周建新,史 昆,王國(guó)梁
(青海油田公司采油一廠躍進(jìn)接轉(zhuǎn)站,青海 茫崖816400)
油井在產(chǎn)油過(guò)程中,往往會(huì)有地層的砂子隨油產(chǎn)出,帶有泥砂的原油混合液進(jìn)入三相游離水分離器,首先進(jìn)行液氣的分離,氣進(jìn)入氣系統(tǒng)輸送至聯(lián)合站進(jìn)一步加工,液相再通過(guò)整流、機(jī)械破沫等過(guò)程進(jìn)入沉降室。液相中的油、水和少量的固相泥砂在沉降室內(nèi)分離,形成上部油層,下部水層,底部固相泥砂;處理后的油進(jìn)入油室,水進(jìn)入水室,再分別通過(guò)管道進(jìn)入站場(chǎng)的油儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)和水處理系統(tǒng);底部的泥砂在重力作用下進(jìn)入容器下部的集砂斗,定時(shí)通過(guò)閥門開啟排砂系統(tǒng)排出容器。最后收集在排污池內(nèi)進(jìn)一步處理。但在分離器處理過(guò)程中,當(dāng)泥砂沉積量不斷增加后,依靠重力沉降除砂效果不是十分理想,在集砂斗的遠(yuǎn)端和部分死角泥砂仍會(huì)不斷沉積,泥砂沉積到一定量后,三相分離器處理效果降低,水出口機(jī)械雜質(zhì)指標(biāo)超標(biāo)不合格,必須打開容器清理。由于排砂效果不理想,不僅影響生產(chǎn)的正常運(yùn)行,也縮短了三相分離器的維護(hù)周期,增加了運(yùn)行成本。
躍進(jìn)油田儲(chǔ)層的膠結(jié)物以泥質(zhì)為主,膠結(jié)類型以孔隙膠結(jié)為主,膠結(jié)物含量較少,膠結(jié)疏松,尤其在油層含水后,部分膠結(jié)物被溶解,降低了巖石膠結(jié)強(qiáng)度,導(dǎo)致儲(chǔ)層易出砂。砂子和原油一同進(jìn)入接轉(zhuǎn)站的三相分離器中。
儲(chǔ)層垂向應(yīng)力的大小取決于油層埋藏深度和上覆巖石的密度。鉆井前砂巖油層處于應(yīng)力平衡狀態(tài),但隨著油田的開發(fā),油層壓力下降,儲(chǔ)層砂巖體承載的負(fù)荷逐漸增加,砂粒間的應(yīng)力平衡被破壞,增加了地應(yīng)力對(duì)巖石顆粒的擠壓作用,擾亂了顆粒間的膠結(jié),也易導(dǎo)致地層出砂帶入接轉(zhuǎn)站的三相分離器中。
部分油井地層壓力較高,進(jìn)行繞絲管充填防砂充填施工時(shí),地層細(xì)粉砂回吐進(jìn)入充填層,使礫石層不致密,生產(chǎn)過(guò)程中地層砂容易進(jìn)入井筒,使油井出砂被帶到接轉(zhuǎn)站的三相分離器中。
三相分離器到排污池的排砂管線有彎頭、三通、閥門等,容易造成局部阻力,砂子在管線中容易沉積下來(lái),排完砂后需進(jìn)行掃線,當(dāng)天然氣吹掃壓力低時(shí)會(huì)吹掃不干凈,正常運(yùn)行情況下外輸天然氣低于0.2MPa。天然氣的推力減小,砂子的流動(dòng)性降低,排砂管線就會(huì)堵塞。由于排砂系統(tǒng)的管線都是金屬管材,加之來(lái)液流速高且摻雜著大量泥砂,對(duì)三相分離器下部造成很強(qiáng)腐蝕性的水相,分離出來(lái)的污水,不僅礦化度,Cl2含量高,pH值低,而且含有CO2、H2S以及硫酸鹽還原菌。這些因素使污水成為了腐蝕性極強(qiáng)的介質(zhì),并導(dǎo)致三相分離器內(nèi)部受到強(qiáng)烈的電化學(xué)腐蝕。不但產(chǎn)生腐蝕,如果不及時(shí)排除砂子還會(huì)使其堆積在分離器內(nèi),大量積砂使容積變小,設(shè)備的液體有效處理能力大大減小,沉降時(shí)間縮短,甚至阻礙液體的正常流動(dòng),造成系統(tǒng)不平穩(wěn),增加了崗位工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,也縮短了三相分離器的維護(hù)周期,增加了運(yùn)行成本,最終導(dǎo)致三相分離器無(wú)法正常運(yùn)行。
