軒忠民
(中海石油建滔化工有限公司,海南東方 572600)
甲醇二期是中海石油建滔化工有限公司一套年產(chǎn)800kt 甲醇的裝置,位于海南省東方市工業(yè)園區(qū);PSA 是甲醇二期一套以馳放氣為原料、提取高純度氫氣的變壓吸附單元,由四川天一科技股份有限公司設(shè)計和建造。
本裝置主要采用變壓吸附技術(shù)將原料氣中的二氧化碳、一氧化碳、甲烷、氮氣等雜質(zhì)分離脫除,充分回收氫氣。工藝流程框圖如圖1所示:
圖1 工藝流程框圖
變壓吸附PSA 工序主要采用10-1-6/P 工藝,10個吸附塔,1個吸附塔進料,6次均壓,順放沖洗再生。多次均壓,保證各次均壓過程壓差合適,并能充分有效回收氫氣。順放沖洗再生工藝無動力消耗,各個步驟的切換是通過94臺程控閥按一定的控制程序來實現(xiàn)的。
本裝置主要的設(shè)備有原料氣冷卻器1臺,氣液分離器1臺,吸附器10臺,解吸氣緩沖罐1臺,解吸氣混合罐1臺,順放氣緩沖罐2臺,程控閥門94臺,其中程控閥是兩位閥門,由儀表空氣壓力通過電磁閥的開啟或關(guān)閉實現(xiàn)閥門的開關(guān)動作,94臺中的22臺帶有換向器。自2010年中旬開車至2012年底,系統(tǒng)運行正常,無較大故障或報警發(fā)生;自2013年初,閥門報警逐漸增多,并主要以程控閥門為主,多次導致吸附塔切除,甚至導致PSA 單元跳車。
由于PSA 程控閥閥門頻繁報警,引起PSA 壓力波動較大,經(jīng)常導致切塔運行,甚至導致PSA 單元跳車。于是在2013年五月至七月,對PSA 程控閥閥門報警出現(xiàn)的次數(shù)進行了統(tǒng)計。
從圖2可以看出,PSA 程控閥閥門工作很不穩(wěn)定,報警十分頻繁,嚴重威脅著PSA 單元的安全穩(wěn)定運行。由于PSA 單元為主裝置提供氫氣和轉(zhuǎn)化爐燃料,其一旦運行不穩(wěn)定,將會導致系統(tǒng)負荷大幅波動,同時也將導致轉(zhuǎn)化爐爐膛壓力出現(xiàn)波動。所以解決PSA 閥門報警的問題成了迫在眉睫的任務(wù)。
圖2 2013年P(guān)SA程控閥閥門報警情況柱狀圖
通過對PSA 故障的處理和認真分析,找出了可能導致PSA 程控閥故障報警的幾個原因,同時經(jīng)過分析和判斷,也列出各個原因的主次,見表1。
表1 PSA閥門報警原因分析表
通過認真分析確認,初步確認以下幾項為主要原因(見表2)。
表2 PSA閥門報警主要原因列表
從表3可以看出,影響PSA 閥門報警發(fā)生的主要原因有三點,見圖3。
針對以上主要原因,經(jīng)過和技術(shù)人員、廠家一起商量討論,制定了以下對策。對策表見表3。
表3 PSA閥門報警解決對策列表
2013年底至2018年6月,利用甲醇二期兩次檢修的機會,經(jīng)過公司批準,按計劃對PSA 單元故障進行了處理,按照相應(yīng)的處理措施逐一進行了實施,并最后對程控閥門進行了調(diào)試和空載運行。
實施一:
(1)2013年12月17日,拆卸舊換向器,檢查發(fā)現(xiàn)有故障的換向器全部由彈簧斷裂引起。
(2)2013年12月17日,對所有有故障的換向器進行了更換。
(3)不影響閥門動作的前提下,調(diào)低氣源壓力,降低彈簧的工作壓力。
實施二:
(1)2015年6月27日,利用PSA 空轉(zhuǎn)的機會,現(xiàn)場檢查P+F 反饋探頭的信號反饋情況,并對探頭做了細致的防水處理。
(2)對P+F 探頭接口處老化的接線端進行升級,延長接線端壽命。
(3)徹底檢查控制柜內(nèi)P+F 安全柵,沒發(fā)現(xiàn)異常情況。
實施三:
(1)2018年5月28日,利用檢修時機,更新DO 卡件(帶光電隔離器的數(shù)字量輸出卡)。
(2)對于所有去現(xiàn)場控制程控閥的DO 回路,串接超薄中間繼電器。
實施四:
現(xiàn)場調(diào)試程控閥。利用2018年6月大修的機會,對實施完上述三種解決方案的程控閥進行調(diào)試,先在PSA 上位機將程控閥打手動,然后遙控現(xiàn)場開啟或關(guān)閉,與現(xiàn)場進行聯(lián)校,檢查發(fā)現(xiàn)所有閥門聯(lián)校都正常。
調(diào)試結(jié)束后,讓PSA 空轉(zhuǎn)運行10h,閥門無故障報警,運行良好,程序運行正常。
實施和調(diào)試完以后,PSA 閥門運行一直都很穩(wěn)定,提高了PSA 裝置運行的穩(wěn)定性。雖然偶爾有報警,但是由于發(fā)現(xiàn)及時,可以立即處理,因此未造成PSA 壓力的波動。未因PSA 閥門故障而造成PSA 跳車,更未造成甲醇裝置生產(chǎn)波動和跳車等重大事故。實施前后對比圖如圖3。
圖3 PSA閥門報警解決對策實施前后對比圖
通過對PSA 閥門報警原因的分析和故障的解決,取得了良好的結(jié)果,消除了由PSA 閥門報警而引起的PSA 壓力波動,減少了裝置的非計劃檢修,節(jié)約了檢修費用、人工費用和儀表維護費用,杜絕了因PSA 閥門故障而造成的PSA 塔罐的切出和跳車等事故。
活動之后,進行了全面的經(jīng)濟核算:
(1)減少儀表維護費用
一臺換向器3 000元,按一年損壞五臺計算:
儀表維護費用=3 000*5=15 000元
(2)減少設(shè)備檢修費用
PSA 閥門檢修一次按3 000元計算:
設(shè)備檢修費用=3 000*98=294 000元
(3)PSA 一個罐切出一次損失,一次按10 000元計算:
能耗損失:10 000*8=80 000元
(4)PSA 裝置短期停車一次,損失在10萬元左右
除此之外,還有不定期更換P+F 探頭和PSA 的數(shù)字量輸出卡件(DO 卡),除去人工費用和其他設(shè)備損耗等間接效益,以上四項共創(chuàng)造經(jīng)濟效益50萬元。
由此可見,經(jīng)濟效益十分明顯。
通過對甲醇二期PSA 閥門歷年報警次數(shù)的統(tǒng)計以及報警原因的分析,找出了閥門報警的主要原因,根據(jù)主要原因制定了相應(yīng)的對策,同時根據(jù)實施的難易程度,制定了先現(xiàn)場、后控制系統(tǒng)的分時實施步驟,將問題一步一步地解決。經(jīng)過兩年多的觀察,PSA 控制系統(tǒng)的數(shù)字輸出DO 卡及中間繼電器未發(fā)生過故障,現(xiàn)場閥門換向器彈簧未出現(xiàn)過斷裂,閥門反饋探頭接線端的老化問題也得到了逐步改善,PSA 閥門報警頻次大大降低,為裝置的穩(wěn)定運行打下了堅實的基礎(chǔ)。