陳國瑩
(河鋼股份有限公司承德分公司 河北省釩鈦工程技術(shù)研究中心,河北 承德 067000)
伴隨著我國經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高,特別是中國成功加入世界貿(mào)易組織之后,鋼鐵企業(yè)這種傳統(tǒng)企業(yè)得到了飛速的發(fā)展,鋼鐵行業(yè)的經(jīng)濟(jì)收入和利潤也在逐步提高。自TRT 發(fā)電設(shè)備逐步被鋼鐵行業(yè)所廣泛接受和使用以來,鋼鐵行業(yè)的衛(wèi)生環(huán)保問題也得到了很大程度上的緩解。TRT 將高爐冶煉的副產(chǎn)品很好地利用了起來,并將其轉(zhuǎn)化為廣泛使用的電能。這種驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)將不被需要的副產(chǎn)品中的能量轉(zhuǎn)化為有用的能量,符合當(dāng)代我國社會(huì)能源節(jié)能環(huán)保發(fā)展的理念,具備良好的的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,也是目前現(xiàn)代國際鋼鐵企業(yè)公認(rèn)的資源節(jié)能環(huán)保型設(shè)備。由于TRT 是利用高爐冶煉的副產(chǎn)品發(fā)電,發(fā)電成本低,且不會(huì)對環(huán)境造成污染,這種節(jié)能環(huán)保的發(fā)電設(shè)備為鋼鐵企業(yè)的電力供應(yīng)注入了生機(jī)勃勃的活力,做出了巨大的貢獻(xiàn)。勵(lì)磁系統(tǒng)是TRT 的一個(gè)非常重要的系統(tǒng),TRT 的使用很大程度上受勵(lì)磁系統(tǒng)的制約,而勵(lì)磁系統(tǒng)的故障率又較高,因此,解決好勵(lì)磁系統(tǒng)的故障就能使TRT 穩(wěn)定運(yùn)行,提高TRT 的發(fā)電量和發(fā)電效率[1]。
某鋼鐵公司1#TRT 投入使用以來,該發(fā)電機(jī)組一直晝夜不停的工作、運(yùn)轉(zhuǎn),承擔(dān)著整個(gè)鋼廠的發(fā)電任務(wù)。由于使用時(shí)間長、發(fā)電任務(wù)重,該設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)故障,特別是當(dāng)勵(lì)磁系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),嚴(yán)重制約和影響了1#TRT 的使用,降低了1#TRT 的發(fā)電量和發(fā)電效率。近年來,1#TRT 多次出現(xiàn)滑環(huán)、碳刷、刷盒等零件燒毀的現(xiàn)象。具體表現(xiàn)有例如滑環(huán)燒出缺口,絕緣筒損壞,滑環(huán)擺度超標(biāo)等。經(jīng)統(tǒng)計(jì)在近10 年內(nèi),1#TRT 累計(jì)更換滑環(huán)15個(gè),碳刷160 只,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)6 萬元之多,而在設(shè)備出現(xiàn)故障不能有效運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間段內(nèi),發(fā)電效益也遭受了損失,這其中的損失是無法準(zhǔn)確計(jì)算的。勵(lì)磁系統(tǒng)故障頻出這一點(diǎn)加大了TRT的運(yùn)行成本,制約了TRT 的發(fā)電量和發(fā)電效率[2]。
1#TRT 是早些年比較陳舊傳統(tǒng)的機(jī)械設(shè)備,在那個(gè)時(shí)代,科學(xué)技術(shù)水平并不高,傳統(tǒng)的制造工藝也并沒有得到改良,因此,1#TRT 整個(gè)軸系較長,附加設(shè)備較多,所以機(jī)組運(yùn)行時(shí),振動(dòng)就較大。以上幾點(diǎn)導(dǎo)致了機(jī)組運(yùn)行時(shí)振動(dòng)難以控制到最低的現(xiàn)象,加之該機(jī)械設(shè)備投入使用的時(shí)間長、機(jī)器運(yùn)行的時(shí)間長,1#TRT 明顯呈現(xiàn)出疲憊、老化的態(tài)勢。在某次器械檢修和故障排查任務(wù)中,經(jīng)振動(dòng)測試儀測量,4#軸瓦水平在70um,垂直在40um,軸向在60um。為什么要特意去測量4#軸瓦呢?因?yàn)樵谠O(shè)備機(jī)組運(yùn)行中,4#軸瓦的出現(xiàn)振動(dòng)的不良現(xiàn)象是最為明顯的,它的振動(dòng)是最大的。