陳振華,李強(qiáng),屠振池
(泰安航天特種車有限公司,山東泰安 271000)
G253型分動(dòng)器由輸入軸、中間軸、輸出軸、高低擋齒輪、取力器、換擋系統(tǒng)、殼體、潤(rùn)滑系統(tǒng)等部分組成。分動(dòng)器在取力過程中,由于齒輪泵出現(xiàn)吸空潤(rùn)滑不足,導(dǎo)致輸入軸與高低擋齒輪燒蝕抱死。本文作者對(duì)分動(dòng)器潤(rùn)滑油路[1]進(jìn)行了拆解分析,得出齒輪泵吸空的根本原因,并提出了改進(jìn)方案,避免分動(dòng)器燒蝕問題的發(fā)生。
分動(dòng)器[2]作用是將變速器輸出的動(dòng)力分配到各驅(qū)動(dòng)橋,通過取力器給上裝提供動(dòng)力。分動(dòng)器由輸入軸、中間軸、輸出軸、高低擋齒輪、取力器、換擋系統(tǒng)、殼體、潤(rùn)滑系統(tǒng)等部分組成。分動(dòng)器取力時(shí)通過電磁閥通電,控制壓縮空氣進(jìn)入到取力器操縱氣缸,推動(dòng)撥叉運(yùn)動(dòng),撥叉帶動(dòng)取力器滑套與輸入軸末端的端面齒輪接合,將動(dòng)力傳遞給取力器輸出軸。
潤(rùn)滑原理示意如圖1所示。
圖1 潤(rùn)滑原理示意
分動(dòng)器在駐車狀態(tài)取力,分動(dòng)器處于空擋位置,取力器結(jié)合,輸入軸轉(zhuǎn)動(dòng)并帶動(dòng)取力器輸出軸一起運(yùn)轉(zhuǎn),動(dòng)力輸出,高、低擋齒輪均處于靜止?fàn)顟B(tài)。分動(dòng)器取力時(shí),分動(dòng)器輸入軸轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)齒輪泵工作,潤(rùn)滑油從油池經(jīng)油道進(jìn)入潤(rùn)滑部位,給分動(dòng)器上部零部件提供潤(rùn)滑油。如圖1所示,限壓閥上部與油泵出油口及高壓油道相通;下部與油泵吸油口相通,油泵工作時(shí),吸油管內(nèi)會(huì)形成負(fù)壓,油泵將油池中的油吸入并輸送到潤(rùn)滑部位。
分動(dòng)器駐車狀態(tài)取力時(shí),取力輸出軸突然停止轉(zhuǎn)動(dòng),發(fā)動(dòng)機(jī)熄火,經(jīng)拆解檢查,分動(dòng)器低擋齒輪與輸入軸燒蝕抱死,低擋齒輪端的軸承磨損嚴(yán)重,故障現(xiàn)象如圖2所示。
圖2 分動(dòng)器低擋軸承燒蝕情況
經(jīng)拆解檢查,造成該問題的原因可能有以下方面:
(1)潤(rùn)滑油道堵塞
潤(rùn)滑系統(tǒng)中,輸入軸的中間部位是中空的作為主油道,在裝配軸承、高低擋齒輪的徑向位置開有直徑為5 mm的油道。通氣檢查輸入軸主油道通暢,觀察油道內(nèi)無異物,油道未堵塞,故潤(rùn)滑油道堵塞可以排除。
(2)齒輪泵故障
分動(dòng)器在駐車狀態(tài)取力時(shí),輸入軸和齒輪、軸承的潤(rùn)滑依靠齒輪泵供油潤(rùn)滑。當(dāng)齒輪泵出現(xiàn)故障時(shí),運(yùn)動(dòng)摩擦面會(huì)因潤(rùn)滑不足而磨損。通過拆解發(fā)現(xiàn)齒輪泵殼體螺栓無松動(dòng)現(xiàn)象,殼體內(nèi)部無異物,內(nèi)嚙合擺線齒輪[3]自身潤(rùn)滑良好無磨損痕跡,此因素可以排除。
(3)限壓閥失效
