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電廠低壓及高壓加熱器系統(tǒng)液位開關(guān)性能提升改進

2020-11-12 04:55:52王海寶薛勝峰譚旭東周立平肖群雄鄭祥東
儀器儀表用戶 2020年11期
關(guān)鍵詞:浮球浮筒觸點

王海寶,薛勝峰,譚旭東,周立平,肖群雄,鄭祥東

(陽江核電有限公司,廣東 陽江 529500)

0 引言

電廠由于其特殊性,尤其重視運行期間的安全性。電廠的儀表及儀控系統(tǒng)構(gòu)成了電廠的“中樞”神經(jīng)系統(tǒng),對電廠整體工藝流程正常、高效、安全運行起著不可替代的作用,所以電廠對于儀表設(shè)備的首要條件是設(shè)備的穩(wěn)定性及安全性。目前,廣東某電廠低壓及高壓加熱器系統(tǒng)采用的浮球液位開關(guān)在運行過程中頻繁出現(xiàn)無法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障,該故障可能導致電廠汽輪機停機,造成非常嚴重的后果,迫切需要找到浮球液位開關(guān)的故障原因并給予徹底解決。

1 現(xiàn)狀及影響

廣東某電廠低壓及高壓加熱器系統(tǒng)采用國外某品牌生產(chǎn)的浮球液位開關(guān),當其長期工作在溫度226℃、最大工作壓力3MPa的工況下,頻繁出現(xiàn)無法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障。經(jīng)統(tǒng)計每臺機組共有44臺浮球液位開關(guān),均有出現(xiàn)該故障,說明該類型液位開關(guān)在工況下出現(xiàn)故障屬于共性問題。該系統(tǒng)使用的浮球液位開關(guān)屬于系統(tǒng)監(jiān)控儀表,出現(xiàn)無法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障可能會導致汽輪機停機的嚴重后果,必須即刻排除隱患。

圖1 浮球液位開關(guān)測量原理示意圖Fig.1 Schematic diagram of measuring principle of float ball level switch

2 浮球液位開關(guān)故障原因分析

2.1 浮球液位開關(guān)測量原理

浮球液位開關(guān)是基于阿基米德浮力原理工作,裝在測量點的浮球與測量液體充分接觸,浮球位置隨測量液體液位變化而同步變化,同時浮球帶動推動連桿剛性連接的磁性軸套位置也作相應(yīng)變化,到達預(yù)設(shè)定控制點時,磁性軸套通過磁耦合驅(qū)動開關(guān)吸合,開關(guān)處于閉合導通狀態(tài);測量液位位置脫離預(yù)設(shè)定控制區(qū)域時,磁性軸套脫離磁耦合區(qū)域,開關(guān)處于斷開狀態(tài),從而實現(xiàn)液位點測量,并輸出開關(guān)信號。浮球液位開關(guān)是目前工業(yè)現(xiàn)場廣泛采用的測量液位儀表之一[1],浮球液位開關(guān)測量原理示意圖如圖1所示。

2.2 故障分析

為了尋求電廠現(xiàn)場使用的液位開關(guān)故障原因,采用對現(xiàn)場拆卸下來的液位開關(guān)進行逐步拆解分析的方法,拆解過程中發(fā)現(xiàn)以下問題:

1)目前使用浮球液位開關(guān)為一體式結(jié)構(gòu),該種安裝結(jié)構(gòu)在現(xiàn)場檢維修過程中有明顯的缺點,一體式結(jié)構(gòu)的液位開關(guān)不方便檢修,發(fā)生故障后,不易進行診斷及修復(fù)。安裝結(jié)構(gòu)如圖2所示。

2)觀察拆解下來的液位開關(guān)浮球推動連桿發(fā)現(xiàn)有明顯的彎曲變形,彎曲形變量直接導致浮球與浮筒之間產(chǎn)生卡澀現(xiàn)象,限制了浮球的上下移動。浮球推動連桿彎曲變形如圖3所示。

圖2 一體型浮球液位開關(guān)Fig.2 Integrated float level switch

圖3 推動連桿變形圖Fig.3 Deformation of push rod

3)將液位開關(guān)逐步進行拆解,發(fā)現(xiàn)測量浮筒內(nèi)部有嚴重的銹蝕現(xiàn)象如圖4所示,目測浮球與浮筒間隙較小。通過內(nèi)徑卡尺測量浮筒內(nèi)徑和外徑卡尺測量浮球外徑尺寸對比,浮球液位開關(guān)浮筒和浮球間距最大為2mm,浮球與浮筒之間的移動間隙過小,有導致浮球卡澀的風險。

