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液態(tài)CO2汽化補(bǔ)碳提高焦?fàn)t煤氣制甲醇產(chǎn)量的分析研究

2020-11-24 07:44:44劉文慶侯四寶段汝元
煤化工 2020年5期
關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣單耗汽化

劉文慶,侯四寶,段汝元

(山西省焦炭集團(tuán)益達(dá)化工股份有限公司,山西 介休032000)

山西省焦炭集團(tuán)益達(dá)化工股份有限公司(簡(jiǎn)稱益達(dá)公司)200 kt/a焦?fàn)t煤氣制甲醇裝置于2011年7月投產(chǎn)。受到焦?fàn)t煤氣供應(yīng)量不足的限制,生產(chǎn)負(fù)荷最高只達(dá)到設(shè)計(jì)值的75%,經(jīng)濟(jì)性差。鑒于此,2018年初益達(dá)公司積極探索可實(shí)施的技術(shù)改造方案,針對(duì)焦?fàn)t煤氣中富氫少碳的特點(diǎn),經(jīng)過(guò)多方技術(shù)調(diào)研論證,最終確定通過(guò)外購(gòu)液態(tài)CO2汽化補(bǔ)碳來(lái)增加煤氣中的總碳含量,同時(shí)充分利用甲醇生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的富氫組分,進(jìn)一步提高合成總碳轉(zhuǎn)化率,提高甲醇產(chǎn)量,具體介紹如下。

1 液態(tài)CO2汽化補(bǔ)碳工藝流程

液態(tài)CO2汽化補(bǔ)碳工藝流程示意圖見(jiàn)圖1。

圖1 液態(tài)CO2汽化補(bǔ)碳工藝流程示意圖

外購(gòu)的液態(tài)CO2卸料至CO2儲(chǔ)罐(A和B連通),再送至水浴式汽化器,通過(guò)低壓蒸汽將水加熱至60℃~80℃時(shí),液態(tài)CO2經(jīng)水浴式汽化器換熱變成氣態(tài)CO2,最終送至氣柜進(jìn)口的焦?fàn)t煤氣管道上,與焦?fàn)t煤氣均勻混合后進(jìn)入氣柜,之后經(jīng)壓縮、精脫硫、轉(zhuǎn)化等工序,最終進(jìn)入合成工序,進(jìn)行甲醇合成。

2 反應(yīng)機(jī)理及轉(zhuǎn)化氣組分

2.1 反應(yīng)機(jī)理特點(diǎn)

二氧化碳和氫氣反應(yīng)生成一氧化碳和水的反應(yīng)[見(jiàn)式(1)]為可逆吸熱反應(yīng),該反應(yīng)需要在高溫、富氫條件下進(jìn)行。在轉(zhuǎn)化爐內(nèi),預(yù)熱后的焦?fàn)t煤氣與純氧混合物在轉(zhuǎn)化爐頂部混合燃燒[2],形成1 100℃以上的高溫氣體后,進(jìn)入觸媒層,在鎳催化劑的作用下,進(jìn)行甲烷蒸汽轉(zhuǎn)化反應(yīng)[1],生成氫氣,為上述反應(yīng)提供了高溫、富氫條件。從化學(xué)平衡來(lái)看,提高溫度、增加CO2和H2量可使平衡向右移動(dòng),從而提高CO的生成率,但該反應(yīng)在轉(zhuǎn)化爐內(nèi)受式(2)反應(yīng)生成氣體組分的平衡控制。

2.2 補(bǔ)碳量及轉(zhuǎn)化氣組分分析

2018年4月液態(tài)CO2汽化補(bǔ)碳前后,補(bǔ)碳量及轉(zhuǎn)化氣組分含量變化情況見(jiàn)表1。根據(jù)表1計(jì)算得出:(1)在不補(bǔ)碳的情況下,焦?fàn)t煤氣總量為35 000 m3/h時(shí),轉(zhuǎn)化氣中CO2平均體積分?jǐn)?shù)為:(7.41%+7.40%+6.79%)/3=7.20%。(2)在補(bǔ)碳量為500 m3/h的情況下,同樣焦?fàn)t煤氣總量為35 000 m3/h,假設(shè)CO2在轉(zhuǎn)化爐內(nèi)不參與化學(xué)反應(yīng),轉(zhuǎn)化氣中CO2的理論體積分?jǐn)?shù)應(yīng)為:(35 000×7.20%+500)/(35 000+500)×100%=8.51%;而補(bǔ)碳量為500 m3/h時(shí),轉(zhuǎn)化氣中CO2的實(shí)際平均體積分?jǐn)?shù)為:(8.34%+7.56%+7.70%+7.66%)/4=7.82%。即系統(tǒng)補(bǔ)碳后,轉(zhuǎn)化氣中CO2的實(shí)際平均含量小于轉(zhuǎn)化氣中CO2應(yīng)有的理論含量,同時(shí)轉(zhuǎn)化氣組分中H2含量較補(bǔ)碳前總體下降,氣體組分中氫碳比發(fā)生了明顯變化,證明焦?fàn)t煤氣中補(bǔ)入的CO2在轉(zhuǎn)化爐內(nèi)高溫、富氫的工況下確實(shí)參與了變換反應(yīng)的逆反應(yīng)。

