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河鋼宣鋼1#高爐綜合護(hù)爐技術(shù)措施

2020-11-22 05:54
四川冶金 2020年5期
關(guān)鍵詞:鐵口爐缸生鐵

李 偉

(河鋼宣鋼公司煉鐵廠,河北 張家口 075100)

河鋼宣鋼1#高爐2008年3月15日建成投產(chǎn),有效容積2500 m3,至今已經(jīng)運(yùn)行11.7年。宣鋼1#高爐采用陶瓷杯水冷爐底爐缸結(jié)構(gòu),爐底總厚度2800 mm,爐底下部砌筑國(guó)產(chǎn)石墨、半石墨炭磚,爐底上部砌筑國(guó)產(chǎn)微孔、超微孔炭磚,爐缸外側(cè)環(huán)砌進(jìn)口炭磚,爐缸為陶瓷杯半杯結(jié)構(gòu)。由于市場(chǎng)原因,宣鋼1#高爐2012年9月11日停爐檢修,更換了8段銅冷卻壁、9段部分冷卻壁及鐵口組合磚,2013年3月21日開(kāi)爐生產(chǎn)。截止2019年11月份生鐵產(chǎn)量總計(jì)2226.4萬(wàn)噸,單位爐容生鐵產(chǎn)量8906 t/m3,開(kāi)爐后歷年技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1。

2017年鐵口區(qū)域碳磚溫度升高后,通過(guò)采取提高燒結(jié)礦TiO2含量提高入爐鈦負(fù)荷,加強(qiáng)鐵口維護(hù),鐵口區(qū)域冷卻壁水管串聯(lián)供水改為每根水管單獨(dú)供水強(qiáng)化冷卻,控制有害元素等措施后,碳磚溫度下降至安全范圍。2018年4月16日爐缸炭磚T559溫度升高幅度較大,由362 ℃升高至563 ℃,2019年11月份爐缸碳磚T559、T547、T550、T381、T481、T473、T482同時(shí)升高,侵蝕區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)大,其中T482溫度達(dá)到了534 ℃,威脅到安全生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)一系列的高效綜合護(hù)爐措施后,爐缸炭磚溫度升高趨勢(shì)得到了有效遏制,轉(zhuǎn)入安全生產(chǎn)。本文詳細(xì)介紹了兩次護(hù)爐過(guò)程中所采取的技術(shù)措施及得到的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

`表1 宣鋼1#高爐開(kāi)爐后歷年技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1 爐缸炭磚溫度升高情況

開(kāi)爐后不論是出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故還是冷卻壁漏水、停爐檢修都會(huì)對(duì)爐缸碳磚造成一定的損壞,加劇爐缸碳磚的侵蝕,特別是爐役后期,部分爐缸炭磚溫度出現(xiàn)不同程度的升高現(xiàn)象時(shí),尤其是鐵口區(qū)域,甚至出現(xiàn)了相鄰部位碳磚溫度升高的現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn),爐缸碳磚溫度升高情況見(jiàn)表2。

表2 宣鋼1#高爐爐缸炭磚溫度升高情況統(tǒng)計(jì)

宣鋼1#高爐爐缸碳磚溫度位置見(jiàn)表3。2018年4月14日1#鐵口倒場(chǎng)停用后,1#鐵口區(qū)域爐缸碳磚溫度T559呈快速升高趨勢(shì),見(jiàn)圖1。2019年11月使用3#鐵口期間,由于鐵口區(qū)域渣鐵環(huán)流侵蝕加劇以及末期生產(chǎn),造成T482溫度升高, 11月30日上升至534 ℃,見(jiàn)圖2,嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)。

2 高效綜合護(hù)爐技術(shù)措施

由于宣鋼1#高爐已經(jīng)處于爐役末期,爐缸炭磚均存在不同程度的侵蝕,所以這兩次護(hù)爐采取整體護(hù)爐與局部護(hù)爐相結(jié)合的方式。通過(guò)采取多種護(hù)爐措施,同時(shí)增加監(jiān)測(cè)手段,另外還要處理好護(hù)爐與強(qiáng)化冶煉的矛盾。

表3 宣鋼1#高爐各爐缸碳磚溫度位置

圖1 2018年4月?tīng)t缸炭磚T559溫度變化趨勢(shì) 圖2 2019年11月?tīng)t缸炭磚T482溫度變化趨勢(shì)

