陳玉良,李 昆,周劍川,黃慶富,李 亞
(普洱市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心,云南 普洱 665000)
鍋爐是生產(chǎn)生活中的一種重要裝置和設(shè)備。在鍋爐的運(yùn)行過(guò)程中存在很多不穩(wěn)定的因素,如果不及時(shí)消除,可能導(dǎo)致鍋爐事故的發(fā)生。在所有鍋爐事故中,除鍋爐爆炸事故外,鍋爐爆管事故就是最嚴(yán)重的事故,也是最危險(xiǎn)的事故[1]。鍋爐爆管事故,在實(shí)際運(yùn)行中,是一種較常見(jiàn)的事故,屢有發(fā)生,處理不當(dāng)則后果慘重。如果爆管裂口較大,會(huì)損壞臨近的水冷壁管,可使臨近的管壁噴射穿孔,破壞設(shè)備,沖塌爐墻,造成重大財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡,并可能在短時(shí)間內(nèi)造成鍋爐嚴(yán)重缺水,使事故擴(kuò)大[2],所以查找出爆管的原因,采取有效的預(yù)防措施是非常有必要的。
某糖廠(chǎng)使用的一臺(tái)SHS30-2.5/400-AⅡ型鍋爐,1984年01月投入使用,累計(jì)運(yùn)行時(shí)間近10萬(wàn)h。2018年榨季運(yùn)行期間水冷壁管爆管,省煤器管斷裂,司爐人員緊急停爐處理得當(dāng)未發(fā)生進(jìn)一步的安全事故。爆管事故發(fā)生后,應(yīng)糖廠(chǎng)委托,作者對(duì)該鍋爐進(jìn)行了全面的內(nèi)部檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了爆管后的另外幾處問(wèn)題;對(duì)爆管及其他問(wèn)題產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析,針對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出了具體的處理和預(yù)防措施,為我市轄區(qū)內(nèi)工況類(lèi)似的其他鍋爐檢驗(yàn)提供幫助。
水冷壁管道制造過(guò)程中的砂眼或其他缺陷產(chǎn)生的管道質(zhì)量問(wèn)題;安裝過(guò)程中存在的焊接質(zhì)量缺陷、屏間應(yīng)力不均造成鰭片撕裂并擴(kuò)展至管壁導(dǎo)致的泄漏或爆管,鍋爐結(jié)構(gòu)不合理造成的水循環(huán)破壞都會(huì)導(dǎo)致爆管[2,3]。
超溫超壓運(yùn)行使水冷壁管過(guò)熱,管子長(zhǎng)期在高溫高壓下工作,不但會(huì)發(fā)生蠕變、斷裂和應(yīng)力松弛等變形過(guò)程,而且還會(huì)發(fā)生組織和性能的變化[2,4]。比如珠光體球化、石墨化,合金元素的重新分配等。超溫會(huì)使鋼的持久強(qiáng)度和蠕變極限下降,對(duì)鋼材的高溫機(jī)械性能影響很大,它會(huì)加快金屬在高溫下的蠕變速度。孫寧等[5]研究發(fā)現(xiàn):當(dāng)20G水冷壁管處于550℃時(shí),蠕變斷裂時(shí)間約為750h,溫度600℃時(shí),蠕變斷裂時(shí)間很短;而處于650~850℃時(shí),蠕變斷裂時(shí)間非常短(3~15min),石墨化將大大降低鋼材的機(jī)械性能。石墨在基礎(chǔ)組織中可以認(rèn)為是空洞和裂縫,使鋼材的強(qiáng)度極限、韌性都大幅下降,從而使鋼材脆性增加。鋼材長(zhǎng)期在高溫條件下還會(huì)發(fā)生合金元素從固溶體中逐漸向碳化物擴(kuò)散,使碳化物中的合金元素逐漸增多,導(dǎo)致鋼材的高溫機(jī)械性能降低。
