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無磷水處理方案在煉油循環(huán)水系統(tǒng)的應用

2020-12-23 08:48:42
工業(yè)水處理 2020年12期
關鍵詞:無磷煉油結垢

孫 超

(中國石油四川石化有限責任公司,四川彭州611930)

循環(huán)水系統(tǒng)使用的化學藥劑以磷系藥劑方案為主。隨著對含磷污水環(huán)境危害認識的不斷加深,近年來國家對相關行業(yè)的要求日益嚴格?!妒蜔捴乒I(yè)污染物排放標準》(GB31570—2015)規(guī)定自2015年7月1日起,所有新建企業(yè)直接排放污水的磷<1 mg/L(以P計),對于需采取特別保護措施的地區(qū),污水中磷的直接排放標準應<0.5 mg/L(以P計)。循環(huán)水系統(tǒng)由高磷、低磷直至無磷水處理的研究和應用逐漸成為趨勢〔2-6〕,但循環(huán)水處理的各環(huán)節(jié)仍存在諸多瓶頸,亟待通過研發(fā)新技術、新工藝及新的藥劑方案進行解決。

四川石化有限責任公司要求其煉油循環(huán)水系統(tǒng)在內的所有循環(huán)水系統(tǒng),均選用成熟、穩(wěn)定、經濟、環(huán)保的無磷水處理方案。其第五循環(huán)水場屬于煉油循環(huán)水系統(tǒng),區(qū)域內換熱器工藝介質種類多,易發(fā)生工藝介質泄漏〔7〕,自投用開始一直采用無磷水處理方案。筆者以該運行系統(tǒng)為研究對象,通過評估節(jié)水效果、循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕、結垢和微生物問題〔8〕、泄漏應急處置,綜合考察無磷水處理方案在煉油循環(huán)水系統(tǒng)中的運行效果。

1 系統(tǒng)概況

該循環(huán)水場設計供水能力30 000 m3/h,保有水量16 130 m3,主要為常減壓、制氫、催化、渣油、蠟油、柴油、汽油加氫、硫化回收、芳烴聯(lián)合、MTBE等裝置提供循環(huán)冷卻水,區(qū)域內低流速換熱器占比30%,部分高溫介質換熱設備(95~115℃),換熱器材料以碳鋼為主,少量不銹鋼和銅材換熱器。

循環(huán)水場補充用水由生產用水和回用水構成,補水水質見表1。其中生產用水取自湔江(牌坊溝水庫)和人民渠,經凈水處理后可滿足《石油化工給水排水水質標準》(SH 3099—2000)中的生產給水水質要求。

表1 補充水水質

40℃時,混合補水的Langelier飽和指數(L.S.I)為0.44,呈輕微結垢趨勢。隨著循環(huán)水濃縮倍數的提高,鈣硬度、總堿度和pH逐漸提高,水質逐漸轉變?yōu)閺娊Y垢趨勢。

2 無磷水處理方案

現(xiàn)代循環(huán)冷卻水處理方案趨向于控制循環(huán)水系統(tǒng)水質處于結垢狀態(tài),以便控制循環(huán)水系統(tǒng)的腐蝕和結垢問題。當循環(huán)水的L.S.I控制在2.0左右時,循環(huán)水處于結垢狀態(tài),此時腐蝕傾向降低,水處理方案控制腐蝕和結垢都比較容易。無磷水處理方案控制結垢的效果更優(yōu),配合控制循環(huán)水中適當的堿度和pH,能達到良好的腐蝕控制效果?;跓捰脱h(huán)水系統(tǒng)可能存在碳氫化合物泄漏的特點,連續(xù)投加氧化性殺菌劑次氯酸鈉,與生物分散劑結合使用,定期投加廣譜高效的非氧化性殺菌劑是當前煉油循環(huán)水系統(tǒng)最有效的菌藻控制方法〔9〕。

根據循環(huán)水場的補充水水質及系統(tǒng)特點,經小試和中試驗證,并結合其他類似水質及系統(tǒng)的經驗,確定該循環(huán)水場的無磷水處理方案。正常運行時濃縮倍數控制在4~5倍,具體選用方案及功能見表2。其中BULAB9420DDS為示蹤型無磷復合阻垢劑,主要含有丙烯酸、馬來酸、磺酸鹽類多元共聚物;BULAB9050為鋅鹽無磷緩蝕劑;BULAB9027為唑類銅緩蝕劑;BULAB8012為脂肪酸酰胺類為主復配的有機分散劑;BULAB6158為異噻唑啉酮類和有機溴復合型非氧化性殺菌劑。

表2 無磷水處理方案

3 結果與討論

3.1 節(jié)水效果

回用水一直是該循環(huán)水場重要的補充用水來源。近3年循環(huán)水場的回用水用量占系統(tǒng)補充水量的30%~40%,平均每年可節(jié)約新鮮用水約71萬m3。

