叱干勇
(重慶市清澤水質(zhì)檢測有限公司, 重慶 401331)
某包裝有限責任公司主要生產(chǎn)水果、 食品、 酒類等產(chǎn)品的包裝紙, 是當?shù)刈畲蟮牟视“b企業(yè)之一。 該公司新建一條瓦楞紙、 牛皮紙生產(chǎn)線, 為保護環(huán)境, 減少污染, 節(jié)約企業(yè)投資, 降低成本, 擬全部采用國內(nèi)廢紙造紙, 不含“美廢”或“歐廢”[1-2]。同時為執(zhí)行環(huán)?!叭瑫r”政策, 保護周邊水環(huán)境,該公司擬新建一套廢水處理系統(tǒng), 確保處理后出水優(yōu)先回用于生產(chǎn), 多余出水達標外排。
根據(jù)該公司所提供的廢紙造紙企業(yè)廢水排放情況, 確定本工程設(shè)計水量為6 000 m3/d, 廢水經(jīng)處理后, 1 000 m3/d 出水回用于制漿車間, 4 000 m3/d 出水回用于造紙車間, 剩余1 000 m3/d 出水達到GB 3544—2008《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》表2 排放標準限值后外排。
具體設(shè)計進出水水質(zhì)見表1。
表1 設(shè)計進出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality
該公司主要以國內(nèi)廢紙(包括廢舊瓦楞紙、 箱板紙、 牛皮紙及書籍雜志等)為原料生產(chǎn)瓦楞紙、牛皮紙, 排放的廢水主要來自廢紙的碎漿、 篩選凈化、 濃縮及抄造等過程中產(chǎn)生的廢水。 廢水中的主要成分是細小懸浮性纖維、 造紙?zhí)盍稀?廢紙雜質(zhì)和造紙助劑等各種有機和無機的污染物。 廢水的特點是SS 和COD 濃度均較高, 可生化性一般, 色度較深, 廢水排放呈現(xiàn)不規(guī)律性[3], 在COD 組成中, 非溶解性COD 濃度較高, 約占60%以上, 而部分溶解性COD 又較難生物降解, 含少量酚類、 酯類等物質(zhì), 污染物濃度相對穩(wěn)定。
根據(jù)本項目來水的水質(zhì)特點, 經(jīng)過經(jīng)濟、 技術(shù)比較, 本項目針對廢水懸浮物較高且來水不規(guī)律性的特點, 采用格柵-斜篩/混凝沉淀-調(diào)節(jié)池工藝,先對廢水中的懸浮物及硬度進行去除, 通過斜篩回收紙漿, 廢水在調(diào)節(jié)池內(nèi)進行均質(zhì)均量混合, 再通過水解酸化-好氧生化工藝, 去除廢水中大部分的有機污染物, 最后采用砂濾工藝, 對廢水中殘留的有機物及懸浮物進行進一步截留。 具體的工藝流程見圖1。
圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Process flow of wastewater treatment
廢水首先經(jīng)過機械格柵, 去除其中的大顆粒懸浮物質(zhì), 之后進入集水池經(jīng)泵提升至斜篩, 截留的紙漿纖維經(jīng)收集后回用于車間生產(chǎn)。 濾后廢水自流入混凝池, 通過投加PAC、 PAM, 使廢水中的小顆粒懸浮物以及懸浮性COD 類物質(zhì)等進行絮凝、吸附, 在沉淀池中進行沉淀去除。
沉淀池出水自流入調(diào)節(jié)池, 調(diào)節(jié)池末端設(shè)置冷卻塔進行降溫, 以防止夏季溫度較高對生化系統(tǒng)造成影響, 調(diào)節(jié)池部分出水由泵提升至制漿車間回用, 其余由泵提升進入水解酸化池, 利用厭氧和兼氧菌在水解和酸化階段的作用, 將廢水中的大分子有機物分解為小分子有機物, 提高廢水的可生化性, 部分小分子有機物被徹底降解去除[4-6], 從而降低后續(xù)處理負荷、 提高處理效果、 降低處理成本。 水解酸化池出水進入后續(xù)好氧池進行處理, 好氧微生物在氧氣充足的條件下, 利用新陳代謝將廢水中的有機物分解成二氧化碳和水, 好氧池出水進入二沉池進行固液分離, 上清液自流入砂濾池, 去除廢水中呈膠體和微小懸浮狀態(tài)的有機和無機污染物, 降低廢水的色度和濁度, 保證出水水質(zhì)穩(wěn)定。砂濾池出水自流入清水池, 80% 出水回用至造紙車間, 20%出水達標排放。
二沉池污泥部分回流至生化系統(tǒng), 補充微生物量, 剩余生化污泥、 物化污泥排至污泥濃縮池進行預濃縮, 再由螺桿泵送至帶式壓濾機進行壓濾, 最終得到含水率約為82%的脫水泥餅。
(1) 格柵/集水池。 設(shè)計水量為6 000 m3/d,集水池設(shè)計尺寸為10.0 m×6.0 m×4.0 m, 設(shè)計停留時間為30 min, 設(shè)計有效水深為2.0 m。 機械格柵設(shè)置于集水池前端, SS304 材質(zhì), 柵隙為8 mm。池內(nèi)設(shè)置空氣穿孔攪拌, 防止池底懸浮物沉積; 設(shè)置污水提升泵2 臺, 1 用1 備。