司爐人員操作不當(dāng),鍋爐升溫或降溫過(guò)快,爐管受熱或冷卻不均勻產(chǎn)生較大的應(yīng)力造成承壓部件發(fā)生疲勞破壞;爐水給水品質(zhì)長(zhǎng)期超標(biāo),水質(zhì)不符合標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有水處理措施或?qū)o水和鍋水的水質(zhì)監(jiān)管不嚴(yán)[6],使管內(nèi)結(jié)垢甚至發(fā)生堵管或出現(xiàn)垢下腐蝕,致使局部熱阻力增大而造成管壁過(guò)熱,強(qiáng)度降低[7];鍋爐帶病運(yùn)行,明知鍋爐存在安全隱患或安全保護(hù)聯(lián)鎖裝置無(wú)效的情況下不及時(shí)處理而堅(jiān)持運(yùn)行。這種情況帶來(lái)的后果更嚴(yán)重,如2016年當(dāng)陽(yáng)8.11鍋爐主蒸汽管爆炸事件。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)當(dāng)班司爐人員及檢查事故發(fā)生前的鍋爐運(yùn)行記錄,事故發(fā)生當(dāng)天該鍋爐運(yùn)行正常,鍋爐給水、蒸汽壓力、蒸汽溫度、汽水品質(zhì)、爐膛溫度、燃料供給等各項(xiàng)參數(shù)正常,未見(jiàn)超溫超壓運(yùn)行。該臺(tái)鍋爐控制系統(tǒng)老舊,給水調(diào)節(jié)、燃料供給、鼓引風(fēng)等均為人工調(diào)節(jié)控制。經(jīng)查2018年01月外部檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)現(xiàn),鍋爐高低水位、超溫、超壓報(bào)警聯(lián)鎖裝置均無(wú)效。
經(jīng)宏觀檢查,水冷壁管爆管部位為鍋爐右側(cè)后至前6#管,距后墻約1.0m,爆口標(biāo)高約6.0m,爆口位于直段向火側(cè),爆口長(zhǎng)度約200mm,最大開(kāi)口寬度約125mm,管子存在較大的彎曲變形,見(jiàn)圖1。鍋爐左右水冷壁管部分彎曲變形,最大變形量約500mm,鍋爐前后部分水冷壁管存在不同程度彎曲變形,變形量均超過(guò)管子公稱(chēng)直徑。鍋爐省煤器第二級(jí)段,前至后下部4#管斷裂、泄漏;上鍋筒前水冷壁管脹口左至右第1#、2#、3#、4#脹口滲漏,其余部位未見(jiàn)異常。
圖1 爆口形貌
采用MMX-6型超聲波測(cè)厚儀對(duì)水冷壁管進(jìn)行厚度檢測(cè),水冷壁管規(guī)格Φ57×3.0mm,材質(zhì)為20#鋼。右水冷壁管檢測(cè)26根,測(cè)點(diǎn)標(biāo)高5.8m,實(shí)測(cè)最小厚度2.4mm;左水冷壁管檢測(cè)21根,測(cè)點(diǎn)標(biāo)高6.0m,實(shí)測(cè)最小厚度2.5mm;前水冷壁管檢測(cè)12根,測(cè)點(diǎn)標(biāo)高6.6m,實(shí)測(cè)最小厚度2.8mm,后水冷壁管檢測(cè)22根,測(cè)點(diǎn)標(biāo)高6.0m,實(shí)測(cè)最小厚度2.6mm。測(cè)點(diǎn)位置見(jiàn)圖2,檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。
圖2 測(cè)點(diǎn)部位示意圖
表1 水冷壁管壁厚檢測(cè)結(jié)果 mm
采用HT-2000A型便攜式里氏硬度計(jì)對(duì)部分水冷壁管進(jìn)行硬度檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果顯示所測(cè)部位前后左位置水冷壁管硬度值偏低,右6#管硬度值明顯增加。硬度檢測(cè)位置標(biāo)高與測(cè)厚標(biāo)高一致,硬度檢測(cè)位置見(jiàn)圖3,硬度檢測(cè)結(jié)果(三次平均值)見(jiàn)表2。
圖3 硬度測(cè)點(diǎn)位置示意圖
表2 硬度檢測(cè)結(jié)果 HB
采用便攜式金相儀對(duì)右6#水冷壁管爆口上部100mm位置處進(jìn)行金相組織檢驗(yàn),金相組織照片見(jiàn)圖4。金相組織為貝氏體及部分索氏體、少量馬氏體、晶粒粗大。20#鋼的金相組織應(yīng)為鐵素體和珠光體,從檢測(cè)結(jié)果來(lái)看爆口附近的金相組織已經(jīng)發(fā)生變化。
圖4 爆管處上部100mm位置金相組織照片
