鄭艷棟
(大同煤礦集團有限公司安全監(jiān)管五人小組管理部,山西 大同 037003)
為了解決困擾云岡礦資源枯竭、礦井采掘接替困難的問題,提高煤炭資源回收率,延長礦井服務(wù)年限,解決上隅角瓦斯積聚問題,保障礦井安全生產(chǎn),在綜合考慮井下地質(zhì)、生產(chǎn)、設(shè)備等實際情況后,研究在81043 工作面采用預(yù)裂縫切頂留巷技術(shù)。81043 綜采工作面長116 m,可采長度約為749 m,埋深373~409 m,煤層的平均厚度為3.72 m,煤層平均傾角為4.2°。81043 綜采工作面沿空留巷的頂板為復(fù)合頂板結(jié)構(gòu),直接頂為泥巖,平均厚度為2.7 m,基本頂為細砂巖,平均厚度為1.8 m,直接底為粉砂巖,平均厚度為3.26 m。在對留巷工藝應(yīng)用研究的基礎(chǔ)上,進一步對切頂留巷原理、巷道頂板預(yù)裂縫工藝參數(shù)設(shè)計、爆破藥結(jié)構(gòu)設(shè)置及置換方案等進行了驗證,最終研究出最佳的預(yù)裂縫工藝參數(shù)和爆破結(jié)構(gòu)參數(shù)。根據(jù)實際應(yīng)用表明,該技術(shù)方案頂板垮落及時,成巷效果較好,有效減少了工作面間煤柱損失,解決了工作面上隅角瓦斯積聚問題,保障了工作面安全生產(chǎn)。
切頂留巷綜采技術(shù)方案是指在采用可靠的加強支護條件下,在井下巷道采空區(qū)域的指定位置對頂板的側(cè)面設(shè)置一個超前的人工切縫,將巷道頂部的覆巖和采空區(qū)側(cè)頂板之間進行隔斷,避免兩個范圍內(nèi)的應(yīng)力相互傳遞,將長距離的懸空頂板轉(zhuǎn)換為短臂梁的結(jié)構(gòu)。當(dāng)井下綜采面完成回采作業(yè)后,短臂梁在人工或者頂板來壓作用下垮塌,形成了穩(wěn)固的成巷幫,便完成了無煤柱的切頂留巷綜采作業(yè)。該技術(shù)方案的核心在于對預(yù)裂切縫高度、井下爆破參數(shù)設(shè)計和恒錨阻支護的設(shè)計。切頂留巷技術(shù)原理如
圖1 所示。
圖1 煤礦井下切頂成巷結(jié)構(gòu)示意圖
煤礦井下巷道頂板的預(yù)裂縫高度H 可表示為[1]:
H=(H1-H2-H3)/ (k-1)
式中:H1為綜采面高度,取3.1 m;H2為綜采面頂板下沉量,取0 m;H3為綜采面頂板底鼓量,取0 m;k 為綜采面巷道頂板巖層碎脹系數(shù),取1.41。
結(jié)合云崗礦81043 綜采面的實際情況,可知在設(shè)置頂板預(yù)裂縫時的高度為7.56 m。
預(yù)裂縫在設(shè)置時需根據(jù)便于頂板受力垮落的原則進行設(shè)計,因此在設(shè)計預(yù)裂縫的夾角時以7.56 m的高度為基礎(chǔ),采用模擬仿真的方案對不同切縫角情況下的垂直應(yīng)力情況進行分析,結(jié)果如圖2 所示。
由仿真分析結(jié)果可知,當(dāng)切縫分別為0°和15°時煤層內(nèi)側(cè)應(yīng)力集中的位置離煤幫的距離較遠,穩(wěn)定性較好,而切縫為30°的情況下應(yīng)力集中的位置距離煤幫較近,穩(wěn)定性較差。通過對切縫為0°和15°情況下的應(yīng)力集中情況進行分析,當(dāng)切縫為15°情況下時的應(yīng)力集中情況比0°情況下的應(yīng)力集中情況小,具有更高的穩(wěn)定性,因此該預(yù)裂縫的角度設(shè)置為15°。
圖2 不同切縫角情況下的應(yīng)力分布情況
