□ 游恩杰 □ 王 曦 □ 蔣文恂
1.中石化荊門分公司 湖北荊門 448039 2.上海大學(xué) 機電工程與自動化學(xué)院 上海 200444
石蠟加氫原料泵是化工加氫裝置中輸送原料石蠟的重要部件,出口壓力達(dá)6 MPa及以上,石蠟溫度一般為100 ℃左右[1]。石蠟加氫原料泵的工況不利于原料泵齒輪箱軸承的潤滑,潤滑不良往往會導(dǎo)致軸承失效,引發(fā)停機,甚至發(fā)生事故[2-3]。中石化荊門分公司某石蠟加氫原料泵突然停機,同時引起相關(guān)機組連鎖停機。儀表信號顯示原料泵齒輪箱潤滑油壓力過低,引起石臘加氫原料泵停機。
原料泵齒輪箱潤滑油壓力過低會導(dǎo)致傳動系統(tǒng)潤滑不良,引起軸承、齒輪等傳動部件損傷,甚至引發(fā)事故。查明石臘加氫原料泵突然停機的原因,對確定設(shè)備維護(hù)周期、保障設(shè)備安全可靠運行極為重要。筆者對原料泵齒輪箱傳動系統(tǒng)進(jìn)行了解體與觀查,以便查明故障原因,為避免故障再次發(fā)生提供技術(shù)參考。
原料泵齒輪箱齒輪傳動結(jié)構(gòu)如圖1所示。高速輸出傳動軸由滑動軸承支撐,帶動原料泵葉輪輸出石蠟。高速輸出傳動軸處的直齒輪齒形完好,高速輸出傳動軸表面局部有明顯的高溫?zé)谱兯{(lán)痕跡[4],痕跡接近高速輸出傳動軸與原料泵齒輪箱密封件接觸位置。高速輸出傳動軸及中間傳動軸的滑動軸承所對應(yīng)的軸瓦表面及原料泵齒輪箱內(nèi)部所有其它傳動部件表面均未觀察到高溫?zé)坪圹E,說明停機前原料泵齒輪箱內(nèi)未出現(xiàn)嚴(yán)重的潤滑不良情況。低速傳動軸為動力輸入端,主要輸入驅(qū)動動力,同時也用于帶動油泵為原料泵齒輪箱中的齒輪和軸承供給潤滑油。低速傳動軸斜齒輪的邊緣產(chǎn)生較為嚴(yán)重的斷裂和破損,且低速傳動軸的滾動軸承產(chǎn)生了嚴(yán)重破損。
▲圖1 原料泵齒輪箱齒輪傳動結(jié)構(gòu)
原料泵齒輪箱高速輸出傳動軸軸端密封件如圖2所示,可以看出密封件損傷嚴(yán)重,端面有破損缺口,這一缺口的出現(xiàn)造成齒輪箱與原料泵中的石蠟連通。由于輸送中的石蠟溫度較高,且處于高壓狀態(tài),因此密封件缺口使石蠟進(jìn)入溫度和壓力較低的齒輪箱[5]。石蠟經(jīng)密封件缺口進(jìn)入齒輪箱后,由于溫度降低而固化,使?jié)櫥偷牧鲃有源蠓档?導(dǎo)致齒輪箱潤滑油管道不暢、油壓降低,進(jìn)而連鎖停機[6]。
▲圖2 高速輸出傳動軸軸端密封件
原料泵齒輪箱低速傳動軸由兩個滾動軸承支撐,對齒輪箱中損壞的滾動軸承進(jìn)一步解體分析,如圖3所示。由圖3可見,低速傳動軸非驅(qū)動輸入端的滾動軸承保持架完全破碎,主要為脆性斷裂,只有個別碎塊被擠壓變形。另一方面,滾動軸承滾動體表面損傷明顯,并有兩個滾動體斷裂為兩半。
▲圖3 滾動軸承解體分析
滾動軸承滾動體如圖4所示。由圖4可見,滾動體表現(xiàn)為典型脆性斷裂,斷裂面內(nèi)無明顯磨損,斷裂面邊緣較為圓滑,說明受到較大的沖擊或磨損。滾動體球面剝落區(qū)域較多,特別是兩個斷裂的球面剝落最為嚴(yán)重,球面的磨損與變形也較嚴(yán)重。
▲圖4 滾動軸承滾動體
