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氮氣吹硫在硫黃裝置停工上的成功應用

2020-12-11 02:17:50張玉顯譚鵬呂欽文馬飛王微
石油石化綠色低碳 2020年4期
關鍵詞:床層氮氣尾氣

張玉顯,譚鵬,呂欽文,馬飛,王微

(中國石油廣西石化公司,廣西欽州 535008)

關鍵字:硫黃回收 氮氣吹硫 鈍化 達標排放

1 裝置概述

某公司6萬t/a硫黃回收裝置為含硫原油加工配套工程項目新建裝置,主要處理全廠的含硫氣體,以減少污染、凈化環(huán)境,既有經濟效益又有社會效益;由于該裝置催化劑壽命到期,需要停工更換催化劑,根據行業(yè)經驗利用燃燒燃料氣的煙氣進行吹硫必然面臨煙氣排放超標風險,因此經過討論研究,決定創(chuàng)新嘗試利用氮氣進行吹硫。

2 方案提出

傳統(tǒng)的燃料氣吹硫是利用燃料氣當量完全燃燒生成的煙氣攜帶出系統(tǒng)中的硫,由于燃料氣組分的不穩(wěn)定及配風控制的嚴格性,傳統(tǒng)吹硫需將尾氣加氫系統(tǒng)切除,避免加氫反應器過氧床層飛溫和催化劑鈍化,吹硫煙氣直接進入尾氣爐,這樣將會造成煙氣SO2排放超標(沒有煙氣后處理措施的情況下)。

該裝置結合生產實際,經過分析研究,在未上煙氣后處理設施的情況下,制定出了新的停工吹硫技術方案,采用在切斷入爐酸性氣即制硫爐停工以后,從制硫爐爐頭及一級冷卻器出口引入氮氣,調節(jié)制硫爐入爐氮氣量,由于該裝置氮氣不進行加熱,整個過程嚴格控制爐溫下降速度,通過一轉入口加熱器控制進入一轉的過程氣溫度大于200℃,停工全程用N2進行吹硫,整個吹硫全過程走尾氣加氫反應器及急冷吸收系統(tǒng),期間保證尾氣加氫還原吸收系統(tǒng)正常運行,以處理N2吹硫期間進入尾氣加氫系統(tǒng)的尾氣,保證煙氣SO2全程排放達標。為了避免氮氣吹硫后系統(tǒng)存在硫化亞鐵的風險,在吹硫后期逐漸引入非凈化風進行系統(tǒng)鈍化,由于該次停工只更換一轉催化劑,所以加氫反應器不進行鈍化,仍然保持活性;整個鈍化以二級轉化器床溫溫升到下部床層時為準,以免造成過量氧進入加氫反應器使加氫反應器催化劑鈍化失活。

3 方案實施

按停工方案統(tǒng)籌安排,確保步驟準確到位,制硫爐切斷酸性氣進料以后,制硫爐聯鎖停車,由于初期系統(tǒng)溫度高,過程氣及硫蒸氣量大,初期從制硫爐爐頭和一級冷卻器出口少量引入氮氣,避免加氫反應器負荷高出現超溫現象,根據加氫反應器床層溫度及出口氫余量的變化,及時調節(jié)爐頭與一級冷卻器出口氮氣量。

為了保證吹硫結束以后管線設備打開不自燃,在吹硫后期逐漸引入非凈化風進行系統(tǒng)鈍化,吹硫鈍化期間操作注意事項如下:

1)吹硫時確保急冷吸收系統(tǒng)運行正常,保證在整個過程中溶劑再生運行正常,確保進入吸收塔的貧液質量合格達標。

2)吹硫初期氮氣流量的控制,氮氣流量過大,將會導致加氫反應器負荷過大,容易造成加氫反應器床層超溫,甚至會造成含硫氣體加氫不完全穿透加氫反應器床層,導致急冷塔積硫堵塞。

3)因為該次停工采用的是冷氮,一定要控制爐頭氮氣流量,避免爐溫下降過快,控制制硫爐溫度降低速度≯20℃/h,初期氮氣主要從一級冷卻器出口引入,通過加熱器加熱至200℃以上,保證整個床層的吹硫效果。

4)根據實際情況控制系統(tǒng)鈍化深度和鈍化速度,整個吹硫鈍化過程全程走尾氣加氫、冷卻吸收系統(tǒng),通過煙道擋板控制系統(tǒng)有一定的壓力,確保整個過程中不出現超溫現象,管線設備打開不出現自燃。

5)整個鈍化過程避免O2進入加氫反應器,引起催化劑表面沉積的FeS 劇烈自燃,導致催化劑失活。制硫系統(tǒng)吹硫鈍化結束以后,加氫反應器應保持N2微正壓密封[1]。

4 完成效果

氮氣吹硫期間相關數據見表1,由于初始吹硫時系統(tǒng)中的硫蒸氣及過程氣較多,氮氣用量少,具體根據加氫反應器溫升進行調節(jié),確保硫蒸汽及SO2不穿透床層,加氫反應器氫氣余量在指標范圍內。

表1 2019 年3 月停工期間吹硫相關數據

由表1 數據可以看出,在整個停工氮氣吹硫階段,加氫反應器床層溫度運行正常,煙氣SO2排放值在200~275 mg/m3,沒有超400 mg/m3排放指標,氮氣吹硫取得了實際的應用效果。

由于轉換器需要打開,前期氮氣吹硫結束以后,為了避免管線設備打開出現硫化亞鐵自燃,需要引入非凈化風進行鈍化,鈍化數據見表2。

此次停工只更換一級轉化器的催化劑,不需要進行加氫反應器鈍化,所以整個鈍化過程嚴格控制鈍化深度,以二轉最下層床層溫度為基準,當二轉床層溫度不再上升時停止鈍化,系統(tǒng)進入降溫過程。

由表2 可以看出在整個鈍化過程中反應器床溫可控,煙氣中SO2濃度在206~254 mg/m3,現場設備打開過程中未出現積硫及自燃現象,鈍化效果良好。

表2 2019 年3 月停工鈍化相關數據

5 結論

此次采用氮氣進行綠色、環(huán)保、安全的停工吹硫方案,煙氣中SO2濃度控制在275 mg/m3以內,降低了整個停工過程中SO2污染物的排放,減少了環(huán)境污染,同時也為同類裝置的停車積累了寶貴經驗。在保證溶劑再生裝置生產正常的情況下,利用氮氣吹硫可以解決傳統(tǒng)停工過程中利用燃燒燃料氣煙氣吹硫時引起的煙氣SO2在沒有后處理措施的條件下排放必然超標的難題。即使有煙氣后處理措施的裝置也可以采用該方案進行氮氣吹硫,可以有效降低煙氣脫硫產生的含鹽污水及節(jié)約吹硫期間堿洗時大量的耗堿用量,具有一定的環(huán)保效益和經濟效益。

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