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煤氣發(fā)生爐工藝及設(shè)備改造

2020-11-26 15:03李萌萌
商品與質(zhì)量 2020年45期
關(guān)鍵詞:焦油煤粉氣化

李萌萌

太原重型機(jī)械集團(tuán)機(jī)械企業(yè)公司 山西太原 030024

TG3M-I 型煤氣發(fā)生爐,由太原重型機(jī)械企業(yè)公司開發(fā),并于1992 年1 月正式生產(chǎn)。在將近二十多年的生產(chǎn)過程中,我們不斷規(guī)范和完善了設(shè)備使用手冊和工藝優(yōu)化措施,基本達(dá)到了原始設(shè)計(jì)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),并積累了許多成功經(jīng)驗(yàn)。以供業(yè)內(nèi)人士參考。

1 煤氣發(fā)生爐工藝流程及TG3M-I 型煤氣發(fā)生爐簡介

篩選后的塊煤通過皮帶輸送機(jī)輸送到工廠的儲(chǔ)煤倉。進(jìn)入爐子的塊煤被氣化段中的氣體加熱并干餾。干餾后形成的半焦炭移至氣化區(qū)并與氣化劑反應(yīng)生成產(chǎn)物氣(氣化劑由空氣和蒸汽組成)。氣化段中產(chǎn)生的氣體分為兩部分。一部分作為下部氣體在煤氣發(fā)生爐下部的出口排出。底部的氣體首先進(jìn)入旋風(fēng)除塵器以除去灰塵,然后進(jìn)入冷卻塔器。另一部分與干餾氣體合并,并從煤氣發(fā)生爐頂部的出口排出,該氣體為上部氣體。頂部的氣體從熔爐中出來后,第一級電焦油捕集器會(huì)前進(jìn)以除去焦油,然后進(jìn)入空氣冷卻器將其冷卻。來自上部和下部的氣體在間接冷卻器中混合,一起進(jìn)入2 型電過濾器,然后再次凈化,然后進(jìn)入增壓器。加壓脫硫后,將其發(fā)送給用戶使用[1]。

TG3M-I 型煤氣發(fā)生器基于W-G 型爐,是根據(jù)加壓氣化爐的某些特性開發(fā)的。主要設(shè)計(jì)尺寸如下:外部尺寸(最大)為4666*4985*13183mm,垂直管直徑為1200mm,水套的蒸發(fā)面積為32m2,爐的盲孔直徑為3000mm,爐的高度為2800mm,爐的速度為0.126~1.26r/h,大煙灰盒的高度為200mm,小煙灰盒的高度為1280mm。

2 存在的問題

2.1 上部煤氣管道堵塞

設(shè)備運(yùn)行兩個(gè)月后,上部氣體管道接連被堵塞,因此無法將干餾蒸餾氣體從上部氣體管道中引出。干餾氣體中的焦油無法通過電焦油捕集器去除和回收。相反,它是通過下部出氣口創(chuàng)建的。它進(jìn)入底部氣體的冷卻塔,使焦油進(jìn)入熱循環(huán)水,并且定期停止設(shè)備清潔上部管道[2]。

2.2 下部出口處的磚和橫隔墻塌陷

設(shè)備運(yùn)行五個(gè)月后,下部出口壁磚瓦解,橫向隔墻瓦解,導(dǎo)致爐內(nèi)嚴(yán)重的氣體分離、爐況惡化、煤氣爐的生產(chǎn)能力下降。

2.3 初級電動(dòng)過濾器的油封被堵塞

在操作煤氣發(fā)生爐8 個(gè)月后,切斷了主電動(dòng)過濾器上的油封。結(jié)果,從電過濾器去除的焦油沒有及時(shí)排出并積聚在內(nèi)部,并且如果積聚的油位超過管道入口,則管道被切斷。

3 原因分析

3.1 上部燃?xì)夤艿蓝氯闹饕?/h3>

原塊煤具有較低的機(jī)械強(qiáng)度,較低的熱穩(wěn)定性和較高的粉煤含量。天然氣生產(chǎn)商投產(chǎn)后,我們公司正在使用便宜的昌吉木磊塊煤。這種類型的煤主要出現(xiàn)在機(jī)械強(qiáng)度低,熱穩(wěn)定性和熱膨脹系數(shù)高的產(chǎn)品中。在氣化過程中,由于熱爆炸而產(chǎn)生大量的煤粉,進(jìn)入爐體時(shí)攜帶的煤粉和煤塊被氣體吹向上部煤氣管,并與上部煤氣的焦油混合以沉積并阻塞煤氣管。

