楊 會(huì)
(金川集團(tuán)公司化工廠,甘肅金昌737100)
某公司硫酸系統(tǒng)配套閃速爐技術(shù)改造項(xiàng)目,進(jìn)入凈化工序的最大煙氣量為187 750.84 m3/h,φ(SO2)為10.079%,混合煙氣中以SO2形態(tài)存在的S為:161 280.9 t/a,制酸系統(tǒng)采用封閉洗滌凈化、二轉(zhuǎn)二吸、尾氣脫硫工藝,生產(chǎn)硫酸489 734 t/a[w(H2SO4)100%]。現(xiàn)有二吸塔(φ7 000 mm)已不能滿足二次吸收的要求,經(jīng)工藝計(jì)算,二吸塔最小需要φ8 000 mm的塔。若新建1臺φ8 000 mm的吸收塔,則現(xiàn)有二吸塔將閑置,造成資源浪費(fèi)。根據(jù)投資估算和現(xiàn)場情況,重新設(shè)計(jì)了1臺φ5 000的小塔和現(xiàn)有二吸塔作為一次吸收塔,現(xiàn)有一吸塔(φ8 000 mm)作為二吸塔,一次吸收煙氣入口管道采用一入二的配置。
依據(jù)鎳閃速爐冷修后的煙氣條件,以現(xiàn)有制酸系統(tǒng)干吸工序主要設(shè)備處理氣量確定系統(tǒng)的處理能力[正常處理量為200 000 m3/h,φ(SO2)為7%~9%,最大處理量為220 000 m3/h],對現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)能技術(shù)改造,具體內(nèi)容如下:
1)增大系統(tǒng)處理能力,項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)二期可制酸煙氣全部回收制酸。
2)解決制酸系統(tǒng)干吸工序的換熱設(shè)備能力不足的瓶頸問題。
3)解決系統(tǒng)設(shè)備腐蝕老化問題,保證制酸與冶煉系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運(yùn)行。
4)增加尾氣吸收裝置,實(shí)現(xiàn)制酸尾氣達(dá)標(biāo)排放。
5)考慮冶煉和制酸系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)冶煉煙氣的緊急處理措施。
研發(fā)濃酸工藝逆止閥,新增濃硫酸應(yīng)急泵,使干吸工藝配置實(shí)現(xiàn)應(yīng)急聯(lián)鎖,確保干吸泵跳車后,SO2風(fēng)機(jī)、轉(zhuǎn)化器、換熱器及催化劑不受影響、系統(tǒng)尾氣達(dá)標(biāo)排放[1]。在一吸塔增加1臺應(yīng)急泵(常開),這臺泵單獨(dú)連接1臺濃酸換熱器,換熱器出口管道上增加2臺電動(dòng)蝶閥1#和2#(常開),在一吸塔和二吸塔的上酸主管上增加1個(gè)蝶閥3#(常關(guān)),如果一吸塔高壓泵跳車,打開3#閥,保持一吸塔正常運(yùn)行;如果二吸塔高壓泵跳車,打開3#閥和1#閥,關(guān)閉2#閥,維持二吸塔正常吸收,具體見流程控制圖1。
圖1 應(yīng)急裝置流程控制
干吸工序原有三塔頂部應(yīng)用的捕沫器是平面鋪放的聚四氟絲網(wǎng),在設(shè)備尺寸不變的情況下,冶煉煙氣量增大,設(shè)備阻力增大,根據(jù)化工廠硫酸系統(tǒng)捕沫器的使用情況,將原有捕沫器改為波浪型捕沫器,改造后可減少設(shè)備阻力、提高捕沫效果、有效延長后續(xù)設(shè)備的使用壽命。波浪型捕沫器見圖2。
圖2 波浪型捕沫器
研發(fā)設(shè)計(jì)尾氣脫硫吸收塔,合理匹配尾氣吸收工藝。硫酸尾氣采用鈉堿法脫硫處理。具體流程:來自制酸系統(tǒng)干吸工序的尾氣進(jìn)入脫硫塔,自下而上與噴淋液逆流接觸,煙氣中的二氧化硫與鈉堿溶液反應(yīng)進(jìn)入脫硫塔循環(huán)槽,脫除了80%以上二氧化硫的煙氣從頂部排出進(jìn)入原有煙囪排放。煙氣的進(jìn)口溫度約為75 ℃,出口溫度約為24 ℃。實(shí)現(xiàn)制酸尾氣達(dá)標(biāo)排放。
SO2風(fēng)機(jī)防喘振裝置的應(yīng)用,可防止進(jìn)入干燥塔的風(fēng)量變化引起的風(fēng)機(jī)振動(dòng)跳車事故發(fā)生,確保風(fēng)機(jī)及系統(tǒng)安全運(yùn)行。
