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SCR銅桿生產(chǎn)線豎爐系統(tǒng)故障分析及優(yōu)化改進(jìn)

2020-12-03 08:18:04張鵬飛張偉旗
有色設(shè)備 2020年5期
關(guān)鍵詞:磚體銅桿豎爐

張鵬飛, 張偉旗

(江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司, 江西 貴溪 335424)

江銅分別于2003年、2006年引進(jìn)了兩條SCR連鑄連軋銅桿生產(chǎn)線[1],其熔銅速率分別為35、25 t/h,產(chǎn)品為Φ8 mm銅桿,其設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)37萬t/a,是國內(nèi)最大的銅桿加工基地之一。SCR豎爐屬于典型連續(xù)式高溫熔銅設(shè)備[2],作為生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行的正常與否,不僅直接影響到生產(chǎn)線的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn),且會(huì)造成較大的安全環(huán)保事故,經(jīng)濟(jì)損失較大,特別是目前兩條生產(chǎn)線已運(yùn)行多年,設(shè)備故障率較高,如豎爐磚體脫落、燒損、外殼發(fā)紅、爐齡短等問題已成為制約生產(chǎn)的技術(shù)“瓶頸”。因此,針對(duì)豎爐系統(tǒng)故障進(jìn)行分析及優(yōu)化改進(jìn),提升其運(yùn)行的高效穩(wěn)定性,延長爐齡,降本增效,勢(shì)在必行。

1 現(xiàn)狀分析

現(xiàn)以SCR4500豎爐系統(tǒng)為例。其僅是在SCR3000豎爐系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)增加了爐體高度、新增了4個(gè)燒嘴等,但其熔銅速率、爐況穩(wěn)定性等尚未得到有效驗(yàn)證。SCR4500豎爐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)剖面圖,如圖1所示。其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)呈圓筒形,由內(nèi)到外依次為耐火層、保溫層、鋼制外殼,其中耐火層由碳化硅及其搗打料磚砌筑而成;保溫層設(shè)有高鋁保溫磚層、28#輕質(zhì)料層;鋼制外殼由高強(qiáng)度鍋爐鋼制作。為了提高裝料作業(yè)率,實(shí)現(xiàn)快速裝爐操作,其加料口設(shè)在爐頂。投產(chǎn)后,由于生產(chǎn)過程中片面地追求豎爐的熔銅速率,致使其投料頻率、燃?xì)庀牧窟h(yuǎn)高于設(shè)計(jì)需求,豎爐爐齡也難以達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

1.耐火磚 2.保溫磚 3.輕質(zhì)填充料 4.鋼制外殼圖1 SCR4500豎爐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)剖面圖

該公司兩條SCR銅桿生產(chǎn)線原設(shè)計(jì)使用LPG液化石油氣,但由于LPG含焦油量大、價(jià)格波動(dòng)大、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用高,且易燃易爆,排放氮氧化物高,具麻醉性,安全隱患較大,易污染環(huán)境等。對(duì)此,該公司于2015年成功實(shí)施了LPG改用CNG燃?xì)饧訜醿?yōu)化設(shè)計(jì)及改造。即使天然氣已改造成功,但因天然氣燃值比LPG更低,需增大風(fēng)壓方可達(dá)到同等的燃燒效果,導(dǎo)致豎爐爐體損傷快,對(duì)豎爐系統(tǒng)的要求更加苛刻。

況且,豎爐熔煉過程中,其燃燒機(jī)理繁瑣,運(yùn)行工況變化多端,特別是影響銅桿品質(zhì)的因素多且復(fù)雜,一旦操作調(diào)整不當(dāng)、維護(hù)保養(yǎng)不及時(shí),將造成生產(chǎn)不穩(wěn)定;加之該豎爐系統(tǒng)使用期限已久,作業(yè)環(huán)境惡劣且要求較高,致使豎爐故障率居高不下,如掉磚、磚體或溜槽表面剝蝕、燒嘴處積冷銅、爐體升高等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,曾多次造成生產(chǎn)提前中斷、停爐、修爐,導(dǎo)致該系統(tǒng)產(chǎn)能低,嚴(yán)重影響銅桿產(chǎn)品質(zhì)量,且成本能耗居高不下。

2 豎爐系統(tǒng)故障分析及優(yōu)化改進(jìn)

2.1 豎爐磚體脫落

豎爐由不同規(guī)格的爐磚砌筑而成,形成一定厚度的磚縫,其耐火層與銅原料、火焰直接接觸,作業(yè)環(huán)境較惡劣,該故障以其頂部鎖磚為主。2016年12月、2017年7月,SCR4500、SCR3000生產(chǎn)線分別發(fā)生過爐頂鎖磚脫落現(xiàn)象,導(dǎo)致爐磚堵塞出銅口,幸被發(fā)現(xiàn)及時(shí),未造成銅水倒灌引發(fā)重大事故,當(dāng)即安排停爐檢修10天,嚴(yán)重制約了產(chǎn)能的發(fā)揮。其故障主因是:(1)銅磚變形嚴(yán)重,銅磚面低于耐火磚表面,使下落的電銅板直接刮擦耐火磚;(2)SCR3000爐頂選用229×114×78 mm小尺寸鎖磚,磚縫過多,易脫落;(3)投料不及時(shí),常使?fàn)t內(nèi)銅原料高度低于銅磚,投料時(shí)電銅撞擊上部鎖磚,導(dǎo)致磚體松動(dòng)。

必須嚴(yán)格制定銅磚更換周期標(biāo)準(zhǔn),以確保銅磚體充分發(fā)揮防護(hù)功能。整體更換銅磚后,在生產(chǎn)過程中,必須實(shí)時(shí)監(jiān)控銅磚溫度;整體更換爐頂14層鎖磚時(shí),可選用459×229×78 mm大鎖磚替代原229×114×78 mm小尺寸鎖磚砌筑,將上部鎖磚由原14層改為2層,盡可能減少磚縫數(shù);為了增強(qiáng)爐體強(qiáng)度,要將澆筑料填充滿磚與爐殼之間的間隙;必須規(guī)范投料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)投料不及時(shí)者,予以考核;在豎爐爐口處,可新增爐料液位報(bào)警裝置,能提示操作人員及時(shí)投料,從而及時(shí)避免發(fā)生豎爐燒空等現(xiàn)象。

2.2 耐火層表面開裂、剝蝕

燒空豎爐后檢查爐體,發(fā)現(xiàn)爐磚表面開裂,而耐火層表面剝蝕現(xiàn)象通常在開爐后18個(gè)月產(chǎn)生龜裂,30個(gè)月后易產(chǎn)生大塊狀的剝離,以爐體第50~65層之間的耐火層最嚴(yán)重,導(dǎo)致豎爐爐齡大幅縮短。50~70層爐磚開裂、表面剝蝕圖,如圖2所示。

為查找耐火磚失效原因,應(yīng)每半年燒空豎爐一次進(jìn)行排查。要按照各層爐磚失效的先后順序,排查爐磚材料、作業(yè)環(huán)境、砌筑質(zhì)量等,不難發(fā)現(xiàn)同一豎爐使用材料、砌筑質(zhì)量、氣氛保護(hù)等條件基本相同,僅作業(yè)溫度從下至上由高到低衰減。通過預(yù)埋熱電偶、燒空豎爐手持紅外測(cè)溫儀測(cè)溫,可發(fā)現(xiàn)豎爐作業(yè)溫度與龜裂時(shí)間有一定的聯(lián)系,表明作業(yè)溫度是該類爐磚加速失效的主因,且950~1 100 ℃對(duì)碳化硅材料的氧化損傷最大。

圖2 50~70層爐磚開裂、表面剝蝕

表1 豎爐作業(yè)溫度與龜裂時(shí)間趨勢(shì)表

分析高溫氧化腐蝕形式如下列方程式所示,碳化硅材料氧化后產(chǎn)生二氧化硅,而二氧化硅的組織結(jié)構(gòu)相較于碳化硅更大,導(dǎo)致材料體積增長,裂隙度增加,使?fàn)t磚由表至里逐漸開裂,進(jìn)而產(chǎn)生大塊狀剝落。

SiC+bondphase+2O2↑→SiO2+CO2↑

為提升豎爐的高效穩(wěn)定性及爐齡,應(yīng)針對(duì)碳化硅材料的特性,制訂相應(yīng)的CO值控制、火力升降技術(shù)規(guī)范;停爐時(shí),豎爐內(nèi)部仍堆積有大量高溫銅板(900~1 000 ℃),且無保護(hù)氣氛,此時(shí)抗氧化性最弱,必須制訂豎爐停爐技術(shù)規(guī)范,針對(duì)停爐時(shí)的吹風(fēng)時(shí)間、強(qiáng)度等工藝進(jìn)行管控,縮短冷爐時(shí)爐磚在高氧化溫度區(qū)間的駐留時(shí)間;豎爐修筑時(shí),應(yīng)把控好砌筑質(zhì)量,盡量避免使用加工磚,需保證砌筑磚縫厚度小于1.6 mm,以增加爐體強(qiáng)度,同時(shí)使用穩(wěn)定性更高的氮化硅材料,以減少材料對(duì)溫度的敏感性。

2.3 燒嘴處“發(fā)紅”

生產(chǎn)過程中,燒嘴區(qū)域“發(fā)紅”時(shí)溫度高達(dá)550 ℃,較其它區(qū)域高出約350 ℃,易導(dǎo)致燒嘴水套損壞、固定螺桿斷裂失效,甚至使噴嘴外套強(qiáng)度降低,產(chǎn)生漏氣、水套漏水現(xiàn)象,能源浪費(fèi)嚴(yán)重,安全事故隱患較大[3]。燒嘴處“發(fā)紅”現(xiàn)象,如圖3所示。燒嘴處“發(fā)紅”時(shí),需及時(shí)使用風(fēng)管對(duì)燒嘴處進(jìn)行冷卻、降溫,嚴(yán)重時(shí)則應(yīng)停爐更換燒嘴水套、噴嘴及墊片等,以保障正常作業(yè)。豎爐燒嘴結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特殊且復(fù)雜是該區(qū)域溫度過高“發(fā)紅”的主因。由于豎爐燒嘴區(qū)域無保溫層,保溫性能差,但該部位直接與炙熱的火焰接觸,溫度相對(duì)較高,需采用整體式碳化硅型磚與內(nèi)置燒嘴管的方式進(jìn)行砌筑。

圖3 燒嘴處“發(fā)紅”

為進(jìn)一步降低豎爐燒嘴區(qū)域的溫度,提高燒嘴水套、燒嘴管等部件的使用穩(wěn)定性及使用壽命,應(yīng)針對(duì)燒嘴區(qū)域使用材料、砌筑規(guī)范及燒嘴管口徑等方面進(jìn)行優(yōu)化。砌筑磚體、澆筑澆注料時(shí),必須嚴(yán)格把關(guān),并優(yōu)化磚塊結(jié)構(gòu),盡可能少用加工磚,僅一個(gè)燒嘴可減少磚縫長度達(dá)0.8 m,以增加爐體強(qiáng)度;澆筑型磚處99 #澆注料時(shí),首次采用振動(dòng)棒搗打澆筑料,可減少澆筑體的內(nèi)部氣孔、組織疏松,而鋪設(shè)28#輕質(zhì)料時(shí),也增設(shè)氣錘壓實(shí)環(huán)節(jié),能提升爐體強(qiáng)度和保溫性能;可將燒嘴管管口由“直筒”型結(jié)構(gòu)改進(jìn)為“喇叭”口,即根據(jù)火焰的發(fā)散模型,將燒嘴管入口到出口管徑改進(jìn)為由小到大漸變的形式,以減弱熾熱的火焰對(duì)管壁的熱輻射;改進(jìn)燒嘴型磚結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),其非接觸火焰面使用輕質(zhì)保溫料燒結(jié)而成,能大幅提升型磚的保溫性能。新設(shè)計(jì)燒嘴型磚,如圖4所示,白色側(cè)系輕質(zhì)保溫料燒結(jié)而成。優(yōu)化設(shè)計(jì)后,燒嘴處再無“發(fā)紅”現(xiàn)象,SCR3000/4500豎爐燒嘴區(qū)域溫度顯著降低,且穩(wěn)定在240~320 ℃范圍之內(nèi),可全部撤除現(xiàn)場(chǎng)豎爐區(qū)域的所有風(fēng)管和冷卻風(fēng)機(jī)。

圖4 新設(shè)計(jì)燒嘴型磚

2.4 爐體膨脹“長高”

豎爐作業(yè)溫度達(dá)1 000 ℃以上,且因生產(chǎn)線的特殊性,生產(chǎn)過程中需停爐更換系統(tǒng)、進(jìn)行設(shè)備檢修等,導(dǎo)致豎爐需頻繁經(jīng)歷冷熱交替的降溫、升溫過程,久而久之豎爐會(huì)產(chǎn)生膨脹“長高”現(xiàn)象。特別是在豎爐使用周期的末期,爐體裂縫滲入“冷銅”“長高”后無法恢復(fù),易造成豎爐產(chǎn)生傾斜,膨脹節(jié)處螺桿崩斷,加料口高于投料小車平臺(tái),導(dǎo)致發(fā)生無法投料、卡料或卡斗等問題,豎爐爐齡縮短,嚴(yán)重制約了生產(chǎn)的順行。

該故障的主因是砌磚磚縫過大、爐體溫度不均、預(yù)留膨脹縫過小等。其主要措施有:(1)因爐殼有變形,修爐前必須對(duì)爐殼進(jìn)行校正,同時(shí)使用激光定位儀重新測(cè)量爐體的中心點(diǎn),從而保證各噴嘴的適宜角度,提升爐體受熱的均勻度;(2)砌爐過程中,要嚴(yán)格監(jiān)管砌縫,采用砌一層驗(yàn)一層的方式,保障砌筑質(zhì)量;(3)加強(qiáng)對(duì)膨脹節(jié)的跟蹤,開爐后,每次停爐要測(cè)量膨脹節(jié)間隙,檢查螺桿是否崩裂,螺桿過于繃緊時(shí),應(yīng)逐步擰松螺帽,保證各點(diǎn)受力均勻,確保螺桿不斷裂,進(jìn)而避免爐體傾斜;(4)優(yōu)化爐磚砌筑方式,將爐體膨脹縫的間隙由原87 mm增至130 mm,可使膨脹行程增加,避免爐體“長高”后銅磚層與加料口高度抬升,避免因此而產(chǎn)生的卡斗、卡料問題[4]。

2.5 上溜槽燒損

上溜槽是連接豎爐與后續(xù)系統(tǒng)的重要部件,至關(guān)重要。其采用全封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和加熱,該鋼溝槽由鋼板焊接而成,內(nèi)襯99#澆注料,經(jīng)一次性澆注燒結(jié)成整體。其作業(yè)量大且作業(yè)環(huán)境惡劣,因其直接與豎爐出銅口相連接,豎爐內(nèi)部的高溫、高壓氧化性火焰直接輻射上溜槽內(nèi)壁,但上溜槽常采用99#澆注料整體澆灌而成,耐火性能較差,內(nèi)壁易產(chǎn)生氧化、剝落、開裂等現(xiàn)象,銅液渣量大,報(bào)廢率高,其使用壽命僅3個(gè)月,生產(chǎn)成本高。

通過現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,上溜槽材料耐火性差、作業(yè)環(huán)境惡劣是導(dǎo)致其使用壽命短的主因。需改善其高溫耐腐蝕性能,可將上溜槽由整體99#澆筑料澆灌式改進(jìn)為使用“U”型碳化硅型磚砌筑,“U”型碳化硅型磚與鋼殼的間隙采用28#輕質(zhì)保溫料澆注,可大幅提升上溜槽的耐火性能,顯著改善爐口連接部位燒蝕現(xiàn)象。但使用碳化硅材料砌筑后,仍存在保溫性能下降、上溜槽變形量大等新問題,必須加強(qiáng)對(duì)上溜槽使用的過程監(jiān)控。應(yīng)及時(shí)焊接加固開裂法蘭,更換斷裂螺桿,以避免發(fā)生停爐事故。碳化硅溜槽,如圖5所示。

圖5 碳化硅溜槽

3 結(jié)語

生產(chǎn)實(shí)踐表明,針對(duì)SCR銅桿生產(chǎn)線豎爐系統(tǒng)故障進(jìn)行分析及優(yōu)化改進(jìn)是成功的。優(yōu)化改進(jìn)后,該系統(tǒng)熔銅速率高,故障率低,爐況穩(wěn)定性好,社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著。

(1)豎爐熔銅速率高。該系統(tǒng)故障少,有效作業(yè)率高,可實(shí)現(xiàn)豎爐熔煉的高效能。

(2)銅桿一、二級(jí)品率高。銅液渣況良好,可保證連續(xù)供給連鑄連軋澆注機(jī)的銅液質(zhì)量合格穩(wěn)定,銅桿產(chǎn)品夾雜、斷線等缺陷少,質(zhì)量投訴少。

(3)豎爐爐齡長。目前,SCR3000豎爐使用30個(gè)月仍未產(chǎn)生磚體剝裂、掉磚,豎爐長高、傾斜等問題,豎爐損耗小,安全可靠性高。

(4)上溜槽使用壽命長。其平均使用壽命已由3個(gè)月提升至12個(gè)月以上。優(yōu)化改進(jìn)后,其在線更換難度小,可大量節(jié)省人工更換溜槽的投入。

(5)成本能耗低。2017年修爐以來,天然氣噸銅能耗下降了1.2 m3,能源利用率高。

(6)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境改善明顯。爐口不堵塞,安全隱患小,無重大生產(chǎn)、安全事故發(fā)生。

因豎爐爐體修筑周期未到,部分優(yōu)化改進(jìn)方案未實(shí)施,如選用氮化硅材質(zhì)耐火磚、重新設(shè)計(jì)燒嘴型磚等,待以上方案全部實(shí)施后,必將實(shí)現(xiàn)SCR豎爐的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。

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