滿足礫石充填要求(大孔密大流動通道)的原則。因此,綜合考慮控水效果、防砂工藝條件,C1H1井設(shè)計(jì)選用螺旋布孔變密度(孔密20~40孔/m)射孔完井方式,該方案可至少延長低含水采油期5~6個(gè)月。
3.4.3 礫石充填防砂技術(shù)
水平套管井礫石充填防砂完井作業(yè)的難點(diǎn)主要在于充填過程中易出現(xiàn)端部脫砂的現(xiàn)象,同時(shí)缺乏水平套管井礫石充填防砂作業(yè)經(jīng)驗(yàn)。礫石充填作業(yè)過程中,采用多級α波充填,降低施工壓力,不壓開地層,減少漏失,降低頂部脫砂的風(fēng)險(xiǎn),充填曲線如圖5所示。經(jīng)過3.25 h作業(yè)出現(xiàn)脫砂壓力16.56 MPa,總計(jì)泵注50 882.58 kg陶粒,計(jì)算篩套環(huán)空充填效率100%,盲管埋高3.41 m,充填系數(shù)為8.04 kg/m。
圖5 礫石充填防砂過程
C1H1井采用水平套管井技術(shù),有效簡化了井身結(jié)構(gòu),將著陸段和水平段一趟完鉆,節(jié)省作業(yè)工期近2 d,節(jié)省費(fèi)用約300萬元。應(yīng)用表明,該井作業(yè)施工順利,控水效果顯著,投產(chǎn)含水率7.46%,較裸眼井預(yù)測含水率降低了76.3%,產(chǎn)油量較配產(chǎn)增加了40.6%。截至目前,水平套管井已在渤海油田推廣應(yīng)用10余口井,穩(wěn)油控水效果顯著,為高含水低產(chǎn)低效井的有效治理提供了新的技術(shù)途徑,推廣應(yīng)用前景廣闊。
1)研究分析了側(cè)鉆水平套管井C1H1井面臨的鉆完井技術(shù)難點(diǎn),通過鉆井工程設(shè)計(jì)優(yōu)化和采用針對性的鉆完井關(guān)鍵技術(shù)措施,有效保障了C1H1的順利作業(yè)。
2)創(chuàng)新采用215.9 mm井眼著陸段與水平段一趟完鉆技術(shù),有效增加177.8 mm尾管串的懸重,降低177.8 mm尾管固井作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)采用改進(jìn)型PEC鉆井液體系,有效保障了鉆井液攜巖、潤滑、防塌以及儲層保護(hù)性能。建議在類似側(cè)鉆水平套管井作業(yè)過程中推廣應(yīng)用一趟完鉆技術(shù)。
3)側(cè)鉆水平套管井技術(shù)在C1H1井的成功應(yīng)用,為高含水低產(chǎn)低效井的有效控水和治理提供了新思路,積累了寶貴經(jīng)驗(yàn),推廣應(yīng)用前景廣闊。
4)針對類似側(cè)鉆水平套管井,在設(shè)計(jì)時(shí)重點(diǎn)關(guān)注側(cè)鉆點(diǎn)的合理選取和井身結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,做好管柱下入模擬,降低作業(yè)難度。同時(shí),在實(shí)際作業(yè)實(shí)施過程中,重點(diǎn)關(guān)注鉆井液性能、下尾管過程中的懸重變化、充填防砂參數(shù)等,確保作業(yè)的順利實(shí)施。