表1 2018年4月補(bǔ)碳量及轉(zhuǎn)化氣組分含量變化情況

3 補(bǔ)碳量、補(bǔ)碳效果及效益分析

3.1 2018年4月補(bǔ)碳量及效果分析

2018年4月,在焦?fàn)t煤氣總量35 000 m3/h且相對(duì)穩(wěn)定的情況下,益達(dá)公司主要對(duì)補(bǔ)碳量及增產(chǎn)情況進(jìn)行了研究,實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

根據(jù)表2數(shù)據(jù)可以看出:在工藝系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定的情況下,補(bǔ)CO2(氣態(tài))量為500 m3/h時(shí),噸醇平均焦?fàn)t煤氣單耗為2 025 m3,平均粗甲醇產(chǎn)量為508.20 t/d;系統(tǒng)停止補(bǔ)碳后,噸醇平均焦?fàn)t煤氣單耗為2 070 m3,平均粗甲醇產(chǎn)量為495.73 t/d;補(bǔ)CO2(氣態(tài))量增加至1 000 m3/h后,噸醇焦?fàn)t煤氣單耗按1 965 m3計(jì)算,平均粗甲醇產(chǎn)量為473.53 t/d。通過(guò)噸醇焦?fàn)t煤氣單耗的變化,可以得出以下結(jié)論:(1)當(dāng)系統(tǒng)補(bǔ)碳量為500 m3/h時(shí),每日甲醇增產(chǎn)量為:(2 070-2 025)×508.2×0.83/2 025=9.37 t;(2)當(dāng)系統(tǒng)補(bǔ)碳量為1 000 m3/h時(shí),每日甲醇增產(chǎn)量為:(2 070-1 965)×473.53×0.83/1 965=21.00 t。

3.2 2018年11月補(bǔ)碳量及效果分析

2018年11月,因焦?fàn)t煤氣供應(yīng)量增大,穩(wěn)定在39 000 m3/h,為確保合成氣壓縮機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行,益達(dá)公司對(duì)補(bǔ)碳量進(jìn)行了調(diào)整,實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

由表3可知,11月13日—21日系統(tǒng)補(bǔ)入CO2的平均量為432 m3/h,平均粗甲醇產(chǎn)量為498.1 t/d,噸醇平均焦?fàn)t煤氣單耗為2 229 m3;11月23日—25日系統(tǒng)停止補(bǔ)CO2后,噸醇平均焦?fàn)t煤氣單耗為2 298 m3,則每日甲醇增產(chǎn)量為:(2 298-2 229)×498.1×0.83/2 229=12.80 t/d。即根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)計(jì)算得出:在焦?fàn)t煤氣供氣總量達(dá)到39 000 m3/h,補(bǔ)CO2(氣態(tài))量為432 m3/h時(shí),甲醇增產(chǎn)量為12.80 t/d。

表2 2018年4月補(bǔ)碳量及甲醇產(chǎn)量

表3 2018年11月補(bǔ)碳量及甲醇產(chǎn)量

理論上甲醇增產(chǎn)量可按照式(3)計(jì)算。

每生成1 t甲醇需要消耗700 m3CO2,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,總碳轉(zhuǎn)化率按92%計(jì)算,生成1 t甲醇共需CO2的量為761 m3,在系統(tǒng)平均補(bǔ)入CO2的量為432 m3/h時(shí),計(jì)算得出每日甲醇增產(chǎn)量為432×24/761=13.62 t。理論計(jì)算的甲醇增產(chǎn)量與根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)計(jì)算出的甲醇增產(chǎn)量基本相吻合。

綜上得出,在目前焦?fàn)t煤氣供應(yīng)量約39 000 m3/h的情況下,系統(tǒng)補(bǔ)入CO2的量控制在約432 m3/h較為合理,甲醇日增產(chǎn)量約為13 t。

3.3 經(jīng)濟(jì)效益分析

按照40 000 m3/h焦?fàn)t煤氣供氣量,結(jié)合合成氣壓縮機(jī)的實(shí)際運(yùn)行狀況,系統(tǒng)補(bǔ)CO2(氣態(tài))量為500 m3/h(日投入液態(tài)CO224 t)時(shí),甲醇日增產(chǎn)量約15 t,按年運(yùn)行時(shí)間330 d計(jì)算,每年可增產(chǎn)甲醇將近5 000 t,按甲醇平均單價(jià)2 500元/t、液態(tài)CO2平均單價(jià)590元/t計(jì)算,年增加凈利潤(rùn)770余萬(wàn)元。

4 建議及結(jié)語(yǔ)

4.1 因CO2的分子量為44,較焦?fàn)t煤氣平均分子量(11)高出3倍,補(bǔ)碳期間增加了合成氣壓縮機(jī)機(jī)組負(fù)荷。尤其是焦?fàn)t煤氣總量達(dá)到41 000 m3/h以上時(shí),會(huì)導(dǎo)致汽輪機(jī)抽汽壓力超出設(shè)計(jì)指標(biāo),不利于汽輪機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。所以在實(shí)際操作過(guò)程中要依據(jù)焦?fàn)t煤氣總量,適當(dāng)調(diào)整補(bǔ)碳量,確保合成氣壓縮機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

4.2 在焦?fàn)t煤氣制甲醇生產(chǎn)裝置中,采用液態(tài)CO2汽化補(bǔ)碳工藝可有效調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)化氣體組分含量、提高甲醇產(chǎn)量,且投資少、成本低,是切實(shí)可行的。同時(shí),采用液態(tài)CO2汽化補(bǔ)碳后,噸醇焦?fàn)t煤氣消耗明顯降低,可為其他企業(yè)同類型裝置提供借鑒意義。

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