2.1 提高鈦負(fù)荷,整體護(hù)爐

TiO2還原后所形成的TiC、TiN以及固溶體Ti(C,N)熔點(diǎn)較高,會(huì)在冷卻強(qiáng)度大的部位沉積,即侵蝕較嚴(yán)重的部位,形成保護(hù)層,達(dá)到護(hù)爐的目的。由于工藝布置的特點(diǎn),如果提高燒結(jié)礦TiO2含量,會(huì)造成其它不需要護(hù)爐操作的高爐鈦負(fù)荷升高,所以選擇配加鈦礦護(hù)爐。2018年4月根據(jù)T599溫度上升情況,配加鈦礦1.5t/批并增加用量至2.0t/批,PB塊礦由11%逐步減少至5%,提高鈦負(fù)荷至8 kg/t(Fe)以上。隨著爐役的延長(zhǎng),不僅鐵口區(qū)域爐缸碳磚溫度多次升高,其它部位碳磚溫度也出現(xiàn)升高現(xiàn)象,存在一定的安全隱患。進(jìn)入2019年后階段性配加鈦礦,鈦負(fù)荷維持8 kg/t以上。2019年11月T482溫度升高,水溫差0.35 ℃,熱流強(qiáng)度11000 MCal/h·m2,并且侵蝕區(qū)域不斷擴(kuò)大,增加鈦礦配比至2.0 t/批,鈦負(fù)荷達(dá)到10 kg/t(Fe)以上,生鐵中[Ti]含量達(dá)到了0.100%至0.150%之間。

宣鋼1#高爐2018年至2019年入爐鈦負(fù)荷見(jiàn)圖3,鈦礦化學(xué)成分見(jiàn)表4。

圖3 宣鋼1#高爐2018年至2019年鈦負(fù)荷變化趨勢(shì)

2.2 調(diào)整高爐操作參數(shù)

生鐵[Si]由0.25%~0.40%提高至0.35%~0.50%,促進(jìn)鈦還原,爐渣堿度提高至1.20~1.25倍,生鐵含硫低于0.025%,生鐵一級(jí)品率≥95%,嚴(yán)禁低爐溫高硫,利于形成石墨碳和鈦沉積保護(hù)層。2018年生鐵一級(jí)品率98.48%,2019年1月至11月一級(jí)品率99.38%。

表4 鈦礦化學(xué)成分(%)

2.3 加強(qiáng)鐵口維護(hù)

加強(qiáng)鐵口維護(hù),鐵口深度控制在3.0 m至3.2 m,鐵口深度合格率100%,嚴(yán)禁潮鐵口出鐵、悶炮操作,減少燒鐵口次數(shù),保持全風(fēng)高壓堵口率,使用含鈦炮泥。維護(hù)鐵口泥包完整,提高鈦負(fù)荷后,及時(shí)打開(kāi)鐵口,避免鐵前憋風(fēng),破壞高爐順行,避免崩料、懸料。使用含鈦炮泥后,鐵口深度容易維護(hù),鐵口抗渣鐵沖刷能力強(qiáng),鐵口區(qū)域碳磚溫度呈緩慢下降趨勢(shì)。

2.4 堵風(fēng)口護(hù)爐,擴(kuò)大局部死區(qū)

2018年4月由于提高鈦負(fù)荷和調(diào)整高爐操作參數(shù)后,護(hù)爐效果不明顯,爐缸炭磚T559溫度持續(xù)升高,4月27日爐缸炭磚T559溫度升高至563℃,水溫差0.5℃,熱流強(qiáng)度達(dá)到了17000 MCal/h·m2,休風(fēng)堵該部位上方的27#風(fēng)口,并且風(fēng)口長(zhǎng)度由585 mm加長(zhǎng)至615 mm,擴(kuò)大局部死區(qū),減輕環(huán)流侵蝕,送風(fēng)風(fēng)口面積由0.3285 m2縮小至0.3190 m2。鑒于爐缸的侵蝕狀況,2018年以來(lái)風(fēng)口全部使用長(zhǎng)度615 mm的風(fēng)口,2019年在相應(yīng)部位使用了5個(gè)長(zhǎng)度635 mm的風(fēng)口。2019年11月30日T482溫度上升至534 ℃,休風(fēng)堵該方位的17#、18#風(fēng)口后,T482溫度下降至正常范圍內(nèi),12月9日捅開(kāi)17#風(fēng)口,長(zhǎng)期堵一個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)風(fēng)口面積0.3153 m2,限產(chǎn)200 t/d控制冶煉強(qiáng)度。堵風(fēng)口限制冶煉強(qiáng)度護(hù)爐效果較好。

2.5 爐底爐缸部位灌漿

2018年利用休風(fēng)機(jī)會(huì),對(duì)爐底、爐缸部位進(jìn)行灌漿,灌漿材質(zhì)為碳質(zhì)爐基密封固化料,填充縫隙,提高導(dǎo)熱性。由于碳質(zhì)爐基密封固化料含有一定的揮發(fā)份,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后會(huì)形成新的縫隙,導(dǎo)熱性能下降。2019年改用鋁質(zhì)灌漿料,消除縫隙提高灌漿效果,降低灌漿成本,并處理爐基泄露煤氣,封閉、堵塞煤氣通路,效果較好。