為進(jìn)一步分析滾動軸承滾動體斷裂的原因,對斷裂滾動軸承滾動體剝落區(qū)域附近的未剝落部分進(jìn)行電子顯微鏡掃描觀察,如圖5所示。由圖5可見,未剝落區(qū)域邊緣的滾動體表面層有明顯翹起現(xiàn)象,未剝落區(qū)域內(nèi)有數(shù)條長短不一、方向各不相同的裂紋,說明疲勞破壞引起了滾動體表面裂紋的產(chǎn)生與擴展,并最終導(dǎo)致部分區(qū)域表面發(fā)生剝落。裂紋產(chǎn)生并向深度方向擴展延伸,引起滾動體脆性斷裂。
▲圖5 滾動軸承滾動體電子顯微掃描照片
雖然大部分碎裂的滾動軸承保持架邊緣整齊,屬于典型的脆性斷裂,且無磨損痕跡,但是也有個別碎片有嚴(yán)重扭曲變形,說明這些碎片經(jīng)歷了較嚴(yán)重的擠壓,這與滾動軸承滾動體表面的嚴(yán)重磨損和變形相符。由于擠壓磨損過程時間較短,影響到的滾動體和保持架均較少。
滾動軸承內(nèi)外圈如圖6所示。檢查發(fā)現(xiàn),滾動軸承內(nèi)圈滾道的2/3區(qū)域發(fā)生剝落或磨損,并伴有軸向凹槽,滾道兩側(cè)的剝落比滾道中間區(qū)域更為嚴(yán)重。滾動軸承內(nèi)圈右側(cè)滾道未發(fā)生剝落,或磨損區(qū)域較為光滑,無可見損傷。
▲圖6 滾動軸承內(nèi)外圈
滾動軸承外圈滾道剝落集中發(fā)生于約1/3區(qū)域,伴有軸向凹槽,其它區(qū)域表面光滑,無剝落或磨損發(fā)生。發(fā)生剝落區(qū)域應(yīng)為滾動軸承外圈的承載區(qū)域。內(nèi)外圈滾道內(nèi)的軸向凹槽與斷裂滾動軸承滾動體斷面邊緣較圓滑,與受到較嚴(yán)重沖擊或磨損現(xiàn)象相符。內(nèi)圈滾道的剝落區(qū)域?qū)挾取疾坶L度遠(yuǎn)大于外圈滾道,說明滾動軸承承受了較大的軸向載荷,產(chǎn)生了較大的軸向振動。軸向振動無疑會加劇對密封件的沖擊損傷,這與密封件出現(xiàn)破損缺口的現(xiàn)象相符。
滾動軸承外圈滾道的1/3區(qū)域和內(nèi)圈滾道的整個區(qū)域為承載區(qū),從內(nèi)外圈滾道均有未剝落或磨損的情況可以推斷,設(shè)備停機前滾動軸承未出現(xiàn)嚴(yán)重潤滑不良問題。從原料泵齒輪箱齒輪傳動結(jié)構(gòu)的受力角度分析,低速傳動軸滾動軸承承受的載荷最大,且滾動軸承尺寸規(guī)格較小,承載能力相對較弱,在大載荷工況下易損壞。滾道剝落或磨損歸因于滾動體斷裂及斷裂邊緣對滾道的沖擊作用。另一方面,滾動體斷裂后運行的時間較短,從而使部分內(nèi)圈滾道免于被斷裂的滾動體或保持架沖擊,未造成進(jìn)一步剝落或損傷。
振動是滾動軸承失效的重要原因之一,滾動軸承失效又會導(dǎo)致原料泵齒輪箱振動加劇[7]。在石臘加氫原料泵運行過程中進(jìn)行振動檢測,數(shù)據(jù)顯示正常運行過程中的振動烈度一般為2.5左右,但從原料泵突然停機的26 d前開始,振動烈度增大為4左右,且隨后的26 d內(nèi)振動一直在加劇,具體為7 d后增大至4.3,14 d后增大至4.5,21 d后增大至4.9。檢測數(shù)據(jù)說明,石臘加氫原料泵突然停機前振動已相當(dāng)劇烈。石臘加氫原料泵的劇烈振動將急劇加大滾動軸承承受的動態(tài)載荷,容易引起表面沖擊塑性變形、滾動軸承滾道破壞和滾動體表面損傷。