在機(jī)組運(yùn)行的過程中,垂直和水平振動(dòng)值會(huì)隨時(shí)間逐漸增大,微機(jī)內(nèi)顯示的4#軸瓦的垂直和水平軸振值經(jīng)常超過100um,一般來說,運(yùn)行六個(gè)月左右時(shí)間,振動(dòng)值會(huì)逐步加大至100um ~120um,瓦溫也出現(xiàn)了升高的現(xiàn)象,這對于整個(gè)機(jī)組的運(yùn)行來說是非常不利的。設(shè)備機(jī)組在運(yùn)行過程中,振動(dòng)水平超過正常標(biāo)準(zhǔn),轉(zhuǎn)矩出現(xiàn)不平衡的現(xiàn)象,機(jī)組中的軸瓦產(chǎn)生徑向抖動(dòng),碳刷也不斷跳動(dòng),這就導(dǎo)致碳刷與滑環(huán)在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的過程中出現(xiàn)間斷性接觸不良,從而燒壞腐蝕集電環(huán)表面,導(dǎo)致滑環(huán)、碳刷使用壽命縮短。同時(shí),刷柱摩擦不均、引線及彈簧松動(dòng)而產(chǎn)生的局部火花逐漸進(jìn)一步造成碳刷冒火,嚴(yán)重時(shí)灼傷滑環(huán),產(chǎn)生環(huán)火造成跳閘事故。由此可見,機(jī)組運(yùn)行時(shí)振動(dòng)大的問題直接對設(shè)備內(nèi)部的零件產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)式的損壞,嚴(yán)重影響了發(fā)電機(jī)組工作運(yùn)行的可靠性,損壞一旦出現(xiàn),設(shè)備就會(huì)罷工,設(shè)備一旦罷工,就會(huì)對器械設(shè)備發(fā)電量和發(fā)電效率產(chǎn)生消極的影響。與此同時(shí),設(shè)備檢修的人力、物力、時(shí)間等的成本也會(huì)隨之上升,致使機(jī)械設(shè)備的發(fā)電優(yōu)勢不能充分發(fā)揮[3]。
正如上文所述,勵(lì)磁系統(tǒng)對于機(jī)械設(shè)備的發(fā)電機(jī)組來說是至關(guān)重要的,而滑環(huán)、碳刷是勵(lì)磁系統(tǒng)中較為重要的兩個(gè)零件,這兩個(gè)零件如果損壞,將直接造成發(fā)電機(jī)組不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),在這里,我們將著重討論滑環(huán)、碳刷損壞的原因。
3.2.1 直接原因
在機(jī)組運(yùn)行的過程中,碳刷會(huì)與滑環(huán)產(chǎn)生摩擦,摩擦中碳刷上的碳粉落在滑環(huán)上,形成一層硬垢,這就是我們所說的熔點(diǎn)、麻坑?;h(huán)中間與碳刷接觸的粗糙度較大,而滑環(huán)周圍與碳刷接觸的粗糙度較小,這就導(dǎo)致了碳刷各個(gè)部位電流分布不均。碳刷在使用過程中會(huì)發(fā)生磨損,在磨損部位,碳刷變短,與滑環(huán)接觸不良,在這個(gè)磨損部位電流總是斷流,而在未被磨損的部位,碳刷與滑片接觸良好,電阻小,電流流量大,這就使得磨損部位和未磨損部位電流分布不均。以上兩點(diǎn),碳刷與滑片接觸好的部位,電阻小,導(dǎo)電率好,電流量大,這就導(dǎo)致該部位工作負(fù)荷大,發(fā)熱嚴(yán)重,加速碳刷與滑環(huán)的損壞[4]。
3.2.2 間接原因
在TRT 的使用過程中,對于主軸的非負(fù)載端,勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子另加接DN35*500 空心滑環(huán)小軸,在末端裝配換向器,這樣的一系列操作使得發(fā)電機(jī)組形成僅僅只靠單端軸承支撐的兩半軸相接的懸臂結(jié)構(gòu)。如果在裝配過程中,操作人員出現(xiàn)裝配失誤或者在裝配過程中出現(xiàn)偏差,就會(huì)出現(xiàn)懸臂結(jié)構(gòu)受力不均的問題,造成甩尾現(xiàn)象。如果出現(xiàn)甩尾現(xiàn)象,機(jī)械設(shè)備在運(yùn)行時(shí),滑環(huán)在工作過程中會(huì)偏離中心,引起碳刷跳動(dòng),那么滑片與碳刷之間就會(huì)間斷性接觸不良,接觸良好的區(qū)域電阻小,導(dǎo)電率好,電流量大,局部發(fā)熱嚴(yán)重,很容易造成碳刷冒火,嚴(yán)重時(shí)灼傷滑環(huán),造成設(shè)備故障,甚至造成安全事故。
改造3#瓦蓋和4#瓦蓋,將軸瓦瓦蓋的緊力控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。在瓦蓋的選材改良方面,把鑄鐵材質(zhì)改為鑄鋼材質(zhì),鋼比鐵更耐用,更結(jié)實(shí),更耐磨損,且密度更高,重量更重。在瓦蓋的厚度改良方面,把原來50mm 的厚度增加到80mm,增加瓦蓋的重量,提高瓦蓋的耐用度。通過這兩點(diǎn),瓦蓋的剛性被大大提高,瓦蓋的約束力被大大增強(qiáng),瓦蓋出現(xiàn)上拱變形的幾率也會(huì)大大減少。這樣以來,機(jī)械設(shè)備運(yùn)行時(shí)機(jī)組振動(dòng)的問題現(xiàn)象就能在很大程度上得到改善,保證了發(fā)電機(jī)組工作運(yùn)行的可靠性,保證了機(jī)械設(shè)備發(fā)電量和發(fā)電效率,節(jié)約了設(shè)備檢修的人力、物力、時(shí)間等的成本,充分發(fā)揮了機(jī)械設(shè)備的發(fā)電優(yōu)勢。