4)拆解過程中,同時發(fā)現(xiàn)浮球液位開關(guān)中使用的微動開關(guān)觸點有嚴重的氧化現(xiàn)象,微動開關(guān)觸點接觸電阻大于規(guī)格書范圍,存在接觸不良現(xiàn)象。

浮球液位開關(guān)無法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障,從浮球液位開關(guān)的工作原理可知,裝在測量點的浮球與測量液體充分接觸,浮球位置隨測量液體液位變化而同步變化,同時浮球帶動推動連桿剛性連接的磁性軸套位置也作相應(yīng)變化,到達預(yù)設(shè)定控制點時,磁性軸套通過磁耦合驅(qū)動開關(guān)吸合,開關(guān)處于閉合導通狀態(tài);測量液位位置脫離預(yù)設(shè)定控制區(qū)域時,磁性軸套脫離磁耦合區(qū)域,開關(guān)處于斷開狀態(tài),從而實現(xiàn)液位點測量,并輸出開關(guān)信號。浮球隨被測液體液位正常移動是必要條件,通過推動連桿傳遞位移,通過磁耦合方式閉合或斷開開關(guān)實現(xiàn)功能輸出。從拆解的浮球液位開關(guān)可以判斷出液位開關(guān)主要的故障原因:

圖4 浮筒內(nèi)壁銹蝕圖Fig.4 Corrosion of inner wall of pontoon

a)浮球與浮筒內(nèi)壁間距最大間隙為2mm,相對移動間隙過小,同時由于浮筒材質(zhì)不耐腐蝕存在嚴重銹蝕現(xiàn)象,腐蝕層擠占浮球移動間隙,因而存在浮球移動空間受阻出現(xiàn)浮球卡澀現(xiàn)象,導致液位開關(guān)浮球無法傳遞出位移動作,不能傳遞到開關(guān)從而無法實現(xiàn)開關(guān)的觸發(fā)動作。

b)浮球推動連桿在工況環(huán)境下已經(jīng)出現(xiàn)了彎曲現(xiàn)象,彎曲形變量進一步導致浮球與浮筒在2mm的移動間隙移動受阻,因而浮球出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,導致液位開關(guān)浮球無法傳遞出位移動作,不能傳遞到開關(guān)從而無法實現(xiàn)開關(guān)的觸發(fā)動作。

c)由于現(xiàn)使用的表頭中的微動開關(guān)觸點未做耐高溫氧化處理,在高溫工作條件下微動開關(guān)觸點有嚴重的氧化現(xiàn)象,觸點接觸電阻遠大于規(guī)格書范圍、存在接觸不良現(xiàn)象。

3 解決方案

通過對現(xiàn)場浮球液位開關(guān)的拆解并分析原因,可見目前使用的國外某品牌浮球液位開關(guān)未充分考慮使用的工況,使得產(chǎn)品在使用過程中故障頻發(fā),急需進行優(yōu)化處理。從液位開關(guān)原理上分析,此原理的浮球液位開關(guān)是可以滿足現(xiàn)場工況下正常使用的,由于設(shè)計和工藝上沒有充分考慮現(xiàn)場實際工況使用條件,故造成了故障頻發(fā)。根據(jù)以上原因分析,結(jié)合電廠實際使用工況條件提出浮球液位開關(guān)的優(yōu)化提升改進方案如下:

3.1 增大浮球與浮筒的間距,防止浮球卡澀

圖5 改進后的浮球液位開關(guān)圖Fig.5 Improved float level switch diagram

針對目前使用的浮球液位開關(guān),浮球與浮筒之間移動間隙最大為2mm的情況,經(jīng)分析該間隙對產(chǎn)品測量的影響后,對液位開關(guān)的浮球與浮筒間隙尺寸做了重新優(yōu)化和調(diào)整。調(diào)整后浮筒的內(nèi)徑設(shè)計為φ125mm(外徑φ133mm),液位開關(guān)浮球的外徑設(shè)計為89mm(外形如圖5所示),調(diào)整后浮球與浮筒的移動間隙達到18mm,相比原來2mm的間距大了9倍,有效增加了活動部件間的間隙,防止卡澀,同時不影響液位開關(guān)的正常測量功能。