2.6 控制有害元素

有害元素不僅影響高爐的穩(wěn)定順行,還影響高爐長(zhǎng)壽,加劇碳磚的侵蝕,所以必須對(duì)有害元素進(jìn)行控制。首先制定進(jìn)廠原料各種有害元素含量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):鋅≤0.025%,鉀≤0.1%,鈉≤0.15%等,嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。其次,原料進(jìn)廠后分類堆存,實(shí)行插牌管理,防止混料。第三,合理配礦,外粉、精粉、熔劑及返礦等循環(huán)物料的配比按53:17:30的比例燒結(jié),高低搭配,確保燒結(jié)礦和球團(tuán)礦有害元素含量可控。2018年以后宣鋼1#高爐鋅負(fù)荷低于350 g/t,堿金屬低于3 kg/t。

2.7 增加爐底冷卻水量及局部外噴水

提高軟水流量至設(shè)計(jì)值4000 m3/h,從爐體撥水,爐底軟水流量提高至600 m3/h,空冷器風(fēng)扇全開(kāi),降低水溫。同時(shí)在碳磚溫度高的區(qū)域進(jìn)行外噴工業(yè)水,進(jìn)一步提高爐缸部位的冷卻效果。

2.8 增加檢測(cè)手段

為加強(qiáng)爐缸碳磚溫度的監(jiān)測(cè),安裝了水溫差在線監(jiān)測(cè)和貼片式爐殼溫度在線監(jiān)測(cè),實(shí)時(shí)、連續(xù)監(jiān)測(cè)水溫差和爐殼溫度的變化情況,可追溯歷史記錄。貼片式爐殼溫度在線監(jiān)測(cè)安裝簡(jiǎn)單易行,可隨時(shí)變更監(jiān)測(cè)位置,實(shí)現(xiàn)無(wú)線通訊,精度較高。同時(shí)手動(dòng)紅外測(cè)溫槍測(cè)量爐殼溫度作為補(bǔ)充。目前爐殼溫度低于35 ℃,水溫差低于0.3 ℃。

3 高效護(hù)爐效果

3.1 爐缸炭磚溫度下降

2018年4月護(hù)爐操作,從配加鈦礦至爐缸炭磚T559溫度低于250 ℃,歷時(shí)23天,2019年11月份護(hù)爐操作,至爐缸碳磚T482溫度下降至安全范圍內(nèi),歷時(shí)36天,時(shí)間短,效果良好,在較短的時(shí)間內(nèi)消除安全隱患。

3.2 護(hù)爐與強(qiáng)化并重

由于配加鈦礦提高鈦負(fù)荷幅度不大,生鐵中鈦含量不是很高,噸鐵渣量增加不多,高爐操作難度不大,氣流分布穩(wěn)定、受控,能夠保持全風(fēng)作業(yè)。為預(yù)防護(hù)爐操作造成鐵水流動(dòng)性變差,鐵罐結(jié)蓋、結(jié)腮嚴(yán)重,影響正常運(yùn)行,給高爐外圍和轉(zhuǎn)爐吹煉造成較大影響。為此,研究制定了1#高爐護(hù)爐期間確保鐵罐正常運(yùn)行的生產(chǎn)組織方案,煉鐵廠負(fù)責(zé)鐵罐運(yùn)行的過(guò)程管控、情況收集和罐況處理工作,鋼軋廠負(fù)責(zé)鐵罐倒鐵和配合罐況處理工作,及時(shí)拉兌鐵罐,保障鐵罐正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

宣鋼1#高爐已經(jīng)處于爐役末期,這兩次典型護(hù)爐操作是在爐缸碳磚溫度初期升高階段就引起了足夠的重視,采取了一系列的護(hù)爐措施,嚴(yán)密監(jiān)控,冶煉強(qiáng)度下降0.03 t/m3·d,沒(méi)有因過(guò)度護(hù)爐而導(dǎo)致?tīng)t缸堆積,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)損失較小,不影響后續(xù)高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的改善,較好地解決了護(hù)爐與強(qiáng)化的矛盾。2018年4月份護(hù)爐操作前后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表5。

表5 宣鋼1#高爐護(hù)爐前期、期間、后期高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比

4 結(jié)語(yǔ)

(1)由于高爐處于爐役末期,在爐缸炭磚溫度升高階段就引起足夠重視,采取一定的護(hù)爐措施,宣鋼1#高爐兩次護(hù)爐,是在爐缸炭磚溫度上升階段沒(méi)有超過(guò)警戒值,就采取護(hù)爐措施的,把握護(hù)爐時(shí)機(jī)比較合適。

(2)護(hù)爐操作是采取多項(xiàng)、綜合措施,才能起到護(hù)爐作用,尤其是堵風(fēng)口限制冶煉強(qiáng)度和使用長(zhǎng)風(fēng)口效果明顯。

(3)在高爐處于爐役后期,要樹立長(zhǎng)期護(hù)爐觀念,維持一定的鈦負(fù)荷水平,加強(qiáng)鐵口維護(hù),調(diào)整下部送風(fēng)制度,改善原燃料條件,提高焦炭熱強(qiáng)度,減輕環(huán)流侵蝕,降低有害元素含量,達(dá)到高爐長(zhǎng)壽與改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)一,做到長(zhǎng)壽與強(qiáng)化的統(tǒng)一。

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