設(shè)計(jì)要求潤(rùn)滑油路中的壓力高于0.05 MPa時(shí)限壓閥打開,將多余的油放回油底殼。如果限壓閥失效,齒輪泵的出油口與吸油口連通,齒輪泵出現(xiàn)吸空現(xiàn)象,系統(tǒng)中的壓力為零。為檢查限壓閥是否失效,設(shè)計(jì)測(cè)試壓力裝置(見圖3),把壓力表裝在油路的測(cè)壓口處。將故障分動(dòng)器的限壓閥裝到一臺(tái)取力正常的分動(dòng)器內(nèi),連接測(cè)壓裝置,待分動(dòng)器取力穩(wěn)定工作后,查看壓力表的讀數(shù)為零,說明限壓閥失效,拆解限壓閥檢查發(fā)現(xiàn),限壓閥鋼球上存在一多余物(1.7 mm×0.8 mm)(見圖4),去除該多余物后,測(cè)試壓力正常。故限壓閥失效因素?zé)o法排除。
圖3 壓力測(cè)試裝置
圖4 分動(dòng)器限壓閥鋼球上的多余物
(4)問題定位
經(jīng)過以上分析造成分動(dòng)器取力故障的根本原因是:分動(dòng)器內(nèi)限壓閥鋼球上存在多余物,造成該處密封不嚴(yán),齒輪泵吸空,潤(rùn)滑油無法進(jìn)入高、低擋齒輪與輸入軸的接合面,導(dǎo)致燒蝕抱死。
如圖1所示,限壓閥上部與油泵出油口及高壓油道相通;下部與油泵吸油口相通,油泵工作時(shí),吸油口形成負(fù)壓,這樣才能使?jié)櫥捅谜9┯汀S捎谙迚洪y鋼球上存在多余物,該處密封不嚴(yán),造成限壓閥上下部貫通,吸油口無法形成負(fù)壓,油泵無法正常供油,高、低擋齒輪與輸入軸的接合面得不到潤(rùn)滑,導(dǎo)致燒蝕抱死。
分動(dòng)器殼體結(jié)構(gòu)復(fù)雜,合金鋼制件及油道較多,同時(shí)密封環(huán)節(jié)復(fù)雜,清洗工作比較困難;對(duì)于其多余物的控制工作無法進(jìn)行。因此要解決該問題,需消除多余物對(duì)取力的影響,制定了以下改制方案,并進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證。如圖5所示,在分動(dòng)器原測(cè)壓口處連接一三通接頭,其中一端為測(cè)壓口,另一端連接限壓閥,經(jīng)過限壓閥再與分動(dòng)器油底殼相連,同時(shí)去掉原限壓閥。
圖5 改制示意
由圖5可看出,分動(dòng)器輸入軸轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)潤(rùn)滑油泵工作,潤(rùn)滑油從油池經(jīng)低壓油道(圖5中垂直部分)經(jīng)油泵進(jìn)入需潤(rùn)滑部位,當(dāng)高壓油道的油壓超過0.05 MPa時(shí),多余的潤(rùn)滑油從圖5中改裝部分進(jìn)入分動(dòng)器箱體,直接回到油池,這樣即使有多余物進(jìn)入限壓閥的鋼球?qū)е率?,也不?huì)使齒輪泵的高低壓腔連通,齒輪泵不會(huì)產(chǎn)生吸空現(xiàn)象。
將原狀態(tài)分動(dòng)器、改制后的分動(dòng)器、改制后去掉限壓閥,直接連接內(nèi)徑為6 mm(其流量等于限壓閥開啟最大時(shí)的流量)鋼管分動(dòng)器的3種狀態(tài)分別裝在車輛上,接上壓力表,取力工作時(shí),進(jìn)行壓力和溫度測(cè)試。
測(cè)試結(jié)果統(tǒng)計(jì)見表1。
表1 測(cè)試結(jié)果統(tǒng)計(jì)
從測(cè)試數(shù)據(jù)可以確定,改制方案能夠滿足分動(dòng)器潤(rùn)滑和散熱要求。
根據(jù)制定的分動(dòng)器潤(rùn)滑油路改進(jìn)措施,并進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)證,最終證實(shí)該措施可以解決分動(dòng)器取力時(shí)因油液中多余物導(dǎo)致限壓閥鋼球密封不嚴(yán),齒輪泵吸空,潤(rùn)滑油無法進(jìn)入高、低擋齒輪與輸入軸的接合面,導(dǎo)致燒蝕抱死問題。