鍋爐用20#鋼材質(zhì)的水冷壁管的交貨狀態(tài)應(yīng)為熱軋態(tài),金相組織為鐵素體和珠光體。通過(guò)對(duì)爆管附近管段的金相組織檢驗(yàn)和硬度檢測(cè),可知爆口附近的金相組織異常,晶粒粗大,有貝氏體和索氏體出現(xiàn),且硬度值偏高??梢?jiàn)爆管時(shí)由于爆口處溫度較高,已經(jīng)超過(guò)了AC1點(diǎn),導(dǎo)致爆口處及爆口附近的金相組織發(fā)生相變。在正常運(yùn)行時(shí),水冷壁管外壁的溫度低于相變臨界點(diǎn)AC1,金相組織為鐵素體和珠光體;當(dāng)水冷壁管出現(xiàn)超溫,超過(guò)20#鋼的相變臨界點(diǎn)AC1時(shí),金相組織中的部分珠光體和鐵素體會(huì)發(fā)生奧氏體轉(zhuǎn)變,強(qiáng)度下降,超溫運(yùn)行導(dǎo)致管子許用應(yīng)力降低而難以承受正常的工作壓力發(fā)生爆管。爆口附近的金屬在水汽噴射的作用下,奧氏體發(fā)生轉(zhuǎn)變,由于鍋爐汽水溫度較高,奧氏體在轉(zhuǎn)變過(guò)程中過(guò)冷度不足,奧氏體大部分轉(zhuǎn)變成上貝氏體。上貝氏體相對(duì)于正常的珠光體組織,其硬度高,而脆性也較大,爆口附近向火側(cè)金屬的硬度值較高正是由于金相組織中存在上貝氏體造成的。
宏觀檢查發(fā)現(xiàn)水冷壁爆管段向火面外壁發(fā)黑,外壁附著一層較薄的氧化皮,爆口處壁厚明顯減薄及塑性變形明顯且斷面尖銳呈喇叭形(見(jiàn)圖5),具備短時(shí)超溫爆管的一般特征[8]。
圖5 爆管宏觀形貌
水冷壁管缺水后,管子處于高溫高壓狀態(tài),右6#管爆管后,汽水噴射作用導(dǎo)致部分水冷壁管激冷后彎曲變形,水冷壁管彎曲變形產(chǎn)生較大拉力,導(dǎo)致部分脹口滲漏。
鍋爐高低水位報(bào)警聯(lián)鎖保護(hù)裝置未設(shè)置,省煤器管斷裂后給水不足,司爐人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)給水異常導(dǎo)致鍋筒和水冷壁管缺水,水冷壁管缺水后造成壁管短時(shí)過(guò)熱,管子的強(qiáng)度和蠕變極限急劇下降,在右6#水冷壁管壁厚較薄處發(fā)生爆管事故。右6#水冷壁爆管后鍋爐內(nèi)壓力得以釋放,并對(duì)爐膛溫度起到了一定的控制作用,司爐工緊急停爐后事故未進(jìn)一步擴(kuò)大。
處理措施:更換左右兩側(cè)全部水冷壁管及前后變形量超標(biāo)的水冷壁管,更換省煤器,修復(fù)上鍋筒水冷壁管滲漏脹口,安裝并投用鍋爐高低水位聯(lián)鎖保護(hù)裝置、超壓聯(lián)鎖保護(hù)裝置。
處理后運(yùn)行效果:根據(jù)上述處理措施修理后,經(jīng)水壓試驗(yàn)合格,該鍋爐繼續(xù)投入運(yùn)行,運(yùn)行情況正常,有力保證了榨季期間生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。
預(yù)防措施:使用單位加強(qiáng)檢修質(zhì)量管理,對(duì)老舊控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)更新,加大對(duì)重點(diǎn)部位的巡查,對(duì)司爐人員資質(zhì)及操作水平嚴(yán)格把關(guān),加大對(duì)鍋爐運(yùn)行事故處理能力的培訓(xùn);檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)省煤器、水冷壁管、過(guò)熱器等重點(diǎn)部位的檢驗(yàn),及早發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患,使用單位應(yīng)重視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的問(wèn)題并及時(shí)整改,加強(qiáng)安全主體責(zé)任意識(shí)。
通過(guò)對(duì)鍋爐水冷壁管爆口宏觀檢查、壁厚檢測(cè)、硬度檢測(cè)和金相組織檢驗(yàn)綜合分析可知:水冷壁爆管的直接原因是缺水導(dǎo)致的短時(shí)過(guò)熱,管子強(qiáng)度降低,爆裂失效發(fā)生在管壁最薄處。本次爆管事故客觀原因是鍋爐各部件老化,材質(zhì)劣化引起的。主觀原因是使用單位安全意識(shí)薄弱,落實(shí)安全主體責(zé)任不到位,對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)多次提出的應(yīng)安裝高低水位報(bào)警聯(lián)鎖裝置不予重視,最后導(dǎo)致事故的發(fā)生。安全不是檢測(cè)出來(lái)的,安全是運(yùn)行維護(hù)出來(lái)的,只有使用單位提高安全意識(shí),才能避免事故的發(fā)生。