3.2 浮球連桿加固

原浮球推動連桿為細長桿,剛性不足,在工況下已產(chǎn)生變形,重新經(jīng)過力學計算對浮球推動連桿進行了加粗、加固優(yōu)化設(shè)計如圖5所示,滿足工況下剛性足夠防止發(fā)生變形,從而有效解決因浮球推動連桿形變導致卡澀現(xiàn)象。

3.3 開關(guān)觸點采用鍍金工藝

液位開關(guān)使用的微動開關(guān)觸點有嚴重的氧化現(xiàn)象,主要原因是目前的微動開關(guān)觸點表面處理工藝不能滿足現(xiàn)場工況環(huán)境要求,需要對其表面處理工藝進行優(yōu)化。經(jīng)過篩選對比,選擇開關(guān)觸點鍍金工藝最為恰當。金作為一種貴金屬,不會與其他材料發(fā)生反應(yīng),而且金在大氣環(huán)境中不會氧化或者變色,在惡劣的環(huán)境下也長期耐用,通過采用電鍍工藝,非常適合接觸鍍層。鍍金可提高觸點的耐腐蝕性,這就意味著它們更適合用于惡劣的環(huán)境。金觸點的接觸電阻較低,有利于提升開關(guān)電氣性能。根據(jù)使用的工作條件對微動開關(guān)觸點采用鍍金工藝[2],防止因高溫產(chǎn)生氧化,因鹽霧產(chǎn)生腐蝕,滿足開關(guān)在工況環(huán)境下正常觸發(fā)導通。

3.4 優(yōu)化浮筒本體材料

通過拆解可以發(fā)現(xiàn)在工況下,原浮球液位開關(guān)浮筒已經(jīng)發(fā)生了較為嚴重的銹蝕,充分說明原材質(zhì)不能滿足現(xiàn)場工況測量需求。根據(jù)電廠現(xiàn)場工況對本體材料進行篩選,將原浮筒材質(zhì)替換為316L不銹鋼材料[3]。316L不銹鋼材料因其優(yōu)異的耐腐蝕性、高溫力學性能、加工性能良好、焊接性能較好等優(yōu)點在多個行業(yè)有著廣泛應(yīng)用,可以較好地避免浮筒發(fā)生銹蝕。

圖6 液位開關(guān)安裝圖Fig.6 Installation drawing of liquid level switch

3.5 安裝方式改進為法蘭連接

目前使用浮球液位開關(guān)為一體式結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)不方便檢修,發(fā)生故障后,不易進行診斷及修復(fù)。根據(jù)充分調(diào)研目前現(xiàn)場儀表安裝結(jié)構(gòu)形式,將浮球液位開關(guān)的安裝方式由一體式改進為法蘭連接[4],浮筒部分和浮球測量部分通過螺栓將法蘭進行有效連接。該種連接結(jié)構(gòu)形式廣泛應(yīng)用于現(xiàn)場儀表,不僅可以在高溫、高壓場合使用,而且可以方便地進行現(xiàn)場拆卸維護。改進為法蘭安裝形式后的液位開關(guān)如圖6所示。

4 改進效果

低壓及高壓加熱器系統(tǒng)的浮球液位開關(guān)經(jīng)過優(yōu)化浮球與浮筒間間隙、加固推動連接桿、采用鍍金工藝觸點、優(yōu)化浮筒本體材質(zhì)等改進后,在電廠同樣位號進行替代試運行,未發(fā)生無法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障現(xiàn)象,改進方案達到了預(yù)期目的。

5 結(jié)束語

通過對核電廠現(xiàn)使用的浮球液位開關(guān)進行拆解分析,找到了故障發(fā)生的根本原因。根據(jù)原因分析,針對性地制定了解決方案并對原產(chǎn)品進行技術(shù)、工藝優(yōu)化改進,制作了相應(yīng)樣機在電廠現(xiàn)場替代試運行驗證,驗證過程中未發(fā)生無法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障,原有故障得到根本解決。該性能提升改進工作有效地解決了電廠低壓及高壓加熱器系統(tǒng)液位開關(guān)無法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障,優(yōu)化了現(xiàn)場安裝形式,有效減少了電廠現(xiàn)場的維護時間,有利于整個電廠的安全運行,同時也希望給同類型工況選用浮球液位開關(guān)的電廠單位提供參考建議。

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