4.2.1 滑環(huán)的處理
正如上面所闡述的,碳粉堆積是引起滑環(huán)與碳刷接觸面積不均的原因之一,因此,假如可以避免碳粉堆積的問題,那么接觸面積不均的問題就可以得到良好的改善。將螺旋溝槽的滑環(huán)更換成平面滑環(huán),就能在很大程度上避免碳粉沉積,增大碳刷與滑環(huán)的接觸面積。對于新更換的滑環(huán),應(yīng)用專用紗布進(jìn)行研磨,研磨到合格的程度;對于磨損的滑環(huán),在滑環(huán)的損傷部位經(jīng)車削打磨至合格的程度。在滑環(huán)的日常維護(hù)中,例如安裝滑環(huán)之前,將滑環(huán)用干凈的白布擦拭干凈,以保持表面光滑整潔。用亞胺薄膜和無維帶將兩環(huán)及對軸之間進(jìn)行絕緣,以加強(qiáng)滑片的耐熱能力。除此以外,在碳刷引出線上加套絕緣玻璃纖維軟管,以加強(qiáng)耐溫性能[5]。
4.2.2 碳刷的處理
將原來的碳刷更換為更適合機(jī)械設(shè)備工作運(yùn)轉(zhuǎn)和更適合發(fā)電技術(shù)條件的D172 型號碳刷,該型號的碳刷相比于之前使用的型號的碳刷機(jī)械強(qiáng)度更強(qiáng),耐磨性更好。每更換一個(gè)碳刷之前,都要把碳刷的工作面研磨好,使之接觸面弧度與配對接觸的滑環(huán)相吻合,從而確保碳刷與滑環(huán)緊密接觸。在安裝碳刷時(shí),要注意將碳刷中心與滑環(huán)中心對準(zhǔn),在刷握內(nèi),碳刷應(yīng)無卡澀、搖擺,上下活動(dòng)自如,以使碳刷與滑環(huán)的接觸面積分布均勻。
4.2.3 檢修裝配的質(zhì)量控制
檢修裝配質(zhì)量的控制這個(gè)階段主要是控制人為裝配的誤差。在裝配勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子非負(fù)載端的空心圓環(huán)小軸的過程中,可以采用塞尺測量勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子與定子之間的空隙距離,以便將勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子與定子之間的空隙距離調(diào)整到最佳距離,在這里建議通過調(diào)整墊片的厚度來實(shí)現(xiàn)勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子與定子之間空隙距離的調(diào)整。按照規(guī)定來講,最大間隙值與最小間隙值的比值不應(yīng)超過1.2,下端的間隙要比上端的小0.1 ~0.15。除此之外,我們還可以通過更換空心小軸的大小來緩解檢修裝配過程中的滑片、碳刷的發(fā)熱問題以及它們與其他零件的損壞問題,這里建議將安裝集電環(huán)的DN50mm 空心小軸,改換成DN100mm,以增加勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子非負(fù)載端的空心圓環(huán)小軸強(qiáng)度。安裝完成后使用百分表測量并檢查空心圓環(huán)小軸及滑環(huán)的跳動(dòng)量,如有偏差可采用錘擊法對其進(jìn)行矯正,將其最大彎曲度控制在0.02mm 以內(nèi)。
4.2.4 加強(qiáng)維護(hù)與保養(yǎng)
眾所周知,任何機(jī)械設(shè)備在投入使用期間都要進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),鐵路的日常檢修與維護(hù)保證了列車在鐵路上的安全行駛和乘客的安全,航天飛行器飛行前的檢查保證了航天飛行機(jī)器飛行程序的安全運(yùn)行和宇航員的安全。同樣,TRT在使用過程中每天都應(yīng)該對碳刷和滑環(huán)進(jìn)行檢查,包括碳刷的磨損長度不超過三分之二,當(dāng)碳刷的磨損程度超過三分之二時(shí),必須立即更換新的碳刷,以保證TRT 工作運(yùn)轉(zhuǎn)的安全性[6]。
綜上所述,發(fā)現(xiàn)問題時(shí),我們可以思考解決問題的方法。通過以上幾點(diǎn)改進(jìn)措施,TRT 在使用過程中的穩(wěn)定性將得到很大的提高,發(fā)電機(jī)組工作運(yùn)行的可靠性將得到保障,發(fā)電量和發(fā)電效率也將得到保障,節(jié)約了檢修維護(hù)過程中的人力、物力、財(cái)力的成本消耗,從而為鋼鐵企業(yè)的節(jié)能環(huán)保發(fā)展繼續(xù)立下汗馬功勞。