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焦?fàn)t氣制甲醇合成催化劑使用分析

2020-11-17 04:54黃長勝朱仰明趙洪升張冬生
化工設(shè)計(jì)通訊 2020年11期
關(guān)鍵詞:出水量氫氣甲醇

黃長勝,朱仰明,趙洪升,張冬生

(山東恒偉化工科技有限公司,山東巨野 274900)

1 概述

山東恒偉化工科技有限公司是山東鐵雄新沙能源有限公司配套的焦?fàn)t氣深加工企業(yè),于2012年投入生產(chǎn),甲醇合成由賽鼎工程設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì),合成塔為大連金州重型機(jī)器有限公司制造的φ3 600/44.5×2×3 897×7 000管殼式合成塔,設(shè)計(jì)產(chǎn)能100kt/a,裝填催化劑37.2m3,于2017年8月28日更換催化劑,因下游企業(yè)需求,2018年7月以甲醇弛放氣為原料供應(yīng)變壓吸附提氫生產(chǎn)氫氣,到2020年5月2日合成停車,累計(jì)運(yùn)行927d,生產(chǎn)甲醇約312.1kt,折合每立方催化劑生產(chǎn)甲醇8 390.27t。

設(shè)計(jì)生產(chǎn)氫氣是利用焦?fàn)t煤氣經(jīng)過脫油脫萘、有機(jī)硫加氫、脫硫脫碳、冷箱等工藝生產(chǎn)LNG 后的富氫氣去PSA 提氫,有兩級(jí)壓縮,均為蒸汽拖動(dòng),根據(jù)市場變化,權(quán)衡使用蒸汽生產(chǎn)LNG 和發(fā)電的效益差距較大,LNG 停車后無法生產(chǎn)氫氣,后經(jīng)過技術(shù)人員討論,利用甲醇合成的干凈馳放氣直接去提氫,LNG 提氫前工序均不需要開車,總體運(yùn)行可靠性和經(jīng)濟(jì)性較好。

2 工藝簡介

來自壓縮的合成氣(壓力5.4MPa、溫度60℃、總硫小于0.1×10-6),經(jīng)兩個(gè)串聯(lián)的氣氣換熱器與出塔熱氣換熱到220℃以上,進(jìn)入甲醇合成塔頂部;甲醇合成塔為立式管殼式反應(yīng)器,管內(nèi)裝有合成催化劑,當(dāng)合成氣進(jìn)入催化劑床層,CO、CO2與H2反應(yīng)生成甲醇和水,通過調(diào)節(jié)汽包壓力來控制催化劑床層溫度,出塔氣經(jīng)氣氣換熱器換熱,氣體溫度降至97℃,再經(jīng)蒸發(fā)冷卻到40℃后進(jìn)入水洗塔底部氣液分離,氣體進(jìn)入洗醇塔上部,與塔頂噴淋的水逆流吸收氣體中的甲醇,形成烯醇水從塔中部排出,水洗塔底部出來的粗甲醇經(jīng)液位調(diào)節(jié)閥減壓至0.46MPa 后送入閃蒸槽,粗甲醇中的溶解氣用作轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的燃料氣,粗甲醇送往甲醇精餾。

出水洗塔氣體大部分作為循環(huán)氣去合成氣壓縮機(jī)增壓;為了防止合成系統(tǒng)中惰性氣體的積累,要連續(xù)排放少量的循環(huán)氣體作為弛放氣,從水洗塔頂出來的馳放氣經(jīng)過洗滌塔和調(diào)節(jié)閥減壓至2.70MPa 左右,外供至LNG 車間進(jìn)行PSA 提氫或并入燃料氣管網(wǎng),合成系統(tǒng)壓力由出水洗塔放空氣和弛放氣壓力調(diào)節(jié)閥來控制。