3.2 交叉隔墻和墻磚倒塌的主要原因

在生產(chǎn)過程中使用了大量具有高熱膨脹系數(shù)的塊煤。在煤氣爐的正常氣化過程中,塊煤被加熱并膨脹,形成使?fàn)t體壁磚沿爐體直徑方向整體膨脹的力。結(jié)果,每個(gè)磚體的帶扣彼此分離,并且失去了將磚體保持在一起的能力。整個(gè)墻磚和跨墻磚在整個(gè)過程中都變得相對疏松[3]。

3.3 爐內(nèi)起火和結(jié)渣的主要原因

一種是選擇不合理的,因?yàn)槊貉b載系統(tǒng)的粉末口徑規(guī)格選擇不合理,導(dǎo)致塊煤失敗。煤爐的原煤裝載系統(tǒng)的設(shè)計(jì)篩孔L 的直徑為10mm,而進(jìn)入煤氣爐的塊煤的粒徑應(yīng)為25-50mm。其次,進(jìn)入爐中的塊煤的機(jī)械強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性差。由于塊煤的機(jī)械強(qiáng)度差,在轉(zhuǎn)移到倉庫并落入爐子的過程中,塊煤產(chǎn)生了一部分小塊煤。由于塊煤的熱穩(wěn)定性差,因此加熱時(shí),塊煤爆炸成小的塊煤。兩者產(chǎn)生的塊煤很小,會(huì)使?fàn)t料層的透氣性變差,汽化器分布不均勻。爐內(nèi)的空氣分布紊亂,下部出口附近的氣流沒有被阻塞,使用了捷徑。具有良好通風(fēng)和低氣流阻力的區(qū)域具有特別高的氣化強(qiáng)度,并且局部熱運(yùn)行現(xiàn)象很嚴(yán)重,從而導(dǎo)致該區(qū)域的爐渣結(jié)渣和爐壁膨脹。

4 改進(jìn)措施

4.1 上煤系統(tǒng)改造

將裝煤系統(tǒng)的原始篩選規(guī)格從10mm 調(diào)整到20mm。調(diào)整后,爐內(nèi)團(tuán)聚煤粒度的下限為24mm,這大大降低了團(tuán)聚煤的數(shù)量,使其低于該極限。并經(jīng)過對比分析,對各類煤的理化指標(biāo)進(jìn)行了分析。特別是,在強(qiáng)調(diào)強(qiáng)度指標(biāo)后,最終確定用于生產(chǎn)的煤為散打弱粘結(jié)性煤,以滿足煤氣發(fā)生爐的需求。在生產(chǎn)實(shí)踐中,我們探索并找到上部煤氣管道中的煤粉沉降點(diǎn)。并定期清潔。一種是將蝶形閥從上部管道出口移至爐子出口。第二種是在主電動(dòng)過濾器的出口管上安裝一個(gè)硬密封蝶閥和一個(gè)盲閥,以確保在爐出口和出口蝶閥之間沒有煤粉的沉降點(diǎn)。上部管道和電氣過濾器可以與系統(tǒng)分開進(jìn)行清潔和疏通。第三是將電動(dòng)濾清器原來的內(nèi)部排放油封改為外部排放。外部油封可輕松拆卸和清潔[4]。

4.2 更改機(jī)架連接模式

改造前,齒條頭與風(fēng)扇板之間的連接通過4 條載線連接,接頭全部位于花齒條頭的中心線,齒條與風(fēng)扇板逐段焊接,在運(yùn)行過程中積聚灰塵。為了增加負(fù)載,它經(jīng)常會(huì)穿過齒,并且負(fù)載線經(jīng)常會(huì)斷裂,并且總是會(huì)發(fā)生機(jī)架掉落且每月不工作的事故。此外,這里的位置狹窄,因此當(dāng)維修人員進(jìn)入煙灰盒時(shí),必須首先加熱煙灰盒,其次,必須防止可能引起火災(zāi)或爆炸危險(xiǎn)的壓力波動(dòng)和氣體回流。變形后,應(yīng)在花框開始時(shí)避免6 個(gè)扇形板本身的接縫。 l2 個(gè)齒條(132 個(gè)齒)之間的接頭避開了扇形板的接頭。其次,增加了扇形連接板。再次,將扇形板和機(jī)架完全焊接在一起,最后添加弧形護(hù)板。

4.3 供給管改造

將排放管從θ 273 更改為θ 325,以便在雨季煤能平穩(wěn)流動(dòng)。

可以將承插式膨脹法蘭(耐石棉繩)更換為小鼓形的伸縮縫,以滿足生產(chǎn)要求并減少承插法蘭的泄漏。

5 結(jié)語

將塊煤改為弱粘結(jié)性塊煤后,改變了煤爐中塊煤的粒徑,煤氣爐的條件迅速改善,爐中的結(jié)渣現(xiàn)象消失了。上部燃?xì)夤艿乐械拿悍鄢练e量顯著減少。電過濾器具有明顯的焦油回收效果。

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