黃嘉彬
福建福清核電有限公司 福建福清 350318
硼回收系統(tǒng)為兩臺機組共用,該系統(tǒng)可以實現(xiàn):
——收集化學(xué)和容器控制系統(tǒng)(RCV)下泄管線和核島疏水排氣系統(tǒng)(RPE)的反應(yīng)堆冷卻劑排水槽來的含氫反應(yīng)堆冷卻劑;
——處理含氫的反應(yīng)堆冷卻劑以得到反應(yīng)堆級的補給水和重量百分比為4%的硼酸溶液,復(fù)用于反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng);
8TEP 系統(tǒng)共有10 臺泵,形式均為臥式離心泵。
由上圖分析可知,TEP 系統(tǒng)目前缺陷主要是泵類設(shè)備問題,經(jīng)查詢歷史工單,發(fā)現(xiàn)TEP 系統(tǒng)的泵類設(shè)備滲油、漏油現(xiàn)場時有發(fā)生。泵油杯油位低需補油的次數(shù)頻繁,故針對TEP 系統(tǒng)泵滲油、漏油問題作為重點分析方向,提升TEP 系統(tǒng)的可靠性[1-2]。TEP 系統(tǒng)泵滲油、漏油缺陷如表1 所示:
缺陷描述:泵端蓋密封長期運行過程中失效導(dǎo)致泵軸承室油滲出。
原因分析:經(jīng)查詢PM 項目,TEP 系統(tǒng)泵的年檢周期為W1Y,全解周期為W4Y。在年檢的PM 項目中并未拆除泵的端蓋進行清理并重新涂抹密封膠,由于要拆除聯(lián)軸器,此步驟只有在全解時才會執(zhí)行。過長的運行時間導(dǎo)致泵端蓋的密封膠失效,從而導(dǎo)致泵漏油及滲油缺陷的發(fā)生[3]。
后續(xù)處理措施:升版TEP 系統(tǒng)泵類相關(guān)維修規(guī)程,在年檢的步驟中加入密封端蓋清理檢查并重新涂抹密封膠的步驟。
缺陷描述:泵油視窗設(shè)計過高導(dǎo)致泵油位高,啟動時甩油。
原因分析:通過解體TEP 漏油的泵(以8TEP005PO 為例),發(fā)現(xiàn)其油視窗加工的位置偏高,由于加油時油位的要求是到油視窗的1/2 處,油視窗設(shè)計過高會導(dǎo)致軸承室的實際油位偏高,在泵啟動時,油從軸承上方間隙處甩出,從而引起泵滲油、漏油及油杯缺油的缺陷。
表1 TEP 系統(tǒng)泵滲油、漏油缺陷
后續(xù)處理措施:泵設(shè)計原因無法修改油視窗位置,在后續(xù)規(guī)程中增加此類型泵補油位置的說明,同時升版巡檢規(guī)程,在日常巡檢規(guī)程中增加油位低加油的標(biāo)準(zhǔn)。
缺陷描述:通過解體TEP 漏油的泵(以8TEP005PO 為例)還發(fā)現(xiàn),其油杯位置設(shè)置過高。
原因分析:泵油杯位置設(shè)置過高,會導(dǎo)致泵軸承室油位在較高的位置時,油杯就會自動往軸承室補油,導(dǎo)致軸承室內(nèi)油量過多,引起泵漏油及滲油。
后續(xù)處理措施:現(xiàn)場已通過將油杯整體下移,將油杯的自動補油位置調(diào)整為油視窗1/3-1/2 中間位置,解決了油杯補油位置高的問題。