原設(shè)計(jì)的LNG 生產(chǎn)流程,利用深冷把焦?fàn)t煤氣中的甲烷冷卻后生產(chǎn)LNG,分離LNG 之后的富氫氣進(jìn)入PSA 生產(chǎn)氫氣供用戶使用,主要壓縮機(jī)組設(shè)計(jì)采用蒸汽拖動(dòng),蒸汽發(fā)電效益遠(yuǎn)好于LNG 生產(chǎn),能否在LNG 前系統(tǒng)不運(yùn)行的情況下,直接利用PSA 提氫,考慮到甲醇合成系統(tǒng)壓力和富氫煤氣的條件基本吻合,弛放氣氫氣含量68%~72%,在提高正常馳放氣量的基礎(chǔ)上,可以達(dá)到外供氫氣瞬時(shí)12 000m3/h 的條件,這樣在投入不多、運(yùn)行費(fèi)用不高的情況下,實(shí)現(xiàn)氫氣供應(yīng)和甲醇低負(fù)荷生產(chǎn),使公司經(jīng)濟(jì)效益最大化。

3 合成系統(tǒng)運(yùn)行情況

3.1 合成催化劑還原方案

3.1.1 還原目的

合成塔催化劑經(jīng)還原后才有活性,因此合成塔催化劑在使用前,需進(jìn)行還原。在低溫條件下,主要是氧化銅被還原。氧化銅的還原是放熱反應(yīng),其反應(yīng)方程式為:

3.1.2 低氫還原操作及指標(biāo)要求

(1)開啟二合一壓縮機(jī),用合格N2置換系統(tǒng),當(dāng)O2<0.2%時(shí),在保證空速(1 000~3 000h-1)的前提下系統(tǒng)充壓至所需還原壓力(0.5~0.6MPa),系統(tǒng)進(jìn)行氮?dú)庋h(huán),準(zhǔn)備升溫。

(2)開啟蒸汽噴射器,按預(yù)定的升溫程序進(jìn)行升溫,溫度升至約65℃后注意出水情況,以后每半小時(shí)放水一次,認(rèn)真稱量并做好記錄,當(dāng)溫度在65~80℃時(shí),催化劑將開始逐漸釋放CO2,根據(jù)分析結(jié)果,在保證塔壓的前提下,采取連補(bǔ)連排的方式,使系統(tǒng)CO2含量保持在3%以下,脫除催化劑的物理水。

(3)當(dāng)催化劑脫除完物理水,并且達(dá)到170℃時(shí),便可按預(yù)定升溫還原程序進(jìn)行加氫還原,每半小時(shí)放水一次,認(rèn)真稱量并做好記錄。

(4)采取連續(xù)加氫方式,加氫量由小逐漸加大,通過調(diào)節(jié)加氫量及升溫速度來控制出水量,從而達(dá)到控制還原的進(jìn)程,一定要控制加氫量和升溫速度,防止“飛溫”。

(5)整個(gè)還原過程要求溫升平穩(wěn),出水均勻,直至還原趨向完成。

(6)還原過程中每半時(shí)分析一次反應(yīng)器進(jìn)出口氣體成分并做好記錄,出水量出現(xiàn)異常時(shí),隨時(shí)取樣分析,及時(shí)調(diào)整加氫量和溫度。

(7)還原過程中要嚴(yán)格執(zhí)行“提溫不提氫,提氫不提溫”的原則。

(8)嚴(yán)格控制還原溫度、壓力,保持氣體成分、循環(huán)量的穩(wěn)定,當(dāng)出水量明顯減少時(shí)可適當(dāng)提溫,出水量高時(shí),減緩配氫量和減緩升溫速率或恒溫。

(9)當(dāng)溫度升至230℃時(shí),逐漸提高氫氣濃度,當(dāng)出水量逐漸減少直至基本消失時(shí),可視為還原結(jié)束,恒溫2h 后轉(zhuǎn)為滿負(fù)荷生產(chǎn)。

3.1.3 還原結(jié)束標(biāo)志

(1)升溫還原的總出水量與理論出水量基本相符,總出水量約為催化劑重量的14%~16%(還原氣中含有CO 時(shí)低于此值)。

(2)合成塔進(jìn)、出口的氫濃度相等。

(3)在230℃恒溫,提高進(jìn)塔氫濃度,催化劑床層無溫升,可認(rèn)為還原結(jié)束。

(4)采用以焦?fàn)t氣為原料氣的低壓甲醇合成工藝,催化劑還原過程中,還原氣以氫氣和一氧化碳為主,根據(jù)催化劑還原原理,補(bǔ)氫初期,CO 優(yōu)先參與還原反應(yīng)。

