楊仲生
(中鋁山西新材料有限公司,山西河津 043304)
某公司300KA預(yù)焙陽極電解槽由沈陽設(shè)計研究院設(shè)計,設(shè)計槽齡1800天,2005年投產(chǎn)運行?,F(xiàn)運行電解槽主要是二代大修電解槽。大修電解槽啟動運行后,發(fā)現(xiàn)很多電解槽發(fā)生不同程度的側(cè)碳上抬問題,導(dǎo)致爐幫發(fā)紅,部分電解槽因側(cè)部上抬嚴(yán)重而被迫停槽,增加了電解系列安全風(fēng)險。以前采取的辦法是風(fēng)冷卻(如圖2)發(fā)熱部位輔助形成爐幫,溫度異常高時采取大面砸料降溫處理或在線小修,維持不住時停槽大修。
圖1 側(cè)部碳塊上抬嚴(yán)重
圖2 爐幫溫度高風(fēng)管冷卻
圖3 傳統(tǒng)的在線小修技術(shù)實施
為了彌補側(cè)塊上抬、側(cè)塊沖損造成的系列運行安全問題,電解行業(yè)普遍采取的是一般性在線對電解槽側(cè)部進(jìn)行小修。電解槽側(cè)部在線小修技術(shù),針對運行中的電解槽對側(cè)部氮化硅側(cè)塊進(jìn)行更換,達(dá)到安全運行、延長槽齡的目的。電解槽側(cè)部塊在線小修技術(shù)的關(guān)鍵是如何將熔融的電解質(zhì)、鋁液與側(cè)塊分隔開,安全迅速地進(jìn)行側(cè)塊更換。傳統(tǒng)的在線小修技術(shù)實施如圖3所示,將小修部位陽極導(dǎo)桿與水平母線導(dǎo)電隔離,利用天車砸固方式將該區(qū)域全部封住,垂直電流易偏流產(chǎn)生水平電流,極其容易發(fā)生電壓擺動事故。
傳統(tǒng)的電解槽側(cè)部在線小修技術(shù)應(yīng)用過程中,會出現(xiàn)小修后電解槽電壓擺現(xiàn)象頻繁。
針對上述問題,我們開展了電解槽側(cè)部在線小修技術(shù)的研究,主要研究內(nèi)容是如何將運行的電解槽中高溫熔融的電解質(zhì)、鋁液與側(cè)部安全隔離,從而實現(xiàn)側(cè)塊更換過程中和更換后電解槽能夠繼續(xù)穩(wěn)定運行。技術(shù)關(guān)鍵點是實現(xiàn)安全、快速地更換破損側(cè)塊。
首先制作阻擋塊,在運行的陽極組中垂直插入,將熔融的高溫電解質(zhì)、鋁液與側(cè)部隔斷,再在隔斷空間加入保溫料,搗固密實。然后開挖出更換側(cè)塊的空間,對側(cè)塊進(jìn)行更換。這樣的作業(yè)不改變電流走向,只是阻隔了側(cè)向的小部分電流,不會發(fā)生電壓擺問題。
一是用氮化硅磚制作成專用阻擋塊(如圖4、5所示)。
二是打開殼面后,放入氮化硅阻擋塊,區(qū)域電流不會發(fā)生變化,預(yù)防了電壓擺問題。在阻隔塊與側(cè)塊之間,加入保溫料,搗固密實。(如圖6所示)
三是將上抬或沖損的氮化硅側(cè)塊全部取出,直至下部氮化硅側(cè)塊完全露出,清理干凈。(如圖7、8所示)
圖4 氮化硅制作成擋板的平面圖
圖5 氮化硅制作成擋板的實物圖
圖6 氮化硅擋板放入槽子的平面圖
圖7 上抬或沖損的氮化硅側(cè)塊全部取出的實物圖
圖8 上抬或沖損的氮化硅側(cè)塊全部取出的平面圖
四是第三步清理工作完畢后,肉眼要能看見人造伸腿,然后使用糊料找平,放置氮化硅側(cè)塊。(如圖9、10所示)
五是用冷搗糊將氮化硅側(cè)塊與伸腿間縫隙搗固密實,取出阻隔塊,完成在線小修工作。(如圖11所示)
圖9 清理過程的平面圖
圖10 放置側(cè)磚實物圖
圖11 取出氮化硅擋板平面圖
(1)徹底解決了在線小修過程熔融液態(tài)流體的阻隔和電壓擺的難題,保證了小修期間的電流、磁場穩(wěn)定,保證了后續(xù)電解槽的長期安全生產(chǎn);
(2)延長了槽壽命,保證了電解槽技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)定,為降低成本發(fā)揮了重要作用;
(3)按照延長一年電解槽的壽命計算,電解槽按照2T/日計算,噸鋁單價11000元/T計算:單槽可產(chǎn)生效益約936萬元/年。
(4)按照大修一臺電解槽計算,大修費用約為:67萬元,材料費: 49萬元、施工費:18萬元,啟動一臺電解槽需要的物資及勞動力投入:3.38元,如果不算以延長一年生產(chǎn)收益,可節(jié)約為70.38萬元。