(2) 斜篩/混凝沉淀池。 設(shè)計水量為6 000 m3/d, 設(shè)計尺寸為25.0 m×6.0 m×4.0 m, 混凝池停留時間為10 min, 絮凝池停留時間為20 min, 沉淀區(qū)表面負荷為2.1 m3/(m2·h), 采用平流式沉淀池。斜篩置于混凝反應池之上, 傾斜角度為60°。 設(shè)置泵吸泥機1 臺, 剩余污泥泵2 臺, 1 用1 備。
(3) 調(diào)節(jié)池。 采用廊道式, 末端池上設(shè)置冷卻塔。 調(diào)節(jié)池設(shè)計水量為6 000 m3/d, 設(shè)計尺寸為22.0 m×16.0 m×4.5 m, 設(shè)計停留時間為5.6 h。 設(shè)置回用水泵2 臺, 廢水提升泵2 臺, 冷卻塔內(nèi)循環(huán)泵2 臺, 均為1 用1 備。
(4) 水解酸化池。 設(shè)計水量為5 000 m3/d, 設(shè)計尺寸為20.0 m×14.0 m×7.0 m(2 座), 停留時間為17.5 h, 有效水深為6.5 m, 上升流速為0.8 m/h, 采用脈沖布水器進行布水, 單個布水孔服務面積為1.2 m2, 設(shè)置脈沖布水器2 臺及配套布水系統(tǒng)。
(5) 好氧池。 設(shè)計水量為5 000 m3/d, 設(shè)計尺寸為28.0 m × 12.0 m × 5.8 m(2 座), 停留時間為16.1 h, 污泥質(zhì)量濃度為3 500 mg/L, 污泥回流比為100%, 污泥負荷為0.28 kg[COD]/(kg[MLSS]·d), 氣水比為15 ∶1, 曝氣器采用射流曝氣器。
(6) 二沉池。 設(shè)計水量為5 000 m3/d, 設(shè)計尺寸為φ 18.0 m×4.5 m, 采用輻流式沉淀池, 沉淀區(qū)表面負荷為0.84 m3/(m2·h)。 設(shè)置周邊傳動刮泥機1 臺及污泥回流泵2 臺(兼做排泥用)。
(7) 砂濾池。 設(shè)計水量為5 000 m3/d, 設(shè)計尺寸為3.0 m×3.0 m×4.0 m(3 座), 正常濾速為7.7 m/h, 強制濾速為11.6 m/h, 反沖洗強度為14.08 L/(s·m2), 反沖洗時間為5 min, 反洗周期為24 h。
本系統(tǒng)2016 年10 月投入試運行, 系統(tǒng)進水量約為4 500 m3/d。 經(jīng)過2 個月調(diào)試, 處理站出水COD、 SS 指標能夠穩(wěn)定達標, 出水COD 質(zhì)量濃度維持在75 ~85 mg/L, SS 質(zhì)量濃度維持在10 mg/L以下。 各處理單元實際處理結(jié)果見表2。
表2 主要工藝單元實測出水水質(zhì)Tab. 2 Quality of actual measured effluent water from main process units
經(jīng)過2 個月連續(xù)調(diào)試運行發(fā)現(xiàn), 來水SS 濃度極高, 斜篩網(wǎng)上紙漿需要及時清理, 否則容易堵塞過濾網(wǎng), 導致過水面積減小而發(fā)生溢流現(xiàn)象, 溢流后混凝沉淀池處理負荷較大, 吸泥不及時易導致出水帶料, 影響后端生化系統(tǒng)運行。 針對這種情況及時調(diào)整篩網(wǎng)目數(shù), 選用不銹鋼篩網(wǎng), 目數(shù)為60 目左右比較合適, 能夠避免溢流, 前端混凝沉淀池也能夠正常穩(wěn)定運行; 同時, 因本系統(tǒng)中氮、 磷元素較為匱乏, 且COD 去除率要求較高, 需要定時少量添加氮、 磷元素。 經(jīng)過上述調(diào)整后, 預處理系統(tǒng)和生化系統(tǒng)穩(wěn)定、 高效運行, 系統(tǒng)回用及外排出水完全達到設(shè)計要求, 正式運行2 年多來一直非常穩(wěn)定。
本項目總投資約為2 500 萬元, 其中土建投資1 500 萬元(不含地基處理), 設(shè)備安裝投資1 000萬元, 噸水投資約為4 200 元。 本項目主要的運行費用包括人工費0.06 元/m3、 電費0.51 元/m3、 藥劑費0.23 元/m3, 合計運行成本為0.80 元/m3, 其他折舊、 大修等不計。
對于利用廢紙生產(chǎn)瓦楞紙和牛皮紙造紙產(chǎn)生的廢水, 采用格柵-斜篩/混凝沉淀-綜合調(diào)節(jié)-水解酸化-好氧-砂濾組合工藝進行處理, 實際運行結(jié)果表明, 該工藝出水COD 質(zhì)量濃度維持在75 ~85 mg/L, SS 質(zhì)量濃度維持在10 mg/L 以下, 完全滿足GB 3544—2008 表2 排放標準限值要求, 同時回收的漿料和83.3% 的出水可分段回用于生產(chǎn),實現(xiàn)了廢水治理和廢物資源化的雙重目的。 該工程運行穩(wěn)定, 處理工藝成熟可靠, 操作簡單, 對于同類型企業(yè)廢水處理系統(tǒng)的設(shè)計具有很好的借鑒意義。