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基于水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)節(jié)能降耗途徑的分析

2020-10-29 02:56陳憶紅郭瑞廣李偉洋
散裝水泥 2020年5期
關(guān)鍵詞:電耗壓機磨機

陳憶紅 郭瑞廣 李偉洋

(濮陽同力水泥有限公司,河南 濮陽 457000)

水泥加工生產(chǎn)時,粉磨是較關(guān)鍵的環(huán)節(jié),其耗電量最高,約占生產(chǎn)總耗電量的65%。所以,企業(yè)如何提升水泥粉磨工作效率、減少電量消耗,是各大水泥廠實現(xiàn)節(jié)能降耗最為重要的一部分。陶瓷球具有密度低、質(zhì)量輕、強度高的特點,其密度只是鋼球二分之一。當(dāng)填充率相同時,磨機的裝載量大幅度下降,會導(dǎo)致磨機運行電流降低,進而減少電力消耗量。

由此說明,同等填充率情況下,運用陶瓷研磨體可以有效節(jié)電,通過減少裝載量也可以達到相同目的。下文通過對TL公司的鋼球進行陶瓷研磨體替換,分析粉磨系統(tǒng)的節(jié)能途徑,研究粉磨系統(tǒng)球磨機與輥壓機的匹配。

1 實驗方法

TL公司生產(chǎn)水泥的兩條生產(chǎn)線使用Ф170-140輥壓機、N-4500選粉機以及Ф4.2m×13m水泥磨建立聯(lián)合粉磨系統(tǒng),其中,輥壓機功率2×1 200kW,一倉、二倉均使用高鉻鋼球,主機功率達到3 550kW。一號生產(chǎn)線用陶瓷研磨體替換鋼球,二號生產(chǎn)線減少鋼球裝載量,以此進行實驗分析。

一號生產(chǎn)線具體改造內(nèi)容為:將一倉的隔倉板后移約1.25m,長度改為3.75m,調(diào)整一倉的鋼球級配(見表1);將二倉的有效長度縮短到8.75m,并將鋼球替換為陶瓷球(見表2)。

表1 一倉改造前后磨機裝載情況

表2 二倉改造前后磨機裝載情況

二號生產(chǎn)線的一倉和二倉有效長度分別為2.5m和10m,鋼球裝載量由220t下降到177t(見表3)。

表3 二號生產(chǎn)線磨機裝載情況

2 改造實際效果

一號生產(chǎn)線主要生產(chǎn)P·O42.5級別水泥,將鋼球替換為陶瓷研磨體,持續(xù)運行生產(chǎn)6個月左右。

2.1 水泥的生產(chǎn)品質(zhì)

替換成陶瓷研磨體后,水泥的各基本指標(biāo)均未出現(xiàn)較大參數(shù)變化,強度達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。水泥比表面積與篩余未出現(xiàn)較大變化,稠度需水量變化均在正常范圍內(nèi),符合標(biāo)準(zhǔn)要求;水泥3d和28d強度均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.2 臺產(chǎn)的生產(chǎn)影響

替換后,P·O42.5的水泥生產(chǎn)有所降低,由于陶瓷研磨體密度相對較小,研磨能力較弱,導(dǎo)致磨機臺產(chǎn)減少,平均降幅保持在15%。

2.3 對水泥單位的能耗影響

將鋼球替換為陶瓷研磨體后,水泥磨工序的電耗降低,幅度在25kWh/t,平均電耗在28.0kWh/t,由此表明,生產(chǎn)線電耗優(yōu)于32kWh/t的相應(yīng)水平。

3 降低裝載量的效果

二號生產(chǎn)線正常鋼球裝載量為220t,改造后下降至177t,二號生產(chǎn)線同樣生產(chǎn)P·O42.5水泥,低載量生產(chǎn)6個月。

3.1 水泥的生產(chǎn)品質(zhì)

鋼球裝載量減少后,水泥各基本指標(biāo)均未出現(xiàn)較大參數(shù)變化,強度均能達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。水泥比表面積與篩余均沒有明顯變化,稠度需水量變化均在正常范圍內(nèi),符合標(biāo)準(zhǔn)要求;水泥3d和28d的強度為26.7MPa、50.3MPa,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.2 臺產(chǎn)的生產(chǎn)影響