冬季時(shí)三相分離器排砂系統(tǒng)容易凍堵,天氣越冷凍堵越頻繁。分離器到排污池排砂管線比較長(zhǎng),閥門、三通、彎頭處存在的流動(dòng)阻力,會(huì)使水合物滯留在管線中,溫度越低凝結(jié)速度越快。管線中的泥砂雜質(zhì)吹掃不干凈,會(huì)積聚在管線中,泥砂越聚集越多,最后造成堵塞而無(wú)法流入排污池。凍堵后用熱洗車加熱水燙管線解凍。時(shí)間越長(zhǎng),地面的冰越多,增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度和不安全因素,也造成三相分離器和管線鱉壓。嚴(yán)重時(shí)管線凍裂造成天然氣泄漏,會(huì)使人員中毒或傷亡,增加了安全隱患,也造成了環(huán)境污染。
在排砂操作過(guò)程中,由于工作人員責(zé)任心不強(qiáng),手動(dòng)排砂時(shí)間太短,排砂不徹底,或者排砂閥門沒(méi)關(guān)嚴(yán),導(dǎo)致排砂管線中泥砂積聚。排完砂后沒(méi)有用天然氣吹掃管線,或者吹掃時(shí)間太短,會(huì)導(dǎo)致排砂管線中泥砂積聚,造成堵塞。由于閥門沒(méi)關(guān)嚴(yán)造成的泄漏,可能造成排污池溢池,還會(huì)造成環(huán)境污染或著火爆炸,嚴(yán)重時(shí)帶來(lái)人員傷亡。還可能造成分離器液位太低,污水系統(tǒng)進(jìn)油,加大污水處理工作量,調(diào)儲(chǔ)罐污油上升,增加污水處理難度。嚴(yán)重時(shí)造成污水系統(tǒng)核桃殼過(guò)濾器和石英砂過(guò)濾器堵塞,使系統(tǒng)停產(chǎn)。
分離器原有的排砂閥門是球閥,球閥具有密封性能好、操作方便、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),可球閥用在排砂系統(tǒng)開關(guān)并不實(shí)用,使用過(guò)程中會(huì)造成砂卡,使控制閥門失靈而無(wú)法正常生產(chǎn),導(dǎo)致管線清砂和維修工作量巨增,分離器附件及內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重,維護(hù)周期短,成本高。在整個(gè)分離過(guò)程中,由于來(lái)液流速高且摻雜著泥砂,對(duì)分離器造成很強(qiáng)的沖蝕與磨蝕。排砂系統(tǒng)的泥砂如果不及時(shí)排出,砂子會(huì)越積越多,會(huì)造成水箱去污水處理系統(tǒng)的水質(zhì)變差,機(jī)雜含量升高。不僅增加了崗位工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,還會(huì)使整個(gè)系統(tǒng)不平穩(wěn),使水箱油水界面無(wú)法控制而停產(chǎn)。
提高三相分離器氣體的壓力,運(yùn)行時(shí)天然氣氣壓控制在0.2~0.3MPa。壓力低于0.2MPa時(shí),管線中的砂子流動(dòng)性降低。保證砂子流動(dòng)時(shí)的壓力必須大于0.25MPa,壓力越大推動(dòng)砂子流動(dòng)的速度越快。為了使排砂順利進(jìn)行,天然氣氣壓控制在0.25~0.3MPa,保證天然氣壓力能保證砂子流到排污池。
嚴(yán)格控制好水套爐的溫度,正常運(yùn)行時(shí)水套爐出口溫度為60~70℃,也是三相分離器運(yùn)行的正常溫度。溫度越低三相分離器分離的效果越差,液體的流動(dòng)性也越慢,分離器集砂斗分離砂子的效果也變差。使排砂管線內(nèi)介質(zhì)的流動(dòng)黏度增加。為了減少流動(dòng)阻力,增加流動(dòng)性,需嚴(yán)格控制好水套爐的加熱溫度。