在進行預(yù)裂縫爆破參數(shù)設(shè)計時,爆破藥對爆破孔的爆破效果會因爆破孔數(shù)量、爆破孔距離以及爆破藥的裝藥結(jié)構(gòu)而有所差異[2]。因此為了準確確定云崗礦81043 綜采面的爆破工藝參數(shù),首先根據(jù)以往井下爆破工作經(jīng)驗將爆破孔的距離設(shè)置450 mm,爆破孔的數(shù)量設(shè)置為6 組。在進行爆破驗證時,采用了2+2+1+1 爆破藥結(jié)構(gòu)、3+2+1+1 爆破藥結(jié)構(gòu)、3+2+2+1 爆破藥結(jié)構(gòu)及3+3+2+2 爆破藥結(jié)構(gòu),不同裝藥結(jié)構(gòu)下的爆破效果如圖3 所示。
圖3 不同裝藥結(jié)構(gòu)情況下的爆破效果示意圖
由實際爆破結(jié)果可知,當(dāng)采用2+2+1+1 的爆破藥結(jié)構(gòu)時,在爆破孔內(nèi)僅產(chǎn)生了極不明顯的爆破裂紋,爆破通透率不足50%,且裂紋僅產(chǎn)生在爆破孔的底部位置;當(dāng)采用3+2+1+1 的爆破藥結(jié)構(gòu)時,在爆破孔內(nèi)產(chǎn)生了較為明顯的爆破裂紋,爆破通透率達到72%,但各個爆破裂紋之間存在明顯的段差,無法形成連續(xù)的爆破裂紋;當(dāng)采用3+2+2+1 的爆破藥結(jié)構(gòu)時,在爆破孔內(nèi)產(chǎn)生了較為明顯的爆破裂紋,爆破通透率達到82%,各個爆破裂紋之間形成了較高的連續(xù)性和對稱性,僅在爆破孔管口約300 mm處存在一定的未爆破透現(xiàn)象;當(dāng)采用3+3+2+2 的爆破藥結(jié)構(gòu)時,在爆破孔內(nèi)產(chǎn)生了極為明顯的爆破裂紋,爆破通透率達到了97%,且出現(xiàn)了明顯的垮塌現(xiàn)象,對頂板表面形成了較大的破壞,影響留巷效果。因此綜合分析后采用3+2+2+1 的爆破藥結(jié)構(gòu)時具有最佳的爆破效果。
為了提升煤礦井下切頂成巷及回采期間巷道的穩(wěn)定性,設(shè)置了恒錨阻支護結(jié)構(gòu)[3-4]。根據(jù)實際驗證,在原錨索支護結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上進行加強,第一排的支護距離巷道切縫側(cè)0.5 m,支護結(jié)構(gòu)之間的排距設(shè)置為1.5 m,第二排和第一排錨索之間的距離設(shè)置為1.6 m,排距設(shè)置為3 m。根據(jù)煤礦井下切頂成巷時的實際環(huán)境,恒錨阻的直徑為21.7 mm,最大允許變形量為24 mm,恒阻值設(shè)為300 kN,預(yù)緊力不應(yīng)小于240 kN。該恒錨阻支護結(jié)構(gòu)如圖4 所示。
圖4 恒錨阻支護結(jié)構(gòu)示意圖
自該切頂留巷技術(shù)方案應(yīng)用以來,綜采工作面作業(yè)的安全性和穩(wěn)定性得到了極大的提高,雖然增加了一道留巷工藝,但是從根本上解決了目前困擾礦井生產(chǎn)的采掘接替緊張問題,同時減少了煤柱損失,進一步提高了煤炭資源回收率,對礦井長遠發(fā)展具有非常重要的意義,對其他類似礦井采用留巷技術(shù)具有一定的借鑒意義。
云崗礦采用預(yù)裂縫切頂留巷技術(shù),積累了相關(guān)經(jīng)驗:
(1)頂板預(yù)裂縫高度為7.56 m,其角度設(shè)置為15°,能夠確保頂板及時垮落,保證成巷效果;
(2)采用3+2+2+1 的爆破藥結(jié)構(gòu)具有最佳的爆破效果,爆破孔內(nèi)能產(chǎn)生較為明顯的爆破裂紋,各個爆破裂紋之間形成了較高的連續(xù)性和對稱性;
(3)采用恒錨阻支護方案,能夠顯著提升煤礦井下切頂留巷及回采期間巷道的穩(wěn)定性;
(4)切頂留巷技術(shù)能夠提高綜采工作面作業(yè)的安全性和穩(wěn)定性。