從振動檢測數(shù)據(jù)可以看出,石臘加氫原料泵的振動有逐步加劇過程,而不是突然加劇。結(jié)合滾動軸承滾動體、內(nèi)外圈滾道及保持架的損傷情況,可以認(rèn)為振動加劇后進(jìn)一步加大了滾動軸承的沖擊載荷,使?jié)L動體表面產(chǎn)生疲勞裂紋,裂紋的擴展和延伸造成滾動體表面剝落甚至斷裂,剝落區(qū)域和斷裂滾動體邊緣對滾動軸承滾道和保持架造成破壞,特別是斜齒輪運行導(dǎo)致的軸向振動使保持架、內(nèi)圈及密封件受到的沖擊損傷更為嚴(yán)重。
高速輸出傳動軸軸端密封件由于軸系振動大而與軸產(chǎn)生碰撞和磨損,導(dǎo)致密封失效,使石蠟流入溫度、壓力較低的原料泵齒輪箱。初期流入的石蠟混入潤滑油,使?jié)櫥偷牧鲃有宰儾?導(dǎo)致潤滑油管道堵塞,并引發(fā)潤滑油低油壓報警和連鎖停機[8]。后續(xù)流入的石蠟發(fā)生固化,并停留在密封件附近,造成該區(qū)域的潤滑油斷供,使高速輸出傳動軸與密封處發(fā)生嚴(yán)重潤滑不良,引起高溫?zé)齻F(xiàn)象。
通過對故障原料泵齒輪箱進(jìn)行拆解觀察分析,結(jié)合石臘加氫原料泵運行過程中的振動檢測數(shù)據(jù),判斷低速傳動軸滾動軸承規(guī)格較小,實際滾動軸承承受的載荷較大,長時間運行導(dǎo)致低速傳動軸滾動軸承疲勞損傷而產(chǎn)生裂紋,特別是滾動體表面產(chǎn)生的裂紋逐漸擴展導(dǎo)致剝落,引起振動加劇。振動使?jié)L動軸承的沖擊載荷增大,即接觸表面的沖擊力增大,在不斷沖擊下,滾動體表面的微裂紋向內(nèi)部擴展,造成滾動體破裂。破裂邊緣產(chǎn)生應(yīng)力集中,對滾道造成沖擊,并引起滾道表面材料變形與剝落,同時使振動加劇,破裂的滾動體在大載荷振動工況下進(jìn)一步發(fā)生斷裂[9]。在此過程中,斷裂的滾動體不僅造成滾道嚴(yán)重?fù)p傷,而且使保持架發(fā)生破碎,使振動進(jìn)一步加劇,并造成密封失效,最終引起停機。
針對這一石蠟加氫原料泵故障,筆者提出的解決方案是選擇承載能力較強的低速傳動軸滾動軸承,并加大相應(yīng)的軸肩尺寸。更為全面的解決方案是對原料泵齒輪箱的軸系靜載荷和動載荷進(jìn)行分析,選擇具有更大徑向和軸向承載力的滾動軸承,同時改進(jìn)石臘加氫原料泵轉(zhuǎn)子的運行性能,包括轉(zhuǎn)子動平衡等。在石臘加氫原料泵運行過程中跟蹤檢測振動數(shù)據(jù),對振動突然加劇進(jìn)行早期干預(yù),及時停機檢查滾動軸承損壞情況,避免嚴(yán)重事故發(fā)生。
筆者針對中石化荊門分公司某石蠟加氫原料泵因油壓過低而引起連鎖停機故障,對原料泵齒輪箱進(jìn)行拆解觀察分析。通過對原料泵齒輪箱軸承破損件、密封損壞件、齒輪損壞件,以及石臘加氫原料泵轉(zhuǎn)子表面情況進(jìn)行分析,確認(rèn)了原料泵齒輪箱低速傳動軸滾動軸承先期損壞導(dǎo)致密封部件損壞的原因。振動檢測數(shù)據(jù)也從側(cè)面驗證了分析結(jié)論。