降低排污池的液位,排污池的液位越高,分離器與排污池的壓力差越小,砂子的流動(dòng)越差。排污池的液位越低,分離器與排污池的壓力差越大。為使排污池與分離器的壓差增大,增加泥砂的流動(dòng)速度,需降低排污池液位。
排砂時(shí)開大排砂閥門。排砂閥門開得越大,水沖砂子的壓力越大,液體的流量增加,砂子的推力會(huì)增加,流動(dòng)阻力就會(huì)降低,加大流動(dòng)速度。
氣溫低于5℃時(shí),排砂管線增加電伴熱的運(yùn)行時(shí)間,排砂管線到排污池的管線纏上電伴熱后,外包毛氈,起到保溫效果,防止排砂管線內(nèi)介質(zhì)被凍堵。
嚴(yán)格按照操作規(guī)程,排完砂后關(guān)好排砂閥門,打開天然氣管線的吹掃閥門進(jìn)行吹掃,吹掃時(shí)間不少于10min。
掃線時(shí)先用排污泵出口啟泵壓力掃線后,用天然氣外輸氣壓掃線,正常泵出口壓力可達(dá)1.5MPa,天然氣壓力為0.25MPa。泵壓力和負(fù)壓導(dǎo)流管的共同作用,使排砂系統(tǒng)的掃線更徹底。
針對(duì)分離器排砂系統(tǒng)正常堵塞、排砂系統(tǒng)冬季凍堵,無(wú)法正常排砂的情況,通過(guò)規(guī)劃、論證、實(shí)驗(yàn),最后確定利用零位泵出口管線與分離器排砂系統(tǒng)連接,形成了一組沖砂系統(tǒng),沖砂系統(tǒng)的液體進(jìn)入排砂系統(tǒng),通過(guò)零位泵的壓力和負(fù)壓導(dǎo)流管的雙重作用,將砂子頂出,順利地排到排污池,從而達(dá)到排砂的目的。新的排砂系統(tǒng)工藝管線全部采用鋼骨架復(fù)合管線,既防腐又防結(jié)垢。排砂系統(tǒng)安裝了遠(yuǎn)程自動(dòng)排砂裝置,只要在電腦上設(shè)置好排砂時(shí)間就會(huì)自動(dòng)完成。取代了原有的手動(dòng)排砂,解決了手動(dòng)排砂不徹底的問(wèn)題,操作方便好用。這樣不但解決了三相分離器堵塞問(wèn)題,而且降低了崗位工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,也提高了排砂質(zhì)量,減少了三相分離器的內(nèi)部腐蝕,延長(zhǎng)了三相分離器的清理周期,保障了注水水質(zhì),保證了三相分離器的平穩(wěn)運(yùn)行。
將球閥改換成閘閥,球閥操作方便,但容易砂卡,如果砂卡會(huì)造成閥門關(guān)不嚴(yán)而泄漏,排污池液位上升,排污泵起泵頻繁,增加了崗位工人的勞動(dòng)強(qiáng)度和操作難度。泄漏量大還會(huì)造成排污池溢池,增加安全風(fēng)險(xiǎn)。閘閥流動(dòng)阻力小,啟閉行程長(zhǎng),流動(dòng)方向不受限制,結(jié)構(gòu)緊湊,閥門剛性好,通道流暢,使用壽命長(zhǎng),密封可靠,操作輕便靈活,不易砂卡。所以,將排砂閥門改換成閘閥,解決了排砂系統(tǒng)堵塞問(wèn)題。
通過(guò)改進(jìn),解決了排砂系統(tǒng)堵塞問(wèn)題,單次可節(jié)約清罐8000元,每年清罐兩次需要16000元。利用泵車頂線大約需要3000元,每個(gè)月泵車頂線一次,每年需要36000元。每年清罐加上泵車頂線共花費(fèi)5.2萬(wàn)元。接轉(zhuǎn)站兩臺(tái)分離器每年可節(jié)約10.4萬(wàn)元。大幅延長(zhǎng)了清三相分離器使用周期,減少了三相分離器內(nèi)部的腐蝕。保證水質(zhì)機(jī)雜超標(biāo)問(wèn)題,保障了三相分離器的正常運(yùn)行,降低了成本,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,為接轉(zhuǎn)站的平穩(wěn)運(yùn)行做出了實(shí)實(shí)在在的貢獻(xiàn)。