鋼球裝載量減少后,臺產(chǎn)平均生產(chǎn)量為246t/h,與一號生產(chǎn)線粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)量基本一致。由此表明,鋼球的研磨特性較高,減少鋼球裝載量能夠確保高產(chǎn)能。

3.3 對水泥單位的能耗影響

鋼球裝載量減少后,二號生產(chǎn)線電耗為29.2kWh/t,遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)先進指標(biāo)。

4 節(jié)能降耗分析

4.1 主機的電耗分析

通過運用以下兩種方法:一是鋼球替換為陶瓷研磨體,二是減少鋼球裝載量。實驗結(jié)果表明,工序產(chǎn)生電耗明顯少于正常裝載量,表4是兩種方法的具體電耗情況。

表4 主機電耗的狀態(tài)

表4結(jié)果顯示,運用上述兩種方法可減少磨機電耗,兩種方法的電耗均下降到10kWh/t,下降幅度保持在18%。兩種改進方法全部提升了輥壓機功率,并將電耗提升到8kWh/t左右,提升近11%。一號生產(chǎn)線的輔助機械設(shè)備改進前的電耗是5.5kWh/t,改造后是5.9kWh/t,前后區(qū)別不大;二號生產(chǎn)線通過減少裝載量后,其輔助機械設(shè)備產(chǎn)生的電耗為6.9kWh/t,沒有統(tǒng)計改進前的二號生產(chǎn)線主設(shè)備電耗。

由此可知,輔助用的相關(guān)設(shè)備所產(chǎn)生的電耗,在生產(chǎn)中占比較小。改造后,電耗有效減少的原因是磨機本體電耗下降,而磨機與輥壓機均得到有效改進和優(yōu)化。

4.2 輥壓機與磨機的做功情況

輥壓機與磨機所產(chǎn)生的電耗在19kWh/t左右,在工序電耗中占70%。一號線將鋼球替換為陶瓷研磨體后,輥壓機與磨機的做功比提升到0.7以上;二號生產(chǎn)線減少裝載量后,輥壓機與磨機的做功比仍保持在0.7以上。

輥壓機可以降低物料的顆粒大小,把塊狀物料轉(zhuǎn)變?yōu)榧?xì)粉形狀。另外,還能使受擠壓的物料內(nèi)部產(chǎn)生晶格裂紋,進一步提升物料自身的易磨特性。粉磨的整個系統(tǒng)中,輥壓機是非常重要的粉磨設(shè)備,其對粉磨系統(tǒng)各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)有直接影響。

球磨機內(nèi)的研磨體是為更有效擠壓與磋磨相應(yīng)物料,其主要工序是讓點和點有一定接觸,但做功效率較低,而輥壓機則是面和面接觸,做功效率相對較高。研究表明,輥壓機的工作效率是球磨機的2倍,而將鋼球替換為陶瓷球、減少鋼球裝載量均可有效減少球磨機做功,進一步提升了輥壓機的做功比,更利于系統(tǒng)節(jié)能降耗。

5 結(jié)束語

通過上述分析可以看出,改進后生產(chǎn)的水泥均能達到原有標(biāo)準(zhǔn),降低鋼球裝載量未對臺產(chǎn)的產(chǎn)量產(chǎn)生很大影響,且電耗優(yōu)于行業(yè)先進水平。通過分析總結(jié)出以下結(jié)論:

(1)減少裝載量以及鋼球替換為陶瓷研磨體的方法,可以有效減少系統(tǒng)能耗。

(2)鋼球替換成陶瓷研磨體后,水泥的生產(chǎn)量下降到217t/h,下降幅度約為15%,電量的消耗下降至2.5kWh/t,具有較強的節(jié)能效果。

(3)減小鋼球裝載量后,水泥的生產(chǎn)量大約在246t/h,其對臺產(chǎn)產(chǎn)生的影響較低,而電耗則下降至29kWh/t左右,最低時為27.4kWh/t,明顯優(yōu)于當(dāng)前國家標(biāo)準(zhǔn)。

(4)減少裝載量以及鋼球替換為陶瓷研磨體的方法,能改變輥壓機與磨機的做功比,并將做功率提高到0.7以上,減少系統(tǒng)的工序電耗。

(5)減少裝載量和將鋼球替換為陶瓷研磨體兩種方法均顯示出:聯(lián)合粉磨系統(tǒng)輥壓機的實際配置偏小,輥壓機與磨機的匹配仍有優(yōu)化空間。

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