3.2 合成催化劑裝填后升溫還原表及趨勢圖

合成催化劑升溫還原計(jì)劃表及還原出水趨勢圖分別見表1和圖1。

表1 合成催化劑升溫還原計(jì)劃表

(1)開停車期間合成升壓、降壓速度快;

(2)長時(shí)間運(yùn)行催化劑強(qiáng)度降低;

(3)催化劑在鈍化期間空氣加入量過大,催化劑局部放熱后降溫速度過快導(dǎo)致催化劑破損;催化劑卸出后的破損情況,如圖2所示。

圖1 合成塔催化劑還原出水曲線趨勢圖

合成塔銅基催化劑RK-05 裝填量37.2m3,開孔耐火球(φ25的13m3、φ10的6m3)總計(jì)19m3;配氫升溫還原用時(shí)共計(jì)50h,累計(jì)出水約5.2t,占催化劑重的11.2%;自2017年9月到2020年5月精醇合格率100%,各項(xiàng)指標(biāo)均符合國標(biāo)《GB/T338—2011》優(yōu)等產(chǎn)品指標(biāo);生產(chǎn)運(yùn)行中,粗甲醇中乙醇含量88.26×10-6,精醇中乙醇含量70.5×10-6相對(duì)穩(wěn)定。2017年09月至2020年5月甲醇合成塔溫度控制和產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)如表2所示。

表2 合成塔溫度控制情況和不同階段的產(chǎn)量

3.3 合成加大馳放氣量運(yùn)行情況

根據(jù)下游生產(chǎn)用氫氣12 000m3/h 的需要,人為加大甲醇合成弛放氣量21 000~23 000m3/h,合成系統(tǒng)壓力控制4.5~ 4.8MPa、合成塔出口溫度225~239℃,氫氣外供壓力在2.7MPa;由于上述生產(chǎn)工況變化且時(shí)間較長,造成催化劑總碳轉(zhuǎn)化率由開車初期的95%降至80%,CO 單程轉(zhuǎn)化率由初期的55%降至30%,轉(zhuǎn)化率降低的主要原因分析如下:

(1)入塔氣氫碳比,開車初期為6~7,2018 年7 月降為3~3.5運(yùn)行至停車,入塔氣氫碳比長期偏低,存在積碳現(xiàn)象,對(duì)催化劑造成不可逆的影響,催化劑活性衰減加速;

(2)催化劑運(yùn)行2年6個(gè)月后,銅晶粒增大,比表面積減小,吸收的毒物增多,活性降低,屬于正常衰減;

(3)新鮮氣中CO2含量由開車初期6%~7%增長至目前8%~9%,CO2含量偏高,不利于甲醇合成;

(4)初期弛放氣量8 000~10 000m3/h,系統(tǒng)壓力5.4~5.5MPa,弛放氣量加大到21 000~23 000m3/h,系統(tǒng)壓力4.5~4.8MPa,壓力低不利于甲醇合成。

3.4 催化劑粉碎的原因分析

圖2 合成催化劑卸出后催化劑分化情況

4 結(jié)語

在保證外供氫氣前提下,增大弛放氣流量,也帶來了甲醇合成的有效氣體成分流失,系統(tǒng)壓力降低影響甲醇產(chǎn)量、產(chǎn)率。隨著催化劑使用時(shí)間延長,轉(zhuǎn)化率降低,甲醇產(chǎn)量下降。為進(jìn)一步減少對(duì)甲醇合成的影響,可以提高合成塔熱點(diǎn)溫度,維持催化劑使用末期較高活性,生產(chǎn)更多甲醇。從最后的合成塔出口溫度可以看出,還有一定的提溫空間。

結(jié)合上下游裝置的運(yùn)行,科學(xué)合理建立相互間的聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有裝置的柔性組合操作,合理確定運(yùn)行方式,可以根據(jù)不同產(chǎn)品收益的情況下實(shí)現(xiàn)效益最大化,值得同行借鑒。

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