3.2 濃縮倍數控制

日常運行時綜合考慮安全運行和節(jié)水效果,將該循環(huán)水場的正常濃縮倍數維持控制在4~5倍。提高濃縮倍數是循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的節(jié)水關鍵,對節(jié)約用水及藥劑、降低處理成本有很大的經濟效果,如循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍數從3倍提高到5倍,節(jié)水效果能提高0.4%〔10〕。在實際運行中,由于該循環(huán)水場屬于煉油循環(huán)水系統(tǒng),受區(qū)域內換熱器工藝介質泄漏后排污置換應急處置的影響,其系統(tǒng)濃縮倍數低于正??刂品秶ㄒ妶D1)。工藝介質泄漏為水中微生物的繁殖提供大量營養(yǎng)源,低濃縮倍數下水質腐蝕趨勢增強,均是無磷水處理方案運行時面臨的難題和挑戰(zhàn)。

圖1 以鈣硬度計算的系統(tǒng)濃縮倍數

3.3 腐蝕和結垢控制效果

根據循環(huán)水場的水質及系統(tǒng)特點,日常運行中控制循環(huán)水Langelier飽和指數L.S.I處于結垢趨勢(見圖2),通過無磷水處理方案的緩蝕、阻垢、分散性能,達到良好的控制系統(tǒng)腐蝕和結垢要求。

圖2 循環(huán)水系統(tǒng)L.S.I指數變化趨勢

循環(huán)水中的總鐵質量濃度變化趨勢見圖3。

一般認為,循環(huán)水中存在2.0 mg/L Fe2+時,碳鋼換熱器的年腐蝕速率會增加6~7倍〔10〕,且局部腐蝕加劇,同時鐵離子含量高會給鐵細菌的繁殖創(chuàng)造有利條件,總鐵濃度過高表明系統(tǒng)腐蝕速率偏高。該系統(tǒng)總鐵質量濃度控制在<1.0 mg/L,表明其腐蝕控制在合理范圍。

對換熱器的腐蝕掛片和試管進行監(jiān)測,結果如表3所示??梢娞间?、不銹鋼、黃銅材質的腐蝕速率分別滿足<0.075、0.005、0.005 mm/a 的要求,系統(tǒng)腐蝕控制良好。

圖3 循環(huán)水中總鐵質量濃度變化曲線

表3 監(jiān)測掛片和試管的腐蝕速率(2020年數據)mm/a

監(jiān)測換熱器換熱管水側的黏附速率,結果見表4。

表4 黏附速率(2020年數據)

由表4可見,其黏附速率滿足GB/T 50050—2017 中煉油行業(yè)不應>20 mg/(cm2·月)(mcm)的控制要求〔10〕,系統(tǒng)結垢控制良好。

系統(tǒng)運行3年后在大檢修期間打開110-E-150關鍵換熱器進行檢查,未見明顯結垢和腐蝕跡象。

3.4 微生物控制效果

微生物可在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中大量繁殖,在有機類工藝介質泄漏的煉油循環(huán)水系統(tǒng)中尤為嚴重。因回用水存在微生物及有機碳源、氨氮等微生物營養(yǎng)源,以回用水作為補充用水的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)面臨微生物滋生問題。因此無磷水處理方案需有效控制微生物的危害。

該循環(huán)水場日常運行時采用次氯酸鈉和BULAB6158控制系統(tǒng)微生物,同時使用脂肪酸酰胺類為主復配的有機分散劑BULAB8012控制微生物黏泥及有機污垢。循環(huán)水中以異養(yǎng)菌的生長繁殖最快,數量最多,因此常以異養(yǎng)菌數量代表水中全部細菌總數。監(jiān)測2020年1~5月循環(huán)水中的異養(yǎng)菌總數,分別為 2 100、2 500、2 700、2 300、2 600 mL-1。 可見異養(yǎng)菌總數滿足<105mL-1的控制要求,系統(tǒng)微生物問題控制良好。

3.5 泄漏處置

2016年5月E1210貧吸收油換熱器出現(xiàn)泄漏,大量油污、柴油泄漏進入循環(huán)水系統(tǒng),循環(huán)水出現(xiàn)大量浮油,水體乳化嚴重;循環(huán)水中的CODCr、濁度最高達到 1 160 mg/L和 600 NTU(見圖4),石油類物質最高達到26.9 mg/L(見圖5),嚴重危害各生產裝置的安全運行。

圖4 循環(huán)水中CODCr、濁度的變化曲線

圖5 循環(huán)水中石油類變化曲線

通過采取人工打撈、置換,配合實施BULAB8012油污剝離應急處理方案,10 d內系統(tǒng)得到恢復,循環(huán)水中的 CODCr<100 mg/L,濁度<20 NTU,循環(huán)水中的石油類物質降至5.0 mg/L以下。水處理方案中的有機分散劑BULAB8012具有良好的油污剝離能力,用于該循環(huán)水場的泄露應急處理,能幫助快速恢復水系統(tǒng)。

4 結論

四川石化第五循環(huán)水場投用8年來一直采用無磷水處理方案,取得了良好的節(jié)水效果,系統(tǒng)回用水利用率達到30%~40%,對腐蝕、結垢和微生物問題控制良好,油類泄漏應急處理方案高效及時,社會、經濟和環(huán)境效益良好。

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