董丹丹(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)
通過對(duì)弱堿三元復(fù)合驅(qū)三個(gè)區(qū)塊共計(jì)105 口井垢卡檢泵情況進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)分析,因柱塞垢卡檢泵因75 井次,占比71.4%;桿管垢卡檢泵10 井次,占比9.5%;因脫節(jié)器垢卡檢泵20 井次,占比19%。由此可見,弱堿三元復(fù)合驅(qū)卡泵的主要原因是柱塞卡,因此,選擇在泵端開展了長(zhǎng)柱塞短泵筒防砂防垢泵現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),探究適合且有效的物理清防垢技術(shù),并摸索物理與化學(xué)結(jié)合的清防垢技術(shù),進(jìn)一步挖潛三元降本增效潛力[1-3]。
該泵采用了長(zhǎng)柱塞、短泵筒結(jié)構(gòu),柱塞上部閥罩始終處于泵筒外面,減少摩擦副作用行程(僅1.2 m),油液在長(zhǎng)柱塞擾動(dòng)下,砂子不易在泵筒內(nèi)沉積造成砂卡,閥罩采用四孔結(jié)構(gòu),改變閥球撞擊閥罩頂端位置,提高閥罩的抗擊強(qiáng)度,解決工作中閥球?qū)χ]式閥罩的沖擊造成的打堆現(xiàn)象,增大上部開口閥罩外徑,避免柱塞上部閥罩?jǐn)嗔?,延長(zhǎng)抽油泵使用壽命[4-5]。長(zhǎng)柱塞短泵筒防砂防垢泵運(yùn)行示意圖見圖1。
1) 泵筒采用倒置結(jié)構(gòu),上部處于自由狀態(tài);外管承受尾管、液柱重量產(chǎn)生的拉力,改善泵筒受力狀況,防止泵筒受力變形及其引起的卡泵現(xiàn)象[6]。
圖1 長(zhǎng)柱塞短泵筒防砂防垢泵運(yùn)行示意圖
2)泵筒內(nèi)外壓差為零,泵隙變化小,砂垢不易進(jìn)入泵筒與柱塞之間。
3)頂端裝有外倒角的扶正壓帽,使垢片進(jìn)入泵筒與外管的環(huán)形空間,有效防止垢堆積在泵筒上端造成卡泵。
4)泵筒密封段長(zhǎng)度設(shè)計(jì)為1.20 m。
為試驗(yàn)該泵除防垢效果,在結(jié)垢高峰期的頻繁垢卡井隨作業(yè)試驗(yàn),頻繁垢卡問題得到有效遏制。
1#井(泵徑70 mm,日產(chǎn)液67 t,含水94.4%)目前處于副段塞階段,2018 年11 月碳酸根濃度上升至489.7 mg/L,鈣鎂濃度41.92 mg/L,處于結(jié)垢高峰期,卡泵頻繁。作業(yè)換泵后,開井配合加藥,正常運(yùn)行至今,未作業(yè)。1#井酸洗作業(yè)時(shí)間見圖2。
圖2 1#井酸洗作業(yè)時(shí)間軸
2#井換泵前平均垢卡周期31 天,平均碳酸根離子濃度339 mg/L,換泵后垢卡周期由31 天延長(zhǎng)至278 天有效的提高了垢卡周期,并提高生產(chǎn)時(shí)率。2#井檢泵前后數(shù)據(jù)對(duì)比柱狀圖見圖3。
全年共下長(zhǎng)柱塞短泵筒防砂防垢泵132 口井,其中未再發(fā)生卡泵井119 口,平均運(yùn)行周期162 天;再次發(fā)生卡泵13 井次,卡泵周期由換泵前的98 天延長(zhǎng)至165 天,有效的遏制了弱堿三元復(fù)合驅(qū)機(jī)采井頻繁垢卡問題。
圖3 2#井檢泵前后數(shù)據(jù)對(duì)比柱狀圖
3#井卡泵解卡小修作業(yè)成功后,運(yùn)行一天再次卡泵,轉(zhuǎn)檢后現(xiàn)場(chǎng)鑒定泵內(nèi)砂卡,砂面高7.3 m,決定使用長(zhǎng)柱塞短泵筒防砂防垢泵,正常運(yùn)行至今未在發(fā)生卡泵,砂卡問題得到解決。3#井砂卡處理過程見圖4。
圖4 3#井砂卡處理過程
在日常生產(chǎn)過程中,判斷卡泵問題是否為砂卡比較困難,應(yīng)用長(zhǎng)柱塞短泵筒防砂防垢泵從根本上避免砂卡井問題的同時(shí)也可避免盲目酸洗解卡,控制清垢成本,提高生產(chǎn)時(shí)率,同時(shí)應(yīng)用在聚驅(qū)砂卡疑難問題井上也可得到顯著效果,為今后砂卡井治理提供了有效措施手段[7-9]。
4#井換泵前碳酸根離子濃度逐漸升高,藥劑濃度也逐步提高,卡泵作業(yè)換泵后,正常運(yùn)行未再發(fā)生卡泵,且加藥量下降,同時(shí)檢泵周期由85 天提高到116 天。4#井換泵后運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)圖見圖5。
圖5 2019 年4#井換泵后運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)圖
通過應(yīng)用長(zhǎng)柱塞短泵筒防砂防垢泵,配合加藥措施優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了藥劑量下降,有效延長(zhǎng)垢卡周期,降低生產(chǎn)成本[10]。
考慮到泵筒長(zhǎng)度的縮短,以及發(fā)揮刮垢防垢作用,長(zhǎng)柱塞短泵筒防砂防垢泵采用三級(jí)泵間隙,從現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果看,換防砂泵后,泵效由50.95%上升至61.27%,上升10.32%,產(chǎn)量也相應(yīng)提高,說明三級(jí)間隙泵在弱堿三元復(fù)合驅(qū)機(jī)采井生產(chǎn)上得到良好的應(yīng)用。防砂防垢泵應(yīng)用前后生產(chǎn)運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)見表1。
表1 防砂防垢泵應(yīng)用前后生產(chǎn)運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)
目前下入該泵132 井次,平均酸洗周期由原來的98 天延長(zhǎng)至165 天,平均單井年減少酸洗次數(shù)2 次,酸洗1 口井3.8 萬元;三元井平均單井日產(chǎn)油4 t,酸洗一次為3 天,少影響油12 t,增油費(fèi)用4.05 萬元,單井年創(chuàng)效15.7 萬元,目前下入長(zhǎng)柱塞短泵筒防砂防垢泵井?dāng)?shù)占三元總井?dāng)?shù)的12%左右,若覆蓋全廠三元區(qū)塊,可實(shí)現(xiàn)規(guī)模創(chuàng)效。
1)應(yīng)用長(zhǎng)柱塞短泵筒防砂防垢泵,配合化學(xué)清防垢措施,能夠有效延長(zhǎng)頻繁垢卡井垢卡周期。
2)應(yīng)用長(zhǎng)柱塞短泵筒防砂防垢泵,優(yōu)化減藥停藥措施,減少防垢藥劑用量,減少卡泵頻次。
3)應(yīng)用長(zhǎng)柱塞短泵筒防砂防垢泵,聚驅(qū)配合防砂篩管,三元避免防砂篩管,減少機(jī)采井砂卡問題。