增加1臺吸收塔(φ5 000 mm)與原有二吸塔(φ7 000 mm)并聯(lián)作為一吸塔,以解決冶煉冷修改造氣量增加后吸收塔負(fù)荷過高的問題。新塔內(nèi)分酸器為管槽式分酸器,分酸均勻,吸收效果好;捕沫層為波浪型,捕沫層結(jié)構(gòu)為316L金屬骨架,內(nèi)填聚四氟絲網(wǎng),填裝方便,捕沫效果顯著。與現(xiàn)有老塔組合成新的干吸系統(tǒng),使原有設(shè)備充分發(fā)揮其效能,節(jié)約投資350萬元左右。
系統(tǒng)改造后,運(yùn)行穩(wěn)定,來主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較見表1,部分運(yùn)行數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)比較見表2,產(chǎn)量、投料量與濃度關(guān)系見表3。
表1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較表
續(xù)表1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較表
表2 部分運(yùn)行數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)比較 ℃
表3 產(chǎn)量、投料量與濃度關(guān)系
系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作制度330 d/a,24 h生產(chǎn),設(shè)計(jì)產(chǎn)量1 484 t/d,從表3可以看目前已基本達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
項(xiàng)目充分利用原有設(shè)備,新增部分設(shè)備,使其設(shè)備效能發(fā)揮到最大,具體投資見表4。
表4 項(xiàng)目投資
1)設(shè)備能力及運(yùn)行效率明顯提高。該項(xiàng)目實(shí)施后,由于在干吸工序相應(yīng)地增加換熱面積,循環(huán)酸換熱能力不足的問題得到徹底解決。
2)增加應(yīng)急裝置可以實(shí)現(xiàn)應(yīng)急聯(lián)鎖。該項(xiàng)目實(shí)施后,系統(tǒng)運(yùn)行效率得到明顯提高,制酸尾氣實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
項(xiàng)目實(shí)施后,干燥效果和吸收效果明顯,增加應(yīng)急裝置提高生產(chǎn)穩(wěn)定性,減少系統(tǒng)故障率,保證制酸與冶煉長期同步穩(wěn)定運(yùn)行,在減少冶煉煙氣排空的同時(shí),有效提高了硫的資源綜合利用率,同時(shí)在制酸系統(tǒng)增加了尾氣脫硫塔,脫硫后尾氣經(jīng)尾氣煙囪達(dá)標(biāo)排放,社會(huì)和環(huán)保效益顯著。
通過集成創(chuàng)新,使原有設(shè)備發(fā)揮其效能,節(jié)約投資350萬元左右。
通過改進(jìn)干吸工序的工藝配置,提高了系統(tǒng)干燥、吸收效果;增加尾氣吸收裝置使尾氣排放達(dá)到環(huán)保要求;為保證制酸與冶煉系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運(yùn)行增加風(fēng)機(jī)防喘振裝置,為提高系統(tǒng)產(chǎn)能和設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性奠定了基礎(chǔ)。系統(tǒng)改造投用后,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,為火法系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行作業(yè)率